肖偉
摘要:根據(jù)錦16塊試驗(yàn)區(qū)非均質(zhì)性嚴(yán)重和長期注水開發(fā)形成優(yōu)勢滲流通道的特點(diǎn),結(jié)合儲層特征,為改善了二元驅(qū)開發(fā)效果,制定了一套調(diào)控技術(shù)。
關(guān)鍵詞:非均質(zhì)性;調(diào)控技術(shù)
【中圖分類號】TE357
【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A
【文章編號】2236-1879(2018)13-0196-01
前言
錦16塊試驗(yàn)區(qū)是一個高孔高滲的稀油油藏,非均質(zhì)性嚴(yán)重,到2011年4月份轉(zhuǎn)化學(xué)驅(qū)前區(qū)塊綜合含水已經(jīng)高到96.0%,采出程度達(dá)47%。經(jīng)過30多年的注水開發(fā),已經(jīng)形成了優(yōu)勢滲流通道。導(dǎo)致注水壓力偏低,吸液剖面嚴(yán)重不均,嚴(yán)重制約了試驗(yàn)區(qū)開發(fā)效果。本文首先根據(jù)油藏實(shí)際特點(diǎn),開展整體調(diào)驅(qū)和注入配方體系優(yōu)化,降低了優(yōu)勢通道和非均質(zhì)性對二元驅(qū)開發(fā)效果的影響。有效緩解了開發(fā)矛盾,提高了二元驅(qū)開發(fā)效果,使日產(chǎn)油由100噸上升到172噸,綜合含水由96.0%下降至91.5%,二元驅(qū)工業(yè)化試驗(yàn)取得了初步的成果。
1開展整體調(diào)驅(qū),減小優(yōu)勢滲流通道影響
1.1試驗(yàn)區(qū)優(yōu)勢通道影響明顯。空白水驅(qū)初期,注入井的注入壓力一直處于較低水平,初期平均注水壓力僅1.5MPa,且注水壓力上升緩慢,說明在長期注水開發(fā)情況下,注采井間已經(jīng)普遍發(fā)育大孔道,從而導(dǎo)致注入壓力低且上升緩慢。在縱向上高滲透主力層與非主力層相比,為優(yōu)勢滲流通道,注入水波及程度較高。
1.2調(diào)驅(qū)方式的確定及調(diào)驅(qū)井的選擇。針對該塊地質(zhì)特點(diǎn)和開發(fā)存在問題,開展了整體調(diào)驅(qū)研究。試驗(yàn)區(qū)調(diào)驅(qū)按照弱、強(qiáng)膠和體膨顆粒調(diào)驅(qū)三種方式進(jìn)行,其中轉(zhuǎn)注以來注入壓力一直處于較低水平,吸水厚度比例小這類井采用體膨顆粒調(diào)驅(qū);具有較高的注入壓力、但有較突出的相對吸水量且層間滲透性差異較大,這類井采用強(qiáng)凝膠調(diào)驅(qū);對于層間吸水差異較小,無明顯強(qiáng)吸水層,這類井開展弱凝膠調(diào)驅(qū)。按照上述標(biāo)準(zhǔn),全試驗(yàn)區(qū)共實(shí)施調(diào)驅(qū)12口井,其中實(shí)施強(qiáng)凝膠調(diào)驅(qū)3口,體膨顆粒調(diào)驅(qū)5口,實(shí)施弱凝膠調(diào)驅(qū)4口。
2結(jié)合油藏實(shí)際特點(diǎn),優(yōu)化注入配方體系
室內(nèi)研究表明,對于非均質(zhì)性嚴(yán)重(變異系數(shù)在0.65-0.85)的油藏,二元復(fù)合驅(qū)中聚合物驅(qū)的對采收率增幅的貢獻(xiàn)占2/3,這主要是由于聚合物溶液增加了驅(qū)替液的粘度,降低了水相滲透率,改善了驅(qū)替液的流度,提高了平面波及效率,克服了注水指進(jìn),又提高了垂向波及效率,增加了吸水厚度[3]。
2.1現(xiàn)場動態(tài)反應(yīng),波及體積需進(jìn)一步擴(kuò)大。通過原前置段塞尺寸(0.04PV)高濃度聚合物的注入,試驗(yàn)區(qū)平均單井注入壓力有了明顯提升,但部分井提升幅度小,且仍有提升趨勢,而井間注入壓差較大,最大壓差為3.5MPa。另外,統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)區(qū)前置段塞12口注入井吸液狀況,發(fā)現(xiàn)平均單井吸液厚度比例僅59.0%,有8口井吸液狀況較差,比例占66.7%。
2.2前置段塞尺寸及聚合物濃度對二元體系驅(qū)油效果的影響。
通過建立物理模型,研究前置段塞尺寸、主段塞聚合物濃度等參數(shù)對采收率的影響。
研究表明,在保持前置段塞濃度及主段塞配方不變時,增加前置段塞尺寸至0.1PV時驅(qū)油效果明顯增大。同時,在主段塞階段,將聚合物濃度提高至2000-2400mg/L時,可大幅度提高驅(qū)油效率。這主要是由于增加前置段塞的尺寸和提高主段塞的聚合物濃度,驅(qū)油體系的粘彈性增加,對非均質(zhì)油藏的調(diào)剖能力增強(qiáng),擴(kuò)大了波及體積,同時使得孑L喉中的殘余油兩端均被高粘彈性驅(qū)油劑不同程度地“拽”出,降低孔隙中殘余油飽和度,提高了驅(qū)油效率。
3調(diào)控后現(xiàn)場實(shí)施效果評價
3.1開發(fā)效果顯著提升。通過以上一系列動態(tài)調(diào)控技術(shù),試驗(yàn)區(qū)日產(chǎn)油由100噸穩(wěn)步上升至172噸,含水由96.0下降至91.5%,38口油井中,有30口不同程度見效,其中中心井全部見效,試驗(yàn)區(qū)取得了階段性成功。
3.2主要評價指標(biāo)均趨好。與空白水驅(qū)末期相比,注入壓力提升5.lMPa,視阻力系數(shù)2.12,與其他同類油田相比較,提升幅度正常。
儲層動用狀況得到明顯改善,平均單井吸液厚度由8.6米提升至12.4m,厚度比例提升38%,跟蹤的12口注入井,8口井剖面得到明顯改善,有效比例達(dá)82.1%。
在油水全分析化驗(yàn)中,采出液流體中CI離子含量有所增加,證明聚驅(qū)較水驅(qū)波及體積擴(kuò)大,改善了油層動用情況,但膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量沒有明顯變化,說明表活劑洗油效果還沒有完全顯現(xiàn)。
4結(jié)論
(1)對于非均質(zhì)性強(qiáng)的油藏,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)動態(tài),前期應(yīng)盡可能通過提高注入液粘度建立較強(qiáng)的殘余阻力系數(shù)來降低油藏非均質(zhì)程度,有利于后續(xù)表面活性劑發(fā)揮洗油功能。(2)對于高孔高滲油藏,水驅(qū)轉(zhuǎn)化學(xué)驅(qū)階段,應(yīng)實(shí)施整體調(diào)驅(qū),封堵優(yōu)勢通道,從而擴(kuò)大了波及體積。
參考文獻(xiàn)
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[3]劉洋,劉春澤.楊付林.高濃度聚合物驅(qū)提高采收率方法實(shí)驗(yàn)研究,石油鉆采工藝。2006;28(4):33~35.