金緯
(江蘇華電能源有限公司望亭發(fā)電分公司,江蘇 蘇州 215155)
望亭發(fā)電廠#14機(jī)組汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠改造過(guò)的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸布置的沖動(dòng)式凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)型號(hào)為N300-16.18/535/535。其高、中壓缸為分缸結(jié)構(gòu),具有獨(dú)立的高壓缸和中壓缸,低壓缸為2只雙流、雙排汽的汽缸。#14機(jī)組凝汽器的結(jié)構(gòu)為雙分式雙流程表面換熱式,冷卻面積為17 000 m2,介質(zhì)流量為35 500 t/h。主機(jī)真空系統(tǒng)配備2臺(tái)水環(huán)式真空泵,其中真空泵14B于2004年5月進(jìn)行過(guò)升級(jí)改造,采用佛山水泵廠生產(chǎn)的2BW4 353-0 EL4型水環(huán)泵,轉(zhuǎn)速為590 r/min,軸功率為160 kW,真空泵內(nèi)的葉輪、分配板和泵體都為304材質(zhì),真空泵冷卻器管束材質(zhì)為TP316L,采用填料密封,其冷卻水采用內(nèi)供水方式。
2018年6月26日,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷230 MW,真空泵14A,14B例行切換時(shí),發(fā)現(xiàn)真空泵14A與14B同時(shí)運(yùn)行時(shí),凝汽器真空度比真空泵14A單臺(tái)運(yùn)行時(shí)下降1.0 kPa。真空泵14A單臺(tái)運(yùn)行時(shí)電流為14.291 A,凝汽器真空度為94.0 kPa。嘗試停運(yùn)真空泵14A,繼續(xù)運(yùn)行真空泵14B時(shí),發(fā)現(xiàn)其電流較真空泵14A單開(kāi)時(shí)上升大約1 A,凝汽器真空度下降至最低90.6 kPa,此時(shí)緊急啟動(dòng)真空泵14A,停運(yùn)真空泵14B,真空系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)立刻恢復(fù)正常。
圖1 水環(huán)泵原理示意
水環(huán)泵工作原理如圖1所示。水環(huán)泵利用旋轉(zhuǎn)水環(huán)充當(dāng)活塞作用造成泵腔容積的變化來(lái)實(shí)現(xiàn)吸氣、壓縮和排氣。轉(zhuǎn)子偏心地安裝在泵殼內(nèi),在泵體內(nèi)充有適量的水作為工作介質(zhì),#14機(jī)組真空泵工作水來(lái)自機(jī)組凝結(jié)水。當(dāng)葉輪在泵內(nèi)旋轉(zhuǎn)時(shí),水被葉輪甩向四周,由于離心力的作用,水形成了一個(gè)與泵殼形狀接近的等厚度的封閉圓環(huán)。在旋轉(zhuǎn)前半周,葉輪中的水被葉輪加速,其圓周速度增大,當(dāng)水從葉片頂端被甩出時(shí),達(dá)到了葉輪的圓周速度,此時(shí),小空腔的容積由小變大,且與端板上的吸氣口相通。氣體被吸入到空腔內(nèi)。當(dāng)葉輪繼續(xù)旋轉(zhuǎn)至后半周時(shí),水重新進(jìn)入葉輪,速度下降,動(dòng)能轉(zhuǎn)換為壓力能,此時(shí)空腔的容積由大變小,氣體被壓縮,當(dāng)空腔與端板上的排氣口相通時(shí),壓縮后的氣體被排除泵外。
水環(huán)真空泵工作時(shí),凝汽器中的氣汽混合物經(jīng)過(guò)水環(huán)泵的抽吸,進(jìn)入氣水分離器。分離出來(lái)的氣體進(jìn)入大氣,分離出來(lái)的水與工作水、補(bǔ)充水一起進(jìn)入真空泵冷卻器進(jìn)行換熱冷卻。望亭發(fā)電廠#14機(jī)真空泵冷卻器管側(cè)為開(kāi)式循環(huán)水。冷卻后的工作水分為兩路:一路經(jīng)噴嘴進(jìn)入水環(huán)泵入口,冷卻從凝汽器來(lái)的氣汽混合物,提高水環(huán)泵的抽吸能力;另一路直接進(jìn)入水環(huán)泵作為工作水,維持真空泵的水環(huán)和水環(huán)溫度,其工作流程如圖2所示。
輔機(jī)檢修人員在設(shè)備出現(xiàn)異常后就地試轉(zhuǎn)真空泵14B,進(jìn)行缺陷確認(rèn)。設(shè)備試轉(zhuǎn)情況與概述中所描述的情況一致,檢修人員同時(shí)對(duì)就地設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步檢查。檢查發(fā)現(xiàn)真空泵14B軸承振動(dòng)、溫度正常,轉(zhuǎn)動(dòng)部分無(wú)異聲,補(bǔ)水正常。就地對(duì)真空泵14B冷卻器進(jìn)行溫度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)真空泵工作循環(huán)冷卻水進(jìn)水溫度為50.00 ℃,工作冷卻水出水溫度為48.00 ℃,均比真空泵14A相應(yīng)處溫度高10 ℃左右,工作水壓為0.14 MPa。冷卻器管側(cè)循環(huán)水進(jìn)水溫度為33.80 ℃,出水溫度為35.00 ℃,循環(huán)水壓0.11 MPa。初步懷疑為冷卻器管側(cè)循環(huán)水堵塞,但是沖洗過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,且循環(huán)水壓也很穩(wěn)定。
圖2 水環(huán)泵工作流程
經(jīng)分析,設(shè)備異常現(xiàn)象原因?yàn)檎婵毡霉ぷ髡6到y(tǒng)真空度因其他原因降低,主要表現(xiàn)在真空泵出力不足[1]。影響水環(huán)泵出力低的因素有很多。首先考慮到真空泵14B運(yùn)行情況平穩(wěn),基本排除了機(jī)械故障;電機(jī)電流相比A泵僅增大1 A,軸功率上升不明顯,軸端盤根上半年已更換過(guò),檢查正常,可以排除軸套與盤根磨損造成徑向間隙大而漏空氣的原因。其次,汽水分離器液位正常,汽輪機(jī)排汽溫度等相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)也正常。一般來(lái)講,2臺(tái)真空泵分別在同一運(yùn)行方式運(yùn)行,排汽溫度相同,不會(huì)使單一泵的出力發(fā)生變化。由于冷卻器水溫偏高較大,工作水溫明顯升高,冷卻效果大大降低,技術(shù)人員一致認(rèn)為這是影響真空泵出力的直接原因。
在就地檢查中,管側(cè)循環(huán)水沖洗未見(jiàn)污垢堵塞,工作水噴嘴拆卸未見(jiàn)損壞堵塞,如圖3所示。所以最終判斷真空泵14B管束間可能由于大量污垢的堆積附著而使冷卻面積大大縮小,直接影響了冷卻效果。就地實(shí)測(cè)工作水溫也進(jìn)一步驗(yàn)證了這一個(gè)判斷,即當(dāng)工作水溫升高時(shí),會(huì)引起泵內(nèi)運(yùn)行總體溫度的升高,泵內(nèi)水環(huán)汽化加劇,改變了真空泵內(nèi)水環(huán)的厚度,從而影響了真空泵的出力,無(wú)法維持凝汽器真空。為了驗(yàn)證這個(gè)判斷,我們對(duì)冷卻器殼側(cè)進(jìn)行了孔探,發(fā)現(xiàn)冷卻器管束間有大量結(jié)垢現(xiàn)象,如圖4所示。
圖3 工作水噴嘴
圖4 對(duì)冷卻器殼側(cè)進(jìn)行孔探
通過(guò)對(duì)污垢的化學(xué)分析,其成分主要是水垢、碳酸鈣,還有少部分的銹垢。這些物質(zhì)的堆積不但會(huì)大大降低水環(huán)泵冷卻器的換熱效率,增加電機(jī)的負(fù)荷,還會(huì)對(duì)泵內(nèi)零部件造成不同程度的侵蝕,必須盡快處理掉這些污垢,恢復(fù)真空泵14B的出力。同時(shí)考慮到消缺成本,需要一款運(yùn)用較為廣泛,操作方便,價(jià)格合理的除垢劑進(jìn)行清洗。在經(jīng)過(guò)調(diào)查研究后,決定采用ZJ-821除垢劑處理。
ZJ-821是一種可降解的高效環(huán)保清洗液劑。主要用于清除用水設(shè)備中所產(chǎn)生的最頑固的水垢、氧化鈣產(chǎn)物、泥垢和銹沉積物。這種液劑安全、無(wú)毒、無(wú)害,人體皮膚直接接觸不會(huì)產(chǎn)生重大損傷。其除垢原理在于其液劑中含有特殊的濕潤(rùn)劑、穿透劑和分散劑,可以把沉積污垢中的復(fù)雜垢質(zhì)進(jìn)行有效分解,并直接清洗到設(shè)備的原有金屬面,且清洗后產(chǎn)品中的特殊緩蝕復(fù)合物可以在金屬表層形成一層預(yù)膜層。這樣可以保護(hù)金屬材質(zhì)免遭介質(zhì)腐蝕,有效延緩垢質(zhì)的二次生成。在除垢劑中,含有乙酸、核酸等多種有機(jī)成分,乙酸的水溶性極低,對(duì)水中的碳酸氫鈣和碳酸氫鎂等,整合能力極強(qiáng),黏度小,流動(dòng)性強(qiáng),排出方便。
另外,技術(shù)人員認(rèn)為該除垢劑使用方法簡(jiǎn)單,滿足生產(chǎn)實(shí)際的需要。它用水稀釋使用,對(duì)于真空泵冷卻器,適合采用浸泡加沖洗的方式清洗。通常,如果垢質(zhì)堅(jiān)硬,建議1 000 kg水至少用50 kg除垢劑稀釋使用,最低劑量使用標(biāo)準(zhǔn)為1 000 kg水最少用25 kg除垢劑。根據(jù)估算,將500 kg水用25 kg除垢劑稀釋,對(duì)冷卻器殼側(cè)進(jìn)行浸泡。
除垢劑原液pH值約為2,用水稀釋后除垢液劑pH試紙測(cè)定為2~3。打開(kāi)水環(huán)泵冷卻器放水門,將存水排盡,拆除頂部噴嘴法蘭,作為除垢液劑倒入口。
檢查冷卻器隔絕措施已完畢,倒入除垢液劑。浸泡液劑2 h后排放,發(fā)現(xiàn)有大量污水排出。為了徹底清除污垢,重新配制上述比例的除垢液劑進(jìn)行浸泡。反復(fù)2次清洗后,排放液體中,渾濁物已基本清除,內(nèi)管束基本可以見(jiàn)本色。
最后重新進(jìn)行pH值測(cè)定,pH值在5~6之間,認(rèn)為已經(jīng)清洗干凈,沒(méi)有污垢繼續(xù)與除垢液劑反應(yīng)。打開(kāi)底部放水門,用凝結(jié)水進(jìn)行沖洗,直至排放出干凈的水,持續(xù)時(shí)間10 min。撤出隔絕措施,恢復(fù)真空泵14B的安全措施。
試轉(zhuǎn)真空泵14B,記錄設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)。其中管側(cè)循環(huán)水溫進(jìn)水溫度為33.0 ℃,出水溫度為38.0 ℃。工作冷卻水進(jìn)水溫度為46 ℃,出水溫度為39.0 ℃。凝汽器真空度為94.2 kPa。水環(huán)泵電機(jī)電流為14.9 A,真空泵14B出力得到了滿足。
在對(duì)水環(huán)泵冷卻器進(jìn)行清洗時(shí),考慮到首次使用配方除垢劑,清洗經(jīng)驗(yàn)不足,所以未將真空泵體參與到循環(huán)清洗過(guò)程中去。但是從結(jié)果來(lái)看,完全可以將真空泵工作水管路進(jìn)行循環(huán)清洗,有可能取得更好的效果。總的來(lái)說(shuō),真空泵14B出力低異?,F(xiàn)象分析及時(shí),判斷準(zhǔn)確。設(shè)備缺陷消除后運(yùn)行至今工況穩(wěn)定。本文撰寫的目的旨在突出設(shè)備異常的分析,提高隱患排查的能力和預(yù)防同類缺陷的能力,避免真空系統(tǒng)事故的發(fā)生。為了將類似問(wèn)題消除于萌芽狀態(tài),班組技術(shù)人員還將舉一反三,用ZJ-821除垢劑清洗我廠其他水環(huán)泵管式冷卻器。所以本次消缺方法具有推廣應(yīng)用的前景,且該除垢劑成本低廉,具備推廣使用的條件。