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某地下發(fā)電廠房除濕改造實(shí)踐

2018-10-30 08:40:08石茸李運(yùn)江
關(guān)鍵詞:疏散樓梯調(diào)壓室尾水

石茸 李運(yùn)江

1 宜昌市建筑節(jié)能辦公室

2 三峽大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)研究所

0 引言

水庫(kù)大壩地下廠房是一種大體積的地下建筑物,內(nèi)設(shè)有發(fā)電機(jī)組、中央控制室等功能廊道空間,同時(shí)地下廠房也有運(yùn)行維護(hù)人員,各種機(jī)電設(shè)備及動(dòng)力電源等電氣設(shè)備。由于受到巖石的包圍,空間封閉,通風(fēng)率較低,容易造成地下空間潮濕、缺氧等問(wèn)題。特別是在夏秋和天氣急劇變化時(shí),會(huì)造成地下工程嚴(yán)重潮濕,致使金屬銹蝕、電器絕緣降低或喪失、儀器失靈,對(duì)工作人員安全健康和工程的正常使用造成很大的危害,有必要加以研究和解決。

1 江埡電站地下廠房現(xiàn)存問(wèn)題分析

1.1 地下廠房現(xiàn)存問(wèn)題

江埡水利樞紐工程電站裝機(jī)容量 3×100 MW,由碾壓混凝土攔河壩,右岸地下廠房,地面升壓站和左岸升船機(jī)等建筑物組成。江埡大壩建基面高程為114 m,最 大凈壩高 131m,是當(dāng)今世界上已建成的最高的全斷面碾壓混凝土重力壩。主廠房為地下式廠房,整個(gè)地下廠房三維模型參見(jiàn)圖1。

圖1 江埡電站地下廠房三維模型

現(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng)主要為:主變洞右側(cè)的 2臺(tái)送風(fēng)機(jī)從進(jìn)廠交通洞中抽取 20.7×104m3/h 新風(fēng),送入主廠房上游側(cè)的夾墻風(fēng)道,再?gòu)纳嫌螇ι显O(shè)置的送風(fēng)口,向發(fā)電機(jī)層送10.5×104m3/h、母線(xiàn)層 8.9×104m3/h、水輪機(jī)層0.5×104m3/h 的新風(fēng),通過(guò)送風(fēng)管向地下副廠房送0.8×104m3/h的新風(fēng)。吸收余熱余濕后的空氣經(jīng)由發(fā)電機(jī)層和母線(xiàn)層下游側(cè)的3條母線(xiàn)廊道和廊道下游端頂部的排風(fēng)豎井,被布置在主變洞拱頂?shù)呐棚L(fēng)機(jī)吸入并排至拱頂,再由主變洞左側(cè)的3臺(tái)總排風(fēng)機(jī)排出廠外。發(fā)電機(jī)層另有一部分空氣(4.3×104m3/h)由主廠房拱頂排風(fēng)機(jī)排出廠外,該排風(fēng)機(jī)在發(fā)生火災(zāi)時(shí)兼做主廠房排煙用。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)探勘以及和運(yùn)行人員溝通,將現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題歸納如下:

1)主廠房、水輪機(jī)層、母線(xiàn)層等部位濕度偏高,結(jié)露現(xiàn)象嚴(yán)重。

2)主廠房及部分洞室氣流組織不合理,有氣流短路和滯留現(xiàn)象。

3)中控室、計(jì)算機(jī)房和部分廊道空氣流通不暢,有缺氧現(xiàn)象。

4)高壓電纜豎井與主變洞的交通連廊、底層電梯前室結(jié)露現(xiàn)象嚴(yán)重。

另外,據(jù)現(xiàn)工作人員反映,在夏季整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),整個(gè)地下廠房?jī)?nèi)水霧彌漫,潮濕現(xiàn)象非常嚴(yán)重。將通風(fēng)系統(tǒng)關(guān)閉后,潮濕現(xiàn)象反而有所改善。由于送風(fēng)系統(tǒng)的停運(yùn),因此加重了地下廠房?jī)?nèi)的氣悶、缺氧情況。

1.2 現(xiàn)存問(wèn)題分析

地下工程潮濕的原因主要有工程滲漏散濕,人員散濕,自由水面,結(jié)露及外界濕熱空氣進(jìn)入等,這些構(gòu)成了地下工程除濕設(shè)備的濕負(fù)荷[1]。通過(guò)對(duì)江埡電站地下廠房現(xiàn)存問(wèn)題的分析,認(rèn)為洞室空氣結(jié)露是潮濕的主要成因,即外界濕熱空氣進(jìn)入洞室后,與低溫的地下廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面接觸產(chǎn)生溫降,當(dāng)溫度降至露點(diǎn)溫度以下時(shí),空氣無(wú)法容納原有的水蒸氣,其中一部分便凝結(jié)成水珠(露水)從空氣中析出,亦即冷凝受潮。此外,由于隔斷不完全和通風(fēng)系統(tǒng)缺陷,造成尾水調(diào)壓室高濕空氣進(jìn)入其它洞室,也是造成地下廠房潮濕原因之一。

2 改造方案

為達(dá)到減小投資、縮短工期的目的。確定了對(duì)現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)和洞室設(shè)施進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整,不做重大變動(dòng)的改造原則。本次改造范圍包括:地下廠房空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),尾水調(diào)壓室通風(fēng)系統(tǒng),電梯及疏散樓梯間除濕,地 下廠房管道保溫以及增設(shè)密封門(mén)。

2.1 地下廠房空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)改造

實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,6~9 月份技術(shù)供水水溫在18~19.5 ℃之間(參見(jiàn)表1),與風(fēng)機(jī)房入口處新風(fēng)溫差不大,若直接利用技術(shù)供水對(duì)新風(fēng)降溫除濕效果不明顯,故需增設(shè)制冷機(jī)組對(duì)新風(fēng)進(jìn)行降溫除濕處理。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況,選擇水源熱泵機(jī)組,施工簡(jiǎn)便,而且造價(jià)合理。

表1 江埡電站夏季水溫統(tǒng)計(jì)

改造還涵蓋以下內(nèi)容:

1)將原風(fēng)機(jī)房?jī)膳_(tái) 1×104m3/h風(fēng)機(jī)僅保留一臺(tái),并進(jìn)行變頻改造,使其變頻降低風(fēng)速運(yùn)行,春夏季低速運(yùn)行,運(yùn)行風(fēng)量 5×104m3/h。秋冬季根據(jù)廠內(nèi)需要人工調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)低速或高速運(yùn)行。

2)將原總排風(fēng)機(jī)三臺(tái) 9.5×104m3/h 風(fēng)機(jī)其中一臺(tái)進(jìn)行變頻改造,運(yùn)行風(fēng)量降為6.5×104m3/h,其余兩臺(tái)維持不變。

3)從風(fēng)機(jī)房至主廠房送風(fēng)口之間設(shè)置通風(fēng)管道,由靜壓箱通過(guò)風(fēng)管分別送至主廠房安裝場(chǎng)、中 控室、母線(xiàn)層和水輪機(jī)層避免通風(fēng)廊道內(nèi)濕氣進(jìn)入空調(diào)系統(tǒng)。為保持送排風(fēng)風(fēng)量平衡。

2.2 尾水調(diào)壓室通風(fēng)系統(tǒng)改造

尾水調(diào)壓室目前存在的問(wèn)題是尾水洞高濕空氣通過(guò)主變洞下游側(cè)夾墻經(jīng)拱頂排至主排風(fēng)道,造成主變洞下游側(cè)墻溫度低于空氣露點(diǎn)溫度,墻面結(jié)露嚴(yán)重。另外,由于發(fā)電時(shí)水位最大落差為3m,變化劇烈,造成調(diào)壓室隔斷門(mén)經(jīng)常被氣流損壞。為獲得抗風(fēng)壓門(mén)參數(shù),先確定氣壓變化值。

根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程可計(jì)算封閉狀態(tài)下尾水洞水位上升后室內(nèi)大氣壓強(qiáng)變化,其壓強(qiáng)為[2]:

式中:p為絕對(duì)壓強(qiáng),Pa;v為比體積,m3/kg;n是非負(fù)數(shù)值,取 決于氣體變化狀態(tài)(氣體作等溫變化時(shí)n=1,氣體做等熵變化時(shí)n=1.4,在本算例中取n=1.4)。

本次模擬邊界條件:考慮重力,假設(shè)尾水洞內(nèi)墻壁為固體無(wú)滑移壁面,其壁面參數(shù)設(shè)置為絕熱狀態(tài)。流場(chǎng)模擬的計(jì)算區(qū)域?yàn)榻ㄖ锸覂?nèi)空間尺寸,在笛卡爾坐標(biāo)系下,計(jì)算網(wǎng)格劃分采用1 m均勻網(wǎng)格。假設(shè)尾水洞內(nèi)進(jìn)水流量為140 m3/s,即尾水洞內(nèi)水面每秒上升0.5 m。

江埡水電站尾水調(diào)壓室風(fēng)壓及風(fēng)速模擬結(jié)果如圖2至圖3所示??梢钥闯觯谖菜催M(jìn)行調(diào)壓工作時(shí),尾 水洞內(nèi)氣壓上升(下降)1 9.73 Pa,風(fēng) 速在1.6 m/s到2.4 m/s之間。由此可以進(jìn)行密閉門(mén)、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和選型。

圖2 尾水洞3#交通洞開(kāi)口大氣壓變化

圖3 尾水洞3#交通洞開(kāi)口風(fēng)速分布

在尾水調(diào)壓室與電梯井、主變洞設(shè)置封閉門(mén);在尾水調(diào)壓室至主變洞拱頂排風(fēng)管之間增加風(fēng)管,尾水調(diào)壓室高濕空氣由尾水調(diào)壓室與主變洞之間軸流風(fēng)機(jī)抽至5#排風(fēng)洞,再由主排風(fēng)洞排至室外。位于5#排風(fēng)支洞的三臺(tái)軸流總排風(fēng)機(jī)出風(fēng)口側(cè)須加裝止回閥,以避免由于尾水洞水位下降產(chǎn)生負(fù)壓時(shí),導(dǎo)致5#排風(fēng)洞的濕空氣倒流回地下廠房。3#交通洞與尾水調(diào)壓室不設(shè)置封閉門(mén),整個(gè)尾水室由于水位波動(dòng)引起的氣壓變化由3#交通洞承擔(dān)。

2.3 電梯及疏散樓梯間除濕改造

高壓電纜豎井與主變洞的交通連廊、底 層電梯前室潮濕問(wèn)題主要成因是由于夏季濕熱空氣由于疏散樓梯間熱壓和電梯轎廂風(fēng)壓引入地下廠房而產(chǎn)生結(jié)露。這是該部位潮濕的主要成因。熱濕空氣進(jìn)入地下廠房的主要?jiǎng)恿σ蛩厥菬釅鹤饔煤惋L(fēng)壓作用。

1)電梯井疏散樓梯間熱壓通風(fēng)及解決方案

電梯井疏散樓梯間熱濕空氣的進(jìn)入主要是熱壓作用而形成的。在夏季,由于濕熱空氣從副廠房樓梯入口處經(jīng)冷卻進(jìn)入疏散樓梯間,冷卻后壓入廠房形成熱壓自然通風(fēng)。其熱壓大小為[2]:

式中:ρe,ρi為室內(nèi)外空氣密度,kg/m3;h為進(jìn)出風(fēng)口中心線(xiàn)的高差,m;pt為熱壓,Pa。

圖4 樓梯間風(fēng)壓分布圖

圖5 樓梯間風(fēng)速分布圖

采用 Phoenics 對(duì)電梯井疏散樓梯間風(fēng)壓和風(fēng)速進(jìn)行模擬分析,電 站電梯疏散樓梯間風(fēng)壓自然通風(fēng)的風(fēng)壓和風(fēng)速模擬結(jié)果模擬結(jié)果如圖4和圖5所示。從結(jié)果可以看出,熱 壓通風(fēng)最高壓強(qiáng)為12.5 Pa,樓 梯間進(jìn)出口平均風(fēng)速為1.2 m/s。據(jù)此可以對(duì)疏散樓梯間防火門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

2)電梯轎廂風(fēng)壓通風(fēng)解決方案

電梯轎廂熱壓通風(fēng)貢獻(xiàn)不大,副廠房室外濕熱空氣主要是由于電梯運(yùn)行形成的風(fēng)壓通風(fēng)而帶入地下廠房的。其風(fēng)壓大小由風(fēng)速以及空氣動(dòng)力系數(shù)而定,其計(jì)算公式為[2]:

式中:ρw為風(fēng)壓,Pa;υ為風(fēng)速,m/s;ρ為空氣密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;K為空氣動(dòng)力系數(shù)。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和仿真計(jì)算,電梯前室的空氣流動(dòng)風(fēng)速為1.2 m/s左右。為避免將副廠房濕熱空氣帶入地下廠房,建議在電梯機(jī)房及電梯轎廂裝設(shè)了壁掛式空調(diào)各一臺(tái),將副廠房進(jìn)入電梯轎廂的空氣做冷卻除濕處理。

3 結(jié)語(yǔ)

地下工程潮濕是一個(gè)普遍存在問(wèn)題,而電站技術(shù)人員又大都來(lái)自于水工、電氣等專(zhuān)業(yè),少有暖通和建筑物理專(zhuān)業(yè)人員介入。本文應(yīng)用建筑技術(shù)諸多手段,通過(guò)對(duì)造成洞室潮濕的諸多因素進(jìn)行分析,找出了主要成因,對(duì)江埡電站地下廠房的通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)施進(jìn)行了改造,為其它類(lèi)似地下工程潮濕問(wèn)題提供一個(gè)參考。

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