馬道勝 ,吝小強(qiáng) ,樊葉利
(1. 杭州諾貝爾陶瓷有限公司,浙江 杭州 311100;2. 上海敦鴻商貿(mào)有限公司,上海 200240)
骨瓷,最早產(chǎn)于英國?;竟に囀且詣游锏墓翘?、長石、粘土、石英為基本原料,經(jīng)過高溫素?zé)蟮蜏赜詿齼纱纬尚?。骨瓷用料非??季?,制作非常?yán)格精細(xì),規(guī)整性、透明性、潔白度、熱穩(wěn)定性要求非常高[1-2]。產(chǎn)品因“薄如紙、明如鏡、聲如磬、白如玉”而受到市場青睞,一直占領(lǐng)國內(nèi)外高檔瓷的主導(dǎo)地位,成為世界珍貴瓷器品種。
傳統(tǒng)骨瓷多使用含鉛熔塊,人們又不希望制品中含鉛,因鉛在使用過程中熔出會影響到使用者的身心健康,如果人體連續(xù)地攝入鉛,鉛就會在人體內(nèi)積累,將破壞人體的生理平衡,形成鉛毒癥[3-4]。我國日用瓷國標(biāo)規(guī)定,鉛溶出量不超過7 ppm,而美國FDA準(zhǔn)則將其規(guī)定為為3 ppm以下,美國加州政府的65條規(guī)定在0.266 ppm 以下。可見各國政府對鉛溶出問題都很重視。另外,鉛對水的穩(wěn)定性差,制品長期使用,易吸收水份而產(chǎn)生吸濕膨脹,釉面會產(chǎn)生后期龜裂。鉛的危害還表現(xiàn)在燒制過程中,鉛極易揮發(fā),粘附并侵蝕耐火物,使其變形或材料脫落,減少使用壽命。鉛還污染環(huán)境,價格昂貴,生產(chǎn)成本高。
為解決以上問題,本文通過研制推廣高檔骨瓷用無鉛熔塊,使其既能保持含鉛熔塊釉的高光澤等優(yōu)良性能,又能保證釉面使用過程中的鉛鎘熔出。通過對使用過程中釉泡、低成本高溫快燒等問題的解決,最終在唐山市場獲得廣泛認(rèn)可。
骨瓷屬于高檔瓷,其胚體中含有天然骨粉,光澤呈天然骨粉獨有的自然奶白色。經(jīng)過灌漿、模壓制胚、石膏模脫水,以及胚體的高溫素?zé)?、施釉后的低溫釉燒、貼花紙烤制等工藝,成為白度高、透明度高、瓷質(zhì)細(xì)膩的瓷器。
傳統(tǒng)骨瓷使用的熔塊多為鉛熔塊。鉛熔塊以鉛丹作為熔塊的主要熔劑,因鉛丹具有強(qiáng)烈的助熔作用。同時能顯著增大釉的折射率,賦予釉面極高的光澤,降低熔融物的粘度,擴(kuò)大燒成范圍。
隨著人們對鉛危害越來越重視,我國以及歐美等國對鉛溶出的標(biāo)準(zhǔn)在不斷提高。使用無鉛熔塊可以從根本上消除鉛的各種危害,使用無鉛熔塊使其既能保持含鉛熔塊釉的高光澤等優(yōu)良性能,又能保證釉面使用過程中的低鉛鎘溶出。無鉛骨瓷和傳統(tǒng)骨瓷的生產(chǎn)工藝基本相同,只是針對生產(chǎn)過程中釉泡、低成本高溫快燒等實際情況對配方、球磨、燒成作相應(yīng)調(diào)整。
傳統(tǒng)骨瓷鉛熔塊是利用PbO作為熔劑,是利用PbO軟化點低,可以不斷熔融,不斷排氣。無鉛骨瓷熔塊利用SrO、K2O、Li2O三者以一定比例完全取代含鉛熔塊中的PbO,既保證了釉面光澤度,又保證膨脹系數(shù)的匹配。通過反復(fù)試驗研制出無鉛骨瓷熔塊,并在唐山客戶進(jìn)行取代生產(chǎn)。
釉泡是無鉛熔塊在取代鉛熔塊過程中遇到的一個關(guān)鍵問題。軟化點和高溫粘度是這個關(guān)鍵問題的關(guān)鍵點,無鉛熔塊的軟化點太低,熔塊的高溫粘度高,高溫流動性不好,不利于排氣。同是客戶的燒成條件和球磨參數(shù)不匹配也是產(chǎn)生釉泡的又一原因。
通過調(diào)整SrO、K2O、Li2O三者的比例來調(diào)整無鉛骨瓷熔塊的軟化點和高溫粘度,同時對窯爐和球磨參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以利于制品燒成時排氣,減少釉泡的產(chǎn)生。
(1)在實驗室對無鉛骨瓷骨瓷中的SrO、K2O、Li2O的含量進(jìn)行調(diào)整 :因這三種氧化物在熔塊制品燒成時分段熔融,調(diào)整每種氧化物的含量可以使熔塊在熔融過程中分段排氣,減少釉泡的產(chǎn)生。
(2)生產(chǎn)工藝調(diào)整:在客戶的協(xié)助下調(diào)整了溫度曲線,將窯爐的前溫由760 ℃調(diào)高到900 ℃,高溫區(qū)保溫時間由60 min延長到80 min。這是因為釉泡中的大泡是由前溫低,升溫過急引起的,通過提高前溫使氧化分解的比較充分,如10寸盤的大泡就會由7%降到了2%,而盤口的邊泡(在顯微鏡下看也是釉泡)則是因為個別燒嘴風(fēng)和煤氣的配比不合理,風(fēng)小火焰長,火焰接觸到盤口上造成產(chǎn)品的溫度局部過高,形成邊泡。通過對窯爐的燒成曲線和風(fēng)與煤氣比的調(diào)整,問題得到大的改善,邊泡由15%降到了4%。調(diào)整球磨機(jī)球石、熔塊料、水的加入配比,最終確定為2 : 1 : 0.4,同時調(diào)整球磨機(jī)球磨時間由50 h-60 h改進(jìn)為38 h-48 h,釉漿篩余最終控制為0.02-0.06 g/250目·500 ml。同時我們對釉漿參數(shù)也進(jìn)行了調(diào)整,比重為:180 g/100 ml,細(xì)度D90為13-15 μm(如圖1),因為細(xì)度過細(xì)會產(chǎn)生釉面釉泡和針孔,細(xì)度過大則無法過篩,燒不熟,釉面亮度差。
圖1 釉漿細(xì)度進(jìn)行調(diào)整后參數(shù)D90=14.13 μmFig.1 Parameters obtained after the adjustment of glaze slurry fi neness D90=14.13 μm
甲公司是一個全國聞名的骨瓷企業(yè),其產(chǎn)品產(chǎn)銷國內(nèi),出口歐美,影響力較大,一直是公司的目標(biāo)客戶。但是,其它客戶的進(jìn)車速度為30 min/車,而甲公司則為18-22 min/車;同樣,其他客戶產(chǎn)量為45萬件/月,而甲公司則為60萬件/月??蛻粜枨鬅煽臁a(chǎn)量大,能適合高溫快燒的低成本無鉛骨瓷熔塊,與其配合。
針對這種低成本高溫快燒的情況,初始配方一是不能達(dá)到燒成效果的。公司將初始配方一中價格比較高的Li2CO3、ZnO等原料改為鋰輝石、K2CO3等價格低的原料,開發(fā)了一個低成本、軟化點高的熔塊配方二。經(jīng)過多次試驗,配方二無法滿足客戶的需求,只能利用兩個配方搭配各取所長。初始配方一的軟化點為630 ℃,配方二的軟化點為710 ℃。經(jīng)過試驗,兩個熔塊的搭配比例為配方一 30%和配方二 70%,搭配后軟化點為700 ℃左右。搭配的熔塊既滿足了客戶的燒成條件,又降低了生產(chǎn)成本??蛻粼谑褂煤蟪善仿噬仙?2%,成本降低了10%,達(dá)到歷史最高水平,遙遙領(lǐng)先國內(nèi)、國際其它快燒客戶。
品質(zhì)是產(chǎn)品的生命。對膨脹系數(shù)、軟化點、熔流試驗等產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)管控可以保證熔塊質(zhì)量,防止因質(zhì)量變化而引起生產(chǎn)問題。
膨脹系數(shù)的管控是為了保證熔塊膨脹系數(shù)和胚體匹配;軟化點管控為防止釉泡等缺陷產(chǎn)生;熔流試驗管控同樣為防止釉泡、流釉等產(chǎn)生,管控方法均由公司儀器測試或品保人員實驗得出數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)品對比。
產(chǎn)品品質(zhì)的管控尤為重要。公司的每批無鉛骨瓷熔塊都要進(jìn)行膨脹系數(shù)、軟化點、熔流試驗進(jìn)行品質(zhì)管控,膨脹系數(shù)利用公司膨脹系數(shù)儀測試,控制在220±5×10-7℃(如圖2),膨脹系數(shù)如果變化太大,熔塊和坯體的配合性就差,容易產(chǎn)生崩瓷、釉裂等缺陷。軟化點也是利用膨脹系數(shù)儀測試,控制在630±10 ℃,軟化點過低,會產(chǎn)生前文講到的釉泡;過高生產(chǎn)出來的產(chǎn)品釉面不夠光滑、平整、細(xì)膩。熔流試驗管控試驗(如圖3):生產(chǎn)樣品311#和中間的無鉛骨瓷熔塊1001#標(biāo)準(zhǔn)對比,流淌長度基本相同,證明其高溫流動性與1001#基本相同;而312#則不同,其流淌長度較1001#長,說明其高溫流動性比較好,在客戶生產(chǎn)時容易產(chǎn)生釉縷、麻口,必須提高高嶺土或高溫熔塊來增加釉的高溫粘度,或增加甲基纖維素的添加量來增加釉漿粘度以利于增加施釉重量;反之,如果流淌長度較1001#短,說明其高溫流動性較1001#差,生產(chǎn)出來的成品釉面會不夠光滑、平整、細(xì)膩,應(yīng)提高燒成溫度來解決。通過對膨脹系數(shù)、軟化點、熔流試驗進(jìn)行品質(zhì)管控,無鉛骨瓷熔塊品質(zhì)得到保證,在唐山市場更具備競爭力。
圖2 膨脹系數(shù)儀測試Fig.2 Thermal expansion test
圖3 熔流試驗管控試驗Fig.3 Controlled melt fl ow test
(1)通過對骨瓷生產(chǎn)工藝中使用的含鉛熔塊用無鉛熔塊代替,首先針對含鉛熔塊中PbO的功能進(jìn)行分析,修改配方利用SrO、K2O、Li2O三者以一定比例完全取代含鉛熔塊中的PbO,研制出無鉛骨瓷熔塊。并對在代替使用過程中遇到釉泡、低成本高溫快燒等問題進(jìn)行分析;通過對骨瓷熔塊配方的優(yōu)化和客戶生產(chǎn)工藝的調(diào)整,使釉泡、低成本高溫快燒等問題得到解決。同時通過有效對膨脹系數(shù)、軟化點、熔塊熔流的品質(zhì)管控,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,避免釉泡等缺陷產(chǎn)生,使無鉛骨瓷熔塊更有競爭力,客戶使用后,成品率大幅提升。
(2)唐山客戶在使用無鉛骨瓷熔塊后,都反映無鉛骨瓷熔塊的燒成范圍寬、釉面平整度好、便于操作,生產(chǎn)成品率穩(wěn)定在歷史較高水平。一家年產(chǎn)500萬件骨瓷的企業(yè)因為球磨效率、燒成,尤其成品率的大幅提高年降低成本150萬元,給客戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。