董超群 馬超
中圖分類號:TD442 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)30-0272-02
1 系統(tǒng)概述
泵房自動化系統(tǒng)可實時監(jiān)測鐵礦井下排水系統(tǒng)各設備的工作狀態(tài),對水泵成套設備的運行狀態(tài)、參數(shù)、過程進行實時監(jiān)測和節(jié)能優(yōu)化控制,具有自動控制、手動控制、就地控制和地面遠程控制四種工作方式??蓪崿F(xiàn)礦井排水設備的自動運行、故障診斷和無人值守,使得井下排水系統(tǒng)能安全可靠、經(jīng)濟合理地運行,以達到減人增效、安全生產(chǎn)的目的。鎮(zhèn)北鐵礦井下排水中段主要為-170m水平、-210m水平和-410m水平,吳莊鐵礦井下排水中段主要為-430m水平和-480m水平。本文以兩個鐵礦為例進行項目改造說明。
2 項目改造內(nèi)容
2.1 整體改造說明
2.1.1 系統(tǒng)架構
ZPS127排水監(jiān)控裝置由礦用隔爆兼本安型可編程控制箱、礦用本安型操作臺、礦用本安型人機界面、各類傳感器和變送器、電動閘閥組成。排水系統(tǒng)不需要單獨設置上位機操作站及監(jiān)控軟件,上位監(jiān)控畫面由綜合自動化平臺實現(xiàn)。
2.1.2 抽真空改造
鎮(zhèn)北和吳莊兩個鐵礦目前均未實現(xiàn)自動化控制,抽真空方式基本采用底閥和手動操作射流的方式。本項目通過更換相應閥門、增加真空泵(一用一備)、改造抽真空管路、增加相應傳感器、控制器設備實現(xiàn)礦井主排水自動化與無人值守,改造后系統(tǒng)采用真空泵抽真空的方式。
2.2 具體實施內(nèi)容
(1)更換原來的手動閘閥作為電動閘閥,在輸水管道中保留手動球閥,并并聯(lián)連接電動球閥。增加真空泵及啟動設備并改造抽真空管路。
(2)在輸水管道和負壓傳感器中安裝正壓傳感器。每個泵配備有出口壓力傳感器、噴射泵控制閥和流量計。
(3)-165m水平無預埋溫度傳感器,增加外貼式PT100傳感器采集電機、水泵溫度信號。
(4)為水倉配置2臺液位計實時監(jiān)測水倉水位。
(5)每個泵房配置PLC控制柜、小功率多回路組合開關柜、集中操作臺等設備,滿足井下就地控制需求。
(6)在地面監(jiān)控室配置操作站(采用綜合自動化系統(tǒng)操作站)。
(7)每臺PLC主站配置以太網(wǎng)通訊模塊,保證該控制系統(tǒng)能夠通過以太網(wǎng)接入礦井工業(yè)以太環(huán)網(wǎng),實現(xiàn)水泵監(jiān)控子系統(tǒng)與全礦井的監(jiān)控系統(tǒng)信息共享。
3 系統(tǒng)特點
系統(tǒng)采用三級控制結構,控制可在可編程控制箱、操作臺、地面操作站上進行,實現(xiàn)就地、集中和遠程控制;
系統(tǒng)PLC點數(shù)規(guī)模滿足真空泵與射流方式同時實現(xiàn)自動化控制的點數(shù)需求,為后續(xù)系統(tǒng)升級改造及系統(tǒng)I/O點冗余提供基礎;
采用高可靠性的模塊化結構可編程控制器,系統(tǒng)有良好的靈活性、擴展性,可適用于各種規(guī)模和配置的井下泵房;
可通過以太環(huán)網(wǎng)連到地面監(jiān)控中心,單獨構成排水子系統(tǒng)或并入到全礦井綜合自動化系統(tǒng)中,實現(xiàn)地面遠程監(jiān)控;
就地操作臺配置本安型人機界面,實現(xiàn)就地顯示,同時支持觸摸功能,大大簡化人員操控的復雜度;
多個排水泵房之間可以設置邏輯關系,實現(xiàn)聯(lián)合調(diào)度和優(yōu)化調(diào)度;
根據(jù)長期的運行歷史數(shù)據(jù),得出各泵的實際運行效果與理論設計的對比分析;
可以與設備管理軟件對接,提供運行參數(shù)和起停狀況,實現(xiàn)預防性維修;
系統(tǒng)結構緊湊,功能先進,采用多重抗干擾技術,故障自診斷能力強,運行可靠性高。
4 系統(tǒng)功能
(1)集中式控制器用于監(jiān)控泵房的運行。它可以自動和手動控制泵的啟動和停止以及閘閥的開啟、關閉和打開。具有自診斷功能,可實現(xiàn)泵房無人值守運行。
(2)控制系統(tǒng)通過以太網(wǎng)與煤礦工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)相連,實現(xiàn)泵監(jiān)控子系統(tǒng)與礦井監(jiān)控系統(tǒng)之間的信息共享。
(3)集中式控制器采用諧波PLC和先進的過程控制軟件,考慮礦井的各種安全信息,實現(xiàn)井下排水監(jiān)控系統(tǒng)的最優(yōu)控制策略。
(4)井下排水監(jiān)測系統(tǒng)的報警信息表明,報表的統(tǒng)計處理集成到整個礦井監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)中。所有數(shù)據(jù)都可以存儲在數(shù)據(jù)庫中以供以后調(diào)用。
(5)泵房現(xiàn)場采用圖形界面結合現(xiàn)場操作,最大限度地簡化操作和狀態(tài)顯示。
(6)旋轉(zhuǎn)巡檢功能,自動泵旋轉(zhuǎn)。
(7)結合水槽水位和整個礦井的電力負荷信息,根據(jù)“移峰填谷”的原則確定泵的啟停時間。
(8)實現(xiàn)遠程編程、現(xiàn)場編程、完善修改系統(tǒng)功能。
(9)水泵監(jiān)控子系統(tǒng)支持三種工作方式,“自動”、“手動”、“檢修”。該系統(tǒng)自動打開,停止泵的運行,并可根據(jù)工作條件的設定、時間、水位和電負荷實現(xiàn)泵閥的聯(lián)鎖啟動,并能實時控制所有的操作參數(shù)。通過接口分析數(shù)據(jù)。
(10)自動模式:地面運行站的計算機根據(jù)設定的開啟時間、電峰谷、水箱水位等預設條件自動開啟泵。
①當水位達到高水位或不處于高水位且處于低功耗期間時,泵將自動啟動操作。
②當水位不在高位時,在耗電高峰時自動停止泵。
③當水位達到上限水位時,“運行泵和備用泵”將自動運行直至水位低于高水位,“備用泵”停止運行,僅運行“運行泵”,當水位達到正常值時泵自動停止。低水平,處于電力消費高峰時期。
④當正壓和流量不足時自動關閉管路,停止操作并報警。
⑤當泵出現(xiàn)故障時,可及時報警,自動打開備用泵。
⑥根據(jù)所用泵的數(shù)量和水位的變化率,可以判斷礦井涌水量,并確定水泵的增產(chǎn)數(shù)量。
(11)手動:操作人員根據(jù)水位顯示水位,手動打開水泵并確定泵的開度臺數(shù),通過PLC自動執(zhí)行電機和閥的開閉,即PLC完成單泵真空泵、開式液壓閥等自動控制。完成操作停止。
(12)檢修:操作任何泵電機、閘閥、電磁閥開關。相互的行動并沒有相互鎖定。
(13)執(zhí)行水泵運行參數(shù)的監(jiān)控,包括水位、電壓、電流、壓力、功率、溫度、真空度等。
(14)具有較強的兼容性和可擴展性。
5 監(jiān)測參數(shù)
安全控制離不開完整的監(jiān)控。泵的自動控制系統(tǒng)的監(jiān)測信號為設備的控制提供了可靠的保證。該控制系統(tǒng)是在PLC泵房集中控制站的井下泵房集中控制室中,根據(jù)工藝流程采集各種信號,控制各種泵及相應的電動閘閥,顯示各種工作狀態(tài)。整個集中控制系統(tǒng)由PLC集中控制和監(jiān)控部分和現(xiàn)場設備組成。
6 結 語
該系統(tǒng)通過增加PLC和壓力、液位傳感器、局部操作臺、高壓保護器等方式實現(xiàn)了主排水自動化。該系統(tǒng)與綜合自動化平臺相連接,通過骨干環(huán)網(wǎng)實現(xiàn)遠程控制功能。
參考文獻
[1]車永軍,王成真,杜利宏.煤礦井下中央水泵房自動化排水系統(tǒng)研究與應用[J].煤礦開采,2013,18(05):28~31+37.
收稿日期:2018-9-12