趙 海
(云南云天化股份有限公司紅磷分公司,云南開遠(yuǎn) 661600)
云南云天化股份有限公司紅磷分公司80 kt/a 合成氨裝置于1997年7月開工建設(shè),造氣采用間歇式氣化工藝,初期建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)30 kt 合成氨,裝置于1999年9月投產(chǎn),所生產(chǎn)的合成氨作為生產(chǎn)磷復(fù)肥的中間原料。為保證磷酸銨裝置生產(chǎn)所需的合成氨能長期、穩(wěn)定供應(yīng),降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,紅磷分公司于2001年12月完成了合成氨裝置“3改8”改造工程,即合成氨裝置的生產(chǎn)能力由年產(chǎn)30 kt提升到年產(chǎn)80 kt。2012年,因焦炭價格不斷上漲,紅磷分公司為降低成本,又進(jìn)行了原料路線及系統(tǒng)的優(yōu)化改造。通過這幾年不斷地優(yōu)化和技術(shù)改造,該裝置在節(jié)能降耗、污染治理及廢物綜合利用等方面取得了較大成效。
在間歇式造氣系統(tǒng)中,油壓系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中處于核心位置,但經(jīng)常會出現(xiàn)油壓波動大、油溫過高、液壓油污染及噪聲較大等不穩(wěn)定性因素,出現(xiàn)故障的次數(shù)也較多。筆者結(jié)合紅磷分公司合成氨裝置造氣油壓系統(tǒng)運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題,對解決措施進(jìn)行了探討。
紅磷分公司合成氨裝置造氣油壓系統(tǒng)由油泵站、蓄能器、控制元件、傳動介質(zhì)和執(zhí)行部件等5個部分構(gòu)成[1-2]。目前,使用的油壓系統(tǒng)油泵額定流量為135~147 L/min,油壓總管通徑的直徑為76 mm,各分支油管通徑的直徑分別為57 mm、32 mm、25 mm。電磁閥和電動換向閥控制系統(tǒng)閥門的開啟關(guān)閉,小閥門(DN100 mm~DN250 mm)的開啟關(guān)閉時間為2.0~2.5 s,大閥門的開啟關(guān)閉時間為2.5~3.0 s;蓄能器前期容積為40 L,改造后的容積為100 L(油壓較為穩(wěn)定),液壓油缸大部分使用緩沖油缸[3-4]。液壓油使用的是68#抗磨液壓油。
2.1.1 油壓波動大的原因分析
紅磷分公司合成氨裝置造氣油壓系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)油壓波動大的現(xiàn)象,最高時波動值在2.5~4.2 MPa之間,這已成為合成氨裝置造氣系統(tǒng)的一大隱患,主要有以下幾個原因。
(1)油壓系統(tǒng)存在進(jìn)回油竄油的現(xiàn)象。因蓄能器內(nèi)膽存在泄漏現(xiàn)象,所以不能形成正常的緩沖作用。
(2)液壓油泵長期運(yùn)轉(zhuǎn),油泵齒輪會產(chǎn)生磨損或汽蝕,因此導(dǎo)致困油,從而產(chǎn)生流量不均、油泵抽空等現(xiàn)象,并產(chǎn)生震動和噪聲。
(3)油泵和油壓管道的施工。對于齒輪油泵的施工安裝,必須注意油泵吸入口離油位的安裝高度。油位吸入口離油位的距離越小,越會形成汽蝕現(xiàn)象,造成油泵不能正常打壓。
(4)油泵站的溢流閥不正常溢流。溢流閥的工作狀態(tài)和性能會影響油壓系統(tǒng)的油壓。
(5)污染物嚴(yán)重堵塞油過濾器,會導(dǎo)致油壓波動大、油泵不打壓,最終影響造氣系統(tǒng)的正常生產(chǎn),甚至發(fā)生安全環(huán)保事故,如著火爆炸等。
2.1.2 采取措施
(1)做好對油泵站維護(hù)保養(yǎng)工作。
(2)做好液壓油的檢查和過濾工作。液壓油需要定期檢查和過濾,每90~100 d需更換油過濾1次,確保油壓系統(tǒng)油液的清潔,保證2/3的油箱液位,避免因?yàn)橛拖淙庇投斐捎捅脡毫Σ▌印?/p>
(3)定期倒開油泵操作,確保液壓油泵的工作狀況正常。
(4)在施工和安裝管線過程中,對油壓管路進(jìn)行精確的計(jì)算,以確保油壓管路與油泵的曲線一致,防止人為的安裝,避免因?yàn)橛蛪汗苈范霈F(xiàn)油壓系統(tǒng)的壓力波動及產(chǎn)生噪聲等情況。
(5)蓄能器需要定期維護(hù)和保養(yǎng)。蓄能器需要定期充氮?dú)?壓力不低于32 MPa),同時檢測蓄能器的內(nèi)膽是否有泄漏情況,發(fā)現(xiàn)有泄漏應(yīng)及時更換。
(6)溢流閥需要定期維護(hù)和保養(yǎng),還需加強(qiáng)對維修人員進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn),不斷提高維修人員對溢流的判斷能力。
(7)如果油壓系統(tǒng)回路管線上有壓力,就能得知油壓系統(tǒng)的高低壓液壓油路、液壓油缸存在竄油的情況。
紅磷分公司造氣系統(tǒng)油溫度較高,特別在夏季,有時溫度會高達(dá)50 ℃,導(dǎo)致油壓上不去,閥門故障較多。
2.2.1 油溫過的高原因分析及影響
油溫對液壓系統(tǒng)的工作性能影響非常大,造氣液壓油的黏度隨溫度的升高而降低;液壓油的溫度為0 ℃時,其黏度達(dá)810 mm2/s,而80 ℃油液的黏度僅為6 mm2/s。溫度過高會導(dǎo)致液壓系統(tǒng)油液的黏度大大降低,油液泄漏逐漸增大,容積率減少,油壓會產(chǎn)生噪聲及波動,而且還會造成液壓系統(tǒng)中的O形密封圈和油缸內(nèi)密封材料的加速老化,降低其使用壽命,并導(dǎo)致油泵的磨損增大,使O形密封圈失效,收縮后密封材料老化。四川瀘州液壓件有限公司在生產(chǎn)這套設(shè)備時,首先考慮油溫過高對系統(tǒng)造成的影響,設(shè)備配置了油液冷卻器和盤管冷卻器,目前主要采用的是外立式油液冷卻器。氣溫較高時油冷卻器投運(yùn),油溫一般維持在40~45 ℃,但是由于冷卻水的水質(zhì)差、水垢多,出現(xiàn)腐蝕情況,造成油冷卻器的管道堵塞及泄漏,出現(xiàn)水泄漏進(jìn)入油壓系統(tǒng)中,污染了抗磨液壓油。68#抗磨液壓油使用說明書中指出:抗磨液壓油的正常使用溫度為40~50 ℃,系統(tǒng)的正常運(yùn)行溫度在35~45 ℃。當(dāng)溫度在0 ℃左右時,油泵站油箱內(nèi)的溫度一般在25 ℃,因?yàn)橐簤合到y(tǒng)油管較長,油路管道的通徑小,油路系統(tǒng)內(nèi)的溫度快速下降,所以距離油泵站較遠(yuǎn)的油壓閥門及油缸中進(jìn)回油口油溫為5 ℃左右,導(dǎo)致油路系統(tǒng)的溫度脫離正常工作范圍,油壓閥門動作較慢,增加了油壓閥門起落時間,造成油壓系統(tǒng)的阻力加大。
2.2.2 油壓系統(tǒng)油溫的穩(wěn)定方法
(1)更換油冷卻器的材料,油冷卻管使用銅質(zhì)油管來代替鋼質(zhì)油管。因?yàn)殂~管不容易被腐蝕,其換熱效果好,而且可以采用優(yōu)質(zhì)合成循環(huán)水代替原造氣循環(huán)作為冷卻水。
(2)混入或者更換新型品種的抗磨液壓油。在溫度較低的情況下,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)油液黏度變化大的一個主要因素是油品的傾點(diǎn)。幾種常規(guī)使用的液壓油指標(biāo)見表1。
表1 幾種常規(guī)使用的液壓油指標(biāo)
由表1可知: L- HM 型的油品傾點(diǎn)都在-9 ℃ 以下,而紅河開遠(yuǎn)地區(qū)冬季凌晨氣溫最低為-3 ℃左右,油溫在8 ℃,此時液壓油的黏度可達(dá)800 mm2/s,偏離了油壓系統(tǒng)指標(biāo)的正常黏度(40~70 mm2/s),所以必須更換低傾點(diǎn)的液壓油。通過對比與分析,最終選用高品質(zhì)68#抗磨液壓油,其比普通液壓油冷啟動性、油泵送性更好。
油壓系統(tǒng)油泵站的油液污染會直接影響油壓系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性及設(shè)備的使用壽命。紅磷分公司合成氨造氣系統(tǒng)很長一段時間一直存在液壓油污染問題,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)油濾網(wǎng)堵塞、油壓系統(tǒng)突然下降等情況,對造氣系統(tǒng)影響較大。
2.3.1 原因分析
對整個造氣系統(tǒng)而言,最主要的污染有以下幾個方面。
(1)顆粒、粉塵污染
油壓系統(tǒng)在安裝初期焊接管口時焊渣留下的顆粒與管道內(nèi)的粉塵,以及在設(shè)備正常的運(yùn)行過程中通過閥桿帶進(jìn)系統(tǒng)的煤粉、煤渣,上述顆粒及粉塵大部分為金屬顆粒和粉塵,硬度非常高。由于這些顆粒、粉塵的直徑非常小,在液體分子的撞擊下,大多呈現(xiàn)懸浮狀態(tài),并會伴隨油液在油壓系統(tǒng)中處于高速狀態(tài),從而造成管道磨損、電磁換向閥元件出現(xiàn)卡死等現(xiàn)象,使電磁換向閥不變向,并會對油缸的密封件造成損壞,出現(xiàn)油缸竄油現(xiàn)象,系統(tǒng)油壓波動大,造成閥門無法開啟或關(guān)閉,甚至系統(tǒng)無法運(yùn)行。顆粒、粉塵污染物的存在還會導(dǎo)致68#液壓油的變質(zhì),因?yàn)轭w粒、粉塵的污染,會造成氣體轉(zhuǎn)變?yōu)闅馀?,氣泡的形成會造成系統(tǒng)出現(xiàn)油泵抽空等現(xiàn)象,從而產(chǎn)生噪聲、油泵無壓力,系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。因此顆粒、粉塵是油壓系統(tǒng)中最為嚴(yán)重的污染源。
(2)水污染
因?yàn)橛蜏厮鋮s器的泄漏,所以導(dǎo)致冷卻水進(jìn)入油系統(tǒng),油離水附著在設(shè)備零部件表面,腐蝕設(shè)備內(nèi)件;而且油離水會導(dǎo)致油液中68#抗磨液壓油變質(zhì),造成油乳化沉淀,部分水在油液里與空氣進(jìn)行作用,會使油液的氧化速度加快,形成油液變質(zhì)沉淀,進(jìn)而堵塞管道及電磁閥的間隙。油離水還會使金屬表面結(jié)合而代替原來68#抗磨液壓油的位置,造成潤滑效果降低。
(3)空氣污染
空氣進(jìn)入油壓系統(tǒng)中比水更快,空氣進(jìn)入油壓系統(tǒng)是產(chǎn)生汽蝕的核心原因。進(jìn)入油壓系統(tǒng)的氣體,會導(dǎo)致油壓的體積彈性系數(shù)逐漸下降,導(dǎo)致油壓的執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)速度降低;而且容易引起液壓油泵的汽蝕,形成震動及噪聲;同時,空氣的存在還會導(dǎo)致油液的pH下降至酸性,潤滑作用破壞,逐漸使油液腐化,導(dǎo)致油壓系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
2.3.2 控制油泵站潤滑油污染的方式
(1)加強(qiáng)安裝及維護(hù)過程的控制,電磁換向閥、電磁閥站、油缸在拆裝檢修的過程中,必須按照檢修規(guī)程的要求進(jìn)行維修,保證電磁換向閥、電磁閥站、油缸的清潔,且要防止空氣中雜質(zhì)的污染,避免在環(huán)境較差的倉庫中進(jìn)行分解和裝配電磁閥、油缸等設(shè)備。在工作時,工作人員必須正確穿戴勞防用品,防止毛屑、灰塵、頭發(fā)等散落在液壓系統(tǒng)中。
(2)在技術(shù)改造中,必須加強(qiáng)施工人員的責(zé)任心,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),按照設(shè)計(jì)的要求去改造,確保油路管道的打磨平整,焊接時使用氬弧焊,焊接完成后必須進(jìn)行吹掃,減少粉塵、焊渣顆粒的進(jìn)入。
(3)經(jīng)常對液壓系統(tǒng)油質(zhì)污染程度進(jìn)行測定,必須定期對抗磨液壓油進(jìn)行濾油或更換?,F(xiàn)在紅磷分公司對油泵站每90~100 d濾油1次,每18個月更換1次68#抗磨液壓油,定期檢查清洗油過濾網(wǎng)。
(4)加強(qiáng)維修人員的責(zé)任心,注重維修人員對液壓系統(tǒng)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),對液壓系統(tǒng)維修人員的技術(shù)能力進(jìn)行考核。
(5)制定相關(guān)油液防污的操作規(guī)程及相關(guān)管理制度,同時將完成好的安裝改造措施落實(shí)到具體的操作安裝規(guī)章制度里,以便在工作中檢查和監(jiān)督。
2.4.1 形成噪聲的原因和解決措施
液壓油泵抽空現(xiàn)象是導(dǎo)致液壓油泵噪聲大的首要因素,如果68#抗磨液壓油中混入空氣,容易在高壓區(qū)域形成氣穴現(xiàn)象,并會以壓波的狀態(tài)傳播,形成油液不穩(wěn)定,從而使油壓系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲。主要原因有以下幾個方面:①液壓油泵的進(jìn)油管、油過濾網(wǎng)堵塞或液壓油變質(zhì),導(dǎo)致液壓油黏度過高,使得液壓油泵進(jìn)口部位真空度較高,進(jìn)而空氣混入油泵中;②液壓油泵油封損壞或者進(jìn)油管O形圈無法密封,導(dǎo)致空氣混入油壓系統(tǒng);③油壓系統(tǒng)油箱油位不足,會使液壓油泵進(jìn)油管抽空。如果液壓油泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)噪聲過大,必須對液壓油泵進(jìn)行檢查,出現(xiàn)問題應(yīng)及時維修或更換。
2.4.2 液壓油泵部件損壞
如果液壓油泵的配流盤、缸體、主動輪和從動輪等配合件磨損后間隙過大,就會導(dǎo)致液壓油泵泄漏嚴(yán)重。如果液壓油泵輸出小流量油液、高壓油液時,會造成流量脈動,從而引起噪聲。此時需要加大液壓油泵部件的齒輪角度,以改變油泵泄漏對油泵輸出流量的影響。
2.4.3 液壓油泵齒輪在運(yùn)行過程中損壞或油泥過多
液壓油泵齒輪在運(yùn)行過程中損壞或油泥過多,導(dǎo)致齒輪間隙過大,從而改變油泵工作效率,出現(xiàn)油泵不打壓現(xiàn)象,最終發(fā)出較大的噪聲。在維修的過程中,經(jīng)過研磨修復(fù)后的齒輪泵同樣會出現(xiàn)齒輪間隙過大的問題,也會發(fā)出較大的噪聲。在安裝時,齒輪一定要安裝在油泵的準(zhǔn)確位置,如果齒輪裝配位置不正確,就會導(dǎo)致油壓系統(tǒng)發(fā)出噪聲。
2.4.4 油壓溢流調(diào)節(jié)閥的噪聲
油壓溢流調(diào)節(jié)閥經(jīng)常出現(xiàn)噪聲,是因?yàn)橐缌髡{(diào)節(jié)閥的間隙過大或調(diào)節(jié)不當(dāng)所致。其首要因素有:①液壓油中摻入氣體,在溢流調(diào)節(jié)閥內(nèi)產(chǎn)生氣穴而引起噪聲,此時應(yīng)及時排出氣體,防止外部氣體再次進(jìn)入溢流調(diào)節(jié)閥內(nèi);②調(diào)節(jié)針閥在運(yùn)行的過程中,如果多次開啟關(guān)閉造成過度磨損,使調(diào)節(jié)針閥針面與槽體間隙加大,導(dǎo)致調(diào)節(jié)針閥流量不均勻,產(chǎn)生大的壓力波動從而引起噪聲,此時應(yīng)及時維修或更新;③溢流調(diào)節(jié)閥內(nèi)的彈簧過度使用變形,導(dǎo)致調(diào)節(jié)油壓的功能不穩(wěn),油壓波動大從而引起噪聲,此時應(yīng)及時維修或更換彈簧。
2.4.5 液壓油缸的噪聲
(1)油液中如混入氣體或液壓缸中氣體沒有排盡,在高壓情況下會形成氣穴,從而引起噪聲,此時必須盡快排盡液壓缸中的氣體。
(2)液壓油缸中的油封過緊或者活塞桿變形,運(yùn)行過程的拉動會引起噪聲,此時應(yīng)盡快更換油封或液壓活塞桿。
2.4.6 其他噪聲
液壓油缸在運(yùn)行時發(fā)出的噪聲,油壓管線過長、彎頭過多、固定卡過少或者松動也會引起震動和噪聲。因此,在油壓管線的設(shè)計(jì)中盡量少使用彎頭,對固定卡應(yīng)及時固定或制作抱箍加固。
紅磷分公司合成氨造氣油壓系統(tǒng)經(jīng)上述改造后,油壓系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,油溫控制在指標(biāo)范圍內(nèi),液壓油污染得到了治理,噪聲大等問題得到改善,提高了油壓系統(tǒng)的安全環(huán)保性及運(yùn)行效率,確保了造氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定生產(chǎn),降低了煤棒消耗,給公司帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。