支 勝
(山西西山熱電有限責(zé)任公司,山西 太原 030022)
西山熱電有限責(zé)任公司所用鍋爐由無錫華光鍋爐廠生產(chǎn),結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,型號UG-240/9.8-M4。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐中部是并列的兩只水冷分離器,尾部豎井煙道布置兩級四組對流過熱器,過熱器下方布置兩組省煤器及一、二次風(fēng)各兩組空氣預(yù)熱器。本單位使用0#輕柴油作為啟動燃料,在鍋爐啟動過程中,油燃燒產(chǎn)生的熱煙氣通過布風(fēng)板進入爐膛,先將爐膛內(nèi)的底料加熱至550℃左右,之后投運給煤機,床料將煤引燃,爐膛密相區(qū)溫度900℃左右時停止供油。2005年鍋爐調(diào)試結(jié)束進入商業(yè)運營后至2013年,每次啟動油耗在9500~10500L(約8~9t),啟動時間9~10小時,遠高于設(shè)計工況。
圖1 鍋爐結(jié)構(gòu)
煤揮發(fā)分的成分和含量決定著煤的著火溫度,實際生產(chǎn)中,由于受經(jīng)營成本、燃煤來源等多方面的影響,入爐煤很難達到設(shè)計煤種及校核煤種的要求。下表1 與 2分別是設(shè)計和入爐煤的數(shù)據(jù),實際入爐煤的灰分偏高,而熱值、揮發(fā)分遠低于設(shè)計及校核煤種,對燃燒造成不利影響。
表1 設(shè)計及校核煤種
表2 2016年入爐煤月平均指標
影響煤著火速度的因素主要有燃燒器本身的結(jié)構(gòu)特性,熱煙氣對煤的加熱強度,煤的性質(zhì)。經(jīng)過多年的分析,經(jīng)驗總結(jié),逐步實踐,采取以下幾方面來縮短燃油時間,進而提高點火啟動速度。
鍋爐所采用的是大直徑、鐘罩式風(fēng)帽,總數(shù)量為997個,均勻安裝在布風(fēng)板上。風(fēng)帽上有對稱的8個風(fēng)孔,清理主要依靠人工手段,勞動強度較高。一般在遇到受熱面爆管、鍋爐結(jié)焦等情況時,風(fēng)孔堵塞嚴重,床料無法繼續(xù)使用才進行清理。經(jīng)過多年的運行發(fā)現(xiàn),由于氣流擾動等原因,部分床料顆粒會積存在風(fēng)帽內(nèi),鍋爐運行時間達到5000h以上,約四分之三的風(fēng)帽風(fēng)孔會出現(xiàn)不同程度的堵塞,尤其是靠近爐墻的兩排風(fēng)帽及返料口周圍的風(fēng)帽,這就需要更大的一次風(fēng)量來滿足床料流化。在點火初期,較大的一次風(fēng)量會使啟動燃燒器內(nèi)風(fēng)、燃油配比失衡,火焰發(fā)暗,不能充滿整個燃燒器空間,產(chǎn)生的熱煙氣溫度也隨之降低,床料的加熱速率變慢,投煤時間延后。因此,當鍋爐累計運行時間在4500h以上時,利用停運檢修時間對風(fēng)帽進行清理。對于該鍋爐,清理后的最低一次流化風(fēng)量,相較之前可以減小6000~7000m3/h。
鍋爐采用的是床下熱煙氣點火,燃燒器并列布置在爐膛水冷風(fēng)室前側(cè)。點火油槍為機械霧化,燃料為0#輕柴油。每支油槍出力900kg/h,爐前油壓2.5MPa,油槍所需助燃空氣為一次風(fēng)??諝夂陀腿紵笮纬?50℃左右的熱煙氣,從水冷風(fēng)室上的布風(fēng)板均勻送入爐膛。在調(diào)試階段確定的點火總風(fēng)量為 56000m3/h,其中燃燒風(fēng)量為36000m3/h,混合風(fēng)量為20000m3/h,2005~2013年一直延用此配風(fēng)方式。2013年08月2#爐點火時,首次嘗試微流化點火(即燃燒風(fēng)量20000~22000m3/h,混合風(fēng)量21000~22000m3/h,低于最小啟動流化風(fēng)量)。調(diào)整后通過看火孔觀察到啟動燃燒器內(nèi)的火焰變?yōu)楦右鄣慕瘘S色,且能完全充滿整個啟燃器空間,與之前黃白混色火焰形成鮮明對比,密相區(qū)溫升速率明顯上升,表3對這兩種配風(fēng)方式下各階段床溫平均升溫速率做出對比。低于啟動流化風(fēng)量點火存在低溫結(jié)焦的風(fēng)險,因此在投煤階段必須將一次風(fēng)量提至56000m3/h以上。在之后的多次啟動過程中,采用此配風(fēng)方式下爐內(nèi)床料各溫度場仍比較均勻,到目前為止未發(fā)現(xiàn)有結(jié)焦、床溫大范圍偏差情況。
表3 兩種配風(fēng)方式下各階段床溫平均升溫速率對比
循環(huán)流化床鍋爐常用的投煤方式為:床溫達到預(yù)定的投煤溫度后,逐臺給煤機間斷性的給煤,通過床料加熱使煤的揮發(fā)分析出、著火、燃燒和放熱,為煤中的焦炭燃燒提供溫度條件,焦炭燃燒后放出大量熱量,使爐內(nèi)溫度快速上升,再逐漸增加給煤量以維持燃燒反應(yīng)的連續(xù)進行,待床溫升到900℃左右時,停止油槍運行,開啟二次風(fēng)機,加強燃燒,將床溫穩(wěn)定在900±50℃范圍內(nèi),點火階段結(jié)束。入爐煤灰分高、揮發(fā)分及熱值偏低,煤的引燃相對較難,鍋爐運行規(guī)程上要求的投煤溫度是600℃。啟燃器需要更長的時間才能將床料加熱到此溫度,這會造成啟動油耗偏高,對電除塵器的運行也會帶來不利影響。因此在多次實踐后,床溫達到490℃左右時,采用多臺給煤機小量連續(xù)給煤,來彌補揮發(fā)分的不足,同時稍微開啟二次風(fēng),加強爐內(nèi)擾動,減緩密相區(qū)熱煙氣的流速,使揮發(fā)分停留的時間更長,這里需要注意的是因初期給煤量偏大,易造成爐內(nèi)積煤過多發(fā)生爆燃,床層溫度急劇上升而導(dǎo)致結(jié)焦。因此需時刻注意氧量的變化,氧量會在床溫變化前2~3分鐘作出反應(yīng),當氧量突變時,需立即切斷所有給煤,并增大一次風(fēng)量來穩(wěn)定床溫。
出于減小熱量損耗及進一步降低冷渣器冷卻水溫的需求,在一次風(fēng)機入口加裝換熱器的技改。換熱器換熱管采用鋼鋁復(fù)合軋制翅片管,換熱面積1628.12m2,換熱量855.3kW。換熱器利用冷渣器冷卻水作為熱源加熱一次風(fēng),水從換熱器下部集箱進入,通過換熱后從上部集箱出來進入冷渣器。點火初期,對流煙道整體溫度場偏低,空預(yù)器的作用不明顯。點火風(fēng)溫幾乎與外界環(huán)境溫度相同,一次風(fēng)經(jīng)過換熱器后,則可以加熱至45~50℃,改善燃料燃燒條件。
循環(huán)流化床鍋爐的點火是鍋爐運行的重要環(huán)節(jié),經(jīng)歷多次的點火啟動實踐,尋找合理的配風(fēng)及投煤方式,在點火過程中,加強床溫、風(fēng)量、氧量及風(fēng)室壓力等重要參數(shù)的監(jiān)視和控制,在目前燃用劣質(zhì)煤種情況下,鍋爐啟動時間相較原來的方式縮短為7~8h,啟動油耗降至5500~6500L(約4.5~5.5t),汽水損耗降低60~65t,鍋爐每次點火啟動節(jié)約生產(chǎn)成本4~4.5萬元。