朱 文
(湖南軍信環(huán)保股份有限公司,長沙 410000)
長沙市污水處理廠污泥集中處置工程采用“熱水解+高溫厭氧消化+深度脫水+熱干化”污泥處理工藝。其中,熱水解作為一種新興的污泥厭氧消化預(yù)處理技術(shù),通過高溫破壁反應(yīng),可有效破壞污泥中微生物細(xì)胞結(jié)構(gòu),釋放其中的有機(jī)物及水分,尤其針對我國南方城市市政污泥普遍存在的含砂量高、有機(jī)質(zhì)低的問題,該工藝可大大提高后端厭氧消化及污泥脫水性能[1]。目前,國外及國內(nèi)污泥項(xiàng)目熱水解系統(tǒng)大部分采用挪威CAMBI公司技術(shù),熱水解技術(shù)原理一般分三個(gè)階段:漿化階段-熱水解階段-釋壓階段,利用釋壓階段尾氣提供漿化罐預(yù)熱,熱水解罐污泥進(jìn)入釋壓罐進(jìn)行閃蒸釋壓。
本項(xiàng)目熱水解成套裝置作為國內(nèi)首套自行研究開發(fā)的工藝與設(shè)備,通過吸收、消化國外技術(shù)并進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了工藝核心裝置的本土化。其中,漿化階段由釋壓階段尾氣通過蒸汽支管對漿化罐污泥加熱,熱水解階段和釋壓階段集中于1個(gè)罐體內(nèi)分不同時(shí)段進(jìn)行,罐體尾氣依靠上部釋壓閥排放至漿化機(jī)蒸汽支管進(jìn)行污泥漿化處理。釋壓尾氣中夾帶部分泥漿,易造成分布的釋壓蒸汽支管堵塞,而清堵費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響生產(chǎn)的連續(xù)性。同時(shí),因釋壓不完全,排泥存有余壓造成排泥溫度高,排泥螺桿泵傳動部件頻繁磨損(見圖1),影響生產(chǎn)的連續(xù)性并導(dǎo)致操作維護(hù)不便。
圖1 排泥泵損壞照片
圖2 氣液分離裝置工藝
國產(chǎn)熱水解反應(yīng)罐的排泥壓力設(shè)計(jì)為常壓,設(shè)計(jì)溫度為100℃。實(shí)際運(yùn)行高溫模式時(shí),檢測的排泥溫度一般在110~140℃,嚴(yán)重超出排泥螺桿泵的額定工作溫度。由于國產(chǎn)熱水解系統(tǒng)缺少污泥閃蒸步驟,熱水解釋壓靠上部釋壓閥直接釋壓至漿化罐,而釋壓閥在釋壓時(shí)帶出大量的泥漿,釋壓蒸汽支管極易堵塞。一旦釋壓支管堵塞,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),熱水解反應(yīng)罐就不能達(dá)到完全釋壓,釋壓后的余壓越高則排泥溫度也越高。
要降低熱水解排泥溫度,保證熱水解反應(yīng)罐釋壓完全,人們需要優(yōu)化釋壓管線的兩個(gè)環(huán)節(jié)。一是為釋壓蒸汽增加氣液分離功能,提純蒸汽,同時(shí)起到緩沖、閃蒸作用。二是改進(jìn)分布的釋壓蒸汽支管連接,方便釋壓蒸汽支管在堵塞時(shí)快速進(jìn)行疏通維護(hù)。
長沙市污水處理廠熱水解系統(tǒng)的反應(yīng)罐有2組,每組由8個(gè)罐體組成,6用2備。利用其中的一個(gè)備用罐,將其改為釋壓蒸汽管線中的氣液分離器,分離釋壓蒸汽中的泥漿,有效減少漿化釋壓蒸汽支管的堵塞,同時(shí)為釋壓蒸汽提供緩沖,并增強(qiáng)熱水解反應(yīng)罐的閃蒸作用,讓釋壓更完全。分離的泥漿在液位達(dá)到設(shè)定高度(與罐體原進(jìn)泥要求高度相同)時(shí),由原熱水解排泥泵排出。優(yōu)化的工藝簡圖如圖2所示。
為方便漿化機(jī)釋壓蒸汽支管的疏通,減少清理及拆裝時(shí)間,將原設(shè)計(jì)的直連硬管改為高溫高壓橡膠蒸汽膠管連接,增加前后截止閥及止回閥,使其更便于拆裝清洗,并通過球閥調(diào)節(jié)來適當(dāng)改變總釋壓管道的流通面積,使之適應(yīng)生產(chǎn)需要,并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線維護(hù)。
通過以上的改進(jìn),熱水解反應(yīng)罐的污泥排出溫度基本控制在100~110℃。在此溫度下,用于輸送高溫污泥的螺桿泵工作環(huán)境得到了有效改進(jìn),但仍不能滿足其長期穩(wěn)定運(yùn)行要求。為此,人們可以從冷卻污泥工藝入手,將后段在儲泥池加入的稀釋水前移到熱水解排泥泵的進(jìn)口,直接對高溫污泥進(jìn)行加水稀釋冷卻。加水量計(jì)算如下。
熱水解反應(yīng)罐泥位:設(shè)計(jì)值為1.8 m,不宜超過2.0 m,最大不超過2.2 m。也就是說,每個(gè)熱水解罐內(nèi)的最大污泥體積:0.8×0.8×3.14×2.2=4.4 m3。
假設(shè)將120℃的污泥加入稀釋水,降溫至90℃,所需的用水量計(jì)算如下:
污泥從120℃下降至90℃,污泥量按2 m的液位計(jì)算:0.8×0.8×3.14×2=4 m3/次,每小時(shí)的流量為4×4=16 m3/h。
假定稀釋冷卻水溫度為20℃,計(jì)算稀釋冷卻水的使用量。
Q120℃=8.077×107kJ;Q90℃=6.028×107kJ;Q放=Q120℃-Q90℃=2.049×107kJ。
污泥從120℃下降至90℃,每小時(shí)放熱被稀釋水吸收,所需的水量為:
Q放=Q吸=2.049×107kJ=4.2×m×70℃
則m=6 967.76 kg=7 m3/h。
高溫模式運(yùn)行15 min所需水量:7/4=1.75 m3;
排泥泵每小時(shí)的排泥量:4.4×4+7=24.6 m3/h;
重新選型的新型繞性桿螺桿泵確定流量為:Q=30 m3/h。
為保護(hù)螺桿泵,延長其定子的使用壽命,進(jìn)一步對原設(shè)計(jì)的沉石罐進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)出了如圖3所示的帶有冷卻、緩沖罐效果的沉石罐。
圖3的冷卻水管安裝流量計(jì)、氣動閥,通過泵的啟停聯(lián)動控制氣動閥,對高溫污泥進(jìn)行加水冷卻,冷卻水量根據(jù)冷卻后的污泥溫度及含固率要求,進(jìn)行調(diào)節(jié)。改進(jìn)后的排泥溫度控制在80~90℃,可減少后續(xù)的熱交換系統(tǒng)的使用,節(jié)約大量的電能。
圖3 熱水解排泥系統(tǒng)加水冷卻示意圖
積極與設(shè)備生產(chǎn)廠商聯(lián)系,為避免發(fā)生異常高溫?fù)p壞螺桿泵的橡膠密封元件,新泵選型時(shí)盡量減少橡膠零件,經(jīng)過試用最終選用新型繞性桿螺桿泵來輸送高溫?zé)崴馕勰?,其輸送壓?.6 MPa,輸送流量Q=30 m3/h,定子橡膠最高耐溫130℃。
本項(xiàng)目熱水解系統(tǒng)的設(shè)備改進(jìn)優(yōu)化后,實(shí)現(xiàn)了較好的效果:漿化機(jī)蒸汽分布支管污泥堵塞情況大大降低,并實(shí)現(xiàn)了在線疏通管道功能;熱水解反應(yīng)罐釋壓更加完全,系統(tǒng)運(yùn)行更平穩(wěn);排泥螺桿泵運(yùn)行溫度下降至90℃左右,其維修頻率大幅下降,實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運(yùn)行;將后端稀釋水移到排泥泵進(jìn)口,對熱水解高溫污泥進(jìn)行直接冷卻,極大地改善了熱水解高溫運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的工作環(huán)境,并為熱水解換熱系統(tǒng)節(jié)約了大量電能。
通過對國產(chǎn)熱水解工藝系統(tǒng)及設(shè)備的優(yōu)化,系統(tǒng)運(yùn)行中存在的罐體釋壓、釋壓支管堵塞及排泥溫度高等缺陷得到了較好的消除,高溫排泥螺桿泵易損壞的故障得到根治,熱水解系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。運(yùn)行結(jié)果表明,該系統(tǒng)達(dá)到了國外同類裝置的運(yùn)行效果,為污泥處理核心裝備的國產(chǎn)集成化提供了良好的借鑒。