□ 張 琛 □ 倪受東 □ 張 靜
1.南京工業(yè)大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 南京 211800
2.南京工業(yè)大學(xué)先進(jìn)材料研究院 南京 211800
工業(yè)機(jī)器人模仿人的手臂,按照設(shè)定的路徑等參數(shù)進(jìn)行物件的抓取、搬運(yùn)及其它動(dòng)作,是目前工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中常用的設(shè)備之一。筆者所研究的工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)上下料系統(tǒng),是在閥門殼體加工生產(chǎn)線中通過(guò)設(shè)定好的可編程序控制器(PLC)來(lái)控制工業(yè)機(jī)器人的動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)三臺(tái)機(jī)床的自動(dòng)上下料。由于此項(xiàng)操作重復(fù)性強(qiáng)、工作強(qiáng)度高,手工操作不能滿足大批量生產(chǎn)的實(shí)際需求,而工業(yè)機(jī)器人可以快速準(zhǔn)確地長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),重復(fù)定位精度高,環(huán)境適應(yīng)性好,可以極大地提高生產(chǎn)效率??梢?jiàn),工業(yè)機(jī)器人可以用高精度智能化的操作代替人力[1],所以對(duì)工業(yè)機(jī)器人的柔性控制系統(tǒng)進(jìn)行研究,并將其應(yīng)用到工廠實(shí)際生產(chǎn)中很有必要。
筆者選用安川MS165機(jī)器人來(lái)完成閥門殼體加工生產(chǎn)線的自動(dòng)上下料。安川MS165工業(yè)機(jī)器人是一款高效率、多功能工業(yè)機(jī)器人,主要由本體、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和示教器四個(gè)基本部分組成[2],具有兩個(gè)抓手。
根據(jù)工藝流程,閥門殼體需要在數(shù)控車床、液壓組合鉆床、數(shù)控磨床等三臺(tái)機(jī)床上依次進(jìn)行加工。殼體毛坯首先通過(guò)進(jìn)料傳送帶運(yùn)送到指定位置,由工業(yè)機(jī)器人抓取并經(jīng)過(guò)數(shù)控車床(1號(hào))、液壓組合鉆床(2號(hào))、數(shù)控磨床(3號(hào))依次加工,最后通過(guò)出料傳送帶完成相關(guān)的操作。根據(jù)閥門殼體加工工藝流程,建立了如圖1所示由傳送帶、工業(yè)機(jī)器人及其控制系統(tǒng),以及三臺(tái)機(jī)床組成的自動(dòng)上下料加工生產(chǎn)線,現(xiàn)場(chǎng)輔以加工自動(dòng)線安全圍欄。
閥門殼體生產(chǎn)線的工藝流程為:① 進(jìn)料,1號(hào)殼體由進(jìn)料傳送帶運(yùn)送到相應(yīng)位置;②1號(hào)機(jī)器人抓手打開(kāi),抓取1號(hào)殼體后關(guān)閉;③ 2號(hào)殼體進(jìn)入相同的位置,2號(hào)機(jī)器人抓手打開(kāi),抓取2號(hào)殼體后關(guān)閉;④ 進(jìn)入機(jī)械加工工藝流程,1號(hào)機(jī)床、2號(hào)機(jī)床、3號(hào)機(jī)床依次完成相關(guān)工序的加工;⑤ 1號(hào)機(jī)器人抓手打開(kāi),然后2號(hào)機(jī)器人抓手打開(kāi),出料。在進(jìn)料口和出料口由傳感器控制實(shí)現(xiàn)兩端的限位功能。由于工藝流程需要,在2號(hào)機(jī)床與3號(hào)機(jī)床中間設(shè)置中轉(zhuǎn)臺(tái)裝置,結(jié)構(gòu)為臺(tái)階型的V形塊,用于殼體的掉頭裝夾[3],即當(dāng)工件在2號(hào)機(jī)床加工完成,工業(yè)機(jī)器人將殼體取出后,借助中轉(zhuǎn)臺(tái)裝置換夾殼體另一端。兩個(gè)殼體經(jīng)過(guò)三臺(tái)機(jī)床的依次加工后,通過(guò)工業(yè)機(jī)器人的準(zhǔn)確放置由出料傳送帶送出。
▲圖1 生產(chǎn)線平面示意圖
為提高生產(chǎn)效率,采用雙工位非標(biāo)夾具設(shè)計(jì)機(jī)器人抓手。殼體進(jìn)入機(jī)床前,機(jī)器人先將未加工殼體夾持在1號(hào)工位上,然后旋轉(zhuǎn)180°,使用2號(hào)工位抓取另一個(gè)未加工殼體,待兩個(gè)殼體全部抓取完畢后,進(jìn)入機(jī)床加工系統(tǒng)。
氣壓傳動(dòng)系統(tǒng)由過(guò)濾器、減壓閥、單向閥、電磁換向閥、儲(chǔ)氣罐等元件組成。為滿足加工不同型號(hào)殼體的裝夾需求,抓手不直接安裝在機(jī)器人上,而是通過(guò)快換接頭連接。壓縮空氣利用四通連接管分為三條氣路,其中兩條氣路分別用于控制兩個(gè)抓手打開(kāi)和關(guān)閉,第三條氣路用于控制快換接頭連接與斷開(kāi)。由三位五通電磁換向閥控制抓手氣缸的換向[4]。電磁換向閥線圈A得電后,壓縮空氣進(jìn)入兩個(gè)夾持氣缸的右腔,推動(dòng)活塞桿向左運(yùn)動(dòng),夾緊殼體。反之,電磁換向閥線圈B得電后,活塞桿向右運(yùn)動(dòng),在彈簧力作用下松開(kāi)殼體。
機(jī)器人抓手的轉(zhuǎn)動(dòng)由電磁換向閥、齒條、齒輪和轉(zhuǎn)動(dòng)軸共同完成。壓縮空氣通過(guò)電磁換向閥分別進(jìn)入兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)氣缸,推動(dòng)活塞桿運(yùn)動(dòng)?;钊苿?dòng)齒條運(yùn)動(dòng),齒條再帶動(dòng)齒輪和轉(zhuǎn)動(dòng)軸轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)抓手的轉(zhuǎn)動(dòng)。
在機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成后,根據(jù)上下料機(jī)器人的整體結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目實(shí)施的具體原理,通過(guò)示教器模擬設(shè)計(jì)控制要求和運(yùn)動(dòng)動(dòng)作,進(jìn)而設(shè)計(jì)人機(jī)界面,編制梯形圖,將人機(jī)界面導(dǎo)入觸摸屏,并將梯形圖導(dǎo)入PLC[5]。觸摸屏與PLC相連,操作者控制觸摸屏,觸摸屏控制PLC動(dòng)作,PLC根據(jù)程序向執(zhí)行件發(fā)送信號(hào),控制執(zhí)行件的運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門殼體生產(chǎn)線的運(yùn)行。工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)原理如圖2所示。
PLC通過(guò)數(shù)字或模擬輸入輸出信號(hào)控制整個(gè)機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程。選擇三菱L02CPU型PLC作為工業(yè)機(jī)器人的控制器,根據(jù)具體的控制要求向各個(gè)控制對(duì)象分配輸入輸出地址,并且在進(jìn)出料傳送帶上加以光電傳感器、減速器等輔助裝置。選用的三菱L02CPU型PLC具有較多的輸入輸出點(diǎn)、較強(qiáng)的模塊拓展能力、較快的運(yùn)算速度、較好的內(nèi)部集成特殊功能,內(nèi)置RS-USB、Ethernet,能夠滿足工業(yè)機(jī)器人柔性控制系統(tǒng)的需求。光電傳感器用來(lái)檢測(cè)殼體在傳送帶上的位置,然后將信號(hào)反饋給PLC,其它控制模塊包括開(kāi)關(guān)、警報(bào)等[6]。PLC控制系統(tǒng)電氣原理圖如圖3所示。
傳送帶由電機(jī)經(jīng)減速器拖動(dòng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行,由接觸器控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。電機(jī)的正反轉(zhuǎn)決定了傳送帶的運(yùn)轉(zhuǎn)方向,同時(shí)在上下料傳送帶的邊緣處設(shè)置傳感器,控制電機(jī)的停止。工件的定位通過(guò)設(shè)置行程開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn),非標(biāo)機(jī)械夾具的夾緊功能通過(guò)控制電磁換向閥驅(qū)動(dòng)氣缸來(lái)實(shí)現(xiàn)。
使用Gx-works2編程軟件梯形圖編輯器創(chuàng)建程序,編寫(xiě)完程序之后便可以進(jìn)行相關(guān)的仿真調(diào)試。當(dāng)確認(rèn)程序無(wú)誤后,將所有程序下載至PLC[7]。在Gx-works2環(huán)境下,對(duì)控制程序進(jìn)行組合編輯后,通過(guò)電纜下載至PLC的中央處理器模塊,接通電源,運(yùn)行控制程序,觀察工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)情況。試驗(yàn)結(jié)果表明,工業(yè)機(jī)器人執(zhí)行動(dòng)作符合預(yù)先的設(shè)定要求,控制電路與控制程序運(yùn)行安全可靠。PLC部分梯形圖如圖4所示。
▲圖2 機(jī)器人控制系統(tǒng)原理
▲圖3 PLC控制系統(tǒng)電氣原理圖
▲圖4 PLC部分梯形圖
▲圖5 工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試
由于安川機(jī)器人的結(jié)構(gòu)為多關(guān)節(jié)式,因此使用示教盒可以針對(duì)處于工作原點(diǎn)的機(jī)器人,用手動(dòng)按鍵示教其在今后工作中所要完成的動(dòng)作。觸摸屏的主要程序包括設(shè)備初始化、界面程序、參數(shù)設(shè)置、模式選擇和系統(tǒng)管理等,作為人機(jī)界面,觸摸屏可以接收PLC操作指令,并顯示控制柜的系統(tǒng)狀態(tài)。基于安川機(jī)器人示教器,在設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行關(guān)鍵位置點(diǎn)的示教及調(diào)整,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人在手動(dòng)模式進(jìn)行取料、搬運(yùn)及其它動(dòng)作,最后實(shí)現(xiàn)與PLC信號(hào)交換,然后進(jìn)行仿真模擬,進(jìn)而完善機(jī)器人程序[8]。通電前再次確認(rèn)各氣缸及傳感器的初始狀態(tài),檢查機(jī)器人的硬件連接是否正確。確定無(wú)誤后通電并載入程序,根據(jù)示教好的點(diǎn)進(jìn)行程序調(diào)試[9]。工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試如圖5所示。
閥門殼體生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)調(diào)試后,已實(shí)際投入生產(chǎn)使用,整條生產(chǎn)線安全平穩(wěn)運(yùn)行,能夠連續(xù)工作。這套基于PLC與工業(yè)機(jī)器人的自動(dòng)化上下料系統(tǒng)具有高度的自動(dòng)化水平,可以大大減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度[10],極大地提高了閥門殼體的加工效率。