張斐
(華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 平?jīng)?744000)
隨著國家對燃煤電廠大氣污染防治力度的加大,尤其是2014年國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合提出《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》,燃煤電廠執(zhí)行燃氣輪機排放限值,即SO2<35mg/Nm3,對燃煤電廠提出了巨大的挑戰(zhàn)。但如企業(yè)的污染物排放濃度值低于國家規(guī)定的污染物排放限值50%以上,且未發(fā)生月度內(nèi)日均值超限的情況,將實行排污費減半征收。但是,大幅度降低排放濃度將大大增加脫硫設(shè)施的運行成本,兩相比較,是否對企業(yè)增益有利,是否能既滿足污染物的排放要求又能獲取減征排污費的雙贏,值得我們分析研究。
機組負荷高低直接影響到脫硫系統(tǒng)廠用電率及石灰石耗量,機組負荷越高,脫硫系統(tǒng)廠用電率越低,但負荷越高則石灰石的耗量越大。
當吸收塔入口SO2濃度增加時,為保證吸收塔出口SO2濃度在一定范圍內(nèi),吸收塔漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)及石灰石耗量明顯增加。在負荷及吸收塔入口SO2濃度一定的條件下,控制吸收塔出口SO2含量小于50%時,石灰石耗量及脫硫廠用電率上升得比較明顯。
吸收塔液位的高低直接影響漿液循環(huán)泵的運行電流,當吸收塔高液位運行時,漿液循環(huán)泵電流較高,吸收塔低液位運行時,脫硫系統(tǒng)廠用電率相應(yīng)減少,但減少幅度不大。
吸收塔高PH值運行,石灰石補漿量增大,石灰石磨制系統(tǒng)運行時間加長。與此同時,吸收塔密度上升,漿液循環(huán)泵及吸收塔各附屬設(shè)備的運行電流增大,脫硫廠用電率上升。
漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù)直接影響吸收塔出口的SO2含量和石灰石耗量,當投運2臺漿液循環(huán)泵能夠達標排放,石灰石耗量及脫硫廠用率相對較少。減半排放時,石灰石耗量及脫硫廠用電率均大幅上升。相同負荷增加漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù),雖減少了石灰石耗量,但因漿液循環(huán)泵運行時間成倍增加,相應(yīng)的廠用電率增加較多。
因影響吸收塔出口SO2的因素較多,計算難度較大且得出的數(shù)據(jù)不易比較。故取重棄輕,將全廠機組分為非超低技改機組及超低技改機組兩組,選取各吸收塔在最優(yōu)PH值、液位、漿液循環(huán)泵運行臺數(shù)條件下的最小值與減半排污補償費用進行對比。調(diào)取某電廠2018年1月份各機組吸收塔的運行參數(shù),如表1、2。
表1 非技改機組脫硫數(shù)據(jù)(排放值SO2小于200mg/Nm3)
超低排放機組(5、6#機組),機組負荷300MW,吸收塔PH值5~6之間,吸收塔液位為7~7.3m,吸收塔入口SO2含量1300mg/Nm3,調(diào)取滿足條件時間段進行比較:
表2 技改機組脫硫數(shù)據(jù)(排放值SO2小于35mg/Nm3)
a條件吸收塔出口SO2含量滿足0~17mg/Nm3,而b條件吸收塔出口SO2滿足17~35mg/Nm3的條件。
a條件下石灰石補漿量為5m3/h,b條件下石灰石補漿量為2m3/h,換算成單位時間的石灰石耗量。
a:5m3/h×1.36kg/m3(石灰石漿液密度)=6.8t/h。
b:2m3/h×1.36kg/m3(石灰石漿液密度)=2.7t/h。
a條件相比b條件,石灰石每小時需增加費用:(6.8t/h-2.7t/h)×101 元(石灰石單價)=414.1 元。
因上述條件下循泵運行方式相同,故脫硫廠用電只計算單位小時內(nèi)石灰石磨制系統(tǒng)用電。
a條件磨制系統(tǒng)運行時間:6.8/11(球磨機給料量/h)=0.61h。
b條件磨制系統(tǒng)運行時間:2.7/11(球磨機給料量/h)=0.25h。
a條件相比b條件脫硫系統(tǒng)廠用電每小時需增加費用:
560kW(磨機功率)×(0.61-0.25)H×0.307 元/kWH(電費)=61.9元。
a條件相比b條件每小時增加費用:
414.1 +61.9=476 元。
非 超 低 排 放 機 組(1、2、3#機 組 ), 負 荷200MW,吸收塔PH值5~6之間,吸收塔液位為7~7.3m,吸收塔入口SO2含量1000mg/Nm3左右,調(diào)取滿足該情況的2個時間段:
c工況下吸收塔出口SO2滿足0~100mg/Nm3,d工況吸收塔出口SO2滿足100~200mg/Nm3的條件。
c條件下石灰石漿液補充量為2.1m3/h,d條件下石灰石漿液補充量為1.46m3/h,換算成單位時間的石灰石耗量。
a:2.1m3/h×1.36kg/m3( 石 灰 石 漿 液 密 度 )=2.86t/h。
b:1.46m3/h×1.36kg/m3( 石 灰 石 漿 液 密 度 )=1.98t/h。
a條件相比b條件,石灰石每小時需增加費用:(2.86T/h-1.98T/h)×101元(每噸石灰石單價)=88.88 元。
因上述條件下循泵運行方式已達到最優(yōu)的運行方式,故脫硫廠用電只計算石灰石磨制系統(tǒng)用電。
c條件磨制系統(tǒng)運行時間:2.86/11(球磨機每小時給料量)×1=0.26h。
d條件磨制系統(tǒng)運行時間:1.98/11(球磨機每小時給料量)×1=0.18h。
c條件相比d條件,脫硫系統(tǒng)廠用電每小時需增加的費用:
560kW(磨機功率)×(0.26-0.18)H×0.307 元/度(電費)=13.75元。
總計:c條件相比d條件每小時增加的費用:88.88+13.75=102.63 元。
2018年1月份公司6臺機組SO2減半排放需增加的費用:
102.63 ×24×31×3+476×24×{20(5#機 組 運 行天數(shù))+31(6#機組運行天數(shù))}=22.90+58.26=81.16萬元。(4#機組全月未運行剔除)。
2018年1月份SO2排污費共計34.78萬元,減半排放減征費用17.39萬元,繳納排污費17.39萬元。
綜上所述,SO2減半排放補償費用少于石灰石耗量與廠用電量增加所需費用,故采取SO2減半排放不經(jīng)濟。
隨著火力發(fā)電廠的快速發(fā)展,SO2排放也不斷增多。經(jīng)過對本電廠脫硫系統(tǒng)的實際運行情況進行試驗總結(jié)分析,得出如下結(jié)論:如果原煙氣SO2濃度能維持在設(shè)計值以內(nèi),執(zhí)行“低于國家或省規(guī)定的污染物排放限值50%以上”的排放標準,經(jīng)濟效益不佳,故本廠采用國家規(guī)定的污染物排放限值運行。建議電廠脫硫系統(tǒng)經(jīng)采取優(yōu)化運行控制后,在石灰石耗量及脫硫系統(tǒng)耗電量能夠保持較低水平的基礎(chǔ)上,采取此控制方法來達到企業(yè)的減排增益。在較高硫份、高負荷區(qū)間段,雖然脫硫系統(tǒng)的運行成本會有所增加,經(jīng)過運行優(yōu)化控制,仍可達到一定的經(jīng)濟收益。