文/江榮忠,王志錄,武敦南·航空工業(yè)江西景航航空鍛鑄有限公司
崔俊華·南昌航空大學航空制造工程學院
本方介紹了一種薄形鍛件的鍛造工藝及模具設計,解決鍛件產(chǎn)品合格率和材料利用率低等各種技術問題,降低生產(chǎn)制造成本。利用金屬塑性成形仿真軟件DEFORM-3D,對工藝進行仿真分析,仿真結(jié)果有效的驗證了工藝方案。用基于模擬驗證的工藝和設計的模具進行生產(chǎn)試制,軸承座鍛件產(chǎn)品的尺寸及性能完全達到了設計要求。
伴隨著我國城市化的快速發(fā)展,許多城市開始建立城市輕軌線路,以緩解出現(xiàn)的交通擁堵現(xiàn)象。國內(nèi)某公司與加拿大龐巴迪正在合作研究開發(fā)速度更快、效率更高的輕軌機車。軸承座(圖1)屬于其中有代表性的鍛件,投影面積大而鍛件大部分厚度非常薄。軸承座在鍛造生產(chǎn)過程中會存在各種技術問題,如頭尾兩端成形困難及切邊變形等。通過常規(guī)的鍛造工藝和模具設計很難實現(xiàn)低成本和高合格率的技術要求。本文介紹了一種鍛造成形工藝和模具設計,成功解決了薄形鍛件難成形的鍛造工藝難題。
我公司承制的某型號軸承座(圖1),鍛件重11.6kg,材質(zhì)為16MnDR。軸承座為精密模鍛件,尺寸精度要求較高、機械加工余量少,僅在鍛件背弧和內(nèi)孔安裝軸承部位有2.5mm機加余量,其他部位均為非加工面。
圖1 鍛件簡圖及三維造型
鍛件投影面大、腹板薄、截面變化大。鍛件的包容體尺寸為437.2mm×248.9mm×60mm,投影面積達到751.20cm2。整個鍛件外形結(jié)構酷似“腕龍”,從頭到脊椎再到尾部長達510mm,厚度僅為18mm。“腕龍”的腳和肚子部位厚度從18mm急劇變化到60mm。頭部和尾巴兩端截面面積從450mm2變化到化到542mm2,中間最大截面面積11206mm2。
在鍛造成形過程中,由于腹部薄,投影面過大,金屬流動過程中冷卻速度過快,導致金屬流動困難,型腔不易充滿,尤其是頭尾兩端距離遠容易出現(xiàn)缺肉現(xiàn)象。
軸承座主軸方向上截面形狀變化劇烈,容易出現(xiàn)充不滿,折疊以及利用率低等問題。需合理選擇坯料規(guī)格和設計模具結(jié)構,合理分配坯料,降低鍛件成形力,提高鍛件合格率和材料利用率。
下料→中頻感應加熱→自由鍛出坯→模鍛(彎曲-模鍛)→熱切邊→油壓機熱校正→拋丸→熱處理(正火)→拋丸→終檢(機械性能、硬度、金相、探傷等)。
摩擦壓力機的鍛造成形力計算可按下式計算:
式中:α—與模鍛方式有關的系數(shù),開式模鍛該值為4;F—螺旋壓力機公稱壓力(N);S鍛—包括毛邊在內(nèi)的鍛件在分模面上的投影面積(mm2);V鍛—鍛件體積(mm3);σs—鍛件在終鍛溫度下的屈服極限(MPa),通??捎猛瑴囟认碌膹姸葮O限σb代替。
上式適用于打擊一次成形所需的設備噸位,若采用2~3次打擊成形,則應按計算值減少1/2。
σs按終鍛溫度900℃取值55MPa;S鍛=76820 mm2;V鍛≈1480500mm3;把參數(shù)代入公式,經(jīng)計算,F(xiàn)≈41206kN。鍛件在摩擦壓力機上需進行彎曲一錘和模鍛兩錘成形,因此鍛造成形力F實際=F/2=20603kN<25000kN,可選用2500t摩擦壓力機。
⑴滾擠模設計。
鍛件的截面經(jīng)過簡化,將自由鍛的坯料的外形優(yōu)化成類似紡錘體形狀,中間坯料直徑為φ120mm,兩頭直徑最小為φ32mm,總長480mm。設計了如圖2所示的滾擠模,保證坯料的一致性和出坯速度。
圖2 滾擠模的三維造型
⑵彎曲模設計。
鍛件呈“腕龍”形狀,頭尾脊線角度為145°。彎曲模的形狀和角度尺寸根據(jù)熱鍛件的脊線變化進行設計,彎曲模在鍛模的側(cè)邊。將自由鍛制好的坯料壓扁后放入彎曲模,彎曲后的坯料可直接放入終鍛模膛。
圖3 彎曲模的二維示意圖
⑶終鍛模設計。
軸承座產(chǎn)品的開發(fā),終鍛鍛模設計需要解決主要的鍛造難點為鍛件的頭尾兩端充滿。
1)鍛件終鍛模的型腔尺寸按鍛件圖加放收縮率即可。
2)鍛件的腹板投影面大且厚度薄,反映在模具上就是模膛寬而且淺,按常規(guī)的設計,料容易從型腔跑到倉部,造成材料利用率低下。按圖4所示設計阻力墻結(jié)構,使得坯料在模鍛初始階段變形流動受到四周阻力墻側(cè)壁的限制,提高坯料向外流動的阻力,迫使金屬往兩端流動充滿模膛。
圖4 鍛模的阻力墻示意圖
利用金屬塑性成形仿真軟件DEFORM-3D,對工藝和模具進行仿真分析。將φ115mm×180mm的坯料加熱到1200℃,經(jīng)過第一工位鍛造成所需的毛坯經(jīng)彎曲后,放入終鍛模具型腔中,通過上下模的擠壓成形。模擬初始條件設置如下:材料為AISI-1025,模具材料為AISI-H-13;坯料溫度為1160℃;設備選擇2500t摩擦壓力機。對象屬性:坯料為塑性體,模具為剛性體;摩擦系數(shù)為0.3;熱傳遞系數(shù):坯料與空氣換熱系數(shù)取為0.02N·(mm·s·℃)-1,模具與坯料之間的熱傳遞系數(shù)取為11N·(mm·s·℃)-1,模具與空氣換熱忽略不計。
圖5為軸承座成形的速度場模擬結(jié)果,鍛件兩端的速度場顯示坯料在受到阻力墻側(cè)壁的限制后,向兩端的流動速度增大。鍛件的充滿情況良好,模具結(jié)構設計滿足設計要求。
圖5 軸承座成形的速度場及充滿情況
表1 鍛件機械性能
根據(jù)模擬結(jié)果,采用1t自由錘鍛和2500t摩擦壓力機聯(lián)合鍛造生產(chǎn)工藝。棒料經(jīng)過自由鍛滾擠后壓扁,在彎曲模型腔內(nèi)經(jīng)過一錘彎曲,終鍛模型腔兩錘鍛打成功。切邊后進行油壓機熱校正。
鍛造軸承座時采用φ115mm×180mm圓棒料,下料重量14.6kg,材料利用率達到79.5%,產(chǎn)品合格率達到99%以上。模具投入使用后,該鍛件已經(jīng)進入批量生產(chǎn)驗證,尺寸滿足圖紙要求,鍛件精度高,質(zhì)量穩(wěn)定。圖6為切邊工序結(jié)束后的產(chǎn)品實物和鍛件正火后的顯微組織(細塊狀的鐵素體+珠光體)照片。表1為鍛件的機械性能。
圖6 切邊后的產(chǎn)品實物和顯微組織照片
鍛件開發(fā)初期出現(xiàn)了一些質(zhì)量問題,主要缺陷是鍛件未充滿,主要發(fā)生在鍛件兩端和叉口部位(圖7)。前期按照常規(guī)設計方案設計橋倉部,造成了材料利用率低和合格率較低的情況。通過設計優(yōu)化,設計了阻力墻結(jié)構的模具,極大的提高了產(chǎn)品合格率和材料利用率。
圖7 軸承座未充滿位置
⑴采用自由鍛滾擠和模鍛相結(jié)合的工藝可一火成形精度要求高的軸承座鍛件;
⑵采用數(shù)值模擬方法可以有效輔助鍛造工藝的設計,提高設計效率,提高產(chǎn)品開發(fā)成功率;
⑶采用阻力坎的橋部設計,鍛件成形效果好,未出現(xiàn)充不滿、穿筋等缺陷,尺寸達到要求,質(zhì)量穩(wěn)定。