王茹
摘 要:注水合格率的提升,有利于確保注水的質(zhì)量,有效控制產(chǎn)量遞減與含水量上升的速度,從而提升油田開放效果。從現(xiàn)場的基礎(chǔ)工作抓起,對維護井筒、減少井下污染、增強吸水能力等起著重要作用,以此來確保注水合格率,切實提高注水質(zhì)量,提高開采效率。
關(guān)鍵詞:注水井;管理;注水合格率
1注水井注入水對油層的危害
1.1機雜危害
由于油層自身滲透力較低,如果注水井中注入水含有機雜,且機雜成分嚴重超標(biāo),一旦進入到井內(nèi),長時間堆積,容易堵塞地層,降低地層的滲透率,不利于油田注水井進一步開發(fā)。
1.2含氧量過高的危害
在注水井日常管理中,如果油田水中溶解氧濃度達到1mg/L,極易腐蝕碳鋼,將地層空隙堵塞,導(dǎo)致地層滲透率下降。而引起碳鋼腐蝕的因素,主要包括氧和陰極上的氫離子結(jié)合后,一旦PH值超過4后,亞鐵離子就被氧化產(chǎn)生鐵離子,最終變成難溶于水的紅棕色氫氧化鐵。因此在注水井管理中,必須注重注入水含氧量對地層的影響,并采取相應(yīng)措施來處理。
1.3含油量過高的危害
在注水井中,原油均以水中油(微小油滴)的方式存在,這些原油的含油超過10mg/L,一旦注入地層后,微小油滴會進入到孔喉,堵塞孔喉。此外,因原油的存在,讓水的單相流轉(zhuǎn)變?yōu)閮上嗔?,?dǎo)致水相的滲透率下降,削弱了地層吸水的能力。
1.4細菌危害
如果注入水夾雜細菌,細菌便會與注入水一同進入到地層,若環(huán)境條件適宜,細菌便會快速生長、繁殖,形成菌落,將地層堵塞。加上油田注入水中的細菌含有硫酸鹽,可與有機物結(jié)合,形成黏性物質(zhì),黏在油層喉道上,長時間發(fā)展下去,容易組成鏈菌團堵塞孔喉,降低了地層的滲透率。且這些細菌在厭氧環(huán)境下,易讓硫酸鹽還原,快速汲取有機物中含有的營養(yǎng),并經(jīng)過代謝產(chǎn)生S2-,然后與腐蝕產(chǎn)物Fe2+產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),形成FeS后與注入水一同進入地層堵塞孔道,阻止注入水滲透。此外,細菌中的鐵細菌屬于一種好氧菌,在含氧量低于0.5mg/L可快速生長、繁殖,生成許多黏性物質(zhì),將二價鐵氧化變成三價鐵,最終變成氫氧化鐵,將地層堵塞,因此必須對細菌的危害予以重視。
1.5硫化氫含量過高的危害
注入水含有的硫化氫如果超過pH7,生成硫化鐵沉淀,一旦與水中的二氧化碳產(chǎn)生反應(yīng),便會變成碳酸鐵,堵塞孔道。此外,注入水含有的硫化氫含量過高,可增強水中的酸性,快速腐蝕設(shè)備,且腐蝕產(chǎn)物與二次反應(yīng)產(chǎn)物不斷堆積,極易堵塞注水井。
2注水量變化原因分析
對某隊注水井進行統(tǒng)計分析,得出注水量變化的原因主要有地層動態(tài)變化、測試影響、泵壓影響、吸水剖面影響、作業(yè)影響等幾方面因素。
2.1測試及測吸水剖面后水量下降
(1)測試影響
為保證注水井能夠達到規(guī)定的要求,滿足注水合格率,需要對其進行測試。在測試的過程中,需要嚴格控制測試的時間,時間的長短直接影響到測試合格率,并且對注水合格率有很大的影響。在正常情況下,測試時間一般為10天以上,為了保證測試的效率,提高測試合格率,需要加強對測試人員的專業(yè)技能培訓(xùn),嚴格控制規(guī)范程序操作,盡量縮短測試時間,提高注水合格率。
(2)測吸水剖面影響
在對吸水剖面測試的過程中,需要進行同位素測試,而在測試儀器起落的過程中,會攜帶油泥中的雜質(zhì),導(dǎo)致水嘴的孔徑變小,注水量下降。分層測試后接下來測同位素,至使測試工作重復(fù)進行。
2.2注水井因設(shè)備更換,頻繁開關(guān)井致使注水量下降井
注水井在長期運行的過程中,因為各種因素的影響會導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)故障,由此需要加強維修作業(yè)。在維修時,由于保護措施不到位,在反復(fù)開關(guān)井的過程中,容易將臟污帶入注水井,從而造成偏心配水器內(nèi)水嘴的堵塞,引起吸水量下降。在對注水井改地面流程的焊接作業(yè)中,由于焊接作業(yè)不規(guī)范或者保護措施不到位,會導(dǎo)致焊渣沿管線流入注水井,堵塞偏心配水器的水嘴,注水量下降。在檢查時發(fā)現(xiàn)水嘴堵塞,疏通后注水恢復(fù)正常。所以為了防止上述現(xiàn)象的出現(xiàn),在維修和焊接作業(yè)的過程中,要嚴格按照規(guī)范程序操作,并且做好防護措施,防止污染物和焊渣等流入注水井,保證偏心配水器的正常運行,提高注水效率。
2.3水質(zhì)差堵塞水嘴及注水井管柱年限的影響造成測試異常
在水質(zhì)較差的情況下,長期的注水會對管柱造成腐蝕,從而在內(nèi)壁結(jié)垢。在測試作業(yè)中,測試儀器往往會遇阻、遇卡,嚴重影響到測試的準(zhǔn)確性。所以對于這種現(xiàn)象應(yīng)該對管柱的使用年限進行規(guī)定,超出作業(yè)年限時及時更換,保證測試工作的順利進行。此外,針對水質(zhì)差的問題,可以在井排以端點井安裝水質(zhì)過濾器,凈化水質(zhì),并且做好定期清洗工作,提高水質(zhì),減少對管柱造成的腐蝕。
3提高洗井質(zhì)量,提高注水合格率
3.1強化洗井制度,提高洗井質(zhì)量
為提高洗井質(zhì)量,要建立完善的管理體系,制定嚴格的規(guī)章制度,在洗井的過程中,嚴格按照規(guī)范程序執(zhí)行,禁止隨意操作。保證洗井程序的平穩(wěn)性,嚴格控制水量的升降,直到洗凈為止。對于進出口的排量要嚴格控制,對于進出水口的水質(zhì)進行目測觀察,一致后方可停止洗井,恢復(fù)注水工作。
3.2做好注水井測試及作業(yè)的監(jiān)督管理工作
水量變化大需要測試的井和待作業(yè)井做到及時與測試隊和作業(yè)隊聯(lián)系,使作業(yè)的時間控制在20天以內(nèi),待測試時間控制在10天以內(nèi)。注水井分層測試計劃和測同位素吸水剖面計劃工作能統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào),盡可能的減少重復(fù)測試工作,從而保證注水井的分水天數(shù),減少對注水井分層注水合格率的影響。
3.3保證來水泵壓
泵壓是保證注水的主要因素之一,實際生產(chǎn)中聯(lián)合站在倒泵或者進行泵維修時,無法保證穩(wěn)定的來水壓力。對于注水泵站輸送壓力不穩(wěn)定,要求工人做到勤檢查,發(fā)現(xiàn)泵壓不穩(wěn),及時上報,并同來水泵站聯(lián)系,把握好控制壓力、水量的動態(tài)方向。
3.4解決罐車不能連續(xù)洗井的問題,保證洗井質(zhì)量
目前的洗井方式主要是利用罐車,但是由于罐車無法進行連續(xù)作業(yè),所以在排量上達不到規(guī)定的要求,效果不明顯。這種洗井方式不僅影響注水,并且這種頻繁的次數(shù)不利于套管保護。為了提高洗井效率,建議每個洗井現(xiàn)場配備至少兩臺罐車,進行連續(xù)洗井,并且保證排量的正常,提高洗井質(zhì)量。
4結(jié)語
在注水井日常開發(fā)管理中,由于儲層非均質(zhì)性較強,隨著開發(fā)程度不斷加深,層間矛盾逐漸暴露出來,降低了注水井的產(chǎn)量,使得油藏采收率日漸下降。在對注水井的日常管理中,應(yīng)該對分層注水引起重視,最終實現(xiàn)“注夠水、注好水”的目標(biāo),是提高油田采收率最經(jīng)濟有效的方式。而注水合格率是衡量注水質(zhì)量的重要指標(biāo),是確保開發(fā)效果的重要依據(jù),關(guān)系到整個油井注水的注水質(zhì)量與地質(zhì)管理水平。
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