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影響抽油機(jī)井單耗的因素分析與對(duì)策探討

2018-09-28 00:12程玉新
智富時(shí)代 2018年8期
關(guān)鍵詞:抽油機(jī)井影響因素

程玉新

【摘 要】抽油機(jī)井耗電占油田開發(fā)耗電40%左右。從井下采出單位質(zhì)量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評(píng)價(jià)抽油機(jī)井能耗水平的重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。在進(jìn)行節(jié)能潛力分析的基礎(chǔ)上,對(duì)抽油機(jī)井,通過(guò)采取合理配置抽汲參數(shù)、優(yōu)選抽油機(jī)設(shè)備、加大高能耗設(shè)備改造力度以及改進(jìn)生產(chǎn)管理等,可有效降低抽油機(jī)井噸液?jiǎn)魏摹?/p>

【關(guān)鍵詞】抽油機(jī)井;噸液?jiǎn)魏?;影響因?/p>

一、影響抽油機(jī)井單耗的因素分析

抽油機(jī)井節(jié)能降耗的關(guān)鍵就是在保證一定原油產(chǎn)量,或產(chǎn)液水平基本不受影響的情況下,盡可能地減少耗電量。一般來(lái)說(shuō),從井下采出單位質(zhì)量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評(píng)價(jià)抽油機(jī)井能耗水平的重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和優(yōu)化調(diào)整實(shí)際,以單耗理論計(jì)算為基礎(chǔ),對(duì)影響抽油機(jī)井單耗的因素進(jìn)行了深入分析探討。

1.抽油機(jī)負(fù)載率偏低

抽油機(jī)機(jī)型偏大。當(dāng)抽油機(jī)選型偏大時(shí),減速箱軸承和齒輪承受的負(fù)荷大,摩擦損失占的能耗比例高,造成無(wú)效功率損失大,導(dǎo)致單耗高。抽油機(jī)載荷利用率越低,無(wú)效功率損失占消耗功率的比例越大,抽油機(jī)能量利用水平越低。經(jīng)統(tǒng)計(jì),這部分井中載荷利用率≤20%、單耗在8.5kWh/t以上的井共28口。

電動(dòng)機(jī)裝機(jī)功率偏大。當(dāng)抽油配置的電動(dòng)機(jī)額定功率偏大時(shí),電動(dòng)機(jī)熱損失和機(jī)械損失大,無(wú)效功率損失大,造成單耗偏高。當(dāng)電動(dòng)機(jī)功率利用率低于20%時(shí),電動(dòng)機(jī)效率將低于60%,功率因數(shù)不到0.5,偏離了高效區(qū),處于低效運(yùn)行狀態(tài)。

2.抽油井抽汲參數(shù)不合理

依據(jù)理論分析,在泵徑、沖程和沖次中,對(duì)單耗影響最大的是沖次,單耗與沖次的平方呈正相關(guān)關(guān)系?,F(xiàn)場(chǎng)以“長(zhǎng)沖程、大泵徑、低沖次”的抽油機(jī)配置原則,在分析抽汲參數(shù)對(duì)單耗的影響時(shí),以沖次為重心,結(jié)合其他相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù),對(duì)抽汲參數(shù)進(jìn)行合理匹配,從而降低單耗。

抽汲參數(shù)偏小。在沉沒(méi)度和泵效都較高的情況,泵徑或沖程仍有調(diào)大的余地。此時(shí),雖然舉升高度和抽汲參數(shù)都比較低,對(duì)降低能耗是有利因素,但是由于產(chǎn)液能力沒(méi)有得到充分發(fā)揮,使得單耗仍然偏高。

抽汲參數(shù)相對(duì)偏大。對(duì)于油層供液能力差的抽油機(jī)井,如果采用相對(duì)較大的參數(shù)抽汲生產(chǎn),就會(huì)使沉沒(méi)度偏低,進(jìn)而導(dǎo)致抽油泵充滿程度低,造成泵效低,此時(shí),系統(tǒng)容積、水力和摩擦功率消耗相對(duì)較大,無(wú)效功消耗大,造成單耗偏高。對(duì)于這部分井,可以通過(guò)調(diào)小抽汲參數(shù),采取間抽、換小泵、提高對(duì)應(yīng)水井注水量等措施提高油層供液能力,降低單耗。

抽汲參數(shù)不匹配。依據(jù)優(yōu)化理論,分析認(rèn)為這部分井主要是沖程、泵徑偏小,沖次偏高,使抽油桿彈性變形損失、慣性載荷增加,耗電量增加的幅度大于液量增加幅度,導(dǎo)致單耗偏高。對(duì)沖程有上調(diào)余地的井,可采取調(diào)大沖程、降低沖次進(jìn)行調(diào)整;對(duì)沖程沒(méi)有上調(diào)余地的井,采取換大泵、降低沖次措施進(jìn)行調(diào)整,降低無(wú)效、低效功率消耗,從而實(shí)現(xiàn)降低單耗的目的。

3.抽油機(jī)無(wú)效損耗大

泵容積損失大。造成容積損失大的原因主要有兩方面:一是當(dāng)抽油泵嚴(yán)重漏失時(shí),柱塞和襯套間徑向間隙偏大,使泵的容積損失增大,造成無(wú)效功率損失相對(duì)增加,導(dǎo)致單耗偏高;二是當(dāng)篩管堵塞嚴(yán)重時(shí),造成泵的供液能力不足,柱塞兩端壓差大,導(dǎo)致柱塞與襯套摩擦損失和漏失量增加,無(wú)效功率損失增大,導(dǎo)致單耗高。

地面無(wú)效摩擦損失功率大。當(dāng)“五率”、盤根和皮帶松緊度等調(diào)整不及時(shí),會(huì)造成摩擦損失的增加,使無(wú)效功率損失增大,造成單耗高。綜合分析認(rèn)為,這是由于地面設(shè)備摩擦損失消耗功率偏大造成的?,F(xiàn)場(chǎng)可通過(guò)加強(qiáng)調(diào)整“五率”、盤根和皮帶松緊度等措施,減少地面?zhèn)鲃?dòng)、相對(duì)運(yùn)動(dòng)摩擦等無(wú)效、低效功消耗,實(shí)現(xiàn)降低單耗的目。

二、降低抽油機(jī)井單耗的優(yōu)化調(diào)整措施及效果分析

1.優(yōu)化調(diào)整措施

調(diào)小機(jī)型。針對(duì)因機(jī)型偏大造成高能耗的抽油機(jī)井,采取換小機(jī)型措施3口井,應(yīng)用新型節(jié)能抽油機(jī)2口井,抽油機(jī)節(jié)能改造3口井,共計(jì)8口。對(duì)機(jī)型偏大井治理后,平均單井日節(jié)電25kWh。

應(yīng)用節(jié)能電機(jī)。針對(duì)因抽油機(jī)井配套電動(dòng)機(jī)裝機(jī)功率偏大造成的高單耗,采取更換裝機(jī)功率小的節(jié)能型電動(dòng)機(jī)或?qū)ζ胀妱?dòng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。該措施實(shí)施前后,平均裝機(jī)功率降低8.6kW,功率利用率提高1.6個(gè)百分點(diǎn),平均噸液?jiǎn)魏慕档?.1kWh/t。

2.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)

(1)調(diào)整參數(shù)

針對(duì)正常抽汲生產(chǎn)時(shí)沉沒(méi)度高、泵效高、沖次高的高單耗抽油機(jī)井,采取換大泵、調(diào)小沖次措施18口井。換大泵、調(diào)小沖次后,平均泵徑增大15mm,沖次降低2.6次/min,平均理論排量增大3.2m3/d,泵效提高8.1個(gè)百分點(diǎn),噸液?jiǎn)魏慕档?.59kWh/t(表1)。

調(diào)小抽汲參數(shù)。針對(duì)因沖次偏高而造成沉沒(méi)度低、泵效低、單耗高的抽油機(jī)井,采取調(diào)小沖次措施28口井,調(diào)小沖程措施24口井。調(diào)小參數(shù)后,平均沖次降低2.1次/min,沉沒(méi)度增加205.9m,泵效提高5.1個(gè)百分點(diǎn),噸液?jiǎn)魏慕档?.15kWh/t。

上調(diào)沖程。針對(duì)沉沒(méi)度高、泵效高、沖程仍有上調(diào)余地的高單耗抽油機(jī)井,采取調(diào)大沖程措施56口。調(diào)大沖程后,平均沉沒(méi)度降低116.9m,泵效降低3.4個(gè)百分點(diǎn),噸液?jiǎn)魏慕档?.16kWh/t。

優(yōu)化地面參數(shù)。針對(duì)抽油井沉沒(méi)度、泵效都在合理范圍,沖次高,而沖程有上調(diào)余地的高單耗井,采取調(diào)大沖程、調(diào)小沖次措施3口井。調(diào)大沖程、調(diào)小沖次后,平均沖程增加0.6m,沖次降低1.6次/min,平均日產(chǎn)液量增加0.6t,沉沒(méi)度降低18.1m,噸液?jiǎn)魏慕档?.7kWh/t。

3.加強(qiáng)常規(guī)油井管理

對(duì)泵漏井檢泵。2017年對(duì)因井下泵漏失量大,造成無(wú)效功率損失大,單耗高的抽油機(jī)井,累計(jì)采取檢泵措施62口井。泵漏檢泵后,平均沉沒(méi)度降低325.5m,平均泵效提高40.3個(gè)百分點(diǎn),平均噸液?jiǎn)魏慕档?.1kWh/t。

加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理。抽油機(jī)井傳動(dòng)部分潤(rùn)滑程度、盤根松緊狀態(tài)、平衡狀況和結(jié)蠟情況直接影響抽油機(jī)單耗,加強(qiáng)油井生產(chǎn)管理、規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)行是降低抽油機(jī)單耗的根本。在實(shí)際生產(chǎn)中重點(diǎn)對(duì)抽油機(jī)調(diào)平衡前后能耗變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)比。2017年以來(lái),針對(duì)不平衡抽油機(jī)井累計(jì)采取調(diào)整措施25井次,調(diào)平衡前后對(duì)比平均噸液?jiǎn)魏慕档?.22kWh/t。

4.取得了良好的節(jié)能效益

通過(guò)對(duì)高單耗抽油機(jī)井積極采取綜合配套節(jié)能措施,截至2012年12月底,抽油機(jī)井噸液耗電由6.67kWh/t降到6.53kWh/t,取得了很好節(jié)能降耗效果,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

三、結(jié)束語(yǔ)

2017年以來(lái),在對(duì)抽油機(jī)井能耗設(shè)備全面調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)系統(tǒng)分析單井能耗水平和能耗的影響因素,積極優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),如調(diào)小抽汲參數(shù),間抽,安節(jié)電箱等各類綜合配套節(jié)電措施,取得較好的節(jié)能降耗效果,有效地了降低了抽油機(jī)井單耗,為今后進(jìn)一步采取節(jié)能降耗措施積累了經(jīng)驗(yàn)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]孫長(zhǎng)剛等.淺談抽油機(jī)井設(shè)備利用率對(duì)能耗的影響.《石油石化節(jié)能》 2008 第2期.

[2]卜文杰等.提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的理論分析與對(duì)策措施.《資源節(jié)約與環(huán)?!?2008 第3期.

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