張成勝,何樹文,孫 建
(瑞星集團(tuán)股份有限公司,山東東平 271500)
瑞星集團(tuán)股份有限公司粉煤氣化裝置采用HT- L加壓粉煤氣化技術(shù),自2013年3月開車以來,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。在生產(chǎn)控制中,氧煤比是實(shí)現(xiàn)氣化爐低耗高效、長周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵[1-2]。
煤的氣化反應(yīng)是十分復(fù)雜的,既有煤與氣化劑之間的反應(yīng),也有氣化劑與生成物之間的反應(yīng);既有同相反應(yīng),也有異相反應(yīng)。
氣化反應(yīng)主要包括燃燒反應(yīng)和還原反應(yīng)兩大類。對于粉煤加壓氣化爐,其中碳與氧的反應(yīng)、碳與水蒸氣的反應(yīng)是最主要的。碳與氧之間的反應(yīng)如下:
C+O2=CO2
(1)
2C+O2=2CO
(2)
C+CO2=2CO
(3)
2CO+O2=2CO2
(4)
其中,CO2的還原反應(yīng)是一個(gè)吸熱的可逆反應(yīng)。從化學(xué)平衡的角度看,有利于C與CO2反應(yīng)生成CO,此反應(yīng)是重要的二次反應(yīng),很大程度上決定了碳的轉(zhuǎn)化程度。碳與水蒸氣之間的反應(yīng)如下:
C+H2O=CO+H2
(5)
C+2H2O=CO2+H2
(6)
CO+H2O=CO2+H2
(7)
碳與水蒸氣之間的反應(yīng)均為可逆反應(yīng),其中,CO變換反應(yīng)是重要的氣化反應(yīng),對于氣化爐合成氣中CO和H2的含量有重要意義。此反應(yīng)為放熱反應(yīng),從化學(xué)平衡的角度看,溫度升高有利于反應(yīng)向逆反應(yīng)方向進(jìn)行,即溫度升高,CO2和H2含量下降,CO和H2O含量升高。
從氣化反應(yīng)動力學(xué)的角度看,碳與氧反應(yīng)生成的CO2和CO的反應(yīng),是氣化反應(yīng)中進(jìn)行最快的反應(yīng);一般情況下,該反應(yīng)發(fā)生在焦粒的外表面,反應(yīng)速度受灰層擴(kuò)散阻力的控制。而CO2還原反應(yīng)、碳與水蒸氣的反應(yīng)是較為緩慢的,受化學(xué)反應(yīng)速度的控制。對于動力學(xué)控制的還原反應(yīng)、變換反應(yīng),提高溫度可以有效地加快反應(yīng)速度[3-4]。
從氣化反應(yīng)平衡角度和氣化反應(yīng)動力學(xué)的角度綜合考慮,提高氣化反應(yīng)溫度,有利于提高氣化強(qiáng)度和合成氣的有效成分。
由上述式(1)、式(2)、式(4)可知,碳與氧的反應(yīng)是一個(gè)不可逆反應(yīng)。在充足氧氣的條件下,反應(yīng)劇烈,放出大量熱量。影響氣化溫度的重要因素是氧、碳原子比,因而氧、碳原子比是氣化性能的重要影響因素。隨著氧、碳原子比的增加,氣化溫度升高。
氧、碳原子比與氣化溫度的關(guān)系見圖1。氧、碳原子比與氣化指標(biāo)的關(guān)系見圖2。
圖1 氧、碳原子比與氣化溫度的關(guān)系
圖2 氧、碳原子比與氣化指標(biāo)的關(guān)系
由圖2可知:隨著氧、碳原子比的增加,碳轉(zhuǎn)化率提高;當(dāng)氧、碳原子比接近1.0時(shí),碳轉(zhuǎn)化率已達(dá)到98%~99%,其后再隨著氧、碳原子比的增加,碳轉(zhuǎn)化率提高幅度不大,基本保持在99%左右。隨著氧、碳原子比的變化,冷煤氣效率存在最佳值,即在氧、碳原子比為1.0左右,冷煤氣效率最高。這主要是在低氧、碳原比時(shí),由于碳的轉(zhuǎn)化率降低而影響氣化效率;在高氧、碳原子比時(shí),由于過量的氧與有效氣CO和H2反應(yīng)生成了CO2和H2O,使氣化效率降低。
在加壓粉煤氣化爐實(shí)際操作中,一般以氧煤比作為氧化爐調(diào)節(jié)的重要參數(shù),氧煤比是指入爐氧氣流量與煤粉流量的質(zhì)量比[5-6]。氧煤比需要控制在合理的范圍,氧煤比過高或者過低均存在多方面的不利:①氧煤比過高,氣化爐溫度過高,壁面渣層減薄,容易燒壞壁面耐火材料和盤管;合成氣中CO2含量升高,有效氣含量降低,經(jīng)濟(jì)性下降;②氧煤比過低,爐膛溫度下降,液渣黏度增大,流動性變差,渣口容易堵渣;氧氣與煤中的碳反應(yīng)不充分,碳轉(zhuǎn)化率低,會造成原料的浪費(fèi)。
由此可見,氧煤比的控制既影響安全性,也影響經(jīng)濟(jì)性,而安全性本身也是經(jīng)濟(jì)性,如造成氣化爐的損壞而引起的經(jīng)濟(jì)損失往往是很大的,因此保證安全應(yīng)該是第一位的。建議:在開車或換煤初期,采用較低的氧煤比,隨著操作經(jīng)驗(yàn)的增長,根據(jù)各項(xiàng)檢測指標(biāo)可適量調(diào)高氧煤比;另外,在增負(fù)荷時(shí),需注意降低氧煤比。
原始開車時(shí)氧煤比的確定方法為:首先根據(jù)灰熔點(diǎn)確定煤種的操作溫度,由氣化爐熱力學(xué)計(jì)算得出理論氧煤比作為參考,在試運(yùn)行過程中再根據(jù)爐膛溫度、合成氣組成及灰渣等情況逐步調(diào)節(jié)出適宜工業(yè)應(yīng)用的氧煤比。
不同的煤種,氧煤比的適用范圍不同,主要考慮灰熔點(diǎn)和碳含量兩個(gè)因素:①灰熔點(diǎn)高的煤,操作溫度偏高,需要的氧煤比較高;②在相同的操作溫度下,碳含量高的煤種對應(yīng)的氧煤比高,而碳含量低的煤種對應(yīng)的氧煤比低,因此,由高含碳量煤轉(zhuǎn)換為低含碳量煤時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低氧煤比。
對于瑞星集團(tuán)使用的氣化煤,平均灰熔點(diǎn)為1 300 ℃,固定碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%,綜合分析選定氧煤比控制在0.75~0.80。在實(shí)際控制中,重點(diǎn)根據(jù)氣化爐的爐溫、合成氣甲烷含量、盤管水密度、汽包蒸汽送出閥門開度、渣的形態(tài)等方面綜合考慮,來確定具體的氧煤比,以實(shí)現(xiàn)爐況穩(wěn)定、節(jié)能低耗以及設(shè)備安全、長周期運(yùn)行的目標(biāo)。
根據(jù)氣化溫度隨氧煤比變化的規(guī)律,自主創(chuàng)新研制了取代傳統(tǒng)的CPU工業(yè)控制器的SXK控制器,并應(yīng)用現(xiàn)場總線技術(shù),設(shè)計(jì)了包括爐溫測量傳感及數(shù)字量輸入模塊、FPGA控制模塊、現(xiàn)場總線模塊等組成的氧氣流量自動控制系統(tǒng)。其主要作用:當(dāng)氣化溫度波動時(shí),自動調(diào)節(jié)氧氣流量,改變氧煤比,并且應(yīng)用磁力探測技術(shù)原理,設(shè)計(jì)研制了可產(chǎn)生高頻、交流均勻電磁場的輸煤管線線圈,以測量管道截面煤粉的平均流速和濃度,由現(xiàn)場總線將測量信號傳遞到控制系統(tǒng),可隨時(shí)調(diào)節(jié)粉煤的流速、流量。將氣化溫度控制在設(shè)定范圍內(nèi),保證氣化反應(yīng)穩(wěn)定進(jìn)行,克服了國外技術(shù)爐溫波動大、有效成分低等缺陷。