賀振綱
(陽煤三礦通風(fēng)部通風(fēng)五隊,山西 陽泉 045000)
除塵器是煤礦常用的一種除塵設(shè)備,其性能決定除塵效果。一般礦用濕式除塵器采用單級風(fēng)機作為除塵風(fēng)機[1-2],但由于單級風(fēng)機提供的動力有限導(dǎo)致該型除塵器產(chǎn)塵的負(fù)壓較低,達(dá)不到理想的除塵效果,而且濕式除塵器還存在耗水量較大的問題,導(dǎo)致巷道內(nèi)積水嚴(yán)重,因而,對礦用濕式除塵器的負(fù)載低和耗水量大的缺陷進(jìn)行改進(jìn)。
濕式除塵器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。接通電源后單級風(fēng)機運轉(zhuǎn),在風(fēng)筒內(nèi)形成負(fù)壓,吸風(fēng)口附近的空氣在壓力的作用下進(jìn)入吸塵口,產(chǎn)生的粉塵在空氣的攜帶下進(jìn)入除塵器,含塵空氣在接觸到噴嘴噴出的水霧時,被濕潤凝結(jié)成較大的塵團(tuán),在重力的作用下沉降,被凈化后的空氣經(jīng)過除塵風(fēng)機流出除塵器。當(dāng)處理的粉塵積累到一定時量時,打開排渣口3和10,粉塵隨著水流流出除塵器。
圖1 濕式除塵器的結(jié)構(gòu)圖
通過對除塵器的除塵原理和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,對噴嘴進(jìn)行重新選型、優(yōu)化噴霧方式和改進(jìn)噴霧結(jié)構(gòu)是最經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化方案。
由于能在空氣中漂浮的粉塵粒徑較小,為達(dá)到節(jié)水并提高除塵效率的目的需要噴霧的粒徑更小。目前,可供選擇的噴嘴有實心錐形噴嘴、空心錐形噴嘴和壓氣噴嘴3種。壓氣噴嘴在使用中需要接入氣源,對除塵器的改動過大,因此不宜采用。對實心錐形噴嘴、空心錐形噴嘴進(jìn)行噴霧性能測試,以進(jìn)行噴嘴的篩選。如表1所示,為兩種噴嘴的噴霧性能表。通過比較,實心錐形噴嘴在噴霧壓力相同的情況下,耗水量僅比實心錐形噴嘴多4.76%,但除塵效率高5.2%。因此選用實心錐形噴嘴。
表1 兩種噴嘴的噴霧性能表(孔徑均為100μm)
圖2 噴霧方式與除塵效率關(guān)系曲線
結(jié)合除塵器的結(jié)構(gòu),噴霧方式有風(fēng)機前逆風(fēng)噴霧、風(fēng)機前順風(fēng)噴霧、風(fēng)機后逆風(fēng)噴霧和風(fēng)機后順風(fēng)噴霧4種方式。為篩選最佳的噴霧方式,在保證噴霧壓力相同的情況下,對4種噴霧方式進(jìn)行除塵效率測試和阻力測試。如圖2所示為噴霧方式與除塵效率關(guān)系曲線。分析圖2可知,4種噴霧方式的除塵與流量成正比例關(guān)系。在相同流量的條件下,風(fēng)機前逆風(fēng)噴霧的除塵效率最佳,風(fēng)機前順風(fēng)噴霧除塵效率次之,在液氣比達(dá)到0.07 L/m3后兩種方式幾乎不存在區(qū)別。其余噴霧方式的除塵效率遠(yuǎn)低于風(fēng)機前噴霧的除塵效率。
如圖3所示為噴霧方式與阻力關(guān)系曲線。分析圖3可知,噴霧阻力也與液氣比之間存在正比例關(guān)系。在液氣比相同的條件下,風(fēng)機前噴霧比風(fēng)機后噴霧阻力大,而逆風(fēng)噴霧又比順風(fēng)噴霧阻力大。綜合考慮除塵效率和阻力,選擇風(fēng)機前順風(fēng)噴霧作為濕式除塵器的噴嘴噴霧方式。
圖3 噴霧方式與阻力關(guān)系曲線
含塵氣流進(jìn)入除塵器時,氣流截面逐漸縮小有利于風(fēng)流匯聚。未開啟噴嘴時風(fēng)機處氣流如圖4-1所示。當(dāng)開啟噴嘴時,大部分噴霧在從噴嘴噴出后直接與風(fēng)筒碰撞,動能降低,形成粒徑較大的水珠,順著導(dǎo)流片滴下,不僅失去除塵效果,還會在在風(fēng)筒內(nèi)部形成積水。為增強除塵霧滴的除塵效果,選擇在風(fēng)筒內(nèi)表面設(shè)置一圈噴嘴,在噴霧邊緣的霧滴動能較小,在風(fēng)流的帶動下運移。這種布置方式可以使流向風(fēng)機通道的霧滴超過95%,減少除塵霧滴與風(fēng)筒的碰撞,提高除塵器的除塵效率。
圖4 除塵器內(nèi)部氣流模擬圖
某綜掘工作面的斷面面積為8.9 m2,支護(hù)采用錨網(wǎng)、錨索工藝,頂部錨孔通過MQT-130/2.8氣動錨桿鉆機鉆孔,兩幫的錨眼采用MQS-50/1.7手持式風(fēng)動鉆機鉆孔,掘進(jìn)機型號為EBZ160型懸臂式掘進(jìn)機,掘進(jìn)產(chǎn)生的原煤通過DSJ100/63/2×90和DSJ100/63/160×2帶式輸送機運輸。
根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),工作面粉塵質(zhì)量濃度最高達(dá)到1 183 mg/m3。濃度工作面目前的除塵方式為掘進(jìn)機自帶的內(nèi)、外噴霧降塵系統(tǒng)除塵,該種除塵方式采用靜壓水除塵,噴霧壓力不足導(dǎo)致霧化效果差,降塵效果不佳。并且靜壓水中含有較多雜質(zhì),容易造成噴嘴堵塞,嚴(yán)重影響除塵效果[3]。
為達(dá)到理想的除塵效果,工作面采用長壓短抽的通風(fēng)方式。如圖5所示,濕式除塵器被固定在掘進(jìn)機的后部,吸塵口被設(shè)置在掘進(jìn)機的甲板上,通過硬質(zhì)風(fēng)筒將除塵器與吸風(fēng)口連接起來,用另一個硬質(zhì)風(fēng)筒將經(jīng)除塵器處理過的無塵空氣排出。由于工作面壓入式風(fēng)筒提供的風(fēng)量過大,致使工作面內(nèi)的風(fēng)速過高,導(dǎo)致工作面產(chǎn)生的粉塵逃脫吸塵口的收集作用向巷道深部擴散,因此在壓入式風(fēng)筒的后部加裝一個附壁風(fēng)筒,利用將壓風(fēng)的方向改變?yōu)榇怪毕锏赖姆较?,形成一個風(fēng)墻,將粉塵封閉在迎頭的位置,并且將除塵器排出的污水引流到運輸皮帶上,可使輸送帶上運輸?shù)脑簼駶櫍苊庠谵D(zhuǎn)載點處再次產(chǎn)生粉塵。
圖5 除塵系統(tǒng)布置圖
分別對掘進(jìn)機司機位置處采取除塵措施前后、除塵器改進(jìn)前后的巷道內(nèi)粉塵濃度進(jìn)行測試,測試結(jié)果如表2所示。除塵器經(jīng)過改進(jìn)后,除塵系統(tǒng)的除塵效率由89.03%提高到了96.64%,而且耗水量由最初的45 L/min降低到了12.5 L/min,一個工作班的時間內(nèi)可節(jié)水15.6 t,除塵器的內(nèi)阻降低了220 Pa,負(fù)載能力提高了37.88%。因此,該改進(jìn)大大降低了除塵器的耗水量,提高了除塵器的負(fù)載能力,實現(xiàn)了更好的除塵效果。
表2 現(xiàn)場應(yīng)用相關(guān)測試表
通過在風(fēng)機前的風(fēng)筒內(nèi)環(huán)狀設(shè)置實心錐形噴嘴進(jìn)行順風(fēng)噴霧,可達(dá)到低耗水量、低內(nèi)阻的改進(jìn)目標(biāo)?,F(xiàn)場應(yīng)用表明,優(yōu)化后的除塵器的耗水量降低了72.22%,負(fù)載能力提高了37.88%,使綜掘工作面的除塵效率達(dá)到了96.64%。因此,改進(jìn)后的除塵器能有效吸收工作面內(nèi)的粉塵,改善工作面的生產(chǎn)環(huán)境。