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臥式鍋殼鍋爐煙管腐蝕泄漏原因分析

2018-08-09 02:49姜建華裴漸強(qiáng)張克
中國設(shè)備工程 2018年14期
關(guān)鍵詞:煙管小孔陽極

姜建華,裴漸強(qiáng),張克

(河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院新鄉(xiāng)分院,河南 新鄉(xiāng) 453003)

2017年3月,在我市對(duì)某單位的一臺(tái)在用燃?xì)馀P式鍋殼蒸汽鍋爐進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)該鍋爐鍋殼、爐膽、回燃室、煙管局部有水垢,厚度1~2mm,垢下腐蝕深度1~3mm,一根煙管腐蝕部位泄漏。對(duì)該鍋爐煙管腐蝕泄漏的原因進(jìn)行了分析,提出了一些針對(duì)性改進(jìn)措施,再次檢查結(jié)果確認(rèn)了改進(jìn)措施的有效性,從而證明了泄漏原因分析的正確性。

1 基本情況

該鍋爐為一臺(tái)燃?xì)馀P式鍋殼蒸汽鍋爐,結(jié)構(gòu)形式為臥式內(nèi)燃三回程,型號(hào):WNS6-1.25-Q,額定蒸發(fā)量為6t/h,額定蒸汽壓力1.25MPa,額定蒸汽出口溫度193℃。制造單位為:河南省某鍋爐制造有限公司。出廠日期為2016年2月,2016年8月安裝完工并投入運(yùn)行。鍋爐用水為公司當(dāng)?shù)氐叵戮?,采用鍋外軟化水設(shè)備對(duì)井水進(jìn)行處理。

2 檢驗(yàn)情況

進(jìn)入鍋殼內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),鍋殼、爐膽、回燃室、螺紋煙管、拉撐、前后管板、分水器等部件大部分金屬表面光滑,局部粘結(jié)厚度1~2mm不等的棕色泥垢,用檢驗(yàn)錘敲掉泥垢,發(fā)現(xiàn)垢下腐蝕比較嚴(yán)重,深度1~3mm不等,垢層表面為褐色,內(nèi)層和底部為黑灰色(見圖1、圖2)。

從鍋爐后部檢查孔進(jìn)入回燃室,發(fā)現(xiàn)回燃室底部有積水(見圖3),管板及煙管管口有水跡,一根煙管管口有積垢(見圖4);清除管口水垢,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該管子位于管板右側(cè)最外圈,爐膽上沿位置向上數(shù)第8根;漏點(diǎn)位于煙管的左上部,距離管端約70mm,直徑約1mm。

圖1 煙管垢下腐蝕情況

圖2 回燃室垢下腐蝕情況

圖3 回燃室底部積水情況

圖4 泄漏煙管管口照片

3 原因分析

3.1 水質(zhì)檢查

檢查該單位鍋爐給水、鍋水化驗(yàn)記錄,結(jié)果如下:給水:硬度0.02mmol/L,pH=7;鍋水:堿度23mmol/L,pH=12。對(duì)照GB/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)要求,鍋爐給水、鍋水水質(zhì)未見異常。

腐蝕形態(tài)表明,該鍋爐屬于非均勻腐蝕,接近小孔腐蝕。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),該種腐蝕形態(tài)多與鍋水中Cl-含量有關(guān),而且Cl-含量小于1500mg/L也不會(huì)發(fā)生明顯腐蝕。于是我們決定現(xiàn)場抽取原水、軟化水水樣,拿回單位進(jìn)行分析。水樣分析結(jié)果為:原水Cl-含量205.6mg/L,軟化水 Cl-含量 218.0mg/L。

3.2 腐蝕原因分析

該單位軟化水Cl-含量218.0mg/L,比使用自來水的單位平均值高3~4倍,軟化水在鍋爐中一般要濃縮15~20倍,即鍋水中Cl-含量正常應(yīng)為3100~4200mg/L,該Cl-含量極易造成鍋爐小孔腐蝕。

小孔腐蝕的機(jī)理是:金屬表面氧化膜分布是不均勻的,水中的氯離子是活性陰離子,它能優(yōu)先選擇吸附在較薄弱的氧化膜上,把氧化膜還原破壞掉,在新露出的金屬表面形成小蝕孔,即FeCl3的水解形成小蝕孔??變?nèi)金屬表面處于活化狀態(tài),電位較負(fù),是陽極;蝕孔外的表面處于鈍化狀態(tài),電位較正,是陰極(見圖5)??變?nèi)的主要反應(yīng)式是:

Fe-2e-=Fe2+

孔內(nèi)外組成一個(gè)微電偶腐蝕電池。該電池大陰極,小陽極,陽極電流密度大,所以蝕孔加深速度很快。鍋水呈弱堿性,孔外的主要反應(yīng)式是:

O2+H2O+4e-=4OH

OH-與擴(kuò)散出來的Fe2+,在孔口形成二次腐蝕產(chǎn)物Fe(OH)2,與鍋水中氧氣繼續(xù)反應(yīng)生成Fe(OH)3(紅色鐵銹)沉淀。這時(shí),孔內(nèi)介質(zhì)鐵離子濃度減小,但氯離子濃度未變。

圖5 小孔腐蝕機(jī)理示意圖

OH-離子濃度變小,H+濃度變大,孔內(nèi)酸度增加,使陽極溶解速度加快,加上受介質(zhì)重力影響,蝕孔進(jìn)一步向縱深發(fā)展。隨著腐蝕發(fā)展,孔口介質(zhì)pH值逐漸升高,水中Ca(HCO3)2轉(zhuǎn)化為CaCO3和銹層一起沉積在孔口,形成一個(gè)閉塞電池。如此,孔內(nèi)外物質(zhì)交換更困難,氯化鐵濃縮和水解作用加劇,促使陽極溶解速度進(jìn)一步加快,最后導(dǎo)致煙管穿孔泄漏。

4 改進(jìn)措施

這臺(tái)鍋爐主要是因小孔腐蝕造成的煙管泄漏而失效,失效的主要在于原水中Cl-含量過高,因此,改進(jìn)措施也必須從原水入手。結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn),我們向用戶提出了如下建議。

(1)對(duì)該鍋爐進(jìn)行化學(xué)清洗,對(duì)腐蝕坑深度大于1.5mm的煙管進(jìn)行更換。(2)鍋爐用水放棄井水,改用自來水,同時(shí)控制Cl-含量在50mg/L以下。(3)鍋爐用水如仍用井水,需在軟化前進(jìn)行電滲析處理,將Cl-含量降至50mg/L以下。(4)對(duì)鍋水加強(qiáng)監(jiān)督,將Cl-含量控制在1500mg/L以下。用戶采取了上述第1、2、4項(xiàng)措施,首先將鍋爐進(jìn)行化學(xué)清洗,對(duì)腐蝕坑深度大于1.5mm的31根煙管進(jìn)行更換;其次將鍋爐用水改為自來水;第三,定期對(duì)Cl-進(jìn)行檢測。對(duì)自來水Cl-檢測結(jié)果為36~47mg/L,軟化水Cl-檢測結(jié)果為38~53mg/L,鍋水Cl-檢測結(jié)果為736~941mg/L。1年后的2018年3月,我們?cè)俅螌?duì)該鍋爐進(jìn)行檢驗(yàn),檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐內(nèi)水垢厚度約1mm,垢下腐蝕維持在0.5~1.5mm左右,無明顯發(fā)展。由此可以判定該鍋爐小孔腐蝕得到有效遏制,鍋爐安全運(yùn)行基本得到保證。

5 結(jié)語

工業(yè)鍋爐水質(zhì)控制正常情況下執(zhí)行GB/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)是正確的,在水質(zhì)控制項(xiàng)目正常情況下,如果仍發(fā)現(xiàn)鍋爐出現(xiàn)異常狀況,應(yīng)從標(biāo)準(zhǔn)外的水質(zhì)項(xiàng)目查找原因,如Cl-、SO42-等,通過控制這些離子的含量達(dá)到控制鍋爐腐蝕的目的。

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