(國家電投集團重慶電力有限公司,重慶 401123)
某公司2×660 MW超超臨界機組鍋爐引風機采用的是單級軸流式動葉可調(diào)風機,風機的設計性能較差,在機組滿負荷運行,鍋爐排煙溫度達到150 ℃時,已達風機失速不穩(wěn)定區(qū)域,抗干擾能力差,風機經(jīng)常發(fā)生失速現(xiàn)象。根據(jù)2014—2015年的運行統(tǒng)計,鍋爐引風機失速達7次(3#爐4次,4#爐3次)。為了保證引風機不發(fā)生失速,使引風機在穩(wěn)定區(qū)域運行,只有限制機組負荷運行,才能確保風機安全穩(wěn)定運行。該引風機運行除存在滿負荷失速問題外,還三次發(fā)生葉片斷裂事故,雖對葉片進行了加固處理,解決了葉片斷裂問題,但造成了風機效率大幅下降,運行電耗高。同時,2016年國家執(zhí)行新的超凈環(huán)保排放政策,需對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進行改造,經(jīng)計算,鍋爐煙氣系統(tǒng)總阻力將增加1 000 pa左右,現(xiàn)有引風機壓升已無法滿足運行要求。為了達到國家最新超凈排放政策標準,需對引風機進行增容節(jié)能技術(shù)改造。
從引風機失速統(tǒng)計情況分析可知,在煙氣系統(tǒng)原因造成系統(tǒng)阻力增加較大(如回轉(zhuǎn)式空預器堵塞、煙道積灰、受熱面吹灰、低低溫省煤器故障退出運行、脫硫增加漿液循環(huán)泵運行、脫硫除霧器堵塞等)的情況下,機組滿負荷運行時,引風機更易發(fā)生失速。在煙氣系統(tǒng)阻力增加較大的情況下,為了防止引風機發(fā)生失速,只有限制機組負荷運行,使引風機在穩(wěn)定區(qū)域運行,才能確保風機安全穩(wěn)定運行。
通過分析可知,造成引風機失速的原因是:引風機壓升選擇富裕度較小,當滿負荷運行時煙氣系統(tǒng)阻力一旦增加超過富裕度,引風機將運行在不穩(wěn)定區(qū)域,造成風機失速。
造成引風機多次發(fā)生葉片斷裂故障的原因是:引風機運行在滿負荷失速區(qū)域時,葉片承受的應力超過了其許用應力,造成斷裂,對其進行了加固處理,解決了斷裂問題,但造成了風機效率大幅下降,運行電耗高。
為了解決風機失速、運行電耗增加的問題,同時根據(jù)國家最新超凈排放政策對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進行改造,在系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右的情況下,需對引風機進行增容節(jié)能技術(shù)改造。
對引風機進行增容節(jié)能改造后,既滿足國家最新超凈排放要求,又能解決引風機失速問題,以使引風機效率提高,電耗降低。
方案1:引風機本體及配套電機全部更換,基礎(chǔ)局部改動。
方案2:引風機由單級改為雙級,轉(zhuǎn)子、機殼、擴壓器、中間軸及中間軸罩裝置換新;配套電機增容改造,風機基礎(chǔ)不作改動,配套輔助部件利舊。
方案3:引風機由單級改為雙級,轉(zhuǎn)子、機殼、擴壓器、中間軸及中間軸罩裝置換新;配套電機及基礎(chǔ)不作改動,配套輔助部件利舊。
方案1:設備+施工、措施=1 200+50=1 250萬元。
方案2:設備+施工、措施=800+50=850萬元。
方案3:設備+施工、措施=450+50=500萬元。
通過方案比較 ,對現(xiàn)有風機實際運行效率進行評估,然后加上超級排放系統(tǒng)增加阻力進行校核,綜合考慮投資成本、施工工期,采用方案3。
引風機改造前性能數(shù)據(jù)如表1所示。引風機改造后的性能數(shù)據(jù)如表2所示。
表1 引風機改造前性能數(shù)據(jù)
表2 引風機改造后的性能數(shù)據(jù)
項目實施后,西安熱工院對引風機效率進行了測試,測試結(jié)果顯示,改造后風機效率提高約2%。引風機改造前后性能曲線對比圖見圖1。
圖1 引風機改造前后性能曲線對比圖
2×660 MW超超臨界鍋爐引風機采用的是單級軸流式動葉可調(diào)風機,風機的設計性能較差,風機運行穩(wěn)定區(qū)域小。將引風機由單級改為雙級后,引風機葉片的高度降低了35%,單級葉片的壓升也降低了35%,使風機運行穩(wěn)定區(qū)域擴大,抗干擾能力增強,同時單級葉片的壓升降低,發(fā)生葉片斷裂的風險也降低,使得風機效率提高。
為了滿足國家最新超凈排放政策要求,對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進行改造,在系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右的情況下,結(jié)合脫硫、脫硝超低排放改造,對引風機進行改造。改造本著節(jié)能提效、增容、節(jié)約投資的原則,將引風機由單級改為雙級。原引風機配套進氣箱、冷卻風機、入口膨脹節(jié)、電動執(zhí)行器、油站,配套電機利舊,基礎(chǔ)不作改動,只更換引風機轉(zhuǎn)子、機殼、擴壓器、中間軸及中間軸罩、測振、測溫、喘振裝置。同時對引風機轉(zhuǎn)軸及轉(zhuǎn)軸上的葉片形成的流道進行重新設計,采取減少單極葉片數(shù)量及降低葉片高度的雙極轉(zhuǎn)子,提高了2%的風機運行效率,達到增容節(jié)能目的,并盡可能降低改造費用。
本項目系新技術(shù)應用,達到了預期目標。從2016年10月投運后持續(xù)運行至今,該裝置實現(xiàn)了安全、可靠、經(jīng)濟運行,效果良好,具備推廣運用價值。
在對脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)進行改造時,鍋爐煙風系統(tǒng)總阻力將增加1 000 Pa左右,引風機無法滿足運行要求,故將單級軸流式動葉可調(diào)風機,改為雙級風機,大部分利用原引風機部件,引風機改造后的性能數(shù)據(jù)良好,滿足鍋爐煙風系統(tǒng)總阻力增加1 000 Pa要求,在鍋爐滿負荷工況下引風機運行電流降低5%(10 A),達到了增容節(jié)能的目標。這不但滿足了國家最新超凈排放政策要求,同時解決了引風機失速、葉片斷裂問題,還使引風機容量增加、效率提高、電耗大幅降低。
采用引風機增容節(jié)能改造技術(shù)后,滿足了鍋爐煙風系統(tǒng)總阻力增加1 000 Pa的要求,鍋爐引風機運行電流也降低了5%(10 A)。
1臺660 MW機組,按運行6 000 h,年利用4 000 h,上網(wǎng)電價0.39元/kW·h,年發(fā)電量26億kW·h計算,改造后每年節(jié)電費用如下:
1)單臺引風機電流降低10 A,相當于每小時節(jié)電:1.732×10×6×0.85=88 kW·h;
2)單臺引風機全年節(jié)電費用:88×6 000×0.39=20.6萬元;
3)4臺引風機工程投入合計482萬元(工程預計費用500萬元,工程通過招投標實際費用482萬元),每年可節(jié)約電費:4×20.6=82.4萬元,投資回收期:482÷82.4=5.85年。
經(jīng)過以上計算分析:引風機增容節(jié)能改造,總投資482萬元。項目完成后,機組按運行6 000 h計算,因引風機效率提高而獲得的收益約為82.4萬元/年,投資回收期5.85年。相當于每年節(jié)約標煤31.5 t,并減少粉塵、氮氧化物排放,取得較好社會、環(huán)境效益,為節(jié)能減排作出了較大貢獻。
為了滿足因超凈排放改造系統(tǒng)增加阻力的同時,提高風機性能,滿足風機安全穩(wěn)定運行的要求,對引風機進行改造,由單級改為雙級,不但滿足了國家最新超凈排放政策要求,同時解決了引風機失速問題,使引風機電耗大幅降低,在鍋爐引風機改造上取得了良好實踐效果。