付朝霞
(北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)
某容量為200 MW的立式水輪發(fā)電機(jī)于1995年投運(yùn),定子額定電壓13.8 kV,定子額定電流9 288 A,額定轉(zhuǎn)速500 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速725 r/min,轉(zhuǎn)子額定電壓154 V,額定電流2 134 A。轉(zhuǎn)子為凸極式,轉(zhuǎn)子磁極為完全向心型,共6對(duì)。轉(zhuǎn)子磁極引線為多層軟銅片L形結(jié)構(gòu),每個(gè)磁極有1組長(zhǎng)引出線和1組短引出線,每組從磁極引出后分為2條軟連接,每條軟連接由14片0.5 mm×59 mm的銅片組成,每組共28片銅片。
該機(jī)組的轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)設(shè)置為投跳閘。
該機(jī)組數(shù)次在運(yùn)行中發(fā)生轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地跳閘故障,故障原因均為磁極引線軟連接單片撕裂,搭接到轉(zhuǎn)子鐵心或阻尼拉桿上,造成引線接地,如圖1所示。
檢查發(fā)現(xiàn),撕裂部位是磁極引線長(zhǎng)軟連接最外側(cè)銅片,且撕裂位置均為引線根部(磁軛側(cè)),如圖2所示。主要原因是該種型式的磁極軟連接在易出現(xiàn)裂紋的根部位置承受的離心應(yīng)力較高,且各層軟銅片受力不均,尤其是最外側(cè)銅片整體受力較大,如果再受外力碰壓損傷變形,則更易造成撕裂。
圖1 磁極引線軟連接撕裂
圖2 發(fā)生撕裂位置
在撕裂片數(shù)不多時(shí),可采取撕掉已經(jīng)發(fā)生撕裂的軟連接銅片的方法進(jìn)行處理。
在設(shè)計(jì)時(shí),磁極軟連接的載流密度留有一定的裕度,軟連接缺少數(shù)片不影響載流量,但應(yīng)符合DL/T 817—2014《立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程》中磁極引線缺失15 %需要更換引線的規(guī)定。以該臺(tái)機(jī)組為例,28片銅片最多只能缺失4片,撕掉4片后,若再發(fā)生撕裂就要更換引線。為了避免軟連接繼續(xù)撕裂,需要采取臨時(shí)措施,防止軟連接繼續(xù)撕裂后再次造成轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地跳機(jī)故障。
開(kāi)始時(shí),采取絕緣熱縮套管防護(hù)方式進(jìn)行處理,如圖3所示。但是,機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,熱縮套在離心力的作用下,徑向外側(cè)位移近三分之一,堆積在軟連接的根部,如圖4所示。
圖3 采取絕緣熱縮套管防護(hù)
圖4 運(yùn)行一段時(shí)間后的軟連接熱縮套
熱縮套堆積在根部,會(huì)不斷摩擦軟連接根部位置的表面絕緣漆。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)部分軟連接的根部已經(jīng)出現(xiàn)摩擦痕跡。若絕緣漆被磨掉,再有油碳、粉污或金屬屑等搭接,有造成磁極繞組接地或者短路風(fēng)險(xiǎn)。
因此,將熱縮套全部取下,另選其他方案。
經(jīng)過(guò)分析及多次試驗(yàn),采取浸環(huán)氧膠玻璃絲帶綁扎的方法,分別在軟連接的兩端和中間位置,半疊繞綁扎浸膠玻璃絲帶4圈,如圖5所示。
圖5 采取浸環(huán)氧膠玻璃絲帶綁扎
采用此方法處理后,提高了軟連接的整體性,均勻了各單片之間的受力,且經(jīng)過(guò)浸膠的玻璃絲帶綁扎牢固。經(jīng)過(guò)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證,能起到了良好的效果。
這種方法可作為臨時(shí)處理措施,但根本的解決方法是進(jìn)行引線換型,更換引線。
針對(duì)多層軟銅片L形結(jié)構(gòu)的磁極引線由于單片撕裂造成的轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地故障,采取將引線用浸膠玻璃絲綁扎的方法進(jìn)行臨時(shí)處理,效果良好。因該種型式的軟連接存在應(yīng)力集中位置相對(duì)固定及單片撕裂造成轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地的隱患,若要徹底解決,需要進(jìn)行引線換型,更換引線。