沈建 吳悅嵐
摘 要:詳細介紹了廊下污水處理廠經(jīng)過提標擴建工程后,由于采用A/A/O-MBR高污泥濃度工藝,導致原先的羅茨風機無法滿足曝氣要求,故將羅茨風機改造為空氣懸浮鼓風機,通過對改造前后的運行情況進行了相應的分析研究。得出結(jié)論:工程改造后,由原先必須開啟2~3臺羅茨風機運行調(diào)整為只需開啟1臺空氣懸浮鼓風機滿足曝氣要求;鼓風機房內(nèi)的噪聲大幅度降低,在處理量和水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,出水水質(zhì)基本無變化,空氣懸浮風機比羅茨風機節(jié)能16.04%。因此,空氣懸浮鼓風機具有更高的效率、更低的噪聲、顯著的節(jié)能降耗效果,在污水處理行業(yè)具有巨大的應用前景。
關(guān)鍵詞:空氣懸浮鼓風機;羅茨鼓風機;污水處理;電耗;節(jié)能
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)15-0003-02
污水廠消耗電能的主要設(shè)備及相應電耗分布情況:起到提升作用的進水泵、內(nèi)外回流泵等,占10%~25%的單位電耗;用于提供生物池曝氣作用的鼓風機,占50%~70%的單位電耗;用于污泥脫水的脫水設(shè)備,占10%~25%的單位電耗;起到攪拌推流作用的攪拌、推流器;用于廠區(qū)照明、控制設(shè)備等照明及自控系統(tǒng)。因此,降低電耗是實現(xiàn)污水廠節(jié)能降耗的重要途徑,從上述數(shù)據(jù)可以得出降低生物池曝氣的鼓風機電耗是最為有效的辦法,故而選擇性能更加優(yōu)越的鼓風機對于污水廠的節(jié)能降耗和運營管理來說具有重大的意義。
1 工程應用
1.1 工程簡介
廊下污水處理廠從2015年提標擴建改造后,由原來設(shè)計的10000m3/d,采用CAST工藝,出水指標執(zhí)行GB18919-2002的二級標準,擴建為目前的20000m3/d,采用A/A/O-MBR工藝,出水指標執(zhí)行GB18919-2002的一級A標準。
A/A/O-MBR工藝采用的是高污泥濃度運行,基本保持在15g/L左右,與CAST工藝污泥濃度3g/L左右相差甚大,高污泥濃度意味著比原來CAST的工藝需要更加多的曝氣量;由于廊下廠在本次提標改造中未涉及到好氧池曝氣鼓風機的更換,仍然采用2008年的羅茨鼓風機,鼓風機房的3臺羅茨鼓風機由于使用年限過長且經(jīng)過多次大修,性能逐步下降,風機的頻率最高只能開至41Hz,該狀況下每臺羅茨風機的出風量為1400m3/h左右,有時需要同時開啟3臺,造成無備機的狀態(tài),缺少相應的保障措施,不利于出水水質(zhì)的連續(xù)、穩(wěn)定達標排放。
1.2 鼓風機改造前、后運行情況對比
污水廠原有羅茨鼓風機3臺,2用1備,詳細參數(shù)見表1,截止到2017年使用年限已近9年,性能逐步下降,生物池曝氣需要開啟2臺風機,正常運行時鼓風機電機溫度偏高,可達到100℃左右,長時間的高溫導致電機軸承潤滑油脂變壞失去潤滑的作用,導致風機電機高故障率,經(jīng)常性的返修,無法滿足正常的工藝需求;另外,鼓風機房內(nèi)羅茨鼓風機運行噪音過大,大概為110dB左右。為了滿足正常生產(chǎn)需要,確保出水水質(zhì)達標排放,同時改善鼓風機房的工作環(huán)境,決定采用空氣懸浮鼓風機來替代老風機,按照1用1備配置,詳細參數(shù)見表2,根據(jù)實際水量及水質(zhì)每天進行調(diào)整風量,由于空氣懸浮鼓風機自帶隔音罩且正常運行時無摩擦,使得機房內(nèi)的噪音大幅度降低,約為70dB以下。
2017年7月24日,空氣懸浮鼓風機正式投入使用對A/A/O-MBR池中的好氧池進行微孔曝氣,由于污水廠的日處理水量、進出水質(zhì)等會隨著各種原因不斷的變化,為了能更加準確的進行比較,采用了改造前(2016年)、后(2017年)相同時段的數(shù)據(jù)作了比較,主要情況如下。
1.2.1 日均處理水量
2017年該時段的日均處理量為18085m3/d,而同期2016年的日均處理量為18090m3/d;相對于2016年的日均處理水量,2017年的日均水量比之減少了5m3/d,基本可以認為處理水量無變化,見圖1。
1.2.2 進、出水水質(zhì)
2016年該時段的進、出水COD平均值分別為433.9mg/L、31.4mg/L,降解率為92.76%,進、出水氨氮平均值分別為20.0mg/L、0.41mg/L,降解率為97.90%,進、出水總氮平均值分別為26.9mg/L、8.4mg/L,降解率為68.85%,進、出水總磷平均值分別為6.3mg/L、0.3mg/L,降解率比為95.37%。
2017年該時段的進、出水COD平均值分別為407.4mg/L、24.4mg/L,降解率為為94.00%,進、出水氨氮平均值分別為20.0mg/L、0.21mg/L,降解率為98.90%,進、出水總氮平均值分別為26.25.9/L、7.3mg/L,降解率為71.66%,進、出水總磷平均值分別為4.9mg/L、0.2mg/L,降解率為95.60%。
從上述分析得出,改造前、后進出水COD、氨氮、總氮及總磷的濃度相差極小,可以認為該段時間的處理量及水質(zhì)情況大致相同,因此單位電單耗的變化也具備在同一水平比較的條件。經(jīng)過比較,鼓風機改造前、后的電單耗分別為0.76kwh/m3、0.69kwh/m3(見圖2),平均單位電耗下降了9.21%。另外,改造前、后外運的絕干污泥分別為5.31t/d、3.20t/d。
1.3 電耗變化產(chǎn)生的原因
造成污水廠單位電耗變化的原因主要如下:
(1)處理量、進出水質(zhì)。從數(shù)據(jù)上看該污水廠鼓風機改造前后的處理量、進出水質(zhì)的變化很小,對于單位的電耗影響幾乎可以忽略不計。(2)污泥產(chǎn)量。從數(shù)據(jù)上看改造前后絕干污泥產(chǎn)量有明顯的變化,根據(jù)該污水廠的實際運行經(jīng)驗,每臺板框壓濾機每次出絕干污泥0.49t,每臺板框壓濾機每次生產(chǎn)需要耗電37kwh,改造前在絕干污泥上每日多耗電158.6kwh,占單位電耗的0.0088kwh/m3。(3)空氣懸浮鼓風機的投入使用。改造后該污水廠處理量、進出水質(zhì)變化可以忽略不計,而污泥產(chǎn)量在電電耗上的影響相差0.0088kwh/m3,除去這兩個原因,主要影響單位電耗的還是新風機的運用,空氣懸浮風機較比羅茨風機節(jié)能0.061kwh/m3,按照曝氣系統(tǒng)所占單位電耗的50%,空氣懸浮風鼓風機比羅茨鼓風機節(jié)能16.04%。
1.4 效益分析
本工程共投入159萬元,在當前的處理量及水質(zhì)情況下,以空氣懸浮風機比羅茨風機節(jié)能0.061kwh/m3計,則每年可以節(jié)約耗電量402773kwh,按照本單位的電單價0.9元/kw·h計,可以為污水廠節(jié)約電費36萬元/年,預計5年內(nèi)可以收回投資成本。若加上原來每年用于羅茨鼓風機大修4.2萬元,則預計4年內(nèi)就可以收回投資成本。
2 結(jié)語
空氣懸浮鼓風機具有高效率、高性能、低噪音、低能耗、維護工作量少等優(yōu)點。按照目前污水廠處理量及水質(zhì)情況下,采用懸浮風機比羅茨風機節(jié)能16.04%,每年公司在電費可節(jié)約36萬元,節(jié)能降耗效果顯著,在污水處理行業(yè)具有巨大的應用前景。
參考文獻
[1]宋文清.空氣懸浮離心鼓風機在污水處理廠中的應用[J].城市道橋與防洪,2010,(8):114-116.