邵玉華,蔣 林,陳 亮
(安徽省懷遠(yuǎn)縣鑫泰糧油有限公司,安徽懷遠(yuǎn) 233400)
我國(guó)總體上已進(jìn)入中度缺水國(guó)家的行列,如何提高工業(yè)特別是高用水行業(yè)用水效率,對(duì)加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè),促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
技改組所在的安徽省懷遠(yuǎn)縣鑫泰糧油有限公司是安徽省農(nóng)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)化雙龍頭企業(yè),以糯米、糯米粉生產(chǎn)加工為主要產(chǎn)品。糯米粉生產(chǎn)一直沿用傳統(tǒng)的逆流洗米法洗米,需水量巨大。按目前生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況來(lái)看,公司全年用水2 474 340 m3,糯米耗水量為11.6 m3/t,目前該公司的用水量和排水量水平在糯米粉加工行業(yè)內(nèi)只能居于中下游水平。如何減少生產(chǎn)時(shí)的用水量,既是企業(yè)節(jié)本增效的需要,也是改變行業(yè)現(xiàn)狀、節(jié)能減排、保護(hù)水資源、提高環(huán)境效益的需要。技改組經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究,充分試驗(yàn),摸索出“大米干洗機(jī)”法,并增加蒸汽冷凝水回收利用系統(tǒng)和中水回用系統(tǒng),從而達(dá)到節(jié)約用水的目的。年節(jié)約水資源173.6×104m3,年減少?gòu)U水排放量187.8×104m3(企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為300 d),可減排CODcr187.8 t/a。取得了良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。
糯米粉生產(chǎn)工藝流程見圖1。
圖1 糯米粉生產(chǎn)工藝流程
(1)采用逆流洗米法洗米。在泡米桶里放入適量的清水,將市場(chǎng)購(gòu)入(含部分本廠自產(chǎn))糯米經(jīng)過(guò)計(jì)量后投入泡米桶,在投米的同時(shí)進(jìn)行適當(dāng)攪拌(從米桶下部不斷向米桶里進(jìn)水,利用水力進(jìn)行攪拌),由于物質(zhì)密度的不同,重型(并肩石、鐵雜等)雜質(zhì)沉入桶底,輕型(米皮、米花等)漂浮于水面,當(dāng)液位到達(dá)并超過(guò)溢流口時(shí),漂浮物隨水流排入收集管道進(jìn)入污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理;桶底重雜在停止進(jìn)水后被放出另行處理;這樣往復(fù)多次(一般3~4次,當(dāng)原料含雜量較高或產(chǎn)品品質(zhì)要求較高時(shí)可達(dá)6~8次),達(dá)到洗米目的。
(2) 當(dāng)糯米被浸泡8~10 h后,米桶中的泡米水被排凈,然后再用清水進(jìn)行一次透水漂洗,排凈洗米水后,由水力噴射輸米器輸送至振動(dòng)洗米篩再次漂洗。
(3)經(jīng)以上方法處理后的糯米,被輸送至磨漿機(jī)進(jìn)行加水研磨后,流入緩存漿桶。
(4)緩存漿桶的米漿被注射泵泵入壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。
(5)當(dāng)濾餅含水達(dá)到規(guī)定要求時(shí),被輸送至正壓脈沖烘干機(jī)進(jìn)行烘干處理。
(6)烘干后的糯米粉經(jīng)篩選后,計(jì)量包裝為成品入庫(kù)。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵部位的設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程管理的調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不夠先進(jìn)、合理。
(1)沉淀物中混雜的糯米含量及漂浮物中含碎米粒也很高,且很難回收,造成浪費(fèi)。
(2)單位水耗很大,特別是在成品品質(zhì)要求較高和原料含雜較高時(shí),必須經(jīng)過(guò)多次沉淀和漂洗,才能清洗干凈。
(3)由于耗水量大,且輕型雜質(zhì)隨水流進(jìn)入污水處理系統(tǒng),加重了污水處理器的負(fù)擔(dān),增加了處理費(fèi)用。
改造后糯米粉生產(chǎn)工藝流程見圖2。
(1) 采用大米干洗機(jī)法:將市場(chǎng)購(gòu)入(含部分本廠自產(chǎn))糯米經(jīng)過(guò)去石風(fēng)選(去石機(jī)為大米專用去石機(jī))去除輕雜和并肩石等,進(jìn)入一級(jí)色選機(jī)選別異色粒,再經(jīng)二級(jí)色選機(jī)選別非乳白粒后進(jìn)入專業(yè)定制的大米干洗機(jī)(一種定制的類似碾米機(jī)或大米拋光機(jī)的機(jī)械:在大米干洗機(jī)內(nèi)糯米溫度將升高到40~45℃,再噴入48~52℃霧化溫水,使糯米表面生成一層薄薄的糊化層,在強(qiáng)拉風(fēng)的作用下,由于出機(jī)米溫較常溫高,糯米粒內(nèi)外溫度差較大,將產(chǎn)生許多的細(xì)小裂紋,使其既能保證有機(jī)物易溶解于水,水又能順利滲透進(jìn)米粒中)進(jìn)行洗米后投入泡米桶進(jìn)行浸泡。
圖2 改造后糯米粉生產(chǎn)工藝流程
(2) 當(dāng)糯米被浸泡6~8 h后,米桶里的泡米水被排凈,再用水進(jìn)行一次透水漂洗,排凈洗米水后,輸送至磨漿機(jī)。
(3)經(jīng)浸泡清洗后的糯米,被輸送至磨漿機(jī)進(jìn)行加水研磨后,流入緩存漿桶。
(4)緩存漿桶的米漿被注射泵泵入壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。
(5)當(dāng)濾餅含水達(dá)到規(guī)定要求時(shí),被輸送至正壓脈沖烘干機(jī)進(jìn)行烘干處理。
(6)烘干后的糯米粉經(jīng)篩選后,計(jì)量包裝為成品入庫(kù)。
2.2.1 風(fēng)選去石及磁選工段
風(fēng)選去石及磁選的原理,就是利用電磁鐵吸附鐵性雜質(zhì)(利用電磁鐵可以方便調(diào)節(jié)吸力大小和在規(guī)定區(qū)域排放磁性雜質(zhì),以利回收);利用比重去石機(jī)去除糯米中的并肩石等比重較大的雜質(zhì);然后利用風(fēng)選機(jī)選別輕型雜質(zhì)并回收。
改造后風(fēng)選去石及磁選工段具有以下優(yōu)點(diǎn):①能有效去除糯米中的重型及輕型雜質(zhì);②雜質(zhì)中混雜的糯米(碎米)量較少,并且能作為飼料(重雜給養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)鴨場(chǎng),輕雜給飼料廠)銷售,具有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值;③節(jié)水效果顯著,由于不再需要漂洗和沉淀,所以大大減少清洗水的消耗量;④由于沒(méi)有固體廢物排入污水處理系統(tǒng),所以減少了污水處理站的負(fù)荷,減少了處理費(fèi)用。
2.2.2 色選工段
項(xiàng)目采用兩級(jí)串聯(lián)的色選機(jī)對(duì)原料進(jìn)行選別,有利于清除糯米中的異色粒,保證成品顏色純正、干凈衛(wèi)生。
2.2.3 糯米干洗機(jī)洗米工段
項(xiàng)目采用利用專門定制的糯米干洗機(jī)(一種定制的類似碾米機(jī)或大米拋光機(jī)的機(jī)械,要求是糯米在糯米干洗機(jī)內(nèi)能將米溫升高到40~45℃) 將無(wú)塵無(wú)雜的原料進(jìn)行處理,在48~52℃霧化溫水的作用下,糯米的表面將生成一層糊化層,達(dá)到糯米免洗目的。
改造后糯米干洗工段具有以下優(yōu)點(diǎn):①可有效減少水溶性物質(zhì)溶解于水;②能保證原料的表面沒(méi)有附著物游離于水中而隨水流排入污水處理器,有利于減少后續(xù)的污水處理負(fù)荷;③由于出機(jī)米溫較高,在與常溫空氣接觸時(shí),由于其內(nèi)部溫度比表面溫度降得慢,在熱脹冷縮的作用下而產(chǎn)生大量裂紋,有利于浸泡水更容易到達(dá)米的中心部位,節(jié)約浸泡時(shí)間;④在米粒表面糊化層的保護(hù)下,可有效減少可溶性有機(jī)物溶解于水,減少有效物質(zhì)的流失。
綜上所述,技改組在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,通過(guò)減少逆流洗米法洗米和水力噴射輸米器送米及振動(dòng)洗米篩精洗等高耗水工段,增加對(duì)糯米的磁選、色選、去石風(fēng)選等方法處理,保證了進(jìn)機(jī)糯米干凈衛(wèi)生,然后再將干凈衛(wèi)生的糯米進(jìn)行洗米工段的處理,使得原料表面生成一層糊化層,以減少水溶性物質(zhì)溶解于水,這樣還能保證沒(méi)有原料的表面附著物游離于水中而被排入污水處理器,在減少漂洗用水的同時(shí)有利于減少后續(xù)的污水處理負(fù)荷,從而達(dá)到節(jié)約用水的目的,每年這部分節(jié)水量可達(dá)1 635 480 m3。
采用密閉式冷凝水回收設(shè)備對(duì)糯米粉烘干工段產(chǎn)生的冷凝水全部進(jìn)行回收利用(改造前冷凝水未作回收)。
密閉式冷凝水回收設(shè)備原理見圖3。
圖3 密閉式冷凝水回收設(shè)備原理
目前企業(yè)蒸汽鍋爐主要供應(yīng)糯米粉烘干設(shè)備生產(chǎn)用氣,蒸汽經(jīng)車間換熱器進(jìn)行熱量交換后凝結(jié)為含氣冷凝水,引出車間后排入大氣,大大浪費(fèi)了水資源,同時(shí)也造成了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)熱氣騰騰的白色污染。要解決這一問(wèn)題,最有效的方法就是采用密閉式蒸汽冷凝水回收系統(tǒng),將所有蒸汽冷凝水全部回收,然后再直接泵入鍋爐,以改善工廠環(huán)境,提升工廠環(huán)境,提升企業(yè)形象。僅此部分每年可節(jié)約用水92 400 m3。
增加深度處理設(shè)備,處理規(guī)模為500 m3/d,使之達(dá)到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》 (GB/T 18920—2002) 的要求后回用?;赜煤蟮乃糠肿鳛閺S區(qū)綠化用水,剩余部分供給開發(fā)區(qū)使用,企業(yè)位于懷遠(yuǎn)縣城西糧食加工區(qū),開發(fā)區(qū)對(duì)園區(qū)的企業(yè)實(shí)施中水回用,企業(yè)近鄰是園區(qū)的公交汽車站,每天需要使用大量自來(lái)水清洗。廠區(qū)排放的生活污水經(jīng)化糞池處理后引入格柵井,在格柵井內(nèi)和生產(chǎn)廢水混合,并經(jīng)格柵井去除大顆粒狀懸浮物和纖維雜質(zhì)后流入調(diào)節(jié)池。高濃度生產(chǎn)廢水(壓榨廢水)直接進(jìn)入粗蛋白回收系統(tǒng),經(jīng)回收粗蛋白后進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行綜合處理。各股廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)充分混合達(dá)到水質(zhì)均勻。此部分每年可節(jié)水8 550 m3。
中水回用工藝流程見圖4。
圖4 中水回用工藝流程
3.1.1 項(xiàng)目實(shí)施前全廠物料平衡(m3/d)項(xiàng)目實(shí)施前全廠物料平衡見圖5。
圖5 項(xiàng)目實(shí)施前全廠物料平衡
3.1.2 項(xiàng)目實(shí)施后全廠物料平衡(m3/d)
項(xiàng)目實(shí)施后全廠物料平衡見圖6。
3.2.1 項(xiàng)目實(shí)施前全廠水平衡圖(m3/d)
項(xiàng)目實(shí)施前全廠水平衡見圖7。
3.2.2 項(xiàng)目實(shí)施后全廠水平衡圖(m3/d)
項(xiàng)目實(shí)施后全廠水平衡見圖8。
由上面平衡圖可以看出,技改實(shí)施前每天補(bǔ)充清水8 247.8 m3,噸糯米耗水11.6 m3,污水處理站處理量為7 507.5 m3,廢水排放量為7 867.5 m3。
技改實(shí)施后每天只需補(bǔ)充清水2 459.7 m3,糯米耗水量為3.5 m3/t,污水處理站處理量為2 072.1 m3,廢水排放量為1 608.1 m3。
圖6 項(xiàng)目實(shí)施后全廠物料平衡
圖7 項(xiàng)目實(shí)施前全廠水平衡
圖8 項(xiàng)目實(shí)施后全廠水平衡
此次技改年節(jié)水達(dá)173.6×104m3,年減少污水處理站處理量163.1×104m3,年減少?gòu)U水排放量187.8×104m3,技改節(jié)水效果顯著(企業(yè)年生產(chǎn)天數(shù)為300 d)。實(shí)現(xiàn)了節(jié)水、減排的目標(biāo),取得了良好的社會(huì)效益和環(huán)境效益,是一項(xiàng)成功的利企、利民、利國(guó)的技術(shù)改造?!?/p>