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某礦-650 m水平大巷軟弱破碎圍巖支護(hù)方案優(yōu)化設(shè)計(jì)

2018-09-18 05:29
機(jī)械管理開發(fā) 2018年9期
關(guān)鍵詞:大巷錨索底板

馬 輝

(汾西礦業(yè)集團(tuán)賀西煤礦, 山西 柳林 033300)

1 工程概況

1.1 巷道圍巖

某礦-650 m水平車場巷道位于礦井北三采區(qū)皮帶下山-650 m處,該車場巷道設(shè)計(jì)長220 m,坡度為0°。巷道斷面形狀為直墻半圓拱,凈寬為5.2 m,巷寬為5.44m,凈高為4.5m,巷道掘進(jìn)面積為21.95 m2,巷道凈面積為20.49 m2。-650 m水平車場巷道布置如圖1所示。該車場巷道為穿巖層巷道,各煤巖層整體為傾向南東的單斜構(gòu)造,巖層傾角16°~27°,平均 20°。

圖1 -650 m水平下車場巷道布置平面圖

-650 m水平車場頂?shù)装鍘r層較復(fù)雜,表1為3煤頂?shù)装鍘r性特征表。

1.2 -650 m軌道大巷原有支護(hù)方案

-650 m軌道大巷采用錨網(wǎng)索噴聯(lián)合支護(hù),所用的支護(hù)材料主要為錨桿、金屬網(wǎng)、鋼筋梯、錨索以及噴射混凝土,錨桿間排距為800 mm×800 mm,錨索間排距為1 600 mm×1 600 mm,混凝土噴厚為120 mm。巷道每排安裝5根錨索,分別由巷道中心線偏移1 600 mm。

表1 3煤頂?shù)装鍘r層巖性表

1.3 -650 m南翼回風(fēng)大巷原有支護(hù)方案

該巷道主要采用錨網(wǎng)索梁梯噴聯(lián)合支護(hù)的支護(hù)方式,支護(hù)材料與軌道大巷相同。錨桿間排距為800 mm×800 mm,錨索間排距為1 600 mm×1 600 mm,混凝土噴厚為120 mm。巷道每排安裝2根錨索,安裝位置分別為巷道中心線偏移1 600 mm。

1.4 -650 m南翼皮帶大巷原有支護(hù)方案

該巷道布置位于3煤頂板巖層內(nèi),巷道部分穿過3煤,水平標(biāo)高-650 m。該巷道采用錨網(wǎng)索梁梯噴聯(lián)合支護(hù)。錨桿間排距為800 mm×800 mm,錨索間排距為1 600 mm×1 600 mm,混凝土噴厚為120 mm。巷道每排安裝3根錨索,分別由巷道中心線偏移1 600 mm。

-650 m水平三條大巷在采用上述支護(hù)方案后,支護(hù)效果不理想,出現(xiàn)了嚴(yán)重的巷道內(nèi)擴(kuò)現(xiàn)象,導(dǎo)致各巷道無法發(fā)揮各自功能,嚴(yán)重影響了煤礦的正常生產(chǎn)。大巷經(jīng)加固修復(fù)后,支護(hù)效果仍不明顯。因此,提出針對該實(shí)際情況的支護(hù)優(yōu)化方案是該礦亟待解決的問題。

2 -650 m水平軌道大巷支護(hù)方案數(shù)值模擬分析

2.1 模型建立及模擬方案

-650 m水平軌道大巷的仿真模型長40 m,寬32 m,高40 m。根據(jù)各巖性的實(shí)際情況,對模型中各巖層賦予不同的力學(xué)參數(shù)。本構(gòu)模型設(shè)定為摩爾-庫侖模型。各側(cè)面及底面均固定,防止其產(chǎn)生位移干擾模擬結(jié)果,模型上表面施加相當(dāng)于650 m巖土自重應(yīng)力的荷載,大小為16 MPa,水平應(yīng)力取垂直應(yīng)力的1.3倍,施加大小為21 MPa的載荷,模擬深部巖體的水平應(yīng)力[1-3]。

由于該軌道大巷圍巖較軟弱破碎,原有支護(hù)方案的支護(hù)效果很不理想,而且原有的支護(hù)方案未對巷道底板進(jìn)行處理,導(dǎo)致巷道四周的圍巖應(yīng)力向底板轉(zhuǎn)移,造成巷道嚴(yán)重底鼓的現(xiàn)象。根據(jù)平衡支護(hù)技術(shù)所述,設(shè)計(jì)考慮支護(hù)的同時(shí),添加巷道底板圍巖支護(hù),控制底板圍巖變形。因此,設(shè)計(jì)決定對巷道底板施工反底拱,將巷道臥底400 mm,并將巷道兩底角施工成拱形,以減小兩底角部位的應(yīng)力集中;嵌套25U型鋼構(gòu)成反底拱梁,并在U型鋼兩側(cè)各打一排底板錨桿,每排錨桿與底板呈70°夾角,平衡掉來自巷道底板圍巖的應(yīng)力;最后,以巖土層覆蓋,完成整個(gè)反底拱的施工。本次研究模擬相同地質(zhì)條件下采用三種不同的支護(hù)方案支護(hù)巷道時(shí)的圍巖變形情況,根據(jù)計(jì)算結(jié)果對比三種不同支護(hù)方案的支護(hù)效果[4-5]。模擬支護(hù)方案如下:

方案1:該方案為-650 m水平軌道大巷原有的支護(hù)方案,其支護(hù)效果不理想,采用該方案后,巷道出現(xiàn)圍巖內(nèi)擴(kuò)現(xiàn)象,不但延誤了井下生產(chǎn)作業(yè),還增加了支護(hù)費(fèi)用。該方案的模擬結(jié)果可作為方案對比時(shí)的參考,另外兩種模擬結(jié)果中的圍巖位移都應(yīng)比該方案的小一些。

方案2:該方案在方案1的基礎(chǔ)上增加了支護(hù)密度,分別在頂板和兩幫增加了錨桿支護(hù),以減小支護(hù)結(jié)構(gòu)受力,限制巷道頂板及兩幫圍巖的位移。同時(shí),該方案調(diào)整了錨桿的安裝位置,增加了巷道底角錨桿,以減小巷道底角部位圍巖的位移。

方案3:該方案在方案2的基礎(chǔ)上增加了錨索支護(hù),即在巷道兩底角上方增加錨索支護(hù),并對巷道進(jìn)行反底拱及底板支護(hù)的施工,即:將巷道臥底400 mm,并將巷道兩底角施工成拱形;沿底板嵌入U(xiǎn)型鋼作反底拱梁,穿過每排U型鋼施加底板錨桿;最后以巖土層覆蓋。

運(yùn)用FLAC 3D模擬構(gòu)建的仿真模型分別采用以上三種支護(hù)方案時(shí),由所得的數(shù)值模擬結(jié)果可以看出:當(dāng)模型施加方案1的支護(hù)方式時(shí),巷道兩幫圍巖最大水平位移為92.4 mm,巷道頂板圍巖最大垂直位移為63.6 mm,底板圍巖最大垂直位移為110.3 mm,巷道圍巖內(nèi)擴(kuò)現(xiàn)象比較明顯。當(dāng)模型施加方案2時(shí),巷道兩幫圍巖最大水平位移為55.3 mm,頂板圍巖最大垂直位移為30 mm,底板圍巖最大垂直位移為60 mm,與方案1的結(jié)果相比,巷道圍巖內(nèi)擴(kuò)現(xiàn)象有所緩解,可見方案2的支護(hù)效果好于方案1。當(dāng)模型施加方案3時(shí),巷道兩幫圍巖的最大水平位移為36.2 mm,頂板圍巖最大垂直位移為38.4 mm,底板圍巖最大垂直位移為24.3 mm。與方案1的結(jié)果相比,巷道圍巖變形很小,支護(hù)效果好于方案1;與方案2的結(jié)果相比,底板圍巖位移量有所下降,但頂板下沉量有些許增大,因此方案3可用于支護(hù)底板巖性較軟的巷道。經(jīng)過以上分析可知,-650 m水平軌道大巷采用方案2和方案3都可有效地支護(hù)巷道圍巖,且圍巖支護(hù)效果明顯好于原有的支護(hù)方案。

2.2 軌道大巷支護(hù)方案

根據(jù)模擬結(jié)果分析,共為-650 m軌道大巷設(shè)計(jì)兩套支護(hù)方案。兩套方案均為錨網(wǎng)索噴支護(hù),支護(hù)材料為:金屬網(wǎng)、鋼筋梯、錨桿、錨索、混凝土噴漿,方案1不做底板處理,方案2對地板進(jìn)行反底拱施工。兩方案主要作為軌道大巷下一階段掘進(jìn)支護(hù)方案,一般情況下采用方案1,當(dāng)掘進(jìn)揭露圍巖條件較差,巖體泥化變軟、節(jié)理裂隙發(fā)育等情況時(shí)采用方案2。

2.3 回風(fēng)大巷支護(hù)方案優(yōu)化設(shè)計(jì)

同樣,-650 m回風(fēng)大巷也設(shè)有兩套方案,一般情況下采用方案1,掘進(jìn)揭露圍巖條件較差時(shí)采用方案2。

當(dāng)巷道掘進(jìn)揭露圍巖條件較差時(shí),可按照上述大巷支護(hù)方案中的反底拱施工法進(jìn)行底板處理。

3 支護(hù)效果觀測

3.1 支護(hù)效果觀測方案

圖2 支護(hù)效果觀測測點(diǎn)布置圖

本次支護(hù)效果觀測主要測量巷道的表面位移,即兩幫移近量和頂?shù)装逡平俊S^測區(qū)域主要位于-650 m水平軌道大巷內(nèi),共設(shè)置4個(gè)測點(diǎn),分別編號為1—4號測點(diǎn),測點(diǎn)布置如圖2所示。每個(gè)測點(diǎn)為1個(gè)觀測斷面,每個(gè)斷面的兩幫及頂?shù)追謩e安設(shè)對齊的測釘,每隔一段時(shí)間用測槍及塔尺測量巷道兩幫及頂?shù)装彘g的距離,觀察距離隨時(shí)間的變化,可檢驗(yàn)支護(hù)方案是否成功。

3.2 觀測結(jié)果分析

1)大巷1號測點(diǎn)頂?shù)装逦灰坪苄。艉雎詼y量誤差可認(rèn)為該斷面頂?shù)装鍑鷰r未發(fā)生變形。兩幫位移變化也較小,最大位移為9.5 mm,之后趨于穩(wěn)定。由此可以看出,該段巷道圍巖較為穩(wěn)定,支護(hù)效果良好。

2)大巷2號測點(diǎn)頂?shù)装鍘缀鯖]有發(fā)生變形。兩幫位移變化也較小,最大位移為2 mm,之后趨于穩(wěn)定。由此可以看出,該段巷道圍巖變形很小,支護(hù)效果良好。

3)大巷3號測點(diǎn)頂?shù)装逦灰坪芪⑿?。巷道兩幫圍巖最大移近量為42 mm,比之前幾個(gè)斷面稍大些,但之后趨于穩(wěn)定。由于該段巷道進(jìn)行過臥底操作,導(dǎo)致該測點(diǎn)位移變化呈驟變狀態(tài)后趨于穩(wěn)定,在此期間的頂?shù)装逦灰茰y量取修正值。

4)大巷4號測點(diǎn)頂?shù)讎鷰r幾乎沒有變形,巷道兩幫圍巖最大移近量為36 mm,并逐漸趨于穩(wěn)定??梢?,該段巷道變形較小,支護(hù)方案合理。

4 結(jié)論

1)當(dāng)掘進(jìn)過程中地質(zhì)條件較差、圍巖變軟、節(jié)理裂隙發(fā)育時(shí),應(yīng)對巷道底板進(jìn)行反底拱施工處理,以穩(wěn)定巷道底部圍巖,減小巷道變形,供下一步大巷的掘進(jìn)支護(hù)使用。

2)本文提出的設(shè)計(jì)方案適合該礦的實(shí)際條件,可應(yīng)用于支護(hù)該礦巷道。

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