張鵬
摘 要:介紹了中國石油化工有限公司某煉化企業(yè)中芳烴聯(lián)合裝置歧化單元所采用的HAT-099甲苯歧化催化劑的技術指標、反應性能、催化劑首次裝填、第一次投料試車及裝置開車后的運行情況,通過對HAT-099催化劑的標定,可以看出HAT-099具有較高轉化率、高選擇性的特點,工況適應能力強,能處理C10+A含量高的原料,有效提高裝置的經(jīng)濟效益。
關鍵詞:催化劑;甲苯歧化;烷基轉移;干燥;工業(yè)應用
1 引言
中國石油化工有限公司某煉化企業(yè)芳烴聯(lián)合裝置,以120萬噸/年催化重整裝置脫戊烷塔底油和外購部分C8A為原料,生產(chǎn)對二甲苯,同時副產(chǎn)苯、鄰二甲苯、混合二甲苯、輕烴組分、燃料氣、重芳烴等產(chǎn)品。該聯(lián)合裝置由芳烴抽提、歧化及烷基轉移、二甲苯精餾、吸附分離、異構化、聯(lián)合裝置公用工程等六部分組成。整套芳烴裝置設計生產(chǎn)能力:對二甲苯60萬噸/年,苯13.74萬噸/年,鄰二甲苯10萬噸/年,其中歧化單元設計處理能力為90萬噸/年(以8000小時/年計)。該聯(lián)合裝置采用的是上海石油化工研究院開發(fā)的成套臨氫/固定床甲苯歧化和烷基轉移工藝技術,以及HAT-099新型催化劑。主要反應為:甲苯、C9及部分C10芳烴,在HAT-099催化劑作用下,轉化為二甲苯的平衡混合物和苯。2013年12月下旬,該芳烴聯(lián)合裝置一次投料成功,在標定前裝置負荷維持在105%左右。從運行情況來看,催化劑性能表現(xiàn)穩(wěn)定,對物料的適應能力強,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。
2 HAT-099催化劑的技術特性
HAT-099歧化催化劑是一種具有動力學轉化活性、基于沸石的催化劑,酸性功能強,具有低氫油比、高轉化率、高空速的特點,對各種工況適應能力很強,并可處理C10+A含量高的原料;同時,HAT-099催化劑還具有物理強度高、床層壓降低、操作周期長、操作費用低的特點。
3 HAT-099催化劑的應用
3.1 催化劑裝填
歧化反應采用的是軸向反應器;HAT-099催化劑系統(tǒng)設計催化劑床層兩個,由上部床層(HAT-099T)和下部床層 (HAT-099B)構成。
在裝填催化劑前,須對歧化反應系統(tǒng)進行烘器處理,目的是脫除系統(tǒng)殘留的油脂和游離水。烘器結束后,須檢查反應器內(nèi)件,確認內(nèi)部熱電偶安裝完好。
裝填前根據(jù)HAT-099催化劑操作指南編寫了詳細的催化劑裝填方案,裝填時上海石化研究院專家現(xiàn)場監(jiān)督、指導,對裝填過程中的每個過程都進行了確認。具體裝填情況如下:
①反應器關鍵尺寸:反應器內(nèi)徑:3400mm;收集器頂部距反應器入口上法蘭高度:10870mm;
②裝填內(nèi)容,見表1;
③催化劑總裝填密封:707kg/m3。
3.2 催化劑干燥還原
在催化劑裝填后對歧化反應進行氮氣氣密、置換,在確認系統(tǒng)氧含量低于0.5v%后,系統(tǒng)氮氣泄壓,再進行氫氣充壓氣密,反應系統(tǒng)氣密合格后以不大于8℃/h的速率進行升溫至操作規(guī)定的要求進行干燥與還原。見表2。
首次催化劑干燥/還原升降溫速度以<8℃/h進行,比上海石化研究院提供的HAT-099催化劑使用說明書中的升降溫速度(<15℃/h)低了近一倍,主要是進一步保護反應器進出料的國產(chǎn)板式換熱器。
3.3 首次投料
HAT-099催化劑于2013年12月24日10:16開始投料開車,采用純甲苯、低空速投料。投料時,反應器入口溫度設定為305℃,高分壓力設定為2.80MPa,循環(huán)氫濃度為91.6v%,進料流量為25t/h(按空速0.55h-1投料)。
3.3.1 反應器溫差變化
反應器的投料溫度為305℃,投料后30分鐘內(nèi)反應器出口溫度升高至324℃,此時溫差為19℃,由于反應加熱爐進出口溫差小,隨著反應器內(nèi)熱量的帶出,反應器進出口溫差略有波動;20分鐘后,提升空速至1.0h-1,同時反應器入口溫度提至315℃;60分鐘后,引入C9A原料,提升空速至1.7h-1,將反應器入口溫度保持在337℃,反應器出口溫度保持在358℃,反應產(chǎn)物中(B+X)含量為 39~41%;12小時后,裝置進料符合提至設計的100%(空速2.39h-1)下運轉。投料時,反應器入口/出口溫差趨勢如圖1所示。
3.3.2 反應器氫純度變化
投料后,因反應器內(nèi)發(fā)生加氫等副反應,消耗大量氫氣,導致循環(huán)氫純度下降,氫氣純度最低下降至78%(在線)左右。由于迅速大流量向反應器內(nèi)補充氫氣,從而使循環(huán)氫純度很快達到并穩(wěn)定在82%左右。見圖2。
3.3.3 HAT-099催化劑首次投料反應結果
在系統(tǒng)投料后,由于C9+A中間原料不足,進料中C9+A與C7A比例變化較大,對反應器入口溫度及循環(huán)氫純度等造成一定波動,反應結果見表3。
從表3可以看出,進料中C9+A與C7A比例變化較大,反應器入口溫度發(fā)生波動,進而影響了C7、C9/C10總轉化率及總選擇性,但總轉化率仍在45%以上的水平(技術保證值≥45%),總選擇性平均也達到90.5%(技術保證值≥89%)。
3.4 歧化及烷基轉移裝置的工業(yè)標定
在歧化及烷基轉移裝置平穩(wěn)運行了半個月后,某煉廠與上海石化研究院以及洛陽設計院聯(lián)合對裝置進行為期3天的高負荷工業(yè)標定。
3.4.1 HAT-099催化劑標定情況
歧化反應進料和高分底液及汽提塔底液,每6h采樣一次,裝置運行條件、反應進料及高分底液的組成以及轉化率和選擇性數(shù)據(jù)見表4。
從表4看出,①汽提塔底中的碳十芳烴含量僅有3.32%,反應進料中為8.29%,60%以上的碳十芳烴被轉化,說明HAT-099催化劑處理重芳烴處理的能力較強;②在WHSV為2.5h-1、反應溫度為345℃、高分壓力2.80MPa和氫烴比3.23的條件下,經(jīng)過72h的標定,苯純度在99.95%以上,平均C7/C9+A總轉化率大于46wt%,C8A的選擇性大于75%,總選擇性大于89.0wt%,技術指標達到了催化劑技術協(xié)議書規(guī)定的要求。
3.4.2 歧化分離單元標定情況
本次標定期間,汽提塔負荷為設計的107%,苯塔負荷為設計的108%,甲苯塔負荷為設計值的106%,歧化單元相關的塔系及設備運行平穩(wěn)。見表5。
3.4.3 標定結果
標定結果表明,HAT-099催化劑具有較高的選擇性和轉化率,能處理C10+含量高的重芳烴料,反應產(chǎn)物中二甲苯含量高,提高了A的利用率,經(jīng)濟效益明顯。
4 結論
①HAT-099甲苯歧化與烷基轉移催化劑自投料以來,操作運行穩(wěn)定,總選擇性和產(chǎn)品選擇性等技術指標都達到了設計值,表明其工業(yè)應用是成功的;
②HAT-099催化劑具有高空速,低氫油比的特點,降低了裝置的能耗;
③苯產(chǎn)品質量非常穩(wěn)定,純度在99.90%以上,避免了非芳對歧化苯產(chǎn)品的影響;
④HAT-099催化劑具有處理C10A含量高原料的能力,反應進料的C10A可達10%以上,提高了重芳烴的利用率,提高了裝置的整體效益。