田瑞勝
【摘 要】潘三礦深部進(jìn)風(fēng)井箕斗裝載硐室斷面大,布置區(qū)域巷道、硐室集中,并處在斷層破碎帶影響范圍內(nèi),且距煤層近,地質(zhì)條件復(fù)雜,同時面臨地壓顯現(xiàn)難題,通過從設(shè)計源頭研究確定斷面形狀、永久支護(hù)參數(shù),提高硐室自身抗壓能力,減少井筒、巷道、硐室相互擾動影響,采取一次強(qiáng)支護(hù)和工作面超前預(yù)注漿提高圍巖承載力,解決了復(fù)雜條件下箕斗裝載硐室的施工技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】大斷面;復(fù)雜地質(zhì)條件;地壓顯現(xiàn);掘砌施工
一、概述
(一)工程概況
潘三礦深部進(jìn)風(fēng)井井筒設(shè)計井深為1004.2m,凈直徑Φ8.6m,凈斷面58.1m2,井口設(shè)計標(biāo)高為+23.2m。箕斗裝載硐室位于井筒標(biāo)高-839.5~-855.3m,長度6.0m,凈高15.8m,最大凈寬為10.03m,硐室凈斷面135.3m2,斷面大。
(二)水文地質(zhì)概況
箕斗裝載硐室圍巖巖性以砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖、破碎帶為主,在硐室頂板上方22m是-817m水平車場,底板下方11m處將揭露8煤,16m處揭露6煤,且8煤、6煤位于F47斷層破碎帶影響范圍內(nèi),該破碎帶斷層面復(fù)雜,附生次級小斷層發(fā)育,主檢孔自6煤以上破碎帶垂厚達(dá)10m,巖性破碎,瓦斯可能異常涌出,同時,根據(jù)井筒檢查孔地質(zhì)報告分析,井筒在869.00~895.35m位置將揭過基巖段第六含水層,預(yù)計涌水量25.9683(m3/h),這些對硐室的施工帶來嚴(yán)重影響。
(三)地壓顯現(xiàn)情況
根據(jù)-817m馬頭門、車場巷道施工情況顯示,由于實(shí)際地層松軟,巖層穩(wěn)定性差,地壓顯現(xiàn)明顯,來壓快,其中馬頭門整體澆筑段的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)局部混凝土剝落和鋼筋壓彎現(xiàn)象,前期已施工巷道出現(xiàn)明顯頂板下沉,兩幫位移以及大面積的斷索、失錨,因此,如何克服地壓影響,是箕斗裝載硐室施工安全的重中之重。
二、針對復(fù)雜條件提出研究對策
(一)從設(shè)計源頭研究確定斷面形狀、永久支護(hù)參數(shù),提高硐室自身抗壓能力
箕斗裝載硐室原設(shè)計斷面形狀為直墻半圓拱,考慮到地壓影響,變更為抗壓能力更強(qiáng)的曲墻四心圓斷面(見圖1箕斗裝載硐室斷面圖);在箕斗裝載硐室頂板(標(biāo)高-838m)、底板附近(標(biāo)高-854m)各增設(shè)一組小壁座,每組布置四個梯形壁座,壁座內(nèi)采取強(qiáng)支護(hù),并打φ22*2400mm錨桿,外露800mm,扎鋼筋籠,并將鋼筋籠與井壁外層鋼筋連成整體,起到很好的支承作用;同時將原設(shè)計c60混凝土變更為CF60鋼釬維高強(qiáng)混凝土,以提高箕斗裝載硐室的整體抗壓能力。
(二)為減少井筒、巷道、硐室相互擾動影響所采取的措施
井筒與箕斗裝載硐室永久支護(hù)均為鋼筋混凝土,箕斗裝載硐室頂部一模,人為斷開鋼筋,將內(nèi)、外層豎筋不連接,防止硐室或井筒來壓造成上下影響;
梁窩預(yù)留到位,防止安裝時挖梁窩對砼井壁造成影響;
考慮井筒及-817m水平馬頭門地壓顯現(xiàn)明顯,井壁承受能力減弱,為減小放炮對巖層擾動影響,現(xiàn)場對硐室上部采用人工打眼,分裂機(jī)破碎及挖機(jī)作業(yè),人工用風(fēng)鎬刷幫,在巖石較硬的情況下,采取松動爆破的方式施工,每炮不超過2.5m,兩掘一砌。
從施工順序上進(jìn)行了優(yōu)化,利用鑿井設(shè)施將與箕斗裝載硐室連接的裝載膠帶機(jī)巷延深了40m,從而解決后期巷道貫通給井筒及硐室?guī)淼挠绊憽?/p>
(三)工作面超前預(yù)注漿,提高圍巖承載力
為減少箕斗裝載硐室施工對上部井筒及-817m水平馬頭門的影響,先通過高密度高壓力對-817m平臺下段8m進(jìn)行加固,再進(jìn)行工作面超前預(yù)注漿,預(yù)注漿孔間距不大于3m,終孔落在井筒凈徑外不小于5m位置,穿過硐室頂板,漿液采用P.O52.5水泥及快可美化學(xué)材料,注漿終壓10MPA。同時在掘砌過程中,對破碎帶、井筒與硐室連接處等關(guān)鍵部位,進(jìn)行邊掘邊注,增強(qiáng)圍巖抗壓能力。
(四)一次強(qiáng)支護(hù),隨掘即注,及時加固
在原設(shè)計錨索800*800mm的基礎(chǔ)上,每四根中間再加打一根,同時橫向每兩根一組用11#工字鋼聯(lián)成一體;一次支護(hù)后適時壁后注漿,后期再深孔加固注快可美新型注漿材料,并在砼井壁預(yù)埋注漿管,注漿孔口管采用1.5寸鋼管長1m,間排距1600*1600mm,確保能多次透孔注漿。
三、實(shí)施效果檢驗
在箕斗裝載硐室施工期間,與安徽理工大學(xué)合作,加強(qiáng)對上部井筒、馬頭門及箕斗裝載硐室的監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果必要時進(jìn)行加固注漿。
在箕斗裝載硐室上部平行安裝的二根吊裝鋼梁上設(shè)置鋼弦式表面應(yīng)變計,觀測鋼梁中部的壓縮變形;在硐室、巷道選擇4個斷面(見圖2監(jiān)測斷面位置圖),每個斷面頂部及兩幫布置5個測點(diǎn)(見圖3斷面測點(diǎn)布置圖),監(jiān)測圍巖收斂變形,通過上述兩種方法監(jiān)測硐室來壓情況。
通過鋼梁應(yīng)力變化及硐室?guī)汀㈨斪冃螖?shù)據(jù)收集、分析,得到實(shí)施效果,深部進(jìn)風(fēng)井箕斗裝載硐室通過上述方案的實(shí)施,有效的控制了圍巖變形。
四、結(jié)論
通過對潘三礦深部進(jìn)風(fēng)井箕斗裝載硐室掘砌施工技術(shù)研究,取得了以下主要成果,確保了該硐室掘砌及使用安全,節(jié)省維護(hù)費(fèi)用。
(1)考慮到硐室?guī)r性差、斷面大,為此采用科學(xué)、合理實(shí)施方案,在設(shè)計、施工上進(jìn)行優(yōu)化。
(2)有效的控制了深部箕斗裝載硐室圍巖的變形,使硐室圍巖強(qiáng)度和支承力得到了顯著提高,塑性變形、巷道變形量明顯降低,具有顯著經(jīng)濟(jì)效果。
(3)為今后同等復(fù)雜地質(zhì)條件下的箕斗裝載硐室施工,提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持和經(jīng)驗積累。
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