馬源,馬力
蚌埠中聯(lián)水泥有限公司(以下簡稱我公司),4 600t/d生產(chǎn)線自2014年2月試生產(chǎn)以來,生料一直采用石灰石、濕粉煤灰、鐵尾渣和砂巖四組分配料。2016年受安徽地區(qū)礦山治理影響,硅質(zhì)校正材料短缺,需尋找砂巖替代品,我公司組織專業(yè)技術人員對周邊資源進行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)鳳陽地區(qū)石英砂廠提煉二氧化硅后的廢污泥(量大且占用耕地)二氧化硅含量在84%左右(經(jīng)取樣分析),成分比較穩(wěn)定,即著手試驗,用低品位石英污泥替代砂巖配料。經(jīng)過反復調(diào)整配料和優(yōu)化操作工藝,最終找到了用低品位石英污泥代替砂巖的最佳配比。此操作既解決了硅質(zhì)校正料短缺的問題,又為當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)解決了廢棄物排放占用耕地的問題,同時還促使窯產(chǎn)量突破了5 200t/d,熟料3d抗壓強度月平均達到33.1MPa,28d抗壓強度達到58.2MPa以上,余熱發(fā)電等各項指標均創(chuàng)歷史同期最好水平。
石英污泥是石英砂廠采掘的石英礦經(jīng)破碎、水洗、篩選、烘干、提煉硅后剩下的廢污泥,簡稱石英污泥(低品位硅質(zhì)材料)。石英污泥的主要化學成分為CaO、SiO2、AL2O3、Fe2O3、SO3和MgO等。石英污泥為粉末狀物料,配料波動少,整體比較穩(wěn)定,可用于改善生料的易磨性。另外,石英污泥的堿含量也不高,有利于生產(chǎn)低堿熟料。石英污泥對熟料煅燒有一定礦化作用,可降低燒成溫度,降低煤耗,減少結(jié)皮、結(jié)圈,提高熟料強度。原、燃材料的化學成分分析見表1。
經(jīng)過多次考察,對周邊材料進行取樣分析后,確定試用鳳陽縣大廟鎮(zhèn)的石英污泥。取樣檢驗結(jié)果見表2。
實際進廠及計量秤上取樣檢驗的石英污泥中SiO2含量在82%~86%,Al2O3含量在2.0%~4.0%,質(zhì)量波動不大。根據(jù)熟料的1d和3d強度,熟料率值初定為:KH=0.89±0.02,SM=2.65±0.10,AM=1.50±0.10。
(1)加強窯系統(tǒng)的操作與管理,制定合適的工藝操作參數(shù)及防范措施,確保窯溫度控制在合理范圍內(nèi)。
(2)時刻關注進廠其他原、燃材料的質(zhì)量變化情況,及時調(diào)整生料配料方案,確保熟料的率值符合規(guī)定要求。
(3)做好其他原、燃材料的預均化工作,特別是礦山開采石灰石質(zhì)量搭配預均化,確保生料配料站各種原材料的皮帶秤計量準確無誤,控制生料均化庫均化效果,確保入窯生料成分的穩(wěn)定。
(4)熟料中,要求SO3含量≤1.1%,堿含量R2O≤0.8%(因堿金屬硫酸鹽在燒成帶只部分分解,揮發(fā)性較低。入窯物料中SO3與R2O的摩爾比<1時,進入窯內(nèi)的硫含量增加,堿含量也隨之增加),硫堿比≤1.0,同時重點關注熟料1d和3d強度的變化和增長情況。
2016年3月15日安排進廠石英污泥轉(zhuǎn)場,2016年3月18日開始用石英污泥替代砂巖配料,考慮到?jīng)]有使用經(jīng)驗,將出磨生料溫度嚴格控制在≤90℃,這樣有利于控制生料水分≤1%,使生料有較好的流動性。短期的生產(chǎn)試驗效果較好,生料的易磨性好,細度細,臺時產(chǎn)量提高,電耗降低,燒成溫度降低,熟料結(jié)粒情況轉(zhuǎn)好,熟料產(chǎn)量較之前有所提高。
石英污泥配料與砂巖配料的熟料化學成分分析對比見表3。
砂巖配料生產(chǎn)的熟料和石英污泥配料生產(chǎn)的熟料的物理性能情況對比見表4。
從表4可以看出,使用石英污泥配料比使用砂巖配料生產(chǎn)的熟料,1d抗壓強度增加1.1MPa,3d抗壓強度平均增加1.7MPa,28d抗壓強度增加1.0MPa,熟料標準煤耗下降2.35kg/t,熟料產(chǎn)量增加3.23%。
表1 原、燃材料的化學成分,%
表2 鳳陽縣大廟鎮(zhèn)石英污泥取樣檢驗結(jié)果,%
表3 砂巖配料和石英污泥配料生產(chǎn)的生、熟料的化學成分(原方案為砂巖配料;新方案為石英污泥配料)前、后對比
表4 出窯熟料的物理性能及生產(chǎn)情況前、后對比
表5 配料方案調(diào)整后月平均指標
表6 石英污泥配料前后生產(chǎn)運行參數(shù)對比
根據(jù)石英污泥替代砂巖配料的實驗結(jié)果,結(jié)合我公司目前石灰石質(zhì)量搭配和進廠的其他原、燃材料的具體情況,進一步對配料和工藝參數(shù)進行優(yōu)化。將熟料率值調(diào)整為:KH=0.90±0.02,SM=2.66±0.10,AM=1.45±0.10。
2016年4月17日投料,兩天后熟料量持續(xù)穩(wěn)定在5 200t/d以上,且各項指標均創(chuàng)歷史同期最好水平,石英污泥配料方案優(yōu)化后的生產(chǎn)情況見表5、6。
(1)使用低品位石英污泥替代砂巖配料,徹底解決了我公司硅質(zhì)校正原料短缺的難題,調(diào)配出的生料易磨性好、成分穩(wěn)定,臺時產(chǎn)量明顯提高,生料配料質(zhì)量穩(wěn)定。
(2)由表5、表6可以看出,調(diào)整工藝參數(shù)后,易燒性好,預熱器系統(tǒng)溫度控制比以前有所降低,電耗、煤耗降低,熟料的結(jié)粒情況比以前有明顯好轉(zhuǎn),窯的臺時產(chǎn)量也有進一步提高。
(3)配料優(yōu)化調(diào)整后高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),我公司余熱發(fā)電量也得到提高,熟料發(fā)電量達到34kWh/t。
(4)熟料產(chǎn)、質(zhì)量創(chuàng)新高,每噸水泥可降低生產(chǎn)成本2.6元,每年可增效260萬元。實現(xiàn)了廢棄物料的綜合利用,復墾了土地,保護了環(huán)境,具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益?!?/p>