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基于恒張力自動控制系統(tǒng)的擠出復合機改造

2018-08-03 01:49司云萍
機電工程技術 2018年6期
關鍵詞:設定值氣壓張力

司云萍

(中山市技師學院,廣東中山 528400)

0 引言

現(xiàn)有一臺1992年生產(chǎn)的德國DAVIS-STANDARD公司生產(chǎn)的擠出復合生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線第二副放卷部位采用手動調節(jié)輸出氣壓控制剎車盤,達到設定制動力矩的目的。

由于該控制方式簡單落后,張力控制不穩(wěn)定。因此,在生產(chǎn)過程中,印刷薄膜容易起皺,節(jié)距易拉升,產(chǎn)品不良率較高,已經(jīng)無法滿足產(chǎn)品質量的要求。因此,筆者決定對第二副放紙張力控制系統(tǒng)進行改造,采用以張力控制器為主的張力閉環(huán)控制系統(tǒng)代替原手動調壓開環(huán)控制系統(tǒng)。

1 改造方案設計

(1)改造前的控制方式

在系統(tǒng)改造之前的設備是使用手動張力控制,其控制流程如圖1所示。該控制系統(tǒng)采用手動調節(jié)氣壓閥來控制輸出氣壓大小,從而改變氣壓式剎車盤的制動力矩,屬開環(huán)控制系統(tǒng),輸出與輸入之間無反饋信號,導致無法自動調節(jié)張力大小。

圖1 手動控制張力系統(tǒng)

圖2 自動控制張力系統(tǒng)

(2)改造后的控制系統(tǒng)

為了能夠實現(xiàn)自動調節(jié),同時考慮到放卷部位有A軸和B軸不停機接紙機構,筆者設計采用PLC來控制張力的投入和停止,控制A軸和B軸之間張力的切換,由PLC、張力控制器、張力傳感器、電空變換器組成閉環(huán)控制系統(tǒng),如圖2所示。

2 自動控制系統(tǒng)的元件選擇

根據(jù)該擠出復合設備生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的規(guī)格要求,放卷時需要保證張力恒定,張力范圍要求為40~430 N。

(1)張力控制器

張力控制器是一種控制張力的儀表,一般是由單片機及其外圍電路組成的器件,張力控制系統(tǒng)一般主要由張力控制器、張力讀出器、張力檢測器組成??刂茣r,設定好要求控制的張力值后,將張力傳感器實時發(fā)出的信號作為張力反饋值,通過比較兩個值后得出偏差,輸入到PID(比例-積分-微分)控制器進行處理。最后再將輸出的信號給外圍執(zhí)行機構,最終達到偏差最小,系統(tǒng)響應最快的目的,如圖3所示。

圖3 張力控制器的控制流程

P(比例)環(huán)節(jié)作用:對偏差信號進行瞬間快速反應。該環(huán)節(jié)用來控制當前,誤差值和一個負常數(shù)P(表示比例)相乘,然后和預定的值相加。P只是在控制器的輸出和系統(tǒng)的誤差成比例的時候成立。這種控制器輸出的變化與輸入控制器的偏差成比例關系。

I(積分)環(huán)節(jié)作用:該環(huán)節(jié)可以使系統(tǒng)消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高無差度。該環(huán)節(jié)用來控制過去,誤差值是過去一段時間的誤差和,然后乘以一個負常數(shù)I,然后和預定值相加。I從過去的平均誤差值來找到系統(tǒng)的輸出結果和預定值的平均誤差。

D(微分)環(huán)節(jié)作用:微分環(huán)節(jié)作用是反映偏差信號的變化率,具有預見性。該環(huán)節(jié)用來控制將來,通過計算偏差信號的一階導,這個導數(shù)會對系統(tǒng)的改變作出反應,導數(shù)越大,控制系統(tǒng)就會對輸出結果作出更快速的反應。

根據(jù)本控制系統(tǒng)的要求,選用三菱LE-40MTA-E型全自動張力控制器。

(2)張力傳感器[3]

張力傳感器是采用應變片電橋測試原理,如圖4所示。該傳感器能測量印刷薄膜通過張力輥時施加在張力輥的力,根據(jù)所受力的大小,輸出與之成正比的電壓信號,其安裝位置如圖5所示。

為了配套使用三菱LE-40MTA-E型張力控制器張力控制器,本改造系統(tǒng)選擇三菱生產(chǎn)的LX-100TD型張力傳感器,它的額定荷重為1 000 N,它具有響應時間短,輸出幅度高的特點。

圖4 張力傳感器結構

圖5 張力控制器的安裝實例

(3)電氣比例閥[1]

電氣比例閥的工作原理是輸出氣壓的大小根據(jù)輸入電壓的大小改變而改變,如圖6所示。根據(jù)張力放大器的輸出,本系統(tǒng)決定選用SMC公司生產(chǎn)的ITV2050-04F3L型電氣比例閥。

圖6 電氣比例閥結構

(4)PLC(可編程控制器)

考慮到改造系統(tǒng)的靈活性,決定采用PLC來控制張力控制器的啟動和停止以及張力的切換,以及轉架的相關動作。根據(jù)控制要求及外圍設備選型,本改造系統(tǒng)選用三菱FX2N-32MR型PLC來控制系統(tǒng)相關動作。

3 改造后自動控制過程分析

(1)接線圖

改造后的控制系統(tǒng)控制線路如圖7所示。

(2)自動控制過程

當A軸料裝好后,轉架轉到運轉位置,A軸接近開關(X2)輸入信號,按SB0(X0)啟動張力,此時KA1不得電,選擇A軸為工作軸,Y0輸出控制張力控制器輸出4~20 mA工作電流到A軸電氣比例閥(EPA),EPA輸出一定的氣壓制動A軸剎車盤,張力傳感器檢測相應的張力反饋至張力控制器。當檢測值<設定值時,張力控制器輸出電流增大,EPA輸出更高的氣壓至A軸剎車盤,A軸制動力矩增大;當檢測值=設定值時,張力控制器保持原來的輸出電流,EPA保持原來的氣壓,A軸制動力矩不變;當檢測值>設定值時,張力控制器輸出電流減小,EPA輸出氣壓降低,A軸制動力矩減小,直到檢測與設定值達到平衡。當張力發(fā)生變化時,張力控制器持續(xù)進行PID調節(jié),直到設定值與檢測值達到平衡,調節(jié)才結束。

圖7 系統(tǒng)接線圖

當A軸薄膜卷徑逐漸減小時,將裝好大卷薄膜的B軸轉到工作位置,準備切紙換卷,B軸近接開關(X3)閉合,A軸接開關(X2)斷開,但在未按切紙SB2(X4)前,輸出張力仍在A軸(即A軸仍是工作軸),當薄膜減少到接近于零時,按下切紙按紐SB2,KA1吸合,此時張力輸出轉換到B軸,B軸正常運行。同時T1吸合,延時3秒,Y2閉合,KA2吸合,張力控制器輸出制動力矩到A軸,制動時間為5秒,5秒后制動結束,W1可以調節(jié)制動力矩大小。A軸停止運轉后裝新卷薄膜,準備下次換卷。

(3)PLC程序編制

改造系統(tǒng)的I/O表如表1所示。根據(jù)表1及控制過程,進行PLC程序編寫

表1 控制I/O表

4 系統(tǒng)運行前的調試

(1)張力控制器配重校正

1)歸零校正(ZERO):張力傳感器在未承受任何力的情況下,此時張力應該為零,在張力控制器上校正零點。

2)配重校正(SPAN):參照薄膜走向,在張力控制器導輪上配重20 kg的標準砝碼,在張力控制器上分別校正左張力10 kg,右張力為10 kg。

(2)電氣比例閥設定。

根據(jù)工藝要求,該放卷所需要的張力為40~430 N,故設定比例閥輸入4~20 mA電流對應0~6 kg的氣壓到剎車制動盤,通過實際運行,發(fā)現(xiàn)可以滿足工藝要求。

(3)張力控制器PID調節(jié)

考慮到系統(tǒng)需要反應快速,同時要保證無靜差,抖動不能太大,根據(jù)實際運行測試,調整出比較合理的PID值:P=120,I=40,D=20。

5 總結

將原人工調節(jié)氣壓閥輸出制動力矩改成現(xiàn)有的恒張力閉環(huán)控制系統(tǒng),放卷機實現(xiàn)了張力的自動調節(jié),操作方便,整個系統(tǒng)采購備件花費1.5萬人民幣,通過一月運行,產(chǎn)品不良率由原來5%下降到2%,收到了良好的經(jīng)濟效益。當然系統(tǒng)還存在不足之處,比如在切紙瞬間,新卷因為是無動力驅動,速度由于跟老卷不同步,必須從零開始加速,這在不停機接紙過程中,增加了擾動。

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