李端超,梁 肖,施 壯,黃少雄,高衛(wèi)恒,馬 宇
(1.安徽電力調(diào)度控制中心,安徽 合肥 230022;2.國網(wǎng)安徽省電力公司電力科學研究院,安徽 合肥 230601;3.合肥工業(yè)大學計算機與信息學院,安徽 合肥 230009)
近年來,安徽電網(wǎng)“大電網(wǎng)、大電源”的特征日趨明顯[1]。電網(wǎng)頻率是電力系統(tǒng)的主要控制參數(shù)之一[2]。近幾年的電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,特高壓直流閉鎖故障極易引發(fā)電網(wǎng)頻率波動。
相關試驗[3-4]表明,機組一次調(diào)頻(primary frequency regulation,PFR)可以有效提高系統(tǒng)頻率的穩(wěn)定性。如果發(fā)電機組發(fā)揮好一次調(diào)頻性能、緩解頻率下降,不僅有效保障電網(wǎng)安全,而且在一定程度上提高了電網(wǎng)的安全裕度,達到網(wǎng)源雙贏的目的[5]。衛(wèi)鵬[6]、陳龍[7]、華文[8]等僅通過仿真分析了特高壓直流閉鎖事故對電網(wǎng)頻率的沖擊。
本文實際分析了某兩次賓金直流極閉鎖故障對安徽電網(wǎng)頻率的影響,研究了電網(wǎng)機組的一次調(diào)頻情況,并結合BPA仿真分析了影響電網(wǎng)頻率的幾個重要因素,給出了改善機組一次調(diào)頻性能的建議。
兩次直流閉鎖頻率變化曲線如圖1所示。
圖1 兩次直流閉鎖頻率變化曲線
電網(wǎng)頻率波動基本可以分為三個階段。
第一階段,從一次調(diào)頻時刻開始到頻率下跌至最低點。頻率迅速下降,一次調(diào)頻均在3 s內(nèi)開始響應。在該階段,電網(wǎng)發(fā)電機組將迅速出力且持續(xù)增加機組發(fā)電功率,阻止頻率進一步下降。兩次頻率故障均未導致頻率降至49 Hz,低頻減載未動作。
第二階段,從曲線的最低點到曲線的第一個極大值點。由于第一階段機組出力,在第二階段,其一次調(diào)頻作用開始顯現(xiàn),系統(tǒng)頻率迅速恢復并趨于穩(wěn)定。
第三階段,從第二階段末到調(diào)頻結束時刻,頻率變化曲線趨于穩(wěn)定。
頻率變化情況如表1所示。表1中:t為頻率下跌到最低點的時間。
表1 頻率變化情況
機組的一次調(diào)頻性能對電網(wǎng)大功率擾動后頻率下降的幅值以及恢復過程的影響很大[9]?,F(xiàn)分析在“8·28”、“8·29”兩次賓金直流閉鎖事件中,安徽電網(wǎng)發(fā)電機組一次調(diào)頻情況。
在“8·28”事件中,安徽電網(wǎng)共有56臺火電機組參與一次調(diào)頻,總容量為29 613 MW。在一次調(diào)頻響應達到15 s時,總出力為387.8184 MW。在“8·29”事件中,共有50臺機組參與一次調(diào)頻,總容量為26 288 MW。在一次調(diào)頻響應達到15 s時,總出力為145.92 MW。
分析相量測量單元(phasor measurement unit,PMU)獲取的資料可知,在頻率偏差超過調(diào)頻死區(qū)時,安徽電網(wǎng)發(fā)電機組都能在3 s內(nèi)開始響應。在兩次賓金直流發(fā)生閉鎖故障后15 s時,安徽電網(wǎng)一次調(diào)頻最大響應增加的理論值是31 600×6%×75%=1 422 MW。計算在“8·28”和“8·28”這兩次事件中,發(fā)電機組實際總出力值占理論總出力值的百分比分別為27.3%、10.3%,與標準要求的75%相差較大。計算火電機組調(diào)差系數(shù)R:
(1)
式中:ΔPG為發(fā)電機組功率變化值。
調(diào)差系數(shù)的大小對維持系統(tǒng)頻率的穩(wěn)定影響很大。查閱PMU統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可知,安徽電網(wǎng)的一部分機組的調(diào)差系數(shù)與標準要求的4%~6%相差較大,低至-27.0%,高達21.5%。調(diào)差系數(shù)過大會導致調(diào)頻性能不足,調(diào)差系數(shù)過小會導致電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性差。在這兩次事件中,各類型機組的一次調(diào)頻情況如表2所示。
表2 一次調(diào)頻情況
分析比較表2可知,安徽電網(wǎng)以300~400 MW機組、600~700 MW機組類型居多,并且一次調(diào)頻情況相對良好,在一定程度上保證了安徽電網(wǎng)發(fā)電機組的整體一次調(diào)頻性能。1 000 MW機組合格率低,一次調(diào)頻效果差。查閱當天數(shù)據(jù)可知,1 000 MW機組出力初值低且后續(xù)出力不足導致機組合格率低,一次調(diào)頻效果差。部分機組滿負荷運行,機組的一次調(diào)頻裕度不足,不能有效發(fā)揮機組的一次調(diào)頻作用。
不同類型的火電機組調(diào)頻性能存在差異;同類型的火電機組在不同的功率缺額幅度下,其調(diào)頻性能也不同。頻率調(diào)節(jié)效應系數(shù)KL可表示為:
(2)
式中:ΔP為一次調(diào)頻機組發(fā)電功率變化量。
通過式(2)計算這2天的負荷頻率調(diào)節(jié)效應系數(shù),分別為40 999 MW/Hz、43 478 MW/Hz。系統(tǒng)的有功功率增加得越多,頻率恢復得就越快。
表1中的數(shù)據(jù)也正好說明了這點。在近似10 s內(nèi),頻率的恢復值在“8·28”事件中比“8·29”事件中高了0.020 3 Hz。
火電機組通過一次調(diào)頻增加調(diào)速器轉(zhuǎn)速,提高輸出功率,進而提高系統(tǒng)頻率。安徽電網(wǎng)發(fā)電機組在這兩次事件中的一次調(diào)頻性能存在較大差異,同樣會導致電網(wǎng)頻率的恢復存在差異。
針對安徽電網(wǎng)發(fā)電機組一次調(diào)頻不理想的原因,提出以下措施。
①優(yōu)化參數(shù)。
大容量機組調(diào)差系數(shù)和調(diào)頻死區(qū)設置會對電網(wǎng)頻率特性產(chǎn)生重要影響。優(yōu)化時,不僅要注重對這2個參數(shù)的優(yōu)化,還應考慮機組轉(zhuǎn)速偏差放大倍數(shù)、響應時間、限幅等參數(shù)的優(yōu)化與調(diào)整。
②改善大容量機組一次調(diào)頻性能。
相對于小容量機組,大容量機組對功率變化的調(diào)整有更大的幅度。對于這些大容量機組,在響應一次調(diào)頻期間的出力極值已接近或超過額定功率。因此,可通過預留機組的出力裕度,來提升機組的一次調(diào)頻性能。
③研究新的一次調(diào)頻評價方法。
不同的機組在一次調(diào)頻考核期間的出力情況是不同的。考慮加入對15 s、30 s、60 s的電量貢獻指數(shù)考核,而不是只考核60 s的電量貢獻指數(shù);同時,輔以積極有效的補償制度,以鼓勵更多的機組參與一次調(diào)頻。
④合理分配機組。
調(diào)度員可根據(jù)機組的一次調(diào)頻性能,來分配機組的出力;給一次調(diào)頻性能優(yōu)秀的機組分配更高的電量貢獻值,來彌補性能較差機組的低電力貢獻值。在性能較差的機組整改完成之前,采取此措施來提升整體機組的一次調(diào)頻性能。
采用電力系統(tǒng)BPA軟件進行仿真,模擬一次調(diào)頻的投運對安徽電網(wǎng)頻率變化的影響。設置電網(wǎng)功率缺額為2 000 MW,投運前后的一次調(diào)頻頻率變化曲線如圖2所示。
圖2 一次調(diào)頻頻率變化曲線
由圖2可知,在沒有一次調(diào)頻時,電網(wǎng)頻率呈直線下跌趨勢,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定產(chǎn)生了極大的影響;而在一次調(diào)頻的作用下,電網(wǎng)頻率從19.6 s開始穩(wěn)步回升,并于60 s時趨于穩(wěn)定。由此可證明一次調(diào)頻對于保障頻率的穩(wěn)定性至關重要。
為了得到參與一次調(diào)頻的電網(wǎng)機組總容量對頻率變化的影響,一是需要相同的電網(wǎng)功率缺額幅度,二是采用不同的電網(wǎng)發(fā)電機組開機方式。開機方式采取正常開機和全開機兩種方式。其中:電網(wǎng)發(fā)電機組的正常開機即為0.6開機方式,代表參與一次調(diào)頻的機組有60%正常運行;全開機則為所有參與一次調(diào)頻的機組都正常運行。本次仿真分為以下2個步驟。
①在電網(wǎng)功率缺額2 000 MW的情況下,仿真電網(wǎng)發(fā)電機組0.6開機與全開機方式對安徽電網(wǎng)頻率的影響。
②在電網(wǎng)功率缺額4 000 MW的情況下,仿真電網(wǎng)發(fā)電機組0.6開機與全開機方式對安徽電網(wǎng)頻率的影響。安徽電網(wǎng)功率缺額頻率變化曲線如圖3所示。
由圖3可知,在電網(wǎng)功率缺額4 000 MW的情況下,正常開機時電網(wǎng)頻率下跌至最低點的時間為35.5 s,下跌值為0.17 Hz,而后回升至最高點的用時為38.2 s。而全開機方式電網(wǎng)頻率下跌至最低點的時間為24.4 s,下跌值為0.10 Hz,而后回升至最高點的用時為20.4 s。
圖3 功率缺額頻率變化曲線
無論是頻率下跌幅度,還是電網(wǎng)恢復穩(wěn)定速度,全開機方式都比正常開機方式表現(xiàn)優(yōu)秀,一次調(diào)頻效果也更為顯著。也就是說,在同等電網(wǎng)功率缺額幅度下,參與一次調(diào)頻的機組總容量越高,電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定性越強。
控制電網(wǎng)輸送功率的缺額幅度。在保證其他參數(shù)設置相同的前提下,將電網(wǎng)的輸送功率減少2 000 MW和4 000 MW,并仿真其頻率變化情況,如圖4所示。
圖4 功率缺額幅度與電網(wǎng)頻率關系曲線
功率缺額幅度不同,頻率下跌至最低點的時間各不相同。因此,在一次調(diào)頻的作用下,曲線到達極大值點的時間各不相同。在20 s、40 s、60 s時,功率缺額與頻率變化如表3所示。
表3 功率缺額與頻率變化關系
特高壓線路發(fā)生閉鎖故障時會導致頻率下降,對系統(tǒng)運行極為不利,甚至會造成“頻率崩潰”、“電壓崩潰”等嚴重后果,對電網(wǎng)運行構成了嚴重威脅[9-10]。機組的一次調(diào)頻對于保障電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定起到了至關重要的作用。本文分析了安徽電網(wǎng)在特高壓直流閉鎖故障下的頻率特性;通過仿真試驗,研究功率缺額幅度、機組一次調(diào)頻性能以及電網(wǎng)一次調(diào)頻機組容量對電網(wǎng)頻率恢復的影響;針對安徽電網(wǎng)發(fā)電機組一次調(diào)頻不理想的原因,提出了一些改進建議。針對特高壓電網(wǎng)頻率特性,進行安徽電網(wǎng)機組一次調(diào)頻性能及優(yōu)化策略的研究,將有效提高安徽電網(wǎng)運行的安全性和穩(wěn)定性。