国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

自動焊伺服系統運行穩(wěn)定性提升方法

2018-08-04 07:19盧海昌
裝備制造技術 2018年6期
關鍵詞:絲桿網線伺服系統

蔣 文,肖 勇,盧海昌

(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)

0 引言

生產基地車身車間D線是上汽通用五菱汽車股份有限公司生產熱款SUV車型的重要生產線,市場供不應求。SUV車型投產以來,下車體3#自動焊在運行過程中頻繁出現中途停頓不動作現象,作為主線的關鍵工位設備,一旦停線直接造成主線停線,同時運行節(jié)拍為不能滿足生產線運行節(jié)拍(實際與設計相差10個節(jié)拍),影響每班次臺的產出,加上本身的停線時間,造成每班欠產,實際臺量達不到計劃臺量,給公司帶來嚴重損失,為了保證產量穩(wěn)定輸出,組織研究小組對設備存在的問題進行攻關。

1 伺服控制系統介紹

自動焊動作運行過程通過伺服控制系統控制實現,伺服系統穩(wěn)定性與電機、傳動裝置、執(zhí)行器選型,電纜接線質量有著直接關系。伺服系統穩(wěn)定性易造成自動焊頻繁故障,影響生產正常產出。

1.1 伺服控制系統以及機械裝置

控制器按照數控系統的給定值和通過反饋裝置檢測的實際運行值的差,調節(jié)控制量。伺服控制系統由運動控制器、伺服驅動器、帶反饋的電機四部分構成;機械裝置分為:傳動裝置(皮帶)、執(zhí)行器(滾珠絲桿)、極限開關。如圖 1所示。

圖1 伺服控制系統以及機械裝置簡圖

運動控制器:通過持續(xù)地比較機器的實際位置(位置反饋)和“它的目標位置”(命令位置)來保持精度。發(fā)給機器的命令信號能夠迅速地糾正誤差。

伺服電機反饋裝置:通常都安置在電機上,反饋裝置提供實際的位置數據,供運動控制器使用以確保精度。

伺服驅動器:處理運動控制器的命令信號,并且控制電機的轉速和轉矩;驅動器通過將現場電源轉換為控制電機所規(guī)定的電壓和電流等級,以實現這一任務。

執(zhí)行器:將旋轉運動轉換成線性運動,工業(yè)中執(zhí)行器的典型應用是滾珠絲杠。

傳動裝置:防止電機直接機械地連接到執(zhí)行器上,當空間非常有限時,通常用來改變電機的方向。

超程限位極限開關:通常連線到運動控制器上,以保證機械安全。當軸運動觸發(fā)極限開關時,在該方向的運動將會停止,以防止機械碰撞或損傷操作人員。

1.2 伺服控制系統穩(wěn)定性

伺服系統控制核心功能是組成速度和位置閉環(huán)控制,滿足工作現場工藝高精度的位置要求(如自動焊焊接工藝),為確保系統位置精確控制實現,對編碼器反饋回的信息進行處理非常敏感,當反饋的信息達不到系統精度要求時就會出現報警,停止設備運行,因此伺服控制對信號的反饋以及硬件選型準確性有較高要求。

2 伺服系統在現場使用現狀、原因、措施

2.1 現狀

自動焊運行過程中無規(guī)律停止,伺服系統中伺服驅動器報警表1.

表1 伺服報警列表

2.2 原因

從代碼解釋可以確認可能原因分為控制和機械兩方面原因,電控方面屬于接線質量問題,機械方面屬于選型設計問題。

電控:反饋電纜(網線以及編碼器線纜)出現問題。

機械:電機選型小;工裝承載能力小。

下面對可能原因進行要因分析:

(1)網線接線質量問題:經確認現場使用的5類普通網線,不帶屏蔽層,易受干擾;另現場距離60 m,信息傳輸過程中丟失概率高,現場信號經常出現閃斷現象[1],定義為要因,控制器與伺服驅動器信號傳遞不穩(wěn)定圖2.

圖2 控制器與驅動器信號關聯圖

(2)編碼器線纜接線問題:編碼器線纜為設備原裝電纜,但是編碼器端的快插是人工安裝,接線未按照手冊標準進行,信號屏蔽功能失效,定義為要因。

(3)電機選型小:自動焊運行過程中,通過電流監(jiān)控,運行電流峰值電流在120%額定電流,偶爾也會出現180%的峰值電流,電機處于一個長期過載運行環(huán)境[2],電機選型過小定義為要因。

(4)工裝承載能力小:工裝設計單薄,工裝上承載焊鉗、拖鏈、機械傳動機構、電纜以及變壓器,經過三坐標數據測量確認工裝底座變形,定義工裝承載能力小為要因。

Z向指豎直方向,測量結果表明支撐面受重力影響大。如圖3所示。

圖3 三坐標測量結果

2.3 措施

針對各類要因,制定相應措施格如表2.

表2 問題對策表

(1)措施1:選型預鑄接頭超5類網線進行更換圖4.

圖4 網線對比圖

更換網線后,網絡接口的穩(wěn)定性提高,屏蔽性能高,信號丟失情況有所降低[3]。

(2)措施2:重新手接編碼器電纜,確認電纜屏蔽線完好接地。

編碼器電纜優(yōu)化為規(guī)范接法方式后圖5,信號反饋故障不再發(fā)生(F43、F54、F55)。

可以看出,電壓暫降深度約為20%,持續(xù)時間約為2~15個周波,根據仿真分析及監(jiān)測數據可總結出短路故障引發(fā)電壓暫降的典型特征如下:

圖5 接線質量對比圖

(3)措施3:重新選型符合工況的電機。

①自動焊傳動方式:電機軸通過聯軸器連接絲桿實現動作的執(zhí)行,滾軸絲桿質量計算為:

式中,DB為絲桿直徑(m);LB為絲桿長度(m)。

②負載部分轉動慣量為:

式中,ε 為負載系數;Jl連軸器轉動慣量(kg·m2);JB為絲桿轉動慣量(kg·m2).

③預選電機

電機參數如表3所示。

表3 電機參數表

④電機校驗

式中,I為慣量比,負載慣量去除電機的轉動慣量的數值,按照通常標準,750 W以下的電機為20倍以下、1 000 W以上的電機為10倍以下。

Vmax為最大速度(r/s);PB為絲桿螺距(m);N 為要求最高轉速,要求計算值小于所選電機額定轉速。

式中:Tf為移動轉矩(N·m).

式中:Td為減速轉矩(N·m).

式中:Tmax為最大轉矩(N·m);要求計算值小于所選電機最大轉矩。

式中:Ta為加速轉矩(N·m).

式中:Trms為有效轉矩(N·m);要求計算值小于所選電機額定轉矩。

經過計算確認,預選電機滿足現場需求:I<10;N < 5 000 r/min;Tmax< 7.91 N·m;Trms< 3.05 N·m[4].

跟蹤使用確認電流值如圖6.

圖6 新舊電機運行電流對比

電機更換后,運行過程中電流曲線平滑,峰值在60%以內,節(jié)拍滿足生產要求圖6.

(4)措施4:減小工裝底座的承載負載,移除變壓器。

變壓器從工裝上移除后圖7,工裝底座的承載力大幅度減輕,工裝變形量減小,設備運行阻力變小,故障率得到抑制。

圖7 變壓器安裝位置對比

3 結論

(1)電機優(yōu)化后,設備運行速度得到提升,運行節(jié)拍達到設計節(jié)拍,實際生產臺量達到計劃臺量需求,效益巨大。

(2)線纜、工裝、電機優(yōu)化后,通訊以及運行過載產生的故障得到有效抑制,停線率明顯降低(如圖8).

圖8 設備停線率趨勢

(3)總結出經驗:對于現場高精度要求設備,通訊方面要做好信號干擾問題處理,電機選型結合現場實際考慮。

猜你喜歡
絲桿網線伺服系統
機車電纜用特種橡膠混煉設備
北京航空航天大學學報(2022年6期)2022-07-02
一種利用鐵做還原劑的有色金屬冶煉壓料裝置
冷壓榨汁機中滾珠絲桿替代螺紋絲桿的設計方案
基于模糊滑模控制的數控機床位置伺服系統
社會版(二)
基于自適應反步的DGMSCMG框架伺服系統控制方法
消除彈道跟蹤數據中伺服系統的振顫干擾
網線DIY的十二個原則
桂林機床股份有限公司“機床水平絲桿機械式縱向支撐裝置”獲國家發(fā)明專利