饒興江
(畢節(jié)中城能源有限責任公司,貴州 畢節(jié) 552109)
水力壓裂技術(shù)起源于波蘭,是以水作為動力,使煤體裂隙暢通的一種措施,常用于堅硬難垮頂板及沖擊地壓防治[1-3]。水力壓裂增透技術(shù)是在水力壓裂技術(shù)基礎(chǔ)上的延伸,即通過鉆孔向煤層壓入高壓水,當水壓入的速度遠超過煤層的自然吸水能力時,由于流動阻力增加,進入煤層的液體壓力逐漸上升,超過煤層上方的巖壓時,煤層內(nèi)原來的閉合裂隙就會被壓開形成新的流通網(wǎng)絡,煤層滲透性就會增加。當壓入的液體被排出時,壓開的裂隙就為煤層瓦斯的流動創(chuàng)造了良好的條件。郭臣業(yè)[4]基于煤層控制水力壓裂概念,提出了高承壓上向孔和近水平孔的封孔方法,形成了壓裂水分布范圍探測關(guān)鍵技術(shù);康紅普[5]通過空心包體應力計測量了水力壓裂前后鉆孔附近地應力的變化,得出壓裂后鉆孔附近煤層的主應力增量值、傾角、方位角均發(fā)生改變;吳擁政[6]針對煤柱護巷支護技術(shù)問題,提出了定向水力壓裂卸壓留巷技術(shù);馮彥軍[7]通過研究表明,采用跨式膨脹型封隔器對堅硬巖層可實現(xiàn)分段壓裂,水力壓裂效果明顯。
針對肥田煤礦9#煤層瓦斯壓力大、含量高,鉆孔工程量巨大,掘進速度緩慢,嚴重制約了礦井的生產(chǎn)接替等問題,在肥田煤礦103底板瓦斯抽放巷內(nèi)對9#煤層實施條帶水力壓裂增透試驗。
肥田煤礦是畢節(jié)中城能源有限責任公司所屬煤礦之一,位于織金縣少普鄉(xiāng)[8]。該礦具有瓦斯含量高、瓦斯壓力大、煤層透氣性差、地質(zhì)構(gòu)造復雜等特點,頂板大多為深灰色砂質(zhì)泥巖、泥巖或粉砂巖,含菱鐵質(zhì)結(jié)核或菱鐵礦薄層,伴有大羽羊齒等植物化石;底板大多為灰色或深灰色泥巖,少見粉砂巖,含菱鐵質(zhì)結(jié)核或鮞粒,層內(nèi)裂隙發(fā)育。9#煤層瓦斯壓力3.38 MPa,瓦斯含量11.5 m3/t,透氣性系數(shù)為0.016 mD,堅固性系數(shù)為0.38,屬于典型的松軟低透氣性煤層,礦井瓦斯鑒定結(jié)果為煤與瓦斯突出礦井。
根據(jù)肥田煤礦9#煤層的開采、掘進情況,并結(jié)合礦井瓦斯分布特征,選定在肥田煤礦103底板瓦斯抽放巷內(nèi)對9#煤層實施條帶水力壓裂增透試驗。壓裂鉆孔為煤層底板鉆孔,擬壓裂區(qū)域與瓦斯抽放巷垂距約37 m,無大斷層或其他地質(zhì)構(gòu)造。煤層底板以灰色或深灰色泥巖為主,含少量粉砂巖,層內(nèi)裂隙發(fā)育。
破裂壓力的計算:
Pb=3×σmin-σmax+σt[9]
式中:Pb—巖層破裂壓力,MPa;σmin—為水平最小主應力,MPa;σmax—為水平最大主應力,MPa;σt—巖體抗拉強度,MPa。
通過巖石三軸壓縮試驗和巴西圓盤劈裂試驗并結(jié)合水平主應力結(jié)算公式[10]可以求得煤層底板最大水平主應力σmax,最小水平主應力σmin和巖體抗拉強度σt,結(jié)合各管路阻力損失之和最終算得泵注壓力為10 MPa左右。
注水量的確定:
Vs=KVt=Kabh[11]。
式中:Vs—單孔注水量,m3;Vt— 注水影響體體積,m3;K—影響體孔隙率;a—影響體長度,m;b—影響體寬度,m;h—影響體高度,m。
通過計算可知單孔注水量為18 m3左右。
壓裂設(shè)備的選擇:根據(jù)試驗區(qū)現(xiàn)場施工條件和煤層底板巖石物理學性質(zhì),壓裂設(shè)備主要由壓裂泵、水箱、高壓管路和監(jiān)控系統(tǒng)組成,具體泵組安裝位置、控制柜布置位置如圖1所示。瓦斯?jié)舛葌鞲衅靼惭b在距壓裂孔回風側(cè)5 m位置處。
圖1 設(shè)備及管路連接示意圖
壓裂鉆孔參數(shù)設(shè)計:結(jié)合該區(qū)域的地質(zhì)資料及巷道布置情況,布置壓1號、壓2號、壓3號共3個水力壓裂試驗鉆孔,壓裂半徑按30 m進行設(shè)計,壓裂鉆孔間距為50 m,其中壓1#開孔位置距103底板巷迎頭位置約200 m。3個鉆孔的具體參數(shù)見表1,鉆孔布置位置如圖2所示。本次試驗使用內(nèi)徑φ25 mm,壁厚5 mm的壓裂管,經(jīng)計算最小封孔長度為22.4 m,預選壓裂地點均滿足最小封孔長度的要求,具備實施壓裂的可行性。
圖2 壓裂鉆孔布置剖面圖
孔號鉆孔直徑/mm方位角/(°)開孔位置傾角/(°)見煤長度/m終孔深度/m備注1號壓裂孔94230巷道左幫位置46°51542號壓裂孔9423046°5154鉆孔終孔距離煤層頂0.2~0.5 m,不穿透煤層3號壓裂孔9423046°5154
壓裂施工分為4個階段:準備階段、壓力上升階段、鉆孔破裂及延伸階段、停泵保壓排水階段。2015年9月18日,首先檢查壓裂泵體、各管路、閘閥等的連接問題,隨后試壓5 min,無明顯異常發(fā)生,完成壓裂前準備工作。10時12分開始對1號孔進行注水壓裂,開泵后泵注壓力緩慢上升至10 MPa左右,而后穩(wěn)定波動,最大達12.3 MPa,壓裂至12時02分時,巡查發(fā)現(xiàn)巷道內(nèi)側(cè)距1號孔10 m的廢孔開始出水,12時20分時此孔出水量增大且伴有響聲,于是停泵排水結(jié)束本次壓裂,本次壓裂累計注水量約40 m3。
壓裂過程中泵組出口壓力變化曲線如圖3所示,通過對圖3分析可知,水力壓裂試驗開始注水后,隨著注水時間的增長,鉆孔內(nèi)的壓力不斷增高;當水壓增長到12.2 MPa時,煤層出現(xiàn)破裂,注入的水全部充填到裂隙之中,壓力曲線呈現(xiàn)出鋸齒形變化;隨著注水時間的不斷增長,煤巖體內(nèi)裂隙不斷增大,完成了水力壓裂的目的;在停泵排水之后,裂隙逐漸閉合。通過分析可知,水力壓裂時裂縫經(jīng)歷了“閉合-張開-增大-閉合”的過程,注水壓力的每一次上升與下降都間接反映了煤層內(nèi)裂隙的變化情況。
圖3 1#壓裂孔壓裂過程中壓力變化曲線
壓裂后煤層含水率和瓦斯含量:施工前3號壓裂孔原始煤體瓦斯含量為13.01 m3/t,含水率0.75%。經(jīng)過水力壓裂后,沿煤層走向距離壓裂孔40 m范圍內(nèi)煤層瓦斯含量降低了1~5 m3/t,含水率增高最大約8個百分點,較原始煤體含水率提高近11倍;沿煤層傾向距離壓裂孔30 m范圍內(nèi)煤層瓦斯含量降低了1~2 m3/t,含水率增高最大約1個百分點,與原始煤體含水率相比提升了約1.8倍。
壓裂后煤層瓦斯壓力:2號測壓孔煤層瓦斯壓力測試曲線如圖4所示。在測壓工作進行到第五天時,壓力表壓力值達到0.71 MPa,之后連續(xù)觀測4 d壓力值不再發(fā)生變化,在拆表時釋放出的都是氣體,即本次瓦斯壓力未受到水壓的影響。本次水力壓裂9#煤后,測壓鉆孔測得的最大的瓦斯壓力為0.71 MPa,相比原始煤體瓦斯壓力3.38 MPa出現(xiàn)了大幅度降低。
圖4 測壓曲線示意圖
壓裂后煤層透氣性考察:煤層瓦斯自然流量是計算透氣性系數(shù)的重要參數(shù),以3號壓裂孔為考察孔,測試并記錄了壓裂后9#煤層的瓦斯自然流量變化,測試結(jié)果見表2。
表2 壓裂后煤體瓦斯自然流量測試結(jié)果
由表2可以看出壓裂后9#煤層瓦斯自然流量最大達1.45 L/min,且衰減較慢,可見壓裂后煤體透氣性得到了增強,根據(jù)肥田煤礦瓦斯監(jiān)測報告可知,9#未經(jīng)水力壓裂的原始煤層透氣性系數(shù)為0.683 25 m2/MPa2·d,通過計算得出壓裂后煤層透氣性系數(shù)λ為1.572 94 m2/MPa2·d,是原始煤層透氣性系數(shù)的2.3倍,9#煤層經(jīng)過水力壓裂后煤層透氣性顯著提高。
煤層原始區(qū)域與壓裂區(qū)域10 m間距考察區(qū)間瓦斯抽采濃度和單孔抽采量對比曲線如圖5和圖6所示。
圖5 壓裂前后煤層瓦斯抽采濃度對比曲線
圖6 壓裂前后煤層瓦斯單孔抽采純量對比曲線
壓裂區(qū)域10 m間距考察區(qū)間抽采鉆孔接抽100天時,瓦斯抽采平均濃度為21.31%,單孔濃度最大達95%,瓦斯平均抽采濃度是原始區(qū)域煤層瓦斯平均抽采濃度(15.32%)的1.39倍。接抽120天時,考察區(qū)間平均單孔瓦斯抽采純量為0.023 72 m3/min,最大達0.052 11 m3/min,而未進行壓裂煤層同樣接抽120天時平均單孔瓦斯抽采純量僅為0.013 59 m3/min,壓裂后的單孔瓦斯抽采純量較未進行壓裂區(qū)域提升近1.24倍,該考察區(qū)間經(jīng)過水力壓裂后煤層瓦斯抽采效果得到顯著提升。
經(jīng)統(tǒng)計,120天內(nèi)該區(qū)間累計抽采瓦斯8.198萬m3,殘余瓦斯含量5.01 m3/t,根據(jù)《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》,該區(qū)域煤層瓦斯抽采效果已達標,鉆孔工程量較原始鉆孔布置方式減少50%,實現(xiàn)了單孔瓦斯抽采純量平均提高100%以上,穿層瓦斯抽采鉆孔工程量減少量不少于50%,大大降低了礦井煤層增透消突及瓦斯治理成本。
(1)從施工過程可以看出實際最高注水壓力為12.2 MPa,壓力曲線的每一次鋸齒形波動都反映了煤層裂隙閉合與張開的過程。
(2)水力壓裂后,9#煤層透氣性系數(shù)λ的值為1.572 94 m2/MPa2·d,是原始煤層透氣性系數(shù)的2.3倍,經(jīng)過水力壓裂后煤層透氣性顯著提高。
(3)水力壓裂后,煤層內(nèi)瓦斯含量瓦斯壓力大幅降低,含水率顯著提高,其中沿煤層走向距離壓裂孔40 m范圍內(nèi)煤層瓦斯含量降低1~5 m3/t,含水率增高最大,較原始煤體含水率提高近11倍,與原始煤體瓦斯壓力3.38 MPa相比,瓦斯壓力最大可以降低2.67 MPa。
(4)水力壓裂后,瓦斯平均抽采濃度是原始區(qū)域煤層瓦斯平均抽采濃度(15.32%)的1.39倍,單孔瓦斯抽采純量較未進行壓裂區(qū)域提升近1.24倍,經(jīng)統(tǒng)計,120天內(nèi)該區(qū)間累計抽采瓦斯8.198萬m3。鉆孔工程量較原始鉆孔布置方式減少50%,實現(xiàn)了單孔瓦斯抽采純量平均提高100%以上,大大降低了礦井煤層增透消突及瓦斯治理成本。