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通風(fēng)機(jī)電機(jī)軸封漏油分析及解決

2018-09-18 05:30盧艷君
機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年9期
關(guān)鍵詞:軸封油封漏油

盧艷君

(西山煤電東曲煤礦, 山西 古交 030200)

引言

某火電廠裝有4臺(tái)350 MW亞臨界機(jī)組。每臺(tái)鍋爐的通風(fēng)、供風(fēng)由兩臺(tái)軸流式通風(fēng)機(jī)提供,風(fēng)機(jī)電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速895 r/min、985 r/min,軸承的降溫方式采用強(qiáng)制式冷卻液循環(huán)。生產(chǎn)過(guò)程中,油體一直從電機(jī)軸承密封結(jié)構(gòu)流出,制造廠商也未能給出合理的解釋和具體的解決措施,電機(jī)漏油會(huì)造成通風(fēng)機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)甚至停機(jī),直接影響了鍋爐的發(fā)電量,使得整體經(jīng)濟(jì)效益受損,因此應(yīng)找出電機(jī)軸漏油的根本原因并提出合理解決措施。

1 通風(fēng)機(jī)電機(jī)軸漏油原因分析

1.1 軸密封結(jié)構(gòu)不合理

1)密封管路較短,產(chǎn)生的流動(dòng)阻力也較小,使得泄漏油很容易沿著管路流出。

2)裝在軸承上的金屬密封片是用來(lái)平衡軸承箱內(nèi)油與外界的壓力差的裝置,但由于它不具有彈性,與軸蓋存在縫隙,在電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的偏心扭矩的作用下,該間隙會(huì)更不穩(wěn)定,并且由于金屬密封片與軸承存在磨損問(wèn)題,最終導(dǎo)致金屬密封片不能起到作用,在壓力差的作用下使得油體泄漏。

3)一般的電機(jī)軸都是油密封,都是將金屬密封片緊貼在軸承上,通過(guò)預(yù)緊摩擦來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這種密封方式初期的效果較好,但由于直接摩擦的影響,金屬密封片以及軸承都會(huì)產(chǎn)生較嚴(yán)重的磨損,由于軸承的維修更換工作較復(fù)雜,所以一般只更換金屬密封片。在日積月累的磨損下,軸承的強(qiáng)度及表面糙度降低,導(dǎo)致其無(wú)法與密封金屬片形成密封結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生漏油問(wèn)題。

4)原電機(jī)未設(shè)置甩油裝置,泄漏的油將沿著軸體流出。

1.2 軸承箱內(nèi)外壓差大

軸承箱作為儲(chǔ)存油的結(jié)構(gòu),注入其中的油對(duì)于箱體內(nèi)部產(chǎn)生一定的壓力,尤其電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在油壓與軸承轉(zhuǎn)動(dòng)離心力作用下,箱體內(nèi)壓高于箱體外表面壓力。電機(jī)內(nèi)側(cè)軸封處是漏油最嚴(yán)重的地方,電機(jī)的吸風(fēng)口處于該軸封一側(cè),在氣體流動(dòng)的作用下形成外部負(fù)壓區(qū),加大了內(nèi)側(cè)軸封的內(nèi)外壓力差,使得漏油量加大。

1.3 迷宮密封的軸向間隙調(diào)整不當(dāng)

迷宮密封能否發(fā)揮密封作用取決于兩個(gè)裝置間的軸向間隙是否合理。若間隙過(guò)盈,將不能起到良好的密封作用;若間隙過(guò)緊,則會(huì)導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)二者相互摩擦撞擊,使得兩個(gè)裝置脫離位置失去密封作用。電機(jī)安裝時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)子極易偏離磁場(chǎng)中心,而電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)在磁場(chǎng)安培力的作用下轉(zhuǎn)子又受力被拉回磁場(chǎng)中,這種情況導(dǎo)致電機(jī)軸停止后的軸向方位相對(duì)于運(yùn)轉(zhuǎn)前的位置發(fā)生變化,因此使得工作人員很難調(diào)整合理的間隙大小。

2 消除電機(jī)軸封漏油的措施

2.1 布置甩油環(huán)與甩油槽

如下頁(yè)圖1所示,在常出現(xiàn)漏油問(wèn)題的內(nèi)側(cè)端蓋5和外側(cè)端蓋8上布置甩油槽并加裝甩油環(huán)4和10,使得泄漏的油再進(jìn)入油箱內(nèi)。軸封結(jié)構(gòu)泄漏的油在電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,流經(jīng)甩油環(huán)并在離心力作用下被拋甩到軸承箱內(nèi)壁上,大部分油自行流入軸承油箱,少量油被甩的較高落到端蓋甩油槽上,沿著槽體路徑流回油箱。除此之外,由于增加了甩油環(huán),密封管路因此加長(zhǎng),而且相對(duì)于以前的直線式變成了曲折式,使得管路的流動(dòng)阻力大大提高。

2.2 使用骨架油封代替金屬密封片

2.2.1 骨架油封的可行性分析

骨架油封唇口內(nèi)徑小于軸徑。骨架油封刃口處的自預(yù)緊力和螺栓彈簧的壓力一起作用于密封口,提供一定的徑向預(yù)緊力。彈簧在此處不僅僅只是起到預(yù)緊作用,還可以補(bǔ)償由于軸承偏心轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的磨損量,隨時(shí)使得箱體內(nèi)外壓力差平衡,相對(duì)于密封金屬片具有更好的密封作用。骨架油封的使用需要考慮到壓力、溫度等限制因素,需對(duì)骨架油封的使用進(jìn)行可行性驗(yàn)證.

圖1 改進(jìn)后電機(jī)軸封裝配圖

骨架油封的額定工作壓力在0.02~0.10 MPa,本廠通風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承運(yùn)轉(zhuǎn)潤(rùn)滑壓力大約在0.05MPa左右,滿足其使用條件。

2.2.2 密封材料的選擇

骨架油封的溫度計(jì)算公式為:

式中:Δt為油封唇口溫度與潤(rùn)滑油溫度之差,℃;v為軸承軸向線速度,m/s;K為系數(shù),它與油封型式和潤(rùn)滑油種類有關(guān),一般在1.0~3.0范圍內(nèi)。

由該型號(hào)風(fēng)機(jī)參數(shù)得知v1=10.4 m/s,v2=7.22 m/s,K 取 2.5。代入數(shù)據(jù)計(jì)算得:Δt1=56.8,Δt2=51.78。

顯然 Δt1>Δt2,所以依照 Δt1來(lái)選擇材料。

根據(jù)風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油性質(zhì)確定出在正常工作狀態(tài)下,油溫保持在90℃左右,加上最高溫差Δt1得出骨架油封運(yùn)轉(zhuǎn)最高溫度為146.8℃。根據(jù)常用橡膠材料適用溫度范圍,選擇硅橡膠作為骨架油封材料。

2.2.3 骨架油封與軸密封部位設(shè)計(jì)

改進(jìn)前的油封處金屬密封片與電機(jī)軸承緊壓磨損,加大漏油問(wèn)題,不利于封油效果。為了解決這一問(wèn)題,可將甩油環(huán)與迷宮密封動(dòng)環(huán)的一段相連接,形成密封軸套,這樣可以將骨架油封的唇口與軸隔開(kāi),減少了直接摩擦,也便于磨損后的更換處理。另外,軸表面粗糙度對(duì)于油封的效果也有直接的影響,粗糙度過(guò)大易使得構(gòu)件磨損,過(guò)小又不利于形成油膜達(dá)到密封效果。根據(jù)材料性質(zhì)將密封結(jié)構(gòu)處軸表面粗糙度定位1.6~3.2 μm以內(nèi),并進(jìn)行電鍍硬化處理,以達(dá)到更好的密封效果。

2.3 優(yōu)化軸承箱內(nèi)外壓差

先在內(nèi)側(cè)軸壓蓋內(nèi)部開(kāi)環(huán)形的密封腔口,隨后在蓋底鉆孔接入加熱型壓縮空氣管,通過(guò)調(diào)節(jié)氣閥和其他操作,將過(guò)濾、脫水后的熱氣注入到密封腔體內(nèi)形成正壓,以此來(lái)抵消冷卻風(fēng)扇造成的負(fù)壓,從而達(dá)到平衡軸承箱內(nèi)外壓力差的效果。此外,電機(jī)內(nèi)側(cè)軸封處布置有兩道甩油環(huán),其骨架油封處的油相對(duì)較少,此處骨架油封唇口升溫較高,而熱控壓縮空氣的溫度遠(yuǎn)低于該摩擦溫升,因此該熱控壓縮空氣管在一定程度上還可以起到降溫冷卻作用。

2.4 正確調(diào)整迷宮密封軸向間隙

每個(gè)風(fēng)機(jī)在停止?fàn)顟B(tài)下的靜態(tài)值都不一樣,但在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)迷宮密封軸的軸向間隙都在3~4 mm的范圍內(nèi),一般按照以下公式計(jì)算軸向間隙的調(diào)整量:

靜態(tài)下間隙調(diào)整值=運(yùn)轉(zhuǎn)間隙范圍標(biāo)準(zhǔn)值±軸向方位變化量?!?”“-”是通過(guò)在電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)停止后,在靜態(tài)下通過(guò)觀測(cè)密封軸軸向變化使得間隙變化量的大小來(lái)確定,若電機(jī)停止后,軸向方位的變化量使得間隙減小,則使用“+”,反之亦然。例如,動(dòng)態(tài)間隙范圍標(biāo)準(zhǔn)值為5 mm,間隙在軸運(yùn)轉(zhuǎn)后由于軸向位置改變?cè)龃罅? mm,那么最后在靜止?fàn)顟B(tài)下應(yīng)對(duì)密封間隙的調(diào)整值應(yīng)為2 mm,使得迷宮密封軸軸向間隙在電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中始終保持在5 mm左右。

4 改進(jìn)效果

按上述措施改進(jìn)密封結(jié)構(gòu)后,電機(jī)軸封的漏油問(wèn)題得到了徹底的解決,同時(shí)改進(jìn)后的電機(jī)工作效率和使用壽命也大大提高,使得發(fā)電廠的效益得到改善。并且該改進(jìn)方法也為其它機(jī)械的軸承密封漏油提供了可以參考的解決方法,具有一定的推廣價(jià)值。

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