吳作江
(山西汾西礦業(yè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院, 山西 介休 032000)
在煤礦開(kāi)采過(guò)程中,皮帶運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)使用期間經(jīng)常發(fā)生輸入軸斷軸問(wèn)題,甚至幾部運(yùn)輸機(jī)會(huì)同時(shí)發(fā)生斷軸,嚴(yán)重影響了煤礦開(kāi)采工作的順利進(jìn)行。斷軸一般只是輸入軸發(fā)生斷裂,輸出軸很少發(fā)生斷裂。斷軸時(shí),若發(fā)現(xiàn)斷軸裂處的茬口比較整齊,且端面垂直軸長(zhǎng)度方向,則一般為疲勞斷裂。除此之外,地面皮帶機(jī)以及傾角運(yùn)輸皮帶機(jī)均會(huì)發(fā)生減速機(jī)斷軸問(wèn)題,煤礦企業(yè)應(yīng)予以重視[1]。
首先是所選皮帶運(yùn)輸機(jī)減速機(jī)承載能力較低,實(shí)際使用期間,若實(shí)際煤炭運(yùn)輸量大于設(shè)計(jì)運(yùn)輸量,在長(zhǎng)時(shí)間超載的情況下極易導(dǎo)致減速機(jī)發(fā)生斷軸。其次是制動(dòng)輪與液力耦合器的動(dòng)平衡較差,運(yùn)行期間振動(dòng)較大,當(dāng)振動(dòng)載荷達(dá)到某種程度時(shí),減速機(jī)則會(huì)因疲勞而發(fā)生斷軸問(wèn)題。再次是安裝同心度偏差過(guò)大,實(shí)際運(yùn)輸期間,企業(yè)往往認(rèn)為減速機(jī)屬于小設(shè)備,沒(méi)有嚴(yán)格按照說(shuō)明書進(jìn)行安裝,以致電機(jī)與減速機(jī)之間同心度較差,在軸上會(huì)產(chǎn)生附加力矩,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,減速機(jī)難免因疲勞出現(xiàn)斷軸。最后是減速機(jī)本身存在設(shè)計(jì)缺陷。
一是減速機(jī)輸入軸斷裂處存在較大應(yīng)力,輸入軸過(guò)渡圓角曲率半徑較小,應(yīng)力更為集中,嚴(yán)重時(shí)則會(huì)發(fā)生疲勞斷軸。二是減速機(jī)為硬齒面,輸入軸直徑較小,雖然強(qiáng)度滿足標(biāo)準(zhǔn),但由于軸身較細(xì),以致發(fā)生應(yīng)力集中問(wèn)題,發(fā)生疲勞損壞。三是減速機(jī)輸入軸材料選擇或熱處理工作沒(méi)有到位。
煤礦開(kāi)采屬于高危行業(yè),為了增強(qiáng)施工作業(yè)的安全性,企業(yè)必須選擇正規(guī)廠家且質(zhì)量合格的機(jī)械設(shè)備。皮帶運(yùn)輸機(jī)減速機(jī)在開(kāi)采期間占據(jù)十分重要的作用,為了保障開(kāi)采工作的順利進(jìn)行,企業(yè)必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的設(shè)備,降低斷軸問(wèn)題的發(fā)生幾率。
在安裝減速機(jī)時(shí),技術(shù)人員應(yīng)利用先進(jìn)儀器做好找正工作,比如激光儀或者百分表等。且還應(yīng)將減速機(jī)與電機(jī)連接精度控制在一定范圍內(nèi),確保兩者軸的同心度偏差小于0.01 mm,且還應(yīng)盡量避免重載頻繁啟動(dòng)[2]。
皮帶運(yùn)輸機(jī)減速機(jī)長(zhǎng)時(shí)間超出額定功率運(yùn)輸是斷軸的主要引發(fā)因素,為了提高減速機(jī)運(yùn)行的安全性,煤礦企業(yè)必須指派專人做好監(jiān)控工作,確保減速機(jī)運(yùn)行時(shí)保持額定功率。同時(shí),良好的潤(rùn)滑也是減速機(jī)正常運(yùn)行的基本保證,對(duì)此,技術(shù)人員還應(yīng)重視軸承的潤(rùn)滑工作,以防摩擦力過(guò)大。同時(shí),還應(yīng)定期檢查高低速軸聯(lián)軸器,確保油位尺上下刻度線保持在中間位置。
技術(shù)人員應(yīng)有效確保減速機(jī)軸承的潤(rùn)滑效果,并定期檢查潤(rùn)滑油位,確保其保持在油位尺豎直刻度線的中間位置。在檢修設(shè)備過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)振動(dòng)異?;蛟胍舢惓?wèn)題,技術(shù)人員應(yīng)立馬停機(jī)檢查,并逐一檢測(cè)減速機(jī)、電機(jī)緊固螺栓等部位,一旦發(fā)現(xiàn)松動(dòng)情況,不論松動(dòng)幅度大小都應(yīng)采取緊固處理措施。除此之外,還應(yīng)經(jīng)常檢查高低速軸聯(lián)軸器設(shè)備,且側(cè)重同軸檢查。若同軸度不符合基本標(biāo)準(zhǔn),還應(yīng)做好加減熱片的處理工作,根據(jù)不平行端面及前后方向誤差及時(shí)調(diào)整減速機(jī)與電機(jī)四個(gè)角頂絲。
某煤礦生產(chǎn)企業(yè)皮帶運(yùn)輸機(jī)減速機(jī)在使用一段時(shí)間后,減速機(jī)輸入軸斷裂。此皮帶運(yùn)輸機(jī)采用了三級(jí)直交軸減速機(jī),輸入軸主要通過(guò)耦合器以及聯(lián)軸器與電機(jī)連接,其電機(jī)功率為315 kW,輸入轉(zhuǎn)數(shù)為1 470 r/min。在發(fā)生斷軸問(wèn)題后,技術(shù)人員利用直讀光譜儀檢查了鍛件的化學(xué)成分,檢測(cè)了C、Si、Mn、P、S等化學(xué)元素的含量,發(fā)現(xiàn)化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,具體情況如表1所示。
表1 化學(xué)成分檢測(cè)含量表 %
之后對(duì)試樣進(jìn)行硬度試驗(yàn),得出軸段硬度符合基本設(shè)計(jì)要求。利用超聲波進(jìn)行探傷檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)斷軸內(nèi)部沒(méi)有其他缺陷,斷口附近也不存在裂紋[3]。
本減速機(jī)斷軸斷口位于圓錐滾子軸承的中間部位,且斷口呈貝殼狀,確定為疲勞斷裂,具體如圖1所示。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)主源與次生源兩個(gè)疲勞源,分析斷口裂紋長(zhǎng)度及走向可知,裂紋主要向軸外向兩端轉(zhuǎn)移,這是由于拉應(yīng)力突然變大。由斷軸整體分析,裂紋起源于主源,并向中間擴(kuò)展,之后隨著應(yīng)力的不斷增大,形成次生源。斷口整體比較新鮮,在清洗后可見(jiàn)金屬光澤。同時(shí),斷口表面除45%左右面積被磨損外,斷口整體比較粗糙,不存在反復(fù)摩擦的痕跡。這表明斷軸主要因應(yīng)力疊加交變扭轉(zhuǎn)剪應(yīng)力造成,主要為扭轉(zhuǎn)疲勞[4]。
之后根據(jù)皮帶運(yùn)輸機(jī)減速機(jī)的電機(jī)功率等參數(shù)計(jì)算應(yīng)力,且主要計(jì)算傳動(dòng)力矩、徑向力、軸向力、斷裂部位及周圍剪應(yīng)力、斷裂部位及周圍拉應(yīng)力等,分析統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)果可知,減速機(jī)斷軸部位的拉應(yīng)力較大,且因扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的剪應(yīng)力也不斷增大,以致超載發(fā)生疲勞斷裂問(wèn)題。
本臺(tái)減速機(jī)軸端安裝了耦合器,電機(jī)軸較粗,但也只是承擔(dān)很小部分的徑向力,減速機(jī)軸端承載了更多應(yīng)力。其受耦合器自身質(zhì)量的影響,電機(jī)軸應(yīng)力不平衡,加之安裝不同心,以致減速機(jī)輸入軸在附加徑向力作用下加速斷裂。
圖1 斷口全貌圖
1)嚴(yán)格控制減速機(jī)的安裝工作,提高安裝精度,且使用激光對(duì)中儀等先進(jìn)的儀器找正減速機(jī)與電機(jī)。同時(shí),還將電機(jī)與減速機(jī)的連接精度控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),確保兩者軸的同心度偏差保持在0.01 mm范圍內(nèi)。且期間盡量減少電機(jī)的起動(dòng),尤其避免重載頻繁啟動(dòng)電機(jī),做好保護(hù)工作。
2)改變液力耦合器的安裝形式,為了確保電機(jī)軸承與減速機(jī)軸承均勻分配受到的應(yīng)力,減少減速機(jī)輸入軸受力,將液力耦合器安裝于電機(jī)端,以確保減速機(jī)與電機(jī)的安全使用。
皮帶運(yùn)輸機(jī)具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)輸量大且維修便捷等優(yōu)勢(shì),因而在煤礦生產(chǎn)中得到了廣泛利用。有效解決減速機(jī)斷軸問(wèn)題,可在保證煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上提高其開(kāi)采效率,減少停工次數(shù),降低成本,增加收益。