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熱電廠運(yùn)行調(diào)優(yōu)及熱聯(lián)合節(jié)能的實(shí)現(xiàn)

2018-10-21 09:30郜堯昌
科技信息·中旬刊 2018年9期
關(guān)鍵詞:熱電廠

郜堯昌

摘要:對(duì)熱電廠調(diào)優(yōu)運(yùn)行以及熱聯(lián)合節(jié)能效果,是在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的熱電廠的運(yùn)行調(diào)優(yōu)工程的實(shí)踐之后,得到的運(yùn)行模式的優(yōu)化結(jié)果。本文結(jié)合某燃?xì)廨啓C(jī)熱電廠的熱電聯(lián)供應(yīng)系統(tǒng),運(yùn)行優(yōu)化以及熱聯(lián)合節(jié)能實(shí)現(xiàn)的模式進(jìn)行分析。對(duì)于熱電廠中各種環(huán)節(jié)和設(shè)備的節(jié)能改造,提出了各個(gè)環(huán)節(jié)的措施。對(duì)于進(jìn)行熱聯(lián)合節(jié)能梯級(jí)利用,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)改造后,將天然氣的耗費(fèi)量大大降低的效果進(jìn)行論證,提出了節(jié)能減排的熱電廠運(yùn)行優(yōu)化措施。

關(guān)鍵詞:熱電廠;運(yùn)行調(diào)優(yōu);熱聯(lián)合節(jié)能

某燃?xì)廨啓C(jī)熱電廠位置較為偏遠(yuǎn),位于邊疆地區(qū),作為企業(yè)的自備電站,該熱電廠主要應(yīng)用在石化煉油化肥等生產(chǎn),用電蒸汽需要其所屬的電廠常年運(yùn)行的是傳統(tǒng)的運(yùn)行生產(chǎn)模式,也叫孤網(wǎng)運(yùn)行模式。但是這種傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式系統(tǒng)穩(wěn)定性差,運(yùn)行成本高。為了保證下游企業(yè)和電廠的生活生產(chǎn)用電,達(dá)到資源能耗的節(jié)約,降低生產(chǎn)成本。因此,對(duì)于該熱電廠進(jìn)行熱電器聯(lián)合運(yùn)行模式的改造,希望能夠達(dá)到節(jié)能減排的效果。實(shí)踐證明,經(jīng)過(guò)熱聯(lián)合節(jié)能優(yōu)化改造,各方面的熱能動(dòng)力系統(tǒng)均得到了調(diào)優(yōu)和改造,資源得到了節(jié)約,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高[1]。

一、熱動(dòng)系統(tǒng)組成

熱動(dòng)系統(tǒng)指的是熱電生產(chǎn)設(shè)備中的各個(gè)設(shè)備,包括燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置熱鍋爐等等。該熱電廠的熱電生產(chǎn)設(shè)備包含了七臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置,還有七臺(tái)余熱鍋爐,經(jīng)過(guò)對(duì)燃?xì)鉁囟鹊姆旨?jí)利用,在余熱鍋爐中改造了熱電聯(lián)產(chǎn)方式,將原有的燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,利用其工作原理進(jìn)行了熱能梯級(jí)的改造。

對(duì)于常規(guī)裝置中的電產(chǎn)品效率偏低的情況予以規(guī)避。使用天然氣作為燃?xì)廨啓C(jī)的燃料,將低溫腐蝕的問(wèn)題進(jìn)行了解決。在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該余熱鍋爐排煙溫度經(jīng)過(guò)挖掘系統(tǒng)的潛力挖掘之后,可以達(dá)到120℃。而單臺(tái)燃機(jī)熱電系統(tǒng)應(yīng)用的效率可以提高到90%以上。

從這些參數(shù)可以看到系統(tǒng)中燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,充分利用系統(tǒng)中的燃?xì)鉁囟?,可以拓寬排氣溫度,甚至可以達(dá)到余熱鍋爐中的近千溫差,充分利用系統(tǒng)中的熱效率,可以將系統(tǒng)節(jié)能潛力挖掘到最大。對(duì)于燃?xì)鈾C(jī)設(shè)備配套中的余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽參數(shù)進(jìn)行了分析。例如七臺(tái)中的燃機(jī)配套余熱鍋爐中的三臺(tái),是1.6mp A275攝氏度。而經(jīng)過(guò)改造之后,實(shí)現(xiàn)了雙壓余熱鍋爐,蒸汽溫度達(dá)到420度,生產(chǎn)達(dá)到4.0mpa[2]。

由于熱電廠在企業(yè)中使用了自備電站,因此與當(dāng)?shù)氐膰?guó)家電網(wǎng)進(jìn)行了硬件連接。在短期聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行中,除了為煉油廠石化廠化肥廠等單位提供了工業(yè)蒸汽和生產(chǎn)用電,還為家屬區(qū)提供了冬季供熱生活用電和熱源,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)運(yùn)行效益,減少了二氧化碳排放,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

二、改造前后的對(duì)比。

1、在改造前發(fā)電廠實(shí)行孤網(wǎng)運(yùn)行

由于當(dāng)?shù)氐靥庍吔貐^(qū),因此海拔和溫度條件都較為惡劣,給燃機(jī)機(jī)組負(fù)荷能力帶來(lái)壓力。當(dāng)熱電廠的海拔高度達(dá)到1200米的時(shí)候,積電發(fā)電負(fù)荷為11.3MW此時(shí)受到大氣溫度影響,燃?xì)廨啓C(jī)的效率是非常大的。機(jī)組額定出力為12.1MW按照熱電廠機(jī)組年均負(fù)荷水平來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。夏季中午前后氣溫可以達(dá)到38℃以上。大部分時(shí)間機(jī)組的帶負(fù)荷能力是非常大的,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置,運(yùn)行一般都能達(dá)到8.5MW因此在這種條件和環(huán)境下,相同工況下燃料的單位耗費(fèi)是非常高的。電力系統(tǒng)往往在大機(jī)組切換的時(shí)候,機(jī)組帶負(fù)荷能力較差,即便是使用了備用機(jī)組,依然是出現(xiàn)容量不足的情況,無(wú)法滿(mǎn)足大機(jī)組的要求。在啟動(dòng)了燃機(jī)之后,造成的后果使機(jī)組投放方式不合理。每臺(tái)機(jī)組平均負(fù)荷在6.5MW之間,因此提供了蒸汽鍋爐[3]。

這部分參數(shù)的蒸汽開(kāi)始在能源消耗上發(fā)揮作用。每臺(tái)蒸汽可以消耗80NM左右的天然氣,使用燃機(jī)配備的余熱鍋爐,將熱電廠中的設(shè)備的生產(chǎn)蒸汽加以利用,可以補(bǔ)充燃料4.0mpA蒸汽,消耗的天然氣,能耗降低了許多,使用天然氣的鍋爐以及余熱鍋爐相互結(jié)合的方法??梢詫?duì)燃?xì)庹羝南挠枰匝a(bǔ)充[4]。

2、在聯(lián)網(wǎng)前,機(jī)組負(fù)荷臺(tái)灣溫度都與企業(yè)的電力和蒸汽需求不匹配,排煙溫度較低,聯(lián)網(wǎng)前燃機(jī)負(fù)荷較大,蒸汽的供應(yīng)往往與電力的供應(yīng)不相匹配,無(wú)法滿(mǎn)足于了鍋爐的蒸汽熱力參數(shù),要求,因此必須投入煙道,不然才能提高煙溫。但是這種方式在冬季運(yùn)行的時(shí)候,表現(xiàn)出較大的問(wèn)題。由于孤網(wǎng)運(yùn)行,機(jī)組時(shí)常發(fā)生跳機(jī),電力系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性變得較差,企業(yè)為企業(yè)生產(chǎn)和職工生活供應(yīng)穩(wěn)定的電力,就容易由于負(fù)荷被甩的情況。

在改造之后,對(duì)于熱電廠的燃機(jī)機(jī)組,在當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件下的熱力性能進(jìn)行了摸底,對(duì)比了燃機(jī)運(yùn)行的參數(shù)和數(shù)據(jù),按照當(dāng)?shù)氐拇髿鉁囟仍诜€(wěn)定運(yùn)行若干個(gè)小時(shí)之后,對(duì)于兩臺(tái)機(jī)組發(fā)電耗費(fèi)的天然氣量進(jìn)行了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)通過(guò)對(duì)現(xiàn)有機(jī)組機(jī)組負(fù)荷的提高,可以降低單位耗費(fèi),提高燃機(jī)機(jī)組負(fù)荷之后,單位電能的天然氣耗費(fèi)量降低是非常顯著的。同時(shí)由于化肥廠是石油基地的重要保障。

因此利用燃機(jī)輪機(jī)排氣余熱,加大了系統(tǒng)中補(bǔ)燃量,滿(mǎn)足了生產(chǎn)用蒸汽的要求,擺脫了燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)型限制的問(wèn)題。對(duì)于實(shí)際測(cè)得的燃機(jī)排煙溫度,發(fā)現(xiàn)有了明顯的提升,在保證相同蒸發(fā)量的條件下,負(fù)荷提高了EMW節(jié)約不然用天然氣200NM降低了生產(chǎn)成本。正常運(yùn)行之后,熱電廠的余熱鍋爐能夠滿(mǎn)足石化廠1.6mpA蒸汽的用量,每臺(tái)鍋爐產(chǎn)量為20T每小時(shí),節(jié)能優(yōu)化改造收益。經(jīng)過(guò)改造,優(yōu)化了系統(tǒng)的燃機(jī)運(yùn)行模式和系統(tǒng)用能負(fù)荷,在經(jīng)濟(jì)效益上取得了顯著的結(jié)果,天然氣單位耗費(fèi)量降低了15%以上,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷大大提高,發(fā)電量明顯提升,機(jī)組也減少了啟停的次數(shù)。

結(jié)語(yǔ):

經(jīng)過(guò)電力系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和燃機(jī)發(fā)電機(jī)組的合理配置,燃?xì)馀艢鉁囟扔兴岣?,相?yīng)品質(zhì)的和數(shù)量的蒸汽量大大增多。采取優(yōu)化后的運(yùn)行方式,解決了機(jī)組檢修間隔的確定問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了燃機(jī)設(shè)備運(yùn)行制度中安排的檢修周期維護(hù)和檢查。在額定運(yùn)行工況下,實(shí)現(xiàn)定期的目標(biāo),動(dòng)力系統(tǒng)的穩(wěn)定性也大大提高。而且由于石化企業(yè)熱能動(dòng)力系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜,在企業(yè)中運(yùn)用調(diào)優(yōu)運(yùn)行方式,能夠充分挖掘系統(tǒng)的節(jié)能潛力,將行業(yè)的系統(tǒng)界限予以打破,大大提升了企業(yè)的節(jié)能效果,并且對(duì)單元設(shè)備的熱效率,以及電廠機(jī)組的容量,都能夠進(jìn)行提高,提升了機(jī)組的運(yùn)行效率。而且采用熱烈和方式,能夠充分挖掘電熱聯(lián)產(chǎn)的綜合性能,使用梯級(jí)用熱,還提高了全系統(tǒng)的效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和減排。

參考文獻(xiàn):

[1]李靜宜,臧杰立.熱電廠采用熱電冷聯(lián)供的適用性分析[J].制冷與空調(diào),2010,(1):99-104.

[2]魏偉,田貫三.燃煤熱電廠燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)改造[J].煤氣與熱力,2013,(8):27-29.

[3]趙曉勇.淺談熱電廠辦公室文秘和檔案管理的緊密聯(lián)系[J].辦公室業(yè)務(wù),2018,(10):96.

[4]何敬東.小型熱電廠熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中的能量梯級(jí)利用[J].熱力發(fā)電,2005,(8):42-44.

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