侯尚鵬
摘 要:本文介紹了聚丙烯細(xì)粉過多而導(dǎo)致載氣系統(tǒng),反應(yīng)器循環(huán)氣系統(tǒng),粉料輸送系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,主要從催化劑,丙烯質(zhì)量,生產(chǎn)負(fù)荷等方面對(duì)聚丙烯細(xì)粉過多的原因展開分析,并提出相應(yīng)的解決措施。主要通過對(duì)過濾器和主密封氣進(jìn)行改進(jìn),通過后期實(shí)踐證明,采用這些措施能夠有效減少細(xì)粉產(chǎn)生量,能夠維持裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:Novolen工藝;聚丙烯;細(xì)粉;措施
很多煤化工公司的采用的是ABB Novolen聚丙烯裝置,同時(shí)利用了采用Z-N型的催化劑,這種工藝最大的優(yōu)勢(shì)是無需進(jìn)行預(yù)聚合,可以進(jìn)行不同產(chǎn)品生產(chǎn),目前存在兩條生產(chǎn)線:其中一條生產(chǎn)線是通過兩臺(tái)聚合反應(yīng)器串聯(lián)而成的,而第二條生產(chǎn)線是由兩臺(tái)反應(yīng)器并聯(lián)操作。在生產(chǎn)中如果聚丙烯細(xì)粉存在過多則可能會(huì)使系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)發(fā)生過濾器堵塞,進(jìn)而影響系統(tǒng)的運(yùn)行周期,同時(shí)也會(huì)使反應(yīng)器發(fā)生連鎖故障,導(dǎo)致裝置停車,對(duì)公司來說會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。本文結(jié)合煤化工公司的生產(chǎn)情況闡述了聚丙烯細(xì)粉在生產(chǎn)過程中的不利影響,并分析了細(xì)粉過多的產(chǎn)生原因,提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,希望能給相關(guān)工作人員提供幫助。
1 聚丙烯細(xì)粉在生產(chǎn)中的不利影響
從聚丙烯細(xì)粉對(duì)反應(yīng)器循環(huán)氣系統(tǒng)的影響程度上來看,如果過濾器壓差較高,此時(shí)將過濾器切出后會(huì)發(fā)現(xiàn)有大量的聚丙烯細(xì)粉堵塞濾袋的情況,這時(shí)需要更換新的濾袋,會(huì)從一定程度上縮短濾袋的使用壽命。從聚丙烯細(xì)粉對(duì)載氣系統(tǒng)影響來看,含有細(xì)粉的載氣經(jīng)過載氣壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器時(shí),細(xì)粉會(huì)粘附在管束的外壁,使得散熱效果降低,傳熱阻力增大,進(jìn)而導(dǎo)致載氣壓縮機(jī)被迫停車。從細(xì)粉對(duì)于粉料輸送系統(tǒng)的影響來看,粉料輸送壓縮機(jī)入口筒式過濾器被堵塞,或者聚丙烯細(xì)粉在粉料輸送壓縮機(jī)輸送粉料時(shí)累計(jì),使得樹脂發(fā)生熔化而咬合,螺桿與墻板摩擦導(dǎo)致墻板端面產(chǎn)生裂紋。
2 產(chǎn)生過多細(xì)粉的原因分析
首先從催化劑角度來看,催化劑與聚丙烯細(xì)粉在尺寸,外觀方面存在著一定的聯(lián)系,催化劑對(duì)于細(xì)粉分布的影響也是比較大的,較小的催化劑很容易產(chǎn)生聚丙烯細(xì)粉,而且在催化劑的儲(chǔ)運(yùn)和配置過程中也會(huì)造成催化劑的破碎。催化劑的破碎主要是與聚合物增長(zhǎng)壓力以及催化劑載體材料的剛性平衡有關(guān)。從操作條件的變化來看,根據(jù)工廠生產(chǎn)任務(wù)的要求以及丙烯原料庫存,往往選擇提高負(fù)荷來實(shí)現(xiàn)生產(chǎn),在這個(gè)過程中就要先增加催化劑的進(jìn)料量,進(jìn)而增加丙烯的進(jìn)料量,硅烷,氫氣等會(huì)也相應(yīng)增加。在實(shí)際操作過程中,如果反應(yīng)器處于高負(fù)荷狀態(tài)時(shí),此時(shí)反應(yīng)器內(nèi)部壓力較高,加入的催化劑過量之后,會(huì)存在進(jìn)料不穩(wěn)定的情況,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致循環(huán)丙烯中濃度增加,容易受到波動(dòng)影響,需要工作人員花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行調(diào)節(jié),這種情況下不僅增加了操作難度,同時(shí)還會(huì)產(chǎn)生較多細(xì)粉。當(dāng)處于停車狀態(tài)時(shí),由于聚丙烯細(xì)粉顆粒較小,暫時(shí)失活的催化劑仍然會(huì)留在反應(yīng)器中,使得反應(yīng)器在下一次操作時(shí)剛開始的反應(yīng)聚合速率較高,在短時(shí)間內(nèi)壓力增長(zhǎng)過快,造成細(xì)粉增加。
3 聚丙烯細(xì)粉的改進(jìn)措施
3.1 優(yōu)化催化劑的配置和進(jìn)料
首先在生產(chǎn)過程中需要選擇顆粒大小均勻,機(jī)械強(qiáng)度適中的催化劑,在對(duì)催化劑進(jìn)行搬運(yùn)過程中,嚴(yán)禁發(fā)生碰撞,可以設(shè)置滾筒器,避免催化劑發(fā)生結(jié)塊,進(jìn)而能夠降低催化劑的濃度,減少每次填充的劑量,適當(dāng)提高計(jì)量罐攪拌速度,使催化劑能夠分布均勻,從而降低聚合反應(yīng)的速度。
3.2 優(yōu)化開停車操作以及轉(zhuǎn)牌號(hào)操作
當(dāng)反應(yīng)器處于開車狀態(tài)時(shí)需要適當(dāng)降低反應(yīng)器的溫度,并釋放催化劑,以防反應(yīng)器中含有較多的未反應(yīng)的催化劑,減少或者停止催化劑進(jìn)料。而如果當(dāng)反應(yīng)器處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),需要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案實(shí)施操作,將主催化劑累積到一定程度之后,對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),包括溫度的變化,及時(shí)調(diào)整丙烯的進(jìn)料量,防止反應(yīng)器在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大的溫度變化。
3.3 優(yōu)化負(fù)荷調(diào)整操作
工作人員需要逐步調(diào)節(jié)反應(yīng)器的負(fù)荷,要注意盡可能保證調(diào)節(jié)幅度小,避免反應(yīng)器出現(xiàn)較大波動(dòng)。調(diào)整時(shí),需要先調(diào)節(jié)主催化劑進(jìn)量,進(jìn)而調(diào)節(jié)丙烯進(jìn)量,對(duì)反應(yīng)器的溫度,以及反應(yīng)器內(nèi)部的壓力參數(shù)也需要進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。同時(shí)還需要注意主催化劑,三乙基鋁,氫氣,硅烷進(jìn)料量是否穩(wěn)定,當(dāng)進(jìn)料泵出現(xiàn)故障和反應(yīng)器壓力波動(dòng)較大時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整以防過度累積。還需要根據(jù)聚丙烯粉料熔脂以及氫氣的實(shí)時(shí)濃度曲線變化,及時(shí)調(diào)整氫氣的進(jìn)料量,防止出現(xiàn)反應(yīng)器大幅度波動(dòng)的情況。
3.4 嚴(yán)格控制丙烯的質(zhì)量
需要嚴(yán)格按照操作規(guī)定,針對(duì)不同的時(shí)間點(diǎn)對(duì)丙烯進(jìn)行分批取樣分析,之后進(jìn)行丙烯干燥脫水,脫硫過程,最終能夠保證丙烯中催化劑毒物的脫除效果。
4 小結(jié)
聚丙烯生產(chǎn)中因?yàn)榉磻?yīng)器在正常生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生較多的聚丙烯細(xì)粉,若不采取措施,會(huì)使得設(shè)備的穩(wěn)定性降低,造成裝置停車,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,工作人員可采取以上有效的措施來減少聚丙烯細(xì)粉的產(chǎn)生。目前企業(yè)在生產(chǎn)過程中,相比過去細(xì)粉產(chǎn)生量明顯減少,基本能夠?qū)崿F(xiàn)確保設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
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