劉川槐,, ,,,
(淮浙煤電有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司,安徽 淮南 232131)
某電廠4號(hào)機(jī)組為660 MW超超臨界參數(shù)燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì)制造的超超臨界螺旋管圈直流爐、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)π型燃煤鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為淮南煙煤,配有6臺(tái)北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM123N型磨煤機(jī),采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。
4號(hào)鍋爐投產(chǎn)后制粉系統(tǒng)一直存在一次風(fēng)量測(cè)量值不準(zhǔn)確、一次風(fēng)煤比偏高、熱一次風(fēng)母管壓力控制方式不合理、低出力下磨煤機(jī)振動(dòng)大等一系列問(wèn)題。為實(shí)現(xiàn)對(duì)制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)精細(xì)化控制,同時(shí)響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能降耗”的號(hào)召,有必要對(duì)該制粉系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
本文研究的工作不僅使制粉系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)更加優(yōu)化(風(fēng)機(jī)電耗和排煙溫度[1-2]降低,供電煤耗下降),而且實(shí)現(xiàn)了將試驗(yàn)成果固化到DCS控制邏輯的目標(biāo),對(duì)同類中速磨直吹式制粉系統(tǒng)的運(yùn)行、調(diào)整具有一定指導(dǎo)意義。
4號(hào)鍋爐在BMCR和ECR負(fù)荷時(shí)均五運(yùn)一備,每臺(tái)磨煤機(jī)出口由四根煤粉管接至爐膛四角的同一層燃燒器。磨煤機(jī)主要性能數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 磨煤機(jī)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
試驗(yàn)的主要內(nèi)容如下。
磨煤機(jī)一次風(fēng)量的精確標(biāo)定是整個(gè)制粉系統(tǒng)調(diào)整以及燃燒調(diào)整的前提和基礎(chǔ),一次風(fēng)量測(cè)量的準(zhǔn)確性不僅會(huì)受到冷、熱風(fēng)混合后風(fēng)道內(nèi)速度場(chǎng)分布的影響,還會(huì)受到溫度場(chǎng)分布的影響,為此,應(yīng)在熱態(tài)下對(duì)磨煤機(jī)一次風(fēng)測(cè)風(fēng)元件進(jìn)行標(biāo)定。為真實(shí)反映實(shí)際運(yùn)行中一次風(fēng)測(cè)量系統(tǒng)狀態(tài),得出冷、熱風(fēng)混合后在線測(cè)量元件斷面的速度場(chǎng)與溫度場(chǎng)分布情況,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量標(biāo)定工作必須在熱態(tài)下運(yùn)行。
試驗(yàn)主要在常用煤種下進(jìn)行,試驗(yàn)煤質(zhì)特性如表2所示。
通過(guò)試驗(yàn)重新優(yōu)化相關(guān)控制函數(shù)。其中,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量熱態(tài)標(biāo)定按照《GB10184-88電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定的點(diǎn)數(shù)采用等截面網(wǎng)格法進(jìn)行測(cè)試[6]。磨煤機(jī)特性試驗(yàn)依據(jù)《DL/T 467-2004電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)性能試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行[7]。
表2 試驗(yàn)煤質(zhì)特性分析
一次風(fēng)速是電站鍋爐燃燒調(diào)整的重要參數(shù)[8]。超超臨界機(jī)組熱一次風(fēng)系統(tǒng)的壓力和溫度均很高,壓力超過(guò) 20 kPa,溫度大于 350℃,是煙風(fēng)系統(tǒng)最重要的參數(shù)之一,是設(shè)計(jì)和校核的重點(diǎn)與難點(diǎn)[9]。
磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí),在大、中、小三個(gè)不同風(fēng)量下,用S型畢托管按等截面網(wǎng)格法對(duì)4號(hào)鍋爐各磨煤機(jī)入口處的一次風(fēng)量測(cè)量裝置進(jìn)行熱態(tài)標(biāo)定,測(cè)試結(jié)果如表3所示。
表3 磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量熱態(tài)標(biāo)定結(jié)果
從磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量熱態(tài)標(biāo)定結(jié)果可以看出,六臺(tái)磨煤機(jī)表盤(pán)一次風(fēng)量與實(shí)際測(cè)量值相比均有一定偏差,按試驗(yàn)確定的風(fēng)量修正系數(shù)對(duì)表盤(pán)一次風(fēng)量值進(jìn)行修正后,表盤(pán)一次風(fēng)量更加真實(shí)、準(zhǔn)確。
由于4號(hào)鍋爐各臺(tái)磨煤機(jī)入口在線一次風(fēng)量測(cè)量值不準(zhǔn)確,運(yùn)行人員無(wú)法準(zhǔn)確判斷一次風(fēng)量大小,為了防止粉管內(nèi)積粉堵塞,在正常運(yùn)行狀態(tài)下,運(yùn)行人員習(xí)慣對(duì)各磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量設(shè)置了“+15~+25 t/h”的偏置。但由此導(dǎo)致磨煤機(jī)出口粉管的一次風(fēng)速相對(duì)較高,C、D、E、F磨煤機(jī)大出力情況下粉管風(fēng)速超過(guò)30 m/s。一次風(fēng)量過(guò)大,長(zhǎng)期運(yùn)行,會(huì)對(duì)燃燒器造成極大的磨損,嚴(yán)重時(shí)會(huì)磨損套筒[10]。
因此,在對(duì)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量準(zhǔn)確標(biāo)定的基礎(chǔ)上,需要通過(guò)試驗(yàn)重新確定合適的一次風(fēng)煤比。一次風(fēng)煤比特性試驗(yàn)在C、D磨煤機(jī)進(jìn)行,其試驗(yàn)結(jié)果可推廣至其他磨煤機(jī)。一次風(fēng)煤比特性試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表4 磨煤機(jī)一次風(fēng)煤比特性試驗(yàn)
一次風(fēng)煤比的確定要兼顧到磨煤機(jī)的碾磨出力和干燥出力的雙重影響,同時(shí),粉管一次風(fēng)速最低不能低于18 m/s,否則煤粉容易在粉管內(nèi)沉積;一次風(fēng)速最高不宜高于30 m/s,否則容易增大粉管及燃燒器磨損,由于燃燒器的磨損和風(fēng)速的平方成正比,所以隨著粉管風(fēng)速的提高,燃燒器的磨損呈指數(shù)級(jí)上升。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般粉管一次風(fēng)速在22~28 m/s為宜。因此,根據(jù)一次風(fēng)煤比試驗(yàn)情況,對(duì)一次風(fēng)量控制函數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化(見(jiàn)表5)。
表5 磨煤機(jī)一次風(fēng)煤比控制函數(shù)
在保證磨煤機(jī)通風(fēng)量的前提下,若能合理降低一次風(fēng)壓,則磨煤機(jī)入口風(fēng)門(mén)自動(dòng)開(kāi)大,可有效降低一次風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)流阻力,降低一次風(fēng)機(jī)電耗以及減小空氣預(yù)熱器一次風(fēng)側(cè)的漏風(fēng)率。4號(hào)鍋爐原一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù)如表7所示,原一次風(fēng)母管壓力控制存在兩方面不足之處:
(1)控制方式不合理。
一次風(fēng)母管壓力的設(shè)定應(yīng)以保證較大出力磨煤機(jī)的正常運(yùn)行為原則。按照原一次風(fēng)母管壓力控制策略,當(dāng)超過(guò)3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)母管壓力隨燃料主控變化。這種控制策略忽略了單臺(tái)磨煤機(jī)出力偏置對(duì)一次風(fēng)母管壓力的影響。
(2)磨煤機(jī)中低出力下一次母管壓力偏高。磨煤機(jī)中低出力工況下,一次風(fēng)母管壓力超過(guò)8.5 kPa,磨煤機(jī)的冷熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度大部分在30%以內(nèi),一次風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)流阻力較大。
因此,需要通過(guò)試驗(yàn)對(duì)原一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。試驗(yàn)主要選擇在C磨煤機(jī)上進(jìn)行。
一次風(fēng)母管壓力的控制應(yīng)在滿足一次風(fēng)量調(diào)節(jié)需要的前提下,保持熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度50%~70%為宜。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)原一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化后的控制函數(shù)如表8所示。
表6 4號(hào)鍋爐一次風(fēng)母管壓力特性試驗(yàn)
表7 4號(hào)鍋爐原一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù)
注:燃料主控等于所有運(yùn)行磨煤機(jī)的平均煤量。
表8 優(yōu)化后一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù)
表9 磨煤機(jī)加載壓力特性試驗(yàn)
磨煤機(jī)碾磨力由液壓加載系統(tǒng)產(chǎn)生,加載系統(tǒng)直接影響到煤粉研磨效率及磨煤機(jī)出力,是至關(guān)重要的設(shè)備組成部分。加載壓力的大小可以改變磨輥與磨碗的間隙,間隙過(guò)大,磨煤機(jī)粉碎煤的能力降低,石子煤增加,磨煤機(jī)出力降低;間隙過(guò)小,會(huì)發(fā)生磨輥與磨碗襯板碰擦,引起振動(dòng),這對(duì)碾磨件、軸承、齒輪和電機(jī)的壽命有不利影響[11]。
4號(hào)鍋爐磨煤機(jī)加載壓力很長(zhǎng)時(shí)間未進(jìn)行過(guò)針對(duì)性的優(yōu)化調(diào)整,其自動(dòng)控制函數(shù)已不能滿足日常運(yùn)行的需要,主要表現(xiàn)為:
(1)日常運(yùn)行時(shí),運(yùn)行人員時(shí)常需要通過(guò)設(shè)置偏置的方式對(duì)磨煤機(jī)加載壓力進(jìn)行設(shè)定,加載壓力自動(dòng)控制函數(shù)未能起到有效作用;
(2)磨煤機(jī)在30 t/h以下低出力情況下,加載壓力控制在4.5 MPa左右,此時(shí),磨煤機(jī)振動(dòng)較大。特別是在啟機(jī)點(diǎn)火過(guò)程中,受磨煤機(jī)振動(dòng)的影響,磨煤機(jī)投運(yùn)被迫推遲。
因此,迫切需要進(jìn)行磨煤機(jī)加載壓力特性試驗(yàn),以對(duì)原加載壓力控制函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。通過(guò)磨煤機(jī)加載壓力特性試驗(yàn),確定了不同磨煤機(jī)出力下加載壓力的控制函數(shù),按照優(yōu)化后的控制函數(shù),既能保證磨煤機(jī)的正常出力,又能避免磨煤機(jī)低出力情況下出現(xiàn)振動(dòng)問(wèn)題。優(yōu)化前后磨煤機(jī)加載壓力控制函數(shù)如表10所示。
表10 優(yōu)化前后磨煤機(jī)加載壓力控制函數(shù)
通過(guò)前述一系列優(yōu)化過(guò)程試驗(yàn)及結(jié)果,將制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)(一次風(fēng)母管壓力、磨煤機(jī)一次風(fēng)量等)調(diào)整至最佳運(yùn)行狀態(tài),并將試驗(yàn)結(jié)果與調(diào)整前進(jìn)行比較,以對(duì)比分析通過(guò)制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。試驗(yàn)在600 MW負(fù)荷工況下進(jìn)行,具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比如表11所示。
表11 制粉系統(tǒng)優(yōu)化前后對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果匯總
(1)原六臺(tái)磨煤機(jī)表盤(pán)一次風(fēng)量與實(shí)際測(cè)量值相比均有一定偏差,按照磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量熱態(tài)標(biāo)定試驗(yàn)確定的風(fēng)量修正系數(shù)對(duì)表盤(pán)一次風(fēng)量值進(jìn)行修正后,表盤(pán)一次風(fēng)量更加真實(shí)、準(zhǔn)確。
(2)原磨煤機(jī)入口在線一次風(fēng)量測(cè)量值不準(zhǔn)確,再加上原一次風(fēng)煤比控制函數(shù)不合理,導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)行時(shí)磨煤機(jī)出口粉管的一次風(fēng)速相對(duì)較高。在對(duì)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量準(zhǔn)確標(biāo)定的基礎(chǔ)上,通過(guò)一次風(fēng)煤比特性試驗(yàn),優(yōu)化了原一次風(fēng)煤比控制函數(shù),降低了一次風(fēng)機(jī)電耗。
(3)原一次風(fēng)母管壓力控制存在控制方式不合理、一次風(fēng)系統(tǒng)阻力大等問(wèn)題。通過(guò)一次風(fēng)母管壓力特性試驗(yàn),優(yōu)化了原一次風(fēng)母管壓力控制函數(shù),使一次風(fēng)母管壓力的控制方式更加合理,同時(shí)有效降低了一次風(fēng)系統(tǒng)的阻力,降低了一次風(fēng)機(jī)電耗。
(4)原磨煤機(jī)加載壓力自動(dòng)控制函數(shù)已不能滿足日常運(yùn)行的需要,且在磨煤機(jī)低出力情況下振動(dòng)較大。通過(guò)加載壓力特性試驗(yàn),優(yōu)化了原加載壓力控制函數(shù),有效解決了磨煤機(jī)振動(dòng)問(wèn)題。
(5)通過(guò)降低一次風(fēng)率和一次風(fēng)母管壓力等優(yōu)化措施,與制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前相比,600 MW負(fù)荷工況下,一次風(fēng)機(jī)電流降低了約42 A,排煙溫度下降約3.5℃,折合供電煤耗降低約0.8 g/kWh,節(jié)能降耗效果十分明顯。