趙彥彬,李光軍,李珠珠,石衛(wèi)民,楊國林,白衛(wèi)清
中國石油吐哈油田分公司監(jiān)督中心 (新疆 鄯善838202)
陵側(cè)4-20井位于吐哈盆地丘陵油田陵四塊。該區(qū)塊地層第三系(Q)至齊古組(J3q)(729.5~1 937.5 m)主要以棕色砂泥巖為主,七克臺組(J2q)至三間房組(J2s)地層(1937.5~2 387 m)主要以灰色泥巖為主,西山窯組(J2x)(2 387~2 500 m)地層主要以灰白色細砂巖為主。
該井為一口側(cè)鉆采油井,其鉆探目的為提高陵四塊西山窯組底水油藏儲量動用程度,挖掘剩余油。該井三間房油藏周圍800 m范圍內(nèi)有注水井8口,西山窯油藏周圍600 m范圍內(nèi)無對應(yīng)注水井。且該井三間房組2 194~2 387 m井段地層壓力系數(shù)為0.97~1.25,西山窯組2 389~2 500 m井段地層壓力系數(shù)為0.8~1.1。陵側(cè)4-20井于2016年8月5日采用Φ118 mm銑錐開窗側(cè)鉆,開窗點為2 227.2 m(圖1),完鉆井深為2 500 m(垂深為2 466.59 m)。
該井于2016年8月14日9:30鉆至井深2 500 m完鉆;完鉆后于9:30~11:00循環(huán)(循環(huán)排量11 L/s),11:00開始短拉(短拉井段2 320~2 500 m);12:25決定將柴油機轉(zhuǎn)速由1 000 r/min提至1 200 r/min;停泵、停轉(zhuǎn)盤,至12:40,柴油機完成提速后開泵,上提、下放鉆具遇阻,然后多次上下活動鉆具、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤均無效,確認卡鉆??ㄣ@時鉆頭位置2 491 m。
圖1 陵側(cè)4-20井井身結(jié)構(gòu)示意圖
發(fā)生卡鉆時,井內(nèi)鉆具結(jié)構(gòu)如下:Φ118 mmPDC鉆頭+Φ95 mm單彎螺桿(1.25°)+單流閥+MWD定向接頭+Φ88.9 mm無磁承壓鉆桿+Φ73 mm加重鉆桿×17根+Φ73 mm鉆桿串??ㄣ@時,井內(nèi)的鉆井液體系為聚磺鉆井液體系,鉆井液性能如表1所示。
2.2.1 第1次打堿液
發(fā)生卡鉆后,現(xiàn)場于2016年8月14日16:40用泥漿泵注入密度為1.2 g/cm3的堿液5 m3,至17:00替漿(替漿量3 m3),期間持續(xù)上下活動鉆具(上提至380 kN、下放至230 kN),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤18圈,未解卡,決定用水泥車再次注堿液。
表1 陵側(cè)4-20井卡鉆時的鉆井液性能
2.2.2 第2次打堿液
2016年8月14 日19:15用水泥車注入堿液5 m3,至19:24替漿(替漿量3 m3),期間持續(xù)上下活動鉆具、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤18圈,無效,未解卡。浸泡至19:54,期間仍繼續(xù)上下活動鉆具、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤,仍未解卡。19:54開泵,出口未見泥漿返出。停泵,觀察井口,未見液面。至21:00采用環(huán)空灌漿及單凡爾間歇開泵的方式向井內(nèi)補充泥漿,期間累計漏失泥漿7 m3。
2.2.3 堵漏
2016年8月14 日21:00~22:30配堵漏漿,15日0:00注堵漏漿11 m3,靜堵至4:00;4:00開始單凡爾、雙凡爾梯次開泵循環(huán),至9:00循環(huán)無漏失現(xiàn)象,堵漏成功。
2.2.4 降低鉆井液密度
2016年8月15 日9:00~12:00循環(huán)處理泥漿,將井內(nèi)鉆井液密度由1.40 g/cm3降至1.35 g/cm3。
2.2.5 注入解卡劑
2016年8月15 日14:00注入解卡劑(柴油)6.5 m3,14:20替漿(替漿量3.3 m3),至14:30轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤18圈,解卡,事故解除。本次事故從14日12:30發(fā)生卡鉆,15日14:30解卡,累計損失工時26 h。
本次卡鉆事故發(fā)生在因調(diào)柴油機轉(zhuǎn)速,停泵、停轉(zhuǎn)盤,鉆具在井內(nèi)靜止一段時間??ㄣ@后,鉆具不能上提、下放,且旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤亦不能活動鉆具,鉆井液循環(huán)暢通,泵壓未增高。綜合分析以上因素,判斷該次卡鉆為粘吸卡鉆。
3.2.1 粘吸卡鉆機理
當鉆進至滲透性較好的地層時,在鉆井液液柱與地層孔隙之間的壓差作用下,鉆井液中的液體向地層滲透,在井壁形成一層濾餅[1]。由于鉆具與井壁的接觸,擠走了鉆具與濾餅間的封閉區(qū),在壓差的作用下,使鉆具緊貼井壁上的濾餅,并在鉆具與濾餅之間產(chǎn)生較大的擠壓(圖2)。由于這種擠壓,鉆具與濾餅之間存在摩擦力,當摩擦力達到某一值,井內(nèi)鉆具不能在允許提升范圍內(nèi)自由活動,就發(fā)生了粘吸卡鉆。
圖2 粘吸卡鉆機理示意圖
發(fā)生粘吸卡鉆時,井下粘卡段鉆具橫向單位面積存在以下的受力情況(圖3):鉆具側(cè)向力即鉆具重力在垂直于鉆具方向的分力P1,kN,鉆井液液柱壓力P2,kN,地層孔隙壓力P3,kN,當P1、P2之和大于P3時,產(chǎn)生一個單位面積上的壓差ΔP[2]:
圖3 鉆具粘卡時橫向受力分析
在壓差ΔP的作用下,鉆具緊貼井壁。當鉆具上下運動或旋轉(zhuǎn)時,產(chǎn)生和運動方向相反的摩擦阻力F:
式中:μ為泥餅的摩擦系數(shù);f為鉆柱橫向受到的壓力,kN;S為鉆柱與泥餅的有效接觸面積,m2。綜合(1)、(2)、(3)式:
上提鉆具時,若摩擦阻力與鉆具重力之和大于鉆機提升力,則表現(xiàn)為上提遇卡;下放鉆具時,若摩擦阻力大于鉆具自重,則表現(xiàn)為下放遇阻;轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動時,若摩擦阻力大于轉(zhuǎn)盤扭矩,鉆具不能轉(zhuǎn)動,表現(xiàn)為鉆具卡死。
3.2.2 粘吸卡鉆影響因素分析
由(4)式可以看出,影響粘吸卡鉆的可控因素主要包括以下幾個方面:
1)鉆具側(cè)向力P1。在定向井的斜井段,鉆具的側(cè)向力一般隨井斜角及全角變化率的增加而增大。且井眼軌跡質(zhì)量對鉆具側(cè)向力也有較大影響,井眼軌跡為懸鏈線剖面的鉆具側(cè)向力較小,而“蛇形”、“鋸齒形”井眼軌跡的鉆具側(cè)向力較大。同時,鉆具懸重越大,在斜井段側(cè)向力越大;而過高的鉆壓、過強的剛性及強增斜鉆具都會產(chǎn)生較大的側(cè)向力[3]。
2)鉆井液液柱壓力P2。在深井或斜井段,鉆井液密度越高,其液柱壓力越大,產(chǎn)生的壓差越大,越易發(fā)生粘吸卡鉆。且一般相較于鉆具側(cè)向力,鉆井液液柱壓力是產(chǎn)生鉆具橫向壓力差的主要因素。
3)鉆具與泥餅有效接觸面積S。鉆具與泥餅有效接觸面積的產(chǎn)生取決于鉆具橫向壓力差與泥餅的抗承壓能力。且一般壓力差越大,泥餅抗承壓能力越差,鉆具嵌入泥餅越深,其有效接觸面積越大[4];井眼越小、鉆具直徑越大、泥餅越厚,鉆具圍包角越大,其有效接觸面積越大;同樣,鉆具靜止時間越長,鉆具嵌入泥餅越深,其有效接觸面積越大。
一般泥餅的濾失量越大,有害固相含量越高,泥餅越厚;同時,鉆井液環(huán)空返速低以及攜巖能力不足或鉆井液靜止時間過長,井底巖屑堆積,也會造成泥餅虛厚。這些都會增加鉆具與泥餅的有效接觸面積。
4)泥餅的摩擦系數(shù)μ。泥餅的摩擦系數(shù)越大,泥餅與鉆柱之間的摩擦力越大。一般,加入一定量的潤滑劑可降低泥餅的摩擦系數(shù),但大多數(shù)的液體潤滑劑對泥餅質(zhì)量有破壞作用,會使泥餅的抗承壓能力降低[5]。井內(nèi)鉆具摩擦阻力超過鉆具懸重的30%時,應(yīng)加入活性劑、塑料球等固體潤滑材料。
3.3.1 地層原因
1)該井下部井段西山窯組(J2x)(2 387~2 500 m)地層主要以細砂巖為主。砂巖滲透性強,鉆井液易在井壁失水形成厚泥餅,導致鉆具與泥餅有效接觸面積S較大,這是此次事故發(fā)生的原因之一。
2)該井所在三間房組(J2s)地層為注水層,導致上部三間房組地層壓力系數(shù)(0.97~1.25)遠大于下部西山窯組地層壓力系數(shù)(0.8~1.1)。且在三間房組地層鉆探過程中,曾在2 293 m、2 333 m發(fā)生過兩次水浸,最后不得不將鉆井液密度提至1.40 g/cm3,以平衡地層壓力,泥漿密度越高,鉆井液液柱壓力P2越大,導致在下部西山窯組(J2x)低壓地層鉆進時壓差ΔP過大,這是此次事故的主要原因。
3.3.2 泥漿原因
該井發(fā)生卡鉆時鉆井液的含砂和泥餅黏附系數(shù)均大于設(shè)計值。泥餅的摩擦系數(shù)μ較高,也是此次事故的原因之一。
3.3.3 井眼原因
該井為小井眼側(cè)鉆井,裸眼井徑為118 mm,發(fā)生卡鉆時下部鉆具結(jié)構(gòu)為:Φ118 mmPDC鉆頭+Φ95 mm單彎螺桿(1.25°)+單流閥+MWD定向接頭+Φ88.9 mm無磁承壓鉆桿+Φ73 mm加重鉆桿×17根。無磁承壓鉆桿外徑為88.9 mm,而加重鉆桿節(jié)箍外徑為102~104 mm,環(huán)空間隙小,鉆具易緊貼井壁,造成鉆具與泥餅的接觸面積S較大。
同時,環(huán)空間隙過小,鉆井液排量受到限制,也給攜巖帶來一定影響。巖屑在井底聚集,造成泥餅虛厚,這也是該次事故的原因之一。
該井在調(diào)整柴油機轉(zhuǎn)速期間,停泵、停轉(zhuǎn)盤后未及時活動鉆具,井下鉆具靜止時間長達15 min,鉆具靜止時間過長,鉆具嵌入泥餅,其有效接觸面積S增大。
1)鉆井過程中應(yīng)減少鉆具在裸眼內(nèi)的靜止時間,如遇檢修設(shè)備或停泵、停轉(zhuǎn)盤等情況,應(yīng)盡量將鉆具起到上層套管內(nèi),或使鉆具處于活動、間歇活動狀態(tài)。對于預測的低壓、高滲透性砂巖井段,尤其要注意減少鉆具靜止時間。
2)對鉆井液密度應(yīng)進行合理的設(shè)計,在確保平衡地層壓力的前提下,應(yīng)盡可能降低鉆井液的密度,以有效降低鉆井液液柱與地層孔隙的壓力差,盡量實現(xiàn)近平衡鉆井。
3)實鉆過程中,應(yīng)做好地層壓力監(jiān)測,根據(jù)地層壓力系數(shù)及時對鉆井液的密度進行調(diào)整。
4)在“易卡井段”可采用防卡鉆具組合。如下部鉆具采用螺旋鉆鋌和加重鉆桿組合,利用螺旋鉆鋌表面的螺旋槽減少鉆鋌與井壁的接觸面積,并提供鉆井液的循環(huán)通道,同時,減少加重鉆桿與井壁的接觸面積。
5)重視“易卡井段”的井眼軌跡控制,做好跟蹤測斜措施,防止井斜角及方位角過大產(chǎn)生波浪形井眼軌跡,以使鉆具側(cè)向力過大。
6)及時做好鉆井液的性能測量,調(diào)整好鉆井液性能,在設(shè)計范圍內(nèi),確保鉆井液的低失水、低黏度及低含砂,保持良好的泥餅質(zhì)量,使泥餅具有較好承壓能力。
7)在保證井壁穩(wěn)定的前提下,應(yīng)盡量提高環(huán)空返速,提高鉆井液動塑比,確保井眼清洗效果;同時使用好固控設(shè)備,降低泥漿的無用固相,減少泥餅?zāi)Σ料禂?shù)。
8)對于攜巖不好的井段,應(yīng)及時進行短拉,以消除虛泥餅。
1)井下發(fā)生粘吸卡鉆的條件主要有:鉆井液液柱壓力、鉆具側(cè)向力之和與地層壓力之間存在較大壓差,鉆柱與泥餅之間存在較大接觸面積,泥餅?zāi)Σ料禂?shù)大。
2)對易發(fā)生粘卡的井段,預防是關(guān)鍵。針對粘吸卡鉆發(fā)生的條件,現(xiàn)場工程與泥漿方面應(yīng)緊密配合,從減少壓差、改善泥餅質(zhì)量、提高泥餅潤滑性等方面著手,降低發(fā)生粘吸卡鉆的幾率。
3)鉆井過程中,若發(fā)現(xiàn)鉆具摩阻增大,有粘吸卡鉆的征兆,應(yīng)及時分析原因并采取有效措施,避免惡化成卡鉆事故。