劉 洋 楊 明 李少衛(wèi)
(長安大學,西安 710064)
大氣反吹機構(gòu)作為瀝青攪拌機袋式除塵裝置的重要機構(gòu),對除塵效果有著重要的影響。清灰和傳動裝置是除塵設備的核心,大氣反吹機構(gòu)主要通過控制濾袋間歇轉(zhuǎn)動的角度和旋轉(zhuǎn)速率來控制清灰效果?,F(xiàn)有的瀝青攪拌機的大氣反吹機構(gòu)結(jié)構(gòu)較為復雜,加工成本較高。因此,設計一種可靠、結(jié)構(gòu)簡單的瀝青攪拌機大氣反吹機構(gòu)是很有必要的。
根據(jù)大氣反吹袋式除塵器所需實現(xiàn)的清灰要求,采用棘輪機構(gòu),實現(xiàn)間歇式除塵。反吹機構(gòu)動力源由交流電動機提供,首先經(jīng)齒輪減速器進行一級減速,再經(jīng)蝸輪蝸桿機構(gòu)進行二級減速后獲得合適的轉(zhuǎn)速。蝸輪軸帶動曲柄回轉(zhuǎn),使擺桿在規(guī)定角度內(nèi)往復擺動。棘爪與擺桿末端相連,在擺桿的帶動下使棘輪轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)間歇式傳動。懸臂在棘輪的帶動下每12s轉(zhuǎn)動固定的角度,利用大氣負壓原理對濾袋進行清灰,總體設計方案如圖1所示。
圖1 瀝青攪拌機大氣反吹機構(gòu)
確定總傳動比,分配各級傳動比。根據(jù)回轉(zhuǎn)臂相連的擺桿每12s往復擺動一次,選用額定轉(zhuǎn)速n1=1440r/min的三相異步電動機,計算出曲柄的轉(zhuǎn)速n2=5r/min,總傳動比i=288,齒輪減速器傳動比i12=9,蝸輪蝸桿機構(gòu)轉(zhuǎn)動比i23=32。
為了避免蝸輪滾刀切制蝸輪發(fā)生的干涉和根切,根據(jù)需要得到的減速比以及蝸桿頭數(shù)蝸輪齒數(shù)薦用值表,設計蝸桿頭數(shù)z1=1,蝸輪齒數(shù)z2=32。采用解析法對曲柄樣機構(gòu)進行設計,為保證曲柄搖桿機構(gòu)傳動的平穩(wěn),取較小的行程速比系數(shù)K=1.1。曲柄搖桿機構(gòu)在兩極位時有△C1AC2存在,利用余弦定理整理有:
(1+cosθ)a2+(1-cosθ)b2=g2/2 (1)
式中:
查曲柄搖桿機構(gòu)的性能曲線圖,取搖桿得擺角φ=30°,最小傳動角的最大值γ≈58°,β=60°。計算得搖桿c=230mm,曲柄a=53mm,連桿b=370mm,機架d=333mm。根據(jù)工作要求,大氣回轉(zhuǎn)反吹圓盤設計12個工位,即棘輪的齒數(shù)Z=12,模數(shù)m=30,承受中等載荷,故采用單爪棘輪機構(gòu),使棘輪間歇旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)定位分度。
為了更清楚地了解大氣反吹機構(gòu)的運動特性和受力情況,筆者使用solidWorks Motion對機構(gòu)進行運動仿真,如圖2所示。從圖2可以看出,回轉(zhuǎn)臂相連的擺桿的周期為12s,棘輪間歇旋轉(zhuǎn)的周期為12s轉(zhuǎn)動一個分度,實現(xiàn)了分度定位的要求,滿足預定設計要求。
圖2 大氣反吹機構(gòu)的運動仿真
本文首先針對瀝青攪拌機的大氣反吹機構(gòu)所需實現(xiàn)的功能進行了分析,設計合理的傳動方案,其次通過solidWorks軟件對大氣反吹機構(gòu)中的間歇運動機構(gòu)、鉸鏈四桿機構(gòu)、蝸輪蝸桿機構(gòu)等進行建模,最后通過solidWorks Motion對大氣反吹機構(gòu)進行了運動仿真,經(jīng)檢驗設計結(jié)果滿足要求。