陳建勛++蔣文洲++商金功
摘 要:目前雙河油田水井返吐出砂導(dǎo)致維護(hù)性作業(yè)井次高、測(cè)試?yán)щy,采用地面工藝技術(shù)、井筒分注工藝技術(shù)與管理三方面相結(jié)合的綜合治理思路和措施進(jìn)行治理,年減少了維護(hù)性作業(yè)41井次,提高了注水時(shí)率2.1個(gè)百分點(diǎn),提高測(cè)試一次成功率9.8個(gè)百分點(diǎn),見到了良好的效果。此控制調(diào)節(jié)閥從地面工藝解決注水井洗井時(shí)的返吐、返砂等現(xiàn)象。同時(shí)增加不同井壓力可調(diào)節(jié),洗井時(shí)返出壓力恒定的功能,即滿足了生產(chǎn)實(shí)際的需要,更提高了工藝的先進(jìn)性。通過現(xiàn)場(chǎng)10口注水井三年的初步試用結(jié)果表明,該控壓調(diào)節(jié)閥具有較高的推廣價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:注水井 反吐 調(diào)壓 恒壓
中圖分類號(hào):TE35 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)03(b)-0073-02
油田開發(fā)進(jìn)人注水期后,水質(zhì)不斷變差,地下油藏環(huán)境日趨復(fù)雜,加重了注水井的注水量,注水井在注入一定水量后,因油污和雜質(zhì)等問題,造成井筒、井下工具、地層堵塞和污染,注水量下降,就要對(duì)井筒進(jìn)行清洗,洗井效果不好,就要上作業(yè)。為了達(dá)到洗井效果,普遍采用變排量洗井,開始控制在20~25m3/h,噴量一般不大于5m3/h,如發(fā)生漏失,立即停止洗井,噴量超過5m3/h時(shí),應(yīng)控制出口水量,洗井用時(shí)2h。平衡階段排量控制在30~35m3/h,使進(jìn)出口排量達(dá)到一致,水質(zhì)相同,穩(wěn)定洗井時(shí)間3h。下降階段排量控制在15m3/h,穩(wěn)定洗井1h[2]。這給現(xiàn)場(chǎng)操作帶來了很大的工作量;另一方面,在井口控制壓力很不容易,并隨洗井過程不斷變化,更不能保持在洗井過程中穩(wěn)定壓力,因此,洗井質(zhì)量難以保證?;谝陨显颍瑸榱颂岣呦淳|(zhì)量、減少作業(yè)費(fèi)用為目的,該研究者于2010年10月研制成功注水井控壓調(diào)節(jié)閥(見圖1)。
1 技術(shù)分析
1.1 結(jié)構(gòu)
控壓調(diào)節(jié)閥如圖1所示,由兩通閥體、半球座、控水半球、密封圈、內(nèi)置彈簧、壓帽、調(diào)節(jié)桿六部分組成。半球座在閥體右側(cè),由球面密封環(huán)和進(jìn)水孔;控水半球位于中端,由半球密封面和固定桿組成;內(nèi)置調(diào)節(jié)彈簧位于控水半球和調(diào)節(jié)桿之間;密封圈由密封環(huán)和膠皮圈組成,內(nèi)面用腳皮圈密封,外面用絲扣密封;壓帽內(nèi)外有螺紋,外螺紋;固定在閥體上并加有鉚釘,螺紋連接調(diào)節(jié)桿;調(diào)節(jié)桿位于最左側(cè),外側(cè)端部是4方,使用專用工具調(diào)整。
1.2 工作原理
控壓調(diào)節(jié)閥采用立式焊接連接方式,安裝在注水井井口洗井返出的立管上,進(jìn)口連接井口端,出口連接在回收液管線端。半球閥采用彈簧調(diào)壓設(shè)計(jì),靠彈簧的伸縮力穩(wěn)定液體壓力。注水井正常洗井時(shí),首選計(jì)算返出液在井口合適的壓力(一般采用控制壓力加上液柱壓力略小于油層壓力 0.5兆帕,達(dá)到油層微吐或不吐),利用正反旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)桿調(diào)節(jié)到設(shè)定壓力(以后只要油層壓力不發(fā)生變化,就不需在調(diào)整)。此時(shí)就可以按照變排量洗井的要求進(jìn)行洗井,當(dāng)壓力超過額定壓力時(shí),閥內(nèi)液體壓力對(duì)控制半球施加一定力量,控制半球遠(yuǎn)離半球閥座,開口增大,排量增加,壓力下降,直至穩(wěn)定;當(dāng)壓力不足時(shí),內(nèi)置調(diào)節(jié)彈簧伸長(zhǎng),對(duì)控制半球施加反作用力,縮小控制半球和半球座的距離,排量減少,壓力上升,直至穩(wěn)壓[3]。當(dāng)洗井結(jié)束后,關(guān)閉井口洗井閥門即可,下次洗井只需打開洗井閘門。
1.3 技術(shù)性能
注水控制調(diào)節(jié)閥與防反吐分隔器等技術(shù)相比,具有以下結(jié)構(gòu)和技術(shù)優(yōu)勢(shì):①閥體外形簡(jiǎn)單,最大直徑89mm,流道最小直徑30mm,進(jìn)出口管徑與井口流程管線內(nèi)徑相同,便于對(duì)口焊接;②注水井正常注水時(shí),控制閥處于關(guān)閉狀態(tài),減少了彈簧壓力,使用壽命長(zhǎng);③控制半球和半球座采用不銹鋼材料,耐腐蝕性好密封嚴(yán),內(nèi)置調(diào)節(jié)彈簧選用1Cr18Ni9不銹鋼絲制作,具有良好的耐高溫、耐腐蝕性能[5],更具可靠性[4];④安裝部位在井口,便于操作和維修;⑤使用范圍廣,壓力能自動(dòng)恒壓,洗井效果好;⑥減少操作人員工作量;⑦維修費(fèi)用低,不需作業(yè),不需停注。
2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況
注水井控壓調(diào)節(jié)閥研制成功后,2013年在河南油田分公司第一采油廠選20口注水井進(jìn)行試用。為驗(yàn)證調(diào)節(jié)閥的效果,篩取了江河采油管理區(qū)、雙河油礦、下二門油礦、衛(wèi)崗油礦各5口易發(fā)生油層返吐的注水井。試用效果見表l(截至2013年-2014年)。
同期對(duì)比,減少洗井次數(shù)23井次,減少作業(yè)16井次,減少作業(yè)費(fèi)用150余萬元,增加注水量1 600m3。
總結(jié)初步試用效果,注水井控壓調(diào)節(jié)閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)控壓調(diào)節(jié)閥替代井口人工調(diào)壓,節(jié)省了大量工作量。
(2)全天都可以安排洗井,不用頻繁到井口調(diào)壓。
(3)恒壓穩(wěn)定技術(shù)可保證每次洗井效果。
(4)性能可靠,使用壽命延長(zhǎng)。目前10口試驗(yàn)井均運(yùn)行正常,無維修記錄。
根基設(shè)計(jì)原理及加工技術(shù),存在一下缺點(diǎn):
(1)控壓調(diào)節(jié)閥不能代替井口閘門使用。
(2)控壓調(diào)節(jié)閥不能代替單流閥使用。
鑒于控壓調(diào)節(jié)閥閥的良好應(yīng)用效果,已在河南油田分公司第一采油廠40口井進(jìn)行了推廣,并組織專家論證,形成穩(wěn)定生產(chǎn)工藝技術(shù)。
3 結(jié)語
注水井控壓調(diào)節(jié)閥采用球形面密封設(shè)計(jì)、內(nèi)置高強(qiáng)度彈簧等技術(shù),同防返吐技術(shù)相比可靠性有較大幅度提高,使用壽命也大大延長(zhǎng),同時(shí)增加針對(duì)不同油藏壓力可設(shè)定相應(yīng)工作壓力,并具有恒壓功能?,F(xiàn)場(chǎng)10口注水井兩年的試驗(yàn)結(jié)果表明,該控壓調(diào)節(jié)閥不但適用于一般油藏,更適用于易油藏壓力高,洗井反吐嚴(yán)重的注水井,在油田具有較高的推廣價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
[1] 何力淵,郭洪濤,張鼎,等.雙河油田返吐出砂綜合治理技術(shù)[J].石油地質(zhì)與工程,2012(4).
[2] 尚晉.淺談提高注水井洗井效果的措施[J].環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào),2011(12).
[3] 馮永江,張俊,時(shí)新東,等.新型油井單流閥的研制與應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2008,36(11):75-76.
[4] 纂耀光,劉峰.機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)[M].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)出版社,2006.