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汽車覆蓋件沖壓高速生產(chǎn)模式下重點(diǎn)問題及方案

2018-10-18 06:59:00曲政劉益成孫勝偉一汽大眾汽車有限公司
鍛造與沖壓 2018年20期
關(guān)鍵詞:斜楔壓機(jī)因數(shù)

文/曲政,劉益成,孫勝偉·一汽-大眾汽車有限公司

沖壓高速生產(chǎn)線逐漸普及,高速生產(chǎn)帶來了低速生產(chǎn)下未曾關(guān)注到的多項(xiàng)新問題,在節(jié)拍提升過程中壓機(jī)、模具使用不當(dāng)將會導(dǎo)致模具和設(shè)備損傷,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生損壞事故,新模具投產(chǎn)、新工廠使用時(shí)需要注意。

近年來隨著汽車覆蓋件沖壓壓機(jī)技術(shù)能力的發(fā)展,汽車覆蓋件的沖壓生產(chǎn)節(jié)拍有了巨大的提升,以2016年一汽-大眾沖壓中心投入使用的Schuler高速伺服生產(chǎn)線為例,壓機(jī)沖程比已經(jīng)達(dá)到1∶1,乘用車門外板類生產(chǎn)節(jié)拍已經(jīng)達(dá)到了每分鐘17次,鋁件模具普遍使用每分鐘15次的節(jié)拍生產(chǎn),大型側(cè)圍類模具(包括C級車側(cè)圍)已經(jīng)可以使用每分鐘14次的節(jié)拍生產(chǎn),這對沖壓的生產(chǎn)效率來講是巨大的飛躍。從近兩年新建設(shè)的沖壓廠房來看,國產(chǎn)高速線也已經(jīng)投入使用,沖壓高速生產(chǎn)線將會在汽車覆蓋件生產(chǎn)中逐漸普及。

壓機(jī)與模具在高節(jié)拍工作下出現(xiàn)了低節(jié)拍下未曾遇到的諸多新問題,本文將從模具接觸速度、模具可控氮?dú)飧坠?jié)拍、模具氣動類結(jié)構(gòu)角度設(shè)置三方面進(jìn)行介紹和解析,為后續(xù)使用高速線的工廠提供經(jīng)驗(yàn)參考。

模具接觸速度

圖1 DELMIA仿真界面

圖2 單臺壓機(jī)各階段速度點(diǎn)位及操作界面

高速伺服線除速度快的特點(diǎn)外,上滑塊在運(yùn)動過程中各階段的速度可以使用模擬軟件進(jìn)行全動態(tài)仿真(DELMIA仿真界面見圖1)進(jìn)行調(diào)節(jié)。圖2是控制單臺壓機(jī)各階段速度的操作界面,其中:D是滑塊下行減速點(diǎn),T為上下模具的接觸點(diǎn),P2為即將達(dá)到下死點(diǎn)前1mm點(diǎn),P3為離開下死點(diǎn)后1mm點(diǎn),B為上下模具脫開點(diǎn),A為上行加速點(diǎn)。

如果模具在工作時(shí)使用壓機(jī)滿速度工作(Schuler壓機(jī)節(jié)拍可達(dá)到每分鐘22次),上下模具在接觸瞬間將產(chǎn)生巨大的沖擊,各類模具結(jié)構(gòu)由于高載荷沖擊,強(qiáng)度可靠性將產(chǎn)生隱患,模具部分工作部件壽命也將減少。其次壓機(jī)受到往復(fù)沖擊反作用力,長期運(yùn)行也會對壓機(jī)本身精度產(chǎn)生影響。因此在速度設(shè)置時(shí),必須在上下模具接觸點(diǎn)以及之后的零件成形階段將速度設(shè)置慢,對空運(yùn)行(與成形無關(guān)且不損害模具)情況下速度設(shè)置快,這樣一來可以同時(shí)保證設(shè)備的高速運(yùn)行以及較小的沖擊。

這里以某車型四門窗框模具15次生產(chǎn)為例:某修邊沖孔序在工作時(shí)壓機(jī)底座振動峰值達(dá)到12000mg,滑塊振動峰值達(dá)到7900mg。壓機(jī)報(bào)警頻率高,制件毛刺缺陷體現(xiàn)頻繁。

圖3 優(yōu)化前后曲線關(guān)鍵點(diǎn)

經(jīng)分析,原曲線(圖3a)上下模具減速點(diǎn)距離下死點(diǎn)距離為200mm,接觸高度為距離下死點(diǎn)100 mm,接觸點(diǎn)T點(diǎn)瞬時(shí)節(jié)拍為15,P2為19,P3為19。這里面起決定性作用的是實(shí)際接觸點(diǎn)高度,實(shí)際測量值為120mm;在原曲線基礎(chǔ)上,保證整線節(jié)拍不受影響,將減速點(diǎn)提至220mm,將接觸點(diǎn)T高度更改為實(shí)際的120mm,同時(shí)將接觸節(jié)拍速度由15降至12,P2點(diǎn)由19降至13,P3由19降至16(圖3b),優(yōu)化后壓機(jī)底座振動峰值由12000mg降至5900mg,滑塊振動峰值由7900mg降至4400mg,前后實(shí)際效果對比見圖4。同時(shí)整線節(jié)拍雖然由17.1降至了16,但仍能保持15次的生產(chǎn)運(yùn)行。

模具可控氮?dú)飧坠?jié)拍

可控氮?dú)飧紫噍^于普通氮?dú)飧椎膮^(qū)別是:其活塞桿可以在底部位置鎖定,而活塞桿返回的時(shí)間可以通過壓縮空氣或者電氣信號進(jìn)行控制。這樣一來可控氮?dú)飧准饶芴峁┛煽氐膲毫狭?,又避免了制件成形后氣缸頂出造成的制件變形或其他缺陷。目前沖壓模具此結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于頂蓋天窗的翻邊整形,發(fā)罩外板、行李廂外板等模具的夾持翻邊。圖5為某頂蓋和某后蓋上外板可控氮?dú)飧捉Y(jié)構(gòu)實(shí)例。

圖4 優(yōu)化前后振動

圖5 可控氮?dú)飧讓?shí)例

圖6 可控氮?dú)飧鬃畲鬅嵋驍?shù)值

可控氮?dú)飧卓蛇_(dá)到的節(jié)拍是有限制的,如果不被關(guān)注或提前計(jì)算清楚,可控氮?dú)飧自诔?fù)荷節(jié)拍持續(xù)工作下將會發(fā)生損壞,影響制件質(zhì)量。可控氮?dú)飧自跓o外接冷卻裝置以及有外接冷卻裝置時(shí)都有自己的最大熱因數(shù)限制,圖6為某品牌不同型號可控氮?dú)飧自谟袩o冷卻裝置下的最大熱因數(shù)值。實(shí)際生產(chǎn)時(shí)關(guān)注的是,該可控氣缸能達(dá)到的實(shí)際熱因數(shù)是多少,是否超出了理論的最大熱因數(shù)。實(shí)際熱因數(shù)的計(jì)算公式為:實(shí)際熱因數(shù)=節(jié)拍(沖程次數(shù)/分鐘)×活塞單次行程,當(dāng)實(shí)際熱因數(shù)小于不帶冷卻的最大熱因數(shù)時(shí),氮?dú)飧卓梢圆唤尤肜鋮s進(jìn)行工作。當(dāng)實(shí)際熱因數(shù)大于不帶冷卻的最大熱因數(shù)時(shí),氮?dú)飧资褂脮r(shí)需要外接冷卻裝置。當(dāng)實(shí)際熱因數(shù)大于冷卻條件下的最大熱因數(shù)時(shí),氮?dú)飧讜霈F(xiàn)損壞,出現(xiàn)問題。

舉例子加以說明:⑴型號為2489.14.03000.060的可控氮?dú)飧?,行程?0mm,節(jié)拍為8次,則熱因數(shù)為480。該型號可控氮?dú)飧撞粠Ю鋮s的最大熱因數(shù)為380,帶冷卻的最大熱因數(shù)為1200,因此該氮?dú)飧兹绻怨?jié)拍8生產(chǎn),使用時(shí)需要接入冷卻裝置;⑵某頂蓋使用的KF2489.14.05000.040.037可控氮?dú)飧?,在不帶冷卻裝置情況下的熱因數(shù)為360,行程為37mm,計(jì)算可達(dá)到的最大節(jié)拍為9.73次。這個(gè)計(jì)算是基于氮?dú)飧自谧畲髩毫Γ?50bar)下工作的,當(dāng)?shù)獨(dú)飧孜丛谧畲髩毫ο鹿ぷ鲿r(shí),即氮?dú)飧壮錃鈮毫π∮?50bar,氮?dú)飧讓?shí)際工作的最大熱因數(shù)也等比例下降。仍以這個(gè)頂蓋使用的可控氮?dú)飧诪槔獨(dú)飧壮錃鈮毫?50Bar時(shí),輸出最大力為5000daN,若氮?dú)飧讓?shí)際工作時(shí)只充90bar,實(shí)際輸出最大力則為3000daN,在90bar狀態(tài)下,此氮?dú)飧椎淖畲蠊?jié)拍為16.2次。

圖7 某翼子板旋轉(zhuǎn)斜楔示意圖

模具氣動類結(jié)構(gòu)角度設(shè)置

氣動結(jié)構(gòu)在大線生產(chǎn)過程中通過壓機(jī)氣源的控制,實(shí)現(xiàn)氣缸的運(yùn)動,進(jìn)而完成模具的具體動作(一般為斜楔)。氣缸動作的時(shí)間是基本不變的,而在高速生產(chǎn)模式下,壓機(jī)速度加快后,可能發(fā)生氣動動作還未完成,模具上模已經(jīng)到達(dá)下模工作位置,若未加留意或角度設(shè)置不當(dāng),滑塊繼續(xù)下行,將造成嚴(yán)重的模具事故。

以某翼子板與發(fā)罩搭接處旋轉(zhuǎn)斜楔為例,旋轉(zhuǎn)斜楔靠圖7所示氣缸伸縮進(jìn)行旋轉(zhuǎn),在正常低節(jié)拍情況下的工藝流程為:氣缸運(yùn)動→氣缸帶動旋轉(zhuǎn)斜楔工作到位→上模與下模接觸→翻邊斜楔進(jìn)行工作成形(圖8)。若節(jié)拍提升時(shí)旋轉(zhuǎn)斜楔尚未旋轉(zhuǎn)到位,上模便已經(jīng)開始驅(qū)動翻邊斜楔進(jìn)行工作時(shí),則可想象模具翻邊斜楔將與旋轉(zhuǎn)斜楔撞擊,發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞事故。

針對以上問題,建議對氣動類模具進(jìn)行兩方面的設(shè)置:⑴氣動角度設(shè)置盡量增加余量,也就是在上滑塊下壓前,提前啟動氣動動作,使氣動動作有充分的運(yùn)動到位時(shí)間;⑵氣動到位傳感器必須在壓機(jī)中進(jìn)行設(shè)置并起作用,方便監(jiān)測運(yùn)動到位情況,一旦出現(xiàn)未到位,壓機(jī)上滑塊在某位置點(diǎn)需要緊急停臺,防止繼續(xù)下壓發(fā)生模具事故。

圖8 某翼子板翻邊工作示意圖

結(jié)束語

沖壓壓機(jī)技術(shù)不斷提升,生產(chǎn)節(jié)拍也隨之越來越快,高節(jié)拍帶來的新問題不容忽視,若不提前采取措施進(jìn)行預(yù)防,則有可能影響正常的生產(chǎn)秩序,模具接觸速度、模具可控氮?dú)飧?、模具氣動類結(jié)構(gòu)角度設(shè)置三方面問題是當(dāng)前高速生產(chǎn)線的重要關(guān)注點(diǎn),希望為其他沖壓生產(chǎn)基地提供經(jīng)驗(yàn)參考。

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