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1 000 MW超超臨界機(jī)組制粉系統(tǒng)著火爆炸分析及防范

2018-10-31 08:01:20丁翠蘭
關(guān)鍵詞:分配器制粉煤種

丁翠蘭

(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 煙臺(tái) 261441)

0 引言

對(duì)于1 000 MW超超臨界機(jī)組,制粉系統(tǒng)為鍋爐主要輔機(jī)系統(tǒng),制粉系統(tǒng)能否安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行直接關(guān)系到鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。制粉系統(tǒng)著火、爆炸事故更是嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行,甚至可能造成機(jī)組非停的嚴(yán)重后果。本文針對(duì)某公司1號(hào)機(jī)組E制粉系統(tǒng)啟動(dòng)過(guò)程中粉管著火事故、D制粉系統(tǒng)停運(yùn)過(guò)程中爆炸事故,分析制粉系統(tǒng)著火、爆炸事故原因,制定運(yùn)行防范措施,對(duì)制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行具有一定的指導(dǎo)意義。

1 鍋爐及制粉系統(tǒng)設(shè)備簡(jiǎn)介

某公司1 000 MW超超臨界鍋爐為單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、前后墻對(duì)沖燃燒、Π型超超臨界直流鍋爐。設(shè)計(jì)燃用煤種采用神華煤,校核煤種采用神府和晉北混煤,表1為鍋爐設(shè)計(jì)、校核煤種煤質(zhì)分析表。

表1 鍋爐設(shè)計(jì)、校核煤種煤質(zhì)分析

燃燒器采用前后墻布置、對(duì)沖燃燒方式。燃燒器分3層,每層共8只,前后墻各布置24只旋流燃燒器。在前后墻距最上層燃燒器噴口一定距離處布置有一層燃燼風(fēng)噴口。

鍋爐所配用的制粉系統(tǒng)是中速碗式磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),磨煤機(jī)采用ZGM133G型磨煤機(jī),配備6臺(tái)中速磨煤機(jī)和6臺(tái)電子稱重式給煤機(jī)。鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)制粉系統(tǒng)為5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,其中一臺(tái)作為備用。

2 制粉系統(tǒng)著火爆炸事故分析

通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn)及國(guó)內(nèi)公司制粉系統(tǒng)事故報(bào)告,制粉系統(tǒng)爆炸事故大部分發(fā)生在制粉系統(tǒng)啟停過(guò)程中[1]。制粉系統(tǒng)停運(yùn)過(guò)程中,煤粉濃度不斷降低,風(fēng)速不斷下降,制粉系統(tǒng)內(nèi)不可避免地出現(xiàn)爆炸濃度(或滿足爆炸條件),若制粉系統(tǒng)停運(yùn)后操作不當(dāng),粉管吹掃不充分,磨煤機(jī)內(nèi)、粉管(尤其是粉管分配器)積粉較多,就可能發(fā)生自燃現(xiàn)象。

當(dāng)制粉系統(tǒng)再次啟動(dòng)時(shí),制粉系統(tǒng)內(nèi)也有可能出現(xiàn)爆炸濃度。在制粉系統(tǒng)的啟停過(guò)程中,若系統(tǒng)內(nèi)存在明火或發(fā)生積粉自燃情況時(shí),處理不及時(shí),就有可能發(fā)生爆炸。這就是制粉系統(tǒng)在啟停過(guò)程中容易發(fā)生爆炸的根本原因。下面針對(duì)某公司鍋爐制粉系統(tǒng)啟、停過(guò)程中引發(fā)著火、爆炸事故過(guò)程進(jìn)行深入分析。

2.1 制粉系統(tǒng)啟動(dòng)過(guò)程粉管著火事故分析

2014年12月20日,某公司1號(hào)爐E制粉系統(tǒng)啟動(dòng)后,E3、E4煤粉支管風(fēng)速在 0~40 m/s之間大幅波動(dòng),粉濃度由23%降低至5%。1號(hào)機(jī)組A小機(jī)RB,E磨煤機(jī)停運(yùn),E磨煤機(jī)吹掃完畢。E制粉系統(tǒng)重新啟動(dòng)后E3、E4粉煤濃度測(cè)點(diǎn)顯示為零,E磨煤機(jī)E3、E4煤粉支管風(fēng)速到零,噴燃器前一次風(fēng)粉管分配器有明火,緊急停運(yùn)1號(hào)爐E磨。著火造成1爐E磨煤機(jī)E3、E4粉管自煤粉分配器至燃燒器入口彎頭段過(guò)熱嚴(yán)重,1號(hào)爐E、D層點(diǎn)火油槍及火檢控制電纜部分烤焦。

E制粉系統(tǒng)著火原因:

1)制粉系統(tǒng)煤粉分配器為格柵結(jié)構(gòu),煤粉易在格柵處積存,1號(hào)爐MFT造成E磨煤機(jī)停運(yùn)后煤粉分配器內(nèi)積粉開(kāi)始自燃。

2)1號(hào)機(jī)A小機(jī)跳閘RB動(dòng)作E磨煤機(jī)停運(yùn),吹掃時(shí)間不足,未將煤粉充分吹進(jìn)爐膛,E磨煤機(jī)重新啟動(dòng)后通入煤粉及熱風(fēng),加劇了煤粉自燃。從而發(fā)生著火事故。

2.2 制粉系統(tǒng)停運(yùn)過(guò)程爆炸事故分析

2017年09月18日,某公司1號(hào)機(jī)組開(kāi)始降負(fù)荷,停運(yùn)D磨煤機(jī)。在對(duì)2號(hào)、3號(hào)粉管吹掃時(shí),發(fā)生爆炸,分配器上部端蓋脫落,芯體彈出,落至 E層燃油平臺(tái)上,油槍與燃燒器連接法蘭完全脫開(kāi),粉管補(bǔ)償器變形,磨煤機(jī)入口冷熱一次風(fēng)混合風(fēng)道底部吊架移位脫開(kāi),磨煤機(jī)防爆門變形、損壞。

D制粉系統(tǒng)爆炸原因:

1)煤粉分配器為格柵結(jié)構(gòu),在粉管風(fēng)速較低時(shí),在風(fēng)粉回流區(qū)極易發(fā)生沉降、堆積。

2)某公司近期燃用平混5煤種,未與其他煤種摻混、摻配,且全水、內(nèi)水等指標(biāo)均偏離設(shè)計(jì)和校核煤種,煤種易積煤,揮發(fā)分含量高。表2為某公司制粉系統(tǒng)燃用煤種指標(biāo)。

3)為防止可燃?xì)怏w在磨煤機(jī)內(nèi)部聚積,磨煤機(jī)停運(yùn)后投入消防蒸汽將磨煤機(jī)內(nèi)存在的可燃?xì)怏w吹進(jìn)爐膛,但輔汽至磨煤機(jī)本體的消防管道較長(zhǎng),投入時(shí)蒸汽帶水,而磨煤機(jī)停運(yùn)后石子煤未及時(shí)排出,煤水混合在一定條件下加速了水蒸氣分解產(chǎn)生的氧原子與碳結(jié)合成CO的速率[2]。

4)磨煤機(jī)入口熱風(fēng)快速關(guān)斷門不嚴(yán),熱風(fēng)漏入停運(yùn)的制粉系統(tǒng)內(nèi)部,使粉管內(nèi)溫度不斷升高,加速可燃性氣體析出。而溫度升高至一定值后,制粉系統(tǒng)粉管內(nèi)的存煤發(fā)生自燃,當(dāng)易燃性的氣體濃度達(dá)到爆燃值且有火源存在時(shí)制粉系統(tǒng)即發(fā)生爆炸。

表2 某公司制粉系統(tǒng)燃用煤種指標(biāo)

3 制粉系統(tǒng)著火爆炸防范措施

制粉系統(tǒng)煤粉的著火、爆炸與煤粉的水分、灰分、揮發(fā)分、煤粉細(xì)度、煤粉混合物的溫度、制粉系統(tǒng)中煤粉濃度和氧的濃度等諸多因素有關(guān)。對(duì)于燃用揮發(fā)分大于10%煤粉的鍋爐制粉系統(tǒng),爆炸的可能性始終是存在的。為防止制粉系統(tǒng)再次發(fā)生著火、爆炸,該公司成立了攻關(guān)小組,從運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備維護(hù)等方面制定防范措施及控制策略,降低制粉系統(tǒng)發(fā)生著火、爆炸的風(fēng)險(xiǎn),提高制粉系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠性,保證機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,對(duì)超超臨界機(jī)組制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行具有一定指導(dǎo)、借鑒意義。

3.1 設(shè)備維護(hù)采取措施

1)控制策略優(yōu)化。優(yōu)化原有的控制策略,即在邏輯中增加CO濃度自動(dòng)控制及磨煤機(jī)停運(yùn)排煤提醒功能[3],當(dāng)磨煤機(jī)內(nèi)CO濃度大于35%時(shí)聯(lián)開(kāi)消防蒸汽電動(dòng)門,消防蒸汽電動(dòng)門已打開(kāi)延時(shí)2 min打開(kāi)磨煤機(jī)出口任一關(guān)斷門,將CO在無(wú)氧的條件下排至爐膛,降低磨煤機(jī)內(nèi)部CO濃度。

2)在各燃燒器層煤粉管道上增加火災(zāi)報(bào)警感溫電纜,并明確報(bào)警地點(diǎn)或設(shè)備名稱,并將消防監(jiān)控柜分區(qū)域重點(diǎn)監(jiān)視,提高聲光報(bào)警強(qiáng)度。

3)在煤粉分配器前后設(shè)置人工測(cè)溫孔,方便運(yùn)行人員利用紅外測(cè)溫儀測(cè)量煤粉分配器處的溫度,溫度異常升高時(shí)及時(shí)采取措施。

4)增加磨煤機(jī)粉管風(fēng)速、煤粉濃度異常報(bào)警信號(hào),報(bào)警范圍參考低于18 m/s或高于35 m/s。

5)采取填充耐磨料等措施,避免制粉系統(tǒng)粉管煤粉沉積。

6)調(diào)整磨煤機(jī)入口熱一次風(fēng)關(guān)斷門的嚴(yán)密性,使熱風(fēng)漏進(jìn)磨煤機(jī)風(fēng)量達(dá)最小,降低磨煤機(jī)腔內(nèi)溫度,防止磨內(nèi)存煤發(fā)生自燃。

3.2 運(yùn)行人員運(yùn)行調(diào)整措施

1)磨煤機(jī)出口粉管停運(yùn)及啟動(dòng)前嚴(yán)格執(zhí)行吹掃規(guī)定。吹掃時(shí)各粉管風(fēng)速應(yīng)大于22 m/s,吹掃時(shí)間應(yīng)大于10 min,降磨煤機(jī)內(nèi)部溫度及存粉量,以防未排盡的存煤析出CO可燃性氣體。

2)正常停運(yùn)磨煤機(jī)后及時(shí)排出石子煤,以防磨煤機(jī)內(nèi)部的存煤析出可燃的CO氣體和存煤發(fā)生自燃。

3)停運(yùn)磨煤機(jī),在煤量減至 45 t/h時(shí),應(yīng)保證消防蒸汽投用良好,粉管吹掃完成后,停止投用消防蒸汽。消防蒸汽母管日常應(yīng)保證疏水正常,處于良好備用狀態(tài)。

4)為能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確檢測(cè)磨煤機(jī)內(nèi)部可燃?xì)怏w的真實(shí)濃度,運(yùn)行人員定期吹掃取樣管,發(fā)現(xiàn)存堵的取樣管及時(shí)通知檢修處理。

(5)對(duì)于高揮發(fā)分的煤種,宜采用中、下層磨煤機(jī)的上煤方案,應(yīng)盡量減少燃用易積煤種磨煤機(jī)的啟停次數(shù)。

4 結(jié)論

落實(shí)運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備維護(hù)等方面的防范措施及控制策略后,大大降低制粉系統(tǒng)發(fā)生著火、爆炸的風(fēng)險(xiǎn),提高了設(shè)備的可靠性。

1)制粉系統(tǒng)著火、爆炸事故絕大部分發(fā)生在制粉系統(tǒng)啟停過(guò)程中,若制粉系統(tǒng)內(nèi)存在明火或發(fā)生積粉自燃情況時(shí),極易發(fā)生爆炸,運(yùn)行人員要高度重視,加強(qiáng)監(jiān)視。

2)制粉系統(tǒng)著火、爆炸要從根源上查找原因,從運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備維護(hù)等方面入手采取防范措施,及時(shí)消除粉管積粉自燃,降低事故風(fēng)險(xiǎn)。

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