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RH801頻譜分析技術(shù)在羅茨風(fēng)機振動檢測中的應(yīng)用

2018-08-13 12:09郭彩玲
設(shè)備管理與維修 2018年8期
關(guān)鍵詞:羅茨倍頻基頻

郭彩玲

(青海綠電電力運維技術(shù)有限公司,青海西寧 810108)

0 引言

炭素廠焙燒工序的5臺羅茨風(fēng)機是焙燒多功能天車吸卸料系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,通過羅茨風(fēng)機形成負壓,將焙燒爐內(nèi)填充料吸到料倉,同時在焙燒爐裝炭塊時,又將料倉中的填充料再次覆蓋到炭塊上。2016年10月,新安裝1臺羅茨風(fēng)機(大修的風(fēng)機),試運行時振動很大。針對風(fēng)機振動現(xiàn)狀,停機對羅茨風(fēng)機、電機地腳螺栓緊固、調(diào)整,并對聯(lián)軸器進行找正,風(fēng)機的振動不但沒有減小,而且有增大趨勢。為了查明風(fēng)機振動大的原因,盡快消除風(fēng)機振動隱患,恢復(fù)風(fēng)機正常生產(chǎn),使用上海容知測控技術(shù)有限公司生產(chǎn)的RH801精密頻譜儀,對羅茨風(fēng)機的電機、風(fēng)機進行振動檢測,并使用軟件提供的趨勢、頻譜等工具,對各測點的故障特征信息進行分析,查明了造成羅茨風(fēng)機振動異常的原因,為設(shè)備的檢修提供了數(shù)據(jù)支持。

1 羅茨風(fēng)機現(xiàn)場數(shù)據(jù)測試

1.1 羅茨風(fēng)機主要參數(shù)及測點布置(圖1)

主要參數(shù):電機轉(zhuǎn)速n=1487 r/min,電機功率P=250 kW,風(fēng)機型號SNH8110.3,軸的基頻fr≈25 Hz。聯(lián)軸器為彈性銷軸類型。

圖1 羅茨風(fēng)機測點布置

1.2 羅茨風(fēng)機現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集

設(shè)備的振動具有加速度、速度和位移等3個描述參量。因此基于振動的設(shè)備運行狀態(tài)判定標準相應(yīng)地可分為加速度標準、速度標準和位移標準等3大類。普通設(shè)備的振動頻率一般在(0~1000)Hz,利用振動速度有效值(Vrms)來衡量分析振動最為準確,羅茨風(fēng)機電機軸的基頻約25 Hz,利用Vrms來測量。2016年10月27日,依照圖1布置測點,利用RH801頻譜分析儀,對每個測點的垂直方向(V)、水平方向(H)、軸向(A)的振動速度進行測試,在基頻25 Hz振動數(shù)據(jù)見表1。

表1 風(fēng)機振動有效值 2016年10月27日測

2 羅茨風(fēng)機振動原因分析

按照國際振動標準ISO 2372—1974,羅茨風(fēng)機電機功率250 kW,振動應(yīng)依照第三類標準判定,表2為羅茨風(fēng)機振動衡量標準。振動值≤1.8 mm/s時,風(fēng)機運行良好;振動值在(1.8~4.5)mm/s時,容許;振動值在(4.5~11.2)mm/s時,可忍耐;振動值>11.2 m/s時,設(shè)備無法運行,必須停機檢查,否則會出現(xiàn)嚴重設(shè)備事故。

表2 羅茨風(fēng)機振動衡量標準

由表2知,表1測點F1和F3的實測振動速度嚴重超標,超出國際標準容許要求,運行狀況很差,而且水平方向振動值最大,設(shè)備無法生產(chǎn)。根據(jù)實測數(shù)據(jù),利用RH801頻譜分析儀,對羅茨風(fēng)機振動的波形及頻譜進行分析。

風(fēng)機類旋轉(zhuǎn)設(shè)備運行中振動的原因主要包括不平衡、不對中、松動及軸承故障。從頻譜組成看,不平衡主要體現(xiàn)為徑向基頻振動;不對中主要體現(xiàn)為徑向的2倍頻和軸向的1倍頻、2倍頻振動;而松動主要體現(xiàn)為徑向(特別是垂直方向)振動大,除基頻分量外,還有很大的倍頻分量,特別是3~10倍頻,軸承故障引起的振動主要體現(xiàn)為高頻振動,同時還體現(xiàn)在軸承各部件的固有頻率。利用RH801頻譜分析儀采集的羅茨風(fēng)機F1點的3個方向(垂直V、水平 H、軸向 A)的速度波形(2-1k),如圖2~圖4所示,限于篇幅,其他測點圖形略。從頻譜圖上看,振動頻率均以基頻信號(25 Hz)為主要特征,伴隨有2和3階頻率成分,數(shù)值很小,高頻成分沒有。

圖2 羅茨風(fēng)機F1測點軸向的振動值

圖3 羅茨風(fēng)機F1測點水平方向的振動值

圖4 羅茨風(fēng)機F1測點垂直方向的振動值

從圖2~圖4曲線觀察及數(shù)據(jù)對比,羅茨風(fēng)機軸承振動以25 Hz基頻最大,無高頻振動成分,并且振動以基頻為主,依據(jù)上述風(fēng)機類旋轉(zhuǎn)設(shè)備運行中振動的原因分類來看,葉輪存在不平衡的可能很大,雖說垂直方向振動值也超標,但在前期多次對風(fēng)機和電機底腳固定螺栓進行緊固,可以排除底腳固定螺栓松動引起振動的主要原因。

3 羅茨風(fēng)機振動處理

聯(lián)系修理廠家技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo),對存在的問題進行分析,認為風(fēng)機振動確實是葉輪不平衡引起的。將風(fēng)機返回原修理廠家后解體檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪腔內(nèi)進入大量粉料,運行時引起風(fēng)機不平衡。廠家修理人員對集料處理干凈后,再次進行動平衡試驗,羅茨風(fēng)機運行平穩(wěn)。重新安裝在多功能天車上再次試車,上述各測點的振動值大幅降低(檢測振動數(shù)據(jù)見表3),振動值均在標準范圍內(nèi),設(shè)備運行平穩(wěn)。

表3 風(fēng)機振動有效值

4 結(jié)束語

通過應(yīng)用RH801頻譜監(jiān)測診斷技術(shù),很好地解決了焙燒多功能天車吸料系統(tǒng)中羅茨風(fēng)機的振動問題,確保設(shè)備的平穩(wěn)運行。頻譜分析是設(shè)備故障診斷中用的最廣泛的信號處理方法,科學(xué)、先進,判斷準確,通過對設(shè)備運行狀態(tài)的檢測和數(shù)據(jù)分析,為設(shè)備的預(yù)知維修提供了理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。同時,通過理論和實踐的結(jié)合,不斷提高了點檢人員的業(yè)務(wù)技能和設(shè)備故障判斷的水平。

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