盧正臻,劉 彬
(山鋼股份萊蕪分公司,山東 萊蕪271104)
線材是當(dāng)今社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)用量較大的一種鋼材,隨著高速線材自動(dòng)化程度的提高和生產(chǎn)節(jié)奏的加快,線材的包裝也有了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)對(duì)包裝設(shè)備也有了更高的要求。山鋼集團(tuán)萊蕪鋼鐵新疆有限公司80萬t高速線材生產(chǎn)線采用PCH-4KNB型臥式自動(dòng)打包機(jī)打包,打包質(zhì)量好,自動(dòng)化程度高。該類打包機(jī)有放線系統(tǒng),放線系統(tǒng)中有線墜機(jī)構(gòu),作用是在打包機(jī)打包前積蓄足夠長(zhǎng)的打包線并使彎曲的打包線緊直,并在打包抽絲過程、打包結(jié)束壓板后移過程中起到收線作用。
PCH-4KNB臥式打包機(jī)原放線系統(tǒng)中,線墜機(jī)構(gòu)是由一個(gè)動(dòng)滑輪和固定導(dǎo)向滑塊機(jī)構(gòu)組成,上下移動(dòng)距離長(zhǎng)?,F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程中,打包送絲時(shí),線墜起升高度高,在打包完成儲(chǔ)備下一次打包所需打包絲時(shí),線墜機(jī)構(gòu)會(huì)沿著導(dǎo)向立柱自由下墜落地,較大的沖擊力造成地面緩沖器和線墜自身頻繁損壞,影響正常打包工作,并且存在較大安全隱患。此外,線墜的導(dǎo)向系統(tǒng)是由4塊V型銅滑塊安裝到固定支座內(nèi),成對(duì)配合包裹導(dǎo)向立柱,滑塊磨損快,導(dǎo)致滑塊與導(dǎo)向立柱間隙變大,線墜上升時(shí)歪斜,在沿著導(dǎo)向立柱運(yùn)動(dòng)過程中時(shí)有卡阻現(xiàn)象,造成打包絲打滑送絲不到位,影響正常打包。
為解決上述問題,探索在不影響打包機(jī)其他性能參數(shù)的前提下,一方面要降低落地時(shí)線墜的沖擊力,減小在打包完成后線墜墜地對(duì)自身及緩沖器的損害,另一方面要降低裝置上下運(yùn)動(dòng)時(shí)的摩擦力,使導(dǎo)向機(jī)構(gòu)可靠,保證線墜上下運(yùn)行通暢,同時(shí)又要保證打包絲的張緊力在要求范圍,使裝置達(dá)到工作要求。
原線墜機(jī)構(gòu)為單滑輪結(jié)構(gòu),打包送絲時(shí)線墜起升高度在3.5 m。為提高穩(wěn)定性和安全性,降低放線系統(tǒng)故障,把動(dòng)滑輪組運(yùn)用到線墜結(jié)構(gòu),降低線墜起升高度至1.75 m,從而降低線墜落地時(shí)沖擊力,消除了高空墜落安全與設(shè)備隱患。根據(jù)動(dòng)滑輪有延長(zhǎng)一倍繞繩的原理可知,也能積蓄與原來相當(dāng)?shù)哪軌驖M足出廠要求的打包線長(zhǎng)度。改型地面緩沖器,使撞擊緩沖時(shí)間在原來的基礎(chǔ)上提高兩倍,在沖量一定的前提下,讓作用在緩沖器上的沖擊力減小,以提高線墜和緩沖器的壽命。
如圖1所示,起始時(shí)線墜機(jī)構(gòu)在最低位置,當(dāng)打包動(dòng)作開始時(shí),打包機(jī)放線架頂部的氣動(dòng)線閘夾緊打包絲,防止打包線從線庫(kù)進(jìn)入,隨著打包機(jī)壓板向盤卷擠壓而拉動(dòng)放線機(jī)構(gòu)中的打包絲,線墜被提升拉起,此時(shí)發(fā)揮保持打包絲在打包頭和氣動(dòng)線閘之間繃緊的作用,以使打包絲順暢通過打包機(jī)各機(jī)構(gòu)。高線盤卷壓實(shí)后,打包頭開始送絲打包,線墜繼續(xù)上升,在打包抽絲過程和完成打包壓板向后移動(dòng)時(shí),線墜隨之下降起到收線作用。打包動(dòng)作結(jié)束,壓板返回到初始位置,這時(shí)氣動(dòng)線閘打開,線墜裝置沿導(dǎo)向立柱向下做近似自由落地運(yùn)動(dòng),從線庫(kù)拉出和積蓄打包線,通過自身的重力和自由落體的沖擊力對(duì)打包線拉直,為下一次送絲提供條件。
原線墜上下運(yùn)動(dòng)是依靠?jī)蓪?duì)V型銅滑塊包裹住導(dǎo)向立柱來實(shí)現(xiàn)的,氧化鐵皮等雜物進(jìn)入導(dǎo)向機(jī)構(gòu)后,造成滑塊頻繁磨損,間隙變大。若不及時(shí)更換滑塊,會(huì)使導(dǎo)向失效造成線墜裝置歪斜卡別,造成打包故障。對(duì)線墜導(dǎo)向裝置進(jìn)行改型,避免在送絲、抽絲、壓板后移步驟中放線和收線時(shí),線墜裝置因摩擦力過大或歪斜卡別導(dǎo)致上下運(yùn)行受阻。同時(shí),考慮到繞過動(dòng)滑輪的打捆絲變?yōu)榱藘山M,對(duì)線墜外側(cè)的配重進(jìn)行改裝,使配重重量接近于原線墜裝置的重量,以抵消動(dòng)滑輪的省力作用,這樣最終使繞過滑輪組的打包絲拉力與出廠要求相比沒有多大變化。改型后的線墜及其導(dǎo)向裝置見圖2。
如圖2所示,把導(dǎo)向滾珠運(yùn)用到線墜導(dǎo)向裝置,減小了導(dǎo)向裝置與導(dǎo)向立柱之間的間隙,防止線墜歪斜,同時(shí)變滑動(dòng)摩擦為滾動(dòng)摩擦,減小了摩擦力,降低了部件磨損,使線墜裝置沿著立柱上下升降自如。線墜導(dǎo)向裝置中導(dǎo)向套筒分為對(duì)稱的兩部分,由連接螺栓緊固在一起,通過連接機(jī)構(gòu)與線墜滑輪裝置相連,導(dǎo)向立柱在工作行程內(nèi)鑲嵌安裝合金導(dǎo)板,導(dǎo)板由沉頭螺釘固定在立柱上,可有效保護(hù)導(dǎo)向立柱本體不受磨損破壞,實(shí)現(xiàn)故障之后的快速拆卸和維護(hù)。
圖1 線墜工作狀態(tài)示意圖
圖2 改型后的線墜及其導(dǎo)向裝置
將線墜升降距離改為原來的一半,線墜與緩沖器作用時(shí)間延長(zhǎng)兩倍后,雖然線墜裝置質(zhì)量增加了近一倍,但依據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律和動(dòng)量定理,代入數(shù)值經(jīng)驗(yàn)證,改型后的沖擊載荷有效降低,線墜機(jī)構(gòu)運(yùn)行工況得到改善。
本打包機(jī)線墜裝置改型是以杠桿(滑輪組)原理、動(dòng)量定理和摩擦學(xué)原理為依據(jù)進(jìn)行的設(shè)計(jì)。改型后,線墜裝置高度縮短,升降自如,損耗降低,現(xiàn)場(chǎng)安全隱患和熱停工時(shí)消除,設(shè)備穩(wěn)定性增強(qiáng),線墜和緩沖裝置使用周期大幅度提高,同時(shí)噪音分貝降低,具有良好的環(huán)保效果,有效解決了現(xiàn)場(chǎng)問題。