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提高發(fā)電廠液氨系統(tǒng)安全運(yùn)行的措施

2018-07-24 08:03:36陳增潤
電力安全技術(shù) 2018年6期
關(guān)鍵詞:液氨濾網(wǎng)氨氣

陳增潤

(國家電投集團(tuán)河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475000)

0 概述

隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高,防止大氣污染已成為重點(diǎn)工作。我國要求新建火電廠必須同步建設(shè)脫硝設(shè)施,要求已投產(chǎn)的電廠通過技術(shù)改造安裝脫硝裝置,并同步出臺(tái)了脫硝電價(jià)補(bǔ)貼政策和有史以來最嚴(yán)格的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)火電廠的煙塵、二氧化硫、氮氧化合物排放提出了更高的要求。

1 煙氣脫硝改造簡(jiǎn)介

為響應(yīng)國家號(hào)召,某公司對(duì)機(jī)組進(jìn)行煙氣脫硝改造。該公司2×600 MW機(jī)組均采用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的DG-1900/25.4-Ⅱ1型超臨界變壓直流爐、單爐膛、內(nèi)螺紋螺旋管圈水冷壁、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天島式布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。

機(jī)組每臺(tái)鍋爐出力為1 950 t/h蒸汽,煙氣量2.213 4×106N·m3/h(干態(tài)、6 %含氧量、標(biāo)準(zhǔn)狀況、設(shè)計(jì)煤種,省煤器出口)。煙氣脫硝裝置的出力按單臺(tái)鍋爐100 % BMCR工況設(shè)計(jì),煙氣脫硝裝置SCR系統(tǒng)應(yīng)能在鍋爐煙氣溫度316—427 ℃條件下連續(xù)運(yùn)行,煙道部分最大允許溫度為430 ℃;當(dāng)煙氣溫度低于306 ℃時(shí),停止噴氨。

該公司煙氣脫硝改造工程進(jìn)度:1號(hào)機(jī)脫硝裝置于2013-11-15實(shí)現(xiàn)168 h試運(yùn)行,2號(hào)機(jī)脫硝裝置于2014年3月底實(shí)現(xiàn)168 h試運(yùn),脫硝系統(tǒng)與脫硫改造工程同步完成。煙氣脫硝采用“高含塵布置方式”選擇性催化還原脫硝(SCR)法、雙煙道雙反應(yīng)器無脫硝旁路布置方式,還原劑采用氨。改造后,脫硝率不低于81 %(NOx為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6 %含氧量,干基),100 %煙氣脫硝,脫硝設(shè)備年利用小時(shí)為6 500 h,裝置可用率不小于98 %。

2×600 MW機(jī)組煙氣脫硝用氨作為脫硝還原劑,1套脫硝劑儲(chǔ)存、制備、供應(yīng)系統(tǒng)為2臺(tái)機(jī)組公用。該系統(tǒng)的液氨儲(chǔ)存能力為2×110 m3,液氨蒸發(fā)能力為2×400 kg/h。

2 氨區(qū)系統(tǒng)介紹及設(shè)備規(guī)范

2.1 液氨簡(jiǎn)介

脫硝裝置使用的液氨品質(zhì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB 536—2017《液體無水氨》的要求,如表1所示。

表1 液氨品質(zhì)參數(shù)表

(1) 液氨危險(xiǎn)性類別。液氨是第2.3類有毒物體。其火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性類別為乙類,與氟、氯等能發(fā)生劇烈反應(yīng),與空氣混合到一定比例時(shí),遇明火能引起爆炸,其爆炸極限為15.5 %—27 %。低濃度氨對(duì)呼吸道粘膜有刺激作用,高濃度氨可引起組織溶解性壞死,皮膚及上呼吸道粘膜化學(xué)性炎癥及燒傷、肺充血、肺水腫及出血等。

(2) 氨中毒癥狀。輕度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,聲音嘶啞、吞咽困難,頭昏、頭痛,眼結(jié)膜充血、水腫,口唇和口腔、眼部充血,胸悶和胸骨區(qū)疼痛等。重度中毒:吸入高濃度氨時(shí),可引起喉頭水腫、喉痙攣,發(fā)生窒息;與外露皮膚接觸可出現(xiàn)II度化學(xué)灼傷,眼瞼、口唇、鼻腔、咽部及喉頭水腫,粘膜糜爛、可能出現(xiàn)潰瘍。

(3) 液氨屬于易燃易爆危險(xiǎn)品。液氨儲(chǔ)存量超過10 t,即為重大危險(xiǎn)源。用氨作為脫硝還原劑的電廠必須有嚴(yán)格的安全保障和措施。液氨在廠內(nèi)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源,在廠外運(yùn)輸中對(duì)社區(qū)和環(huán)境構(gòu)成流動(dòng)危險(xiǎn)源,在安全方面具有特殊的要求。隨著安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的加強(qiáng),應(yīng)提高脫硝系統(tǒng)運(yùn)行和檢修工作的監(jiān)護(hù)級(jí)別,防止不安全事件的發(fā)生。

2.2 氨區(qū)簡(jiǎn)介

脫硝系統(tǒng)包括脫硝島(脫硝區(qū)和氨區(qū)),氨區(qū)按2×600 MW機(jī)組鍋爐100 % BMCR工況液氨耗量,設(shè)置2個(gè)110 m3的液氨儲(chǔ)存罐,設(shè)置2個(gè)蒸發(fā)能力為2×400 kg/h的液氨蒸發(fā)器。液氨蒸發(fā)用熱源為溫度為350 ℃、壓力為4.4 MPa的冷再過熱蒸汽,蒸汽經(jīng)自力式調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入液氨蒸發(fā)器,進(jìn)入液氨蒸發(fā)器的蒸汽壓力為1.6 MPa。另外,設(shè)置2個(gè)氨氣緩沖罐穩(wěn)定壓力。

液氨儲(chǔ)存、制備、供應(yīng)系統(tǒng)包括液氨卸料壓縮機(jī)、液氨貯罐、液氨輸送泵、液氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐、稀釋風(fēng)機(jī)、混合器、氨氣稀釋罐、廢水泵、廢水池等。系統(tǒng)提供氨氣為脫硝反應(yīng)使用。

液氨由液氨槽車送來,利用液氨槽車自身壓力及氨卸料壓縮機(jī)增壓的方式,將液氨由槽車輸入至液氨儲(chǔ)罐內(nèi)貯存,并利用液氨儲(chǔ)罐與液氨蒸發(fā)器之間的壓差,將液氨儲(chǔ)罐中的液氨輸送到液氨蒸發(fā)器內(nèi)。在液氨蒸發(fā)器內(nèi),通過盤管加熱水、換熱管加熱液氨,使液氨蒸發(fā)為氨氣(冬季通過液氨輸送泵將液氨輸送到液氨蒸發(fā)器),并通過氨氣緩沖罐來穩(wěn)定其壓力后經(jīng)管道送至稀釋系統(tǒng)稀釋,最終送入脫硝系統(tǒng)。液氨儲(chǔ)罐及氨氣蒸發(fā)系統(tǒng)緊急排放的氨氣則排入氨氣稀釋罐中,經(jīng)水吸收后排入廢水池,再經(jīng)由廢水泵送至電廠化學(xué)廢水處理系統(tǒng)處理。氨站設(shè)置氮?dú)獯祾?、置換系統(tǒng),液氨儲(chǔ)罐設(shè)置了儲(chǔ)罐超溫報(bào)警和超壓自動(dòng)噴淋降溫降壓系統(tǒng)。

2.3 氨區(qū)設(shè)備規(guī)范

氨區(qū)設(shè)備規(guī)范如表2所示。

表2 氨區(qū)設(shè)備規(guī)范

2.4 液氨蒸發(fā)器和液氨緩沖罐

液氨蒸發(fā)器將輸送來的液氨蒸發(fā)為氨氣,再輸送到氨氣緩沖罐中。液氨蒸發(fā)靠蒸汽加熱(表面式)。蒸發(fā)器上裝有壓力控制閥,將氨氣壓力控制在一定范圍,當(dāng)出口壓力過高時(shí),切斷液氨進(jìn)料。在氨氣出口管線上裝有溫度檢測(cè)器,當(dāng)溫度過低時(shí)切斷液氨進(jìn)料,使氨氣至緩沖罐維持適當(dāng)溫度及壓力。蒸發(fā)器裝有安全閥,防止設(shè)備壓力異常。液氨蒸發(fā)用熱源為溫度為250 ℃、壓力為4.0 MPa的過熱蒸汽。

從蒸發(fā)器蒸發(fā)的氨氣進(jìn)入氨氣緩沖罐,通過調(diào)壓閥減壓到一定壓力,再通過氨氣輸送管線送到鍋爐側(cè)的脫硝系統(tǒng)。液氨緩沖罐能為SCR系統(tǒng)供應(yīng)穩(wěn)定的氨氣,避免受蒸發(fā)器操作不穩(wěn)定所影響。

該公司2×600 MW機(jī)組煙氣脫硝改造工程自投運(yùn)以來,液氨系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定。

3 發(fā)現(xiàn)問題

2×600 MW機(jī)組液氨系統(tǒng)從2016-03-28開始頻繁出現(xiàn)故障,引起脫硝系統(tǒng)供氨量下降。一旦處理不當(dāng),將導(dǎo)致脫硝效率下降,或脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行;還可能造成液氨泄漏事故。

3.1 第1次故障

2016-03-28,首次發(fā)生A,B液氨蒸發(fā)器壓力降低的故障。

08:30,氨區(qū)A,B液氨蒸發(fā)器并列運(yùn)行,進(jìn)氨調(diào)門及旁路全開,蒸發(fā)器進(jìn)口壓力僅0.25 MPa。

08:48,運(yùn)行人員無任何操作,蒸發(fā)器進(jìn)口壓力開始緩慢升高。

09:45,蒸發(fā)器進(jìn)口壓力升至0.38 MPa后開始緩慢下降,觀察運(yùn)行。

12:35,蒸發(fā)器進(jìn)口壓力降至0.16 MPa,投運(yùn)1,2號(hào)液氨輸送泵,壓力未見回升。運(yùn)行人員就地檢查A,B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道結(jié)霜嚴(yán)重,懷疑管道內(nèi)部上凍,隨即退出1,2號(hào)爐脫硝混合器前氨氣壓力低跳脫硝保護(hù)。

13:30,設(shè)備維護(hù)部對(duì)A,B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道進(jìn)行外部加熱。

14:15,蒸發(fā)器進(jìn)口壓力開始緩慢回升。

15:00,維護(hù)人員準(zhǔn)備對(duì)液氨蒸發(fā)器B進(jìn)口濾網(wǎng)進(jìn)行清理,為防止氨區(qū)泄漏保護(hù)誤動(dòng),將該保護(hù)退出。液氨蒸發(fā)器B進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞情況如圖1所示。

圖1 液氨蒸發(fā)器B進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞情況

15:37,液氨蒸發(fā)器B進(jìn)口濾網(wǎng)清理后投運(yùn),液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力由0.11 MPa升至0.4 MPa。

16:20,維護(hù)人員對(duì)液氨蒸發(fā)器A進(jìn)口濾網(wǎng)進(jìn)行排污后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

3.2 第2次故障

2016-04-17,第2次發(fā)生A,B液氨蒸發(fā)器壓力降低的故障。

03:00,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)液氨蒸發(fā)器出口壓力為0.32 MPa,壓力偏低。因A,B蒸發(fā)器進(jìn)氨調(diào)門已全開,故開啟液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨旁路門,無效。發(fā)現(xiàn)進(jìn)氨管道有上凍現(xiàn)象,聯(lián)系維護(hù)人員處理。

06:20,液氨蒸發(fā)器出口壓力持續(xù)下降,匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)場(chǎng)分析原因?yàn)檎舭l(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)堵。退出1號(hào)脫硝混合器壓力低、氨泄漏聯(lián)關(guān)A、B氨罐出口門保護(hù),安排維護(hù)清理。

09:16,液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)清理后,蒸發(fā)器出口壓力回升至0.42 MPa,正常。液氨蒸發(fā)器處檢漏儀顯示27 ppm,不再下降;用便攜式檢漏儀就地實(shí)測(cè)無異常,且沒有液氨氣味。聯(lián)系熱工檢查為一次元件損壞,通知購買。匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后,投入1號(hào)脫硝混合器壓力低、氨泄漏聯(lián)關(guān)A,B氨罐出口門保護(hù)。

3.3 第3次故障

2016-04-27,第3次發(fā)生A,B液氨蒸發(fā)器壓力降低的故障。

13:40,維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理?,F(xiàn)場(chǎng)情況為:氨區(qū)A,B液氨蒸發(fā)器并列運(yùn)行,進(jìn)氨調(diào)門及旁路全開,A液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力0.16 MPa,溫度76 ℃,水位480 mm,進(jìn)氨管道結(jié)霜嚴(yán)重;A氨氣緩沖罐壓力0.16 MPa,溫度40 ℃。B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力0.10 MPa,溫度90 ℃,水位560 mm(滿),進(jìn)氨管道結(jié)霜嚴(yán)重;B氨氣緩沖罐壓力0.06 MPa,溫度20 ℃,B氨氣緩沖罐底部及排污管道結(jié)霜嚴(yán)重。

處理措施:立即關(guān)閉B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氣門,降低B液氨蒸發(fā)器溫度,關(guān)閉B液氨蒸發(fā)器補(bǔ)水門,降低B液氨蒸發(fā)器水位,全面檢查系統(tǒng)閥門,未見異常,投運(yùn)1,2號(hào)液氨輸送泵,壓力未見回升。由于A,B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道結(jié)霜嚴(yán)重,懷疑管道內(nèi)部液氨上凍造成堵塞管道,立即用軟管引來沖洗水對(duì)結(jié)霜嚴(yán)重的B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道外部沖洗,沖洗10 min,效果不大;用蒸汽軟管引來蒸汽加熱B液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道,開始效果不明顯,14:15時(shí)B蒸發(fā)器進(jìn)口壓力開始緩慢回升。繼續(xù)用蒸汽加熱進(jìn)氨管道,14:40時(shí)B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力回升至0.12 MPa,溫度降為79 ℃,水位450 mm,液氨蒸發(fā)器進(jìn)氨管道結(jié)霜情況減輕;A氨氣緩沖罐壓力回升至0.11 MPa,溫度回升到26 ℃。

因?yàn)樾Ч幻黠@,再次排查氨區(qū)系統(tǒng),把液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)可能堵塞列為重要排查目標(biāo)。先檢查B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng),經(jīng)過解列B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)、用氮?dú)獬浞种脫Q管道中的液氨,排出的液氨引發(fā)就地液氨報(bào)警器報(bào)警(液氨報(bào)警器報(bào)警值為30 ppm,就地最高指示為42 ppm),工作人員佩戴防護(hù)面具和膠皮手套,用銅扳手拆卸B蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)螺栓,取出濾網(wǎng)檢查,確認(rèn)濾網(wǎng)只有輕微的雜質(zhì),不會(huì)堵塞B蒸發(fā)器進(jìn)口?;匮b濾網(wǎng)完成氮?dú)庵脫Q投運(yùn),發(fā)現(xiàn)A,B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力同時(shí)升高至0.39 MPa左右,氨氣緩沖罐壓力也同時(shí)升高至0.42 MPa和0.38 MPa,檢查B液氨蒸發(fā)器溫度已降至58 ℃。繼續(xù)進(jìn)行A液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)檢查工作,發(fā)現(xiàn)A液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞嚴(yán)重,將清理干凈的濾網(wǎng)回裝后,投運(yùn)A液氨蒸發(fā)器,A,B液氨蒸發(fā)器進(jìn)口壓力升高至0.40 MPa。

4 原因分析

4.1 液氨蒸發(fā)器壓力降低原因分析

4.1.1 進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞

2016年3—4月,液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)發(fā)生了3次堵塞,從堵塞間隔時(shí)間來看,周期明顯縮短且有加重趨勢(shì)。每次堵塞后,需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行隔離、氮?dú)庵脫Q,然后進(jìn)行濾網(wǎng)清理。清理過程中均發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)被紅棕色結(jié)晶物堵塞,經(jīng)化驗(yàn),該顆粒物主要成分是Fe2O3。

4.1.2 未及時(shí)調(diào)整進(jìn)入蒸發(fā)器的蒸汽量

液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞后,出口壓力偏低,進(jìn)入蒸發(fā)器的液態(tài)氨減少,開大液氨進(jìn)口閥門無效,而由于未及時(shí)調(diào)整進(jìn)入蒸發(fā)器的蒸汽量,造成蒸發(fā)器溫度升高。這種情況若沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,很可能損壞液氨設(shè)備,造成液氨泄漏事故,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,存在液氨泄漏的安全風(fēng)險(xiǎn)和達(dá)標(biāo)排放不合格的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.3 故障直接原因分析

由于液氨系統(tǒng)自投運(yùn)以來,沒有發(fā)生過A,B液氨蒸發(fā)器壓力降低情況,所以一直沒有清理液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)。雖然有時(shí)某個(gè)液氨蒸發(fā)器溫度升高超過75 ℃,影響液氨蒸發(fā)器出力,但是由于氨區(qū)A,B液氨蒸發(fā)器并列運(yùn)行,只要有1個(gè)液氨蒸發(fā)器工作正常,就可以避免氨蒸發(fā)器壓力降低的情況;只有當(dāng)2個(gè)液氨蒸發(fā)器同時(shí)工作不正常時(shí),才會(huì)造成液氨蒸發(fā)器壓力降低。

4.2 液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)堵塞原因分析

4.2.1 未及時(shí)排出罐底雜質(zhì)

液氨儲(chǔ)罐供氨管路接至儲(chǔ)罐底部最低點(diǎn),隨著液氨儲(chǔ)罐使用時(shí)間的延長(zhǎng),液氨中的部分油污等雜物沉積在儲(chǔ)罐底部。如不及時(shí)排污,氨罐底部沉積的雜質(zhì)逐漸增多,會(huì)造成雜質(zhì)進(jìn)入液氨系統(tǒng)導(dǎo)致濾網(wǎng)堵塞。實(shí)際上,從2013年12月氨區(qū)投運(yùn)至故障頻發(fā)時(shí),液氨儲(chǔ)罐未進(jìn)行過排污。

4.2.2 出現(xiàn)鐵銹

理論上講,液氨不與碳鋼發(fā)生化學(xué)反應(yīng),脫硝系統(tǒng)使用的液氨純度為99.6 %,其中還有0.4 %雜質(zhì)和少量的水分。液氨中少量的水分會(huì)腐蝕碳鋼液氨儲(chǔ)罐,若運(yùn)行時(shí)間過長(zhǎng),不可避免地會(huì)出現(xiàn)鐵銹,從而進(jìn)入液氨系統(tǒng),加大濾網(wǎng)堵塞機(jī)率。

4.2.3 出現(xiàn)氨基甲酸氨

在充裝、排料及檢修過程中,氨罐容易受到空氣的污染??諝庵械难鹾投趸寂c氨發(fā)生反應(yīng)生成氨基甲酸氨,對(duì)碳鋼液氨儲(chǔ)罐有強(qiáng)烈腐蝕性,使鋼材表面鈍化膜損壞,腐蝕生銹加劇。

4.2.4 未清理進(jìn)口濾網(wǎng)

正如2.1.3所述,液氨系統(tǒng)自投運(yùn)以來,液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)從未清理過,也未造成A,B液氨蒸發(fā)器壓力同時(shí)降低的情況。這是因?yàn)锳,B液氨蒸發(fā)器并聯(lián)運(yùn)行,只有在A,B蒸發(fā)器濾網(wǎng)均堵塞且使2個(gè)液氨蒸發(fā)器工作均不正常后,才會(huì)造成A,B液氨蒸發(fā)器壓力同時(shí)降低的異常情況。

5 制定解決方案

(1) 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程規(guī)定,控制液氨蒸發(fā)器溫度在75 ℃以下、液氨蒸發(fā)器水位在480 mm左右。

(2) 制定液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)定期清理工作制度和流程。濾網(wǎng)定期清理周期暫定為半年1次,再根據(jù)濾網(wǎng)清理情況,最終確定定期清理周期。

(3) 增加液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)前后壓力表,運(yùn)行人員可以根據(jù)濾網(wǎng)前后壓差直觀了解濾網(wǎng)工作狀況。當(dāng)濾網(wǎng)前后壓差大時(shí),通知檢修人員清理濾網(wǎng)。

(4) 制定液氨儲(chǔ)罐定期排污工作制度和流程,及時(shí)排出氨罐底部沉積的雜質(zhì)。排污周期暫定為1年1次,再根據(jù)排污情況最終確定定期排污周期。

(5) 提高液氨品質(zhì),降低液氨中的鐵含量,以緩解液氨蒸發(fā)系統(tǒng)的堵塞。

(6) 利用定檢機(jī)會(huì)對(duì)液氨儲(chǔ)罐進(jìn)行清理。

6 實(shí)施方案

6.1 實(shí)施步驟

(1) 由發(fā)電運(yùn)行部監(jiān)督執(zhí)行,控制液氨蒸發(fā)器溫度和水位在正常范圍內(nèi)。

(2) 生產(chǎn)技術(shù)部制定液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)定期清理工作制度和流程后,由設(shè)備維護(hù)部執(zhí)行濾網(wǎng)定期清理工作。

(3) 由九龍公司負(fù)責(zé)增加液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)前后壓力表,使運(yùn)行人員直觀掌握濾網(wǎng)工作狀況。

(4) 由發(fā)電運(yùn)行部制定和監(jiān)督執(zhí)行液氨儲(chǔ)罐定期排污工作。

(5) 由九龍公司負(fù)責(zé)提高液氨品質(zhì),保證采購的液氨合格。

6.2 液氨儲(chǔ)罐清理

聯(lián)系河南省鍋爐壓力容器安全檢測(cè)研究院開封分院對(duì)2個(gè)液氨儲(chǔ)罐進(jìn)行定期檢查,同時(shí)對(duì)液氨儲(chǔ)罐徹底清理。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況來看,2號(hào)氨罐投運(yùn)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,懷疑罐內(nèi)雜物較多,決定首先對(duì)2號(hào)液氨罐進(jìn)行定期檢查。

6.2.1 2號(hào)氨罐清理

2號(hào)氨罐降液位,運(yùn)行優(yōu)先使用該罐并將該罐液降到0.4 m。由于該罐液氨中雜物多,為避免再次堵塞,影響脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行,將剩余液氨全部外排至廢水地坑。由于第1次對(duì)氨罐進(jìn)行置換,為保證置換工作順利有序進(jìn)行,外聘有經(jīng)驗(yàn)的人員到場(chǎng)指導(dǎo)工作。同時(shí),運(yùn)行和維護(hù)指派專人全程配合進(jìn)行具體的液氨外排和置換操作。

6.2.2 2號(hào)液氨儲(chǔ)罐置換

(1) 按規(guī)定辦理工作票和操作票,按照工作票和操作票規(guī)定進(jìn)行操作。將1號(hào)液氨儲(chǔ)罐與2號(hào)液氨儲(chǔ)罐隔離,并確認(rèn)各閥門關(guān)閉且做好防止開啟措施。退出有關(guān)保護(hù),氨區(qū)消防噴淋切至手動(dòng)位置。置換過程中,消防車全程值守。

(2) 連接消防水帶至底排處,在排污過程中打開消防水稀釋排放的殘余氨氣。

(3) 2號(hào)液氨儲(chǔ)罐排空后,在相關(guān)閥門前法蘭處加盲板,徹底隔離1,2號(hào)液氨儲(chǔ)罐。

(4) 氮?dú)庵脫Q步驟:連接液氮車,打開氮?dú)獬隹诳傞y;打開2號(hào)液氨儲(chǔ)罐液氨出口氣氮進(jìn)口吹掃一次閥、二次閥;當(dāng)2號(hào)液氨儲(chǔ)罐壓力達(dá)到0.5 MPa時(shí),關(guān)閉氮?dú)猓瑢?號(hào)液氨儲(chǔ)罐底部排污一、二次門各打開十分之一刻度,使2號(hào)液氨儲(chǔ)罐內(nèi)部氨、氮混合氣體排放至廢水池。重復(fù)以上步驟,直至2號(hào)液氨儲(chǔ)罐底部排污出口處用便攜式氨泄漏監(jiān)測(cè)儀測(cè)量濃度達(dá)到0后,置換工作結(jié)束。

6.2.3 清理2號(hào)氨罐

打開液氨儲(chǔ)罐人孔門,做活物試驗(yàn),確定罐內(nèi)無殘余有害氣體后進(jìn)行定檢、檢修清理工作。同步開展更換螺栓、安全閥校驗(yàn)、表計(jì)校驗(yàn)等工作。

6.2.4 2號(hào)液氨儲(chǔ)罐投入運(yùn)行

定檢、檢修清理工作結(jié)束后,對(duì)液氨儲(chǔ)罐注水,打壓至0.8 MPa,保持12 h。檢查無泄漏后,將液氨儲(chǔ)罐內(nèi)的水排空,打入氮?dú)?。在?chǔ)罐底排口處檢測(cè)氧含量小于3 %,注入液氨投運(yùn)。

6.2.5 1號(hào)液氨儲(chǔ)罐清理

對(duì)1號(hào)液氨儲(chǔ)罐定檢,開始檢修清理工作。全部工作結(jié)束后投入運(yùn)行。

7 實(shí)施效果

采取以上措施后,2臺(tái)液氨蒸發(fā)器進(jìn)口濾網(wǎng)再未發(fā)生堵塞問題,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常,解決了脫硝系統(tǒng)供氨量下降、脫硝效率下降甚至脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行的難題,提高了脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性,避免了液氨泄漏等不安全事件的發(fā)生,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性。

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