陳志高
(湖南中冶長天節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司,長沙 410205)
相比其他脫硫技術(shù),氨法煙氣脫硫技術(shù)在很多方面更具優(yōu)勢,其主要優(yōu)勢為:SO2廢氣完全資源化、無二次污染;系統(tǒng)液氣比小、阻力小,項(xiàng)目投資、運(yùn)行成本低;脫硫率高、運(yùn)行可靠。在國家對大氣污染治理日益嚴(yán)格的大背景下,氨法煙氣脫硫技術(shù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場競爭力。
業(yè)界先進(jìn)氨法脫硫技術(shù)以水溶液中的NH3和SO2反應(yīng)為基礎(chǔ),在多功能煙氣脫硫塔的吸收段氨水將SO2吸收,得到亞硫酸銨或亞硫酸氫銨的水溶液,如式(1)所示,在氧化段底部鼓入空氣將亞硫銨氧化成硫銨溶液,如式(2)所示[1]。
如圖1所示,在脫硫塔的濃縮段,利用高溫?zé)煔獾臒崃繉⒘蜾@溶液濃縮,得到含有一定固含量(硫酸銨結(jié)晶沉淀占漿液體積百分比)的硫銨漿液,漿液經(jīng)旋流器濃縮、離心分離、干燥和包裝等工序,得到硫銨產(chǎn)品[2-3]。
圖1 業(yè)界先進(jìn)氨法煙氣脫硫工藝流程
氨法脫硫裝置能否穩(wěn)定長期運(yùn)行與其硫酸銨的結(jié)晶大小有很大關(guān)系,如果硫酸銨結(jié)晶顆粒過小,離心機(jī)就難以甩干硫酸銨漿液分離出產(chǎn)品,繼而導(dǎo)致系統(tǒng)溶液密度持續(xù)升高,最后塔內(nèi)積料掛壁嚴(yán)重、系統(tǒng)無法運(yùn)行。而出現(xiàn)過此類問題的項(xiàng)目各有不同原因。
在運(yùn)行初期新疆川寧生物制藥熱電廠#2氨法脫硫系統(tǒng)原煙氣粉塵濃度為150 mg/Nm3,而設(shè)計(jì)要求不能超30 mg/Nm3,用500 mL量筒取濃縮段的飽和溶液沉淀3 h,其中底層灰分體積含量為8%。而通過多個(gè)項(xiàng)目屢次做試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),如果量筒底層灰分體積含量超過5%,硫酸銨結(jié)晶因?yàn)檫^小就無法分離,粉塵夾帶的金屬離子對硫酸銨結(jié)晶顆粒的長大有抑制作用。此外,灰分的顆粒本來就比正常結(jié)晶的硫酸銨顆粒要小得多,到離心機(jī)就無法甩干。后來停止通煙,檢修除塵器控制原煙氣粉塵濃度,再加水置稀釋濃縮段的粉塵含量高的飽和溶液,排至檢修池沉淀灰分,檢修池上部硫酸銨清液再泵回濃縮段,清理檢修池底部灰分,再通煙后濃縮段硫酸銨結(jié)晶迅速增大,在固含量達(dá)20%、灰分小于5%時(shí)排出漿液至硫銨系統(tǒng),裝置溶液密度隨之下降,硫銨產(chǎn)品持續(xù)生產(chǎn)也帶走了部分積累在漿液內(nèi)的粉塵。后來整個(gè)系統(tǒng)維持正常運(yùn)行,產(chǎn)品N含量可達(dá)20%[5-7]。
例如,四川天華化工熱電煙氣脫硫項(xiàng)目起初用的脫硫劑是自產(chǎn)的廢氨水,化驗(yàn)發(fā)現(xiàn):廢氨水含有少量三聚氰胺等有機(jī)雜質(zhì),三聚氰胺是種分布劑,當(dāng)硫酸銨形成結(jié)晶時(shí),三聚氰胺會(huì)分散硫酸銨結(jié)晶,導(dǎo)致形成不了顆粒大的結(jié)晶。而此類影響結(jié)晶的因素還有個(gè)特點(diǎn)是:具有感染性。本項(xiàng)目曾做過3次試驗(yàn):清空置換脫硫系統(tǒng)的95%體積以上溶液,以純液氨作為脫硫劑,但仍不能生成大顆粒結(jié)晶;這說明含有三聚氰胺的溶液對整個(gè)脫硫系統(tǒng)的溶液具有感染性。之后,全部清空置換系統(tǒng)溶液、更換純度高的液氨為脫硫劑,最終產(chǎn)生出了沙粒般大的結(jié)晶,系統(tǒng)恢復(fù)正常。因此,使用廢氨水作為脫硫劑之前應(yīng)重點(diǎn)檢測氨水中有機(jī)物的含量,應(yīng)使用無有機(jī)物雜質(zhì)的氨水或液氨。
本人參加的3個(gè)硫回收煙氣氨法脫硫項(xiàng)目,有2個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)無法形成大顆粒結(jié)晶的現(xiàn)象。其中一個(gè)是山東國泰化工硫回收煙氣脫硫項(xiàng)目。此項(xiàng)目采用單獨(dú)一臺(tái)硫回收氨法脫硫氧化噴淋塔,通煙后形成的溶液再輸送至鍋爐區(qū)脫硫塔氧化段。硫回收原煙氣量是5萬Nm3/h,原煙氣中檢出含有微量H2S。鍋爐區(qū)煙氣量是52萬Nm3/h,但原煙氣中未檢出H2S。硫回收原煙氣中H2S或羰基硫會(huì)和SO2在溶液狀態(tài)迅速發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成不溶于水的硫單質(zhì),從而堵塞管道、并黏附在塔內(nèi)壁,越積越厚,使塔內(nèi)徑變小,同時(shí)會(huì)影響硫酸銨結(jié)晶顆粒形成,從鍋爐區(qū)濃縮段取出來的固含量是呈黃色糨糊狀的物質(zhì),在漿液液面也漂浮著黃色黏性的泡沫,取樣化驗(yàn)為硫單質(zhì),離心機(jī)很難分離出產(chǎn)品。此現(xiàn)象也在貴州赤天化氨法煙氣脫硫項(xiàng)目出現(xiàn)過類似狀況。因?yàn)榱蚧厥諢煔夂蠬2S,引入氨法脫硫裝置后反應(yīng)形成細(xì)小硫單質(zhì),覆蓋硫酸銨晶核表面、抑制晶核長大。
而大唐克旗化工硫回收煙氣脫硫項(xiàng)目因投產(chǎn)的硫回收煙氣量僅有3萬Nm3/h,送入一期3×350 MW機(jī)組處理能力約420萬m3/h煙氣量的2套氨法脫硫塔,形成的硫單質(zhì)對硫酸銨結(jié)晶影響有限。硫銨產(chǎn)品產(chǎn)量也高,隨著大量硫銨產(chǎn)品的生產(chǎn),其能及時(shí)夾帶硫單質(zhì)排出脫硫系統(tǒng),從而起到及時(shí)凈化脫硫裝置的作用。但是,脫硫塔循環(huán)泵進(jìn)口過濾器經(jīng)常被黃色的硫單質(zhì)堵塞,給檢修帶來麻煩。
若要徹底解決此種問題,硫回收車間需改進(jìn)硫回收工藝,如采用超級(jí)克勞斯硫回收工藝,以減小煙氣中H2S含量。
正常情況下固含量在10%以上,離心機(jī)(篩網(wǎng)間隙約3 mm以下)就能分離出硫酸銨產(chǎn)品。硫酸銨是易溶于水的物質(zhì),固含量低時(shí)晶體均未徹底長大,結(jié)晶遇少量水就極易快速溶解。建議固含量在10%以上時(shí),排至硫酸銨干燥系統(tǒng)分離硫銨產(chǎn)品。
通過多個(gè)氨法脫硫項(xiàng)目調(diào)試運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)對比,筆者發(fā)現(xiàn),當(dāng)濃縮塔溶液氧化率[溶液中硫酸銨的摩爾量/(硫酸銨+亞硫酸銨總摩爾量)]低于98%時(shí),即立刻出現(xiàn)硫酸銨晶體小、離心機(jī)無法分離的現(xiàn)象。例如,齊魯石化熱電廠氨法煙氣脫硫項(xiàng)目,最初因?yàn)檠趸L(fēng)機(jī)風(fēng)量選型偏小,導(dǎo)致濃縮塔析出的白色硫酸銨結(jié)晶成面粉狀,顆粒太小無法分離。但后來更換成額定風(fēng)量大的氧化風(fēng)機(jī),氧化率達(dá)到99%,硫酸銨晶體迅速增大。原因是顆粒更微小的亞硫酸銨量偏多,覆蓋在硫銨晶核表面會(huì)抑制硫酸銨晶核的長大。
多個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)際情況表明,濃縮段pH在4以上時(shí),硫酸銨無法正常結(jié)晶,因?yàn)镾O2在濃縮段即被吸收,發(fā)生式(1)所示的化學(xué)反應(yīng),在結(jié)晶場所——濃縮段就生成大量(NH4)xH2-xSO3,對硫酸銨結(jié)晶有抑制作用[4]。
氨法脫硫應(yīng)保持脫硫劑純凈和原煙氣無過量影響雜質(zhì),尤其是有機(jī)物雜質(zhì)、重金屬、S類對硫酸銨結(jié)晶影響比較大[8-9]。氨法脫硫盡量保持系統(tǒng)漿液氧化率在98%以上,保證結(jié)晶顆粒大小??刂蒲趸蝡H在5~6,而濃縮段pH必須在4以下,促進(jìn)硫酸銨顆粒結(jié)晶。有條件的化工行業(yè)如磷肥廠可在設(shè)計(jì)上省略硫酸銨干燥系統(tǒng),直接把飽和漿液輸送至復(fù)合肥車間作為復(fù)合肥輔料。這樣既可省電、減少設(shè)備投資,還規(guī)避了結(jié)晶小影響生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。