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德士古氣化爐帶水問(wèn)題探討

2018-07-17 07:00:58樊君誼張飛龍
關(guān)鍵詞:冷室煤漿爐溫

樊君誼,張飛龍

(1.神華新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831400;2.北京中科創(chuàng)新科技發(fā)展中心,北京 100049)

神華新疆化工有限公司的68萬(wàn)t/a煤基新材料特大型煤化工項(xiàng)目,是目前新疆第一個(gè)煤基新材料項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于新疆烏魯木齊市米東區(qū),該項(xiàng)目年產(chǎn)45萬(wàn)t聚乙烯、27萬(wàn)t聚丙烯 (其中4萬(wàn)t屬于回收再利用),并副產(chǎn)工業(yè)丙烷、混合碳四及碳五、硫磺、硫酸銨等高附加值產(chǎn)品。該項(xiàng)目的氣化裝置采用的是德士古水煤漿氣化,裝置包括6臺(tái)棒磨機(jī)(五開(kāi)一備),8臺(tái)氣化爐(五開(kāi)三備),氣化設(shè)計(jì)使用壓力為6.5MPa,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力合成氣(CO+H2,標(biāo)態(tài))為 53×104m3/h。

自原始投料以來(lái),氣化爐都不同程度的出現(xiàn)帶水現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了裝置的運(yùn)行,尤其隨著壓力和負(fù)荷的增加,這種帶水現(xiàn)象越趨于嚴(yán)重,常常迫使該裝置減負(fù)荷運(yùn)行,甚至停車。

帶水分為氣化爐帶水和洗滌塔帶水,洗滌塔帶水主要是由于氣化爐帶水導(dǎo)致洗滌塔液位升高波動(dòng),從而引起的帶水現(xiàn)象,本文主要討論氣化爐帶水。

所謂氣化爐帶水,即激冷室內(nèi)液相的水被合成氣大量夾帶至后序的洗滌塔內(nèi),使得氣化爐內(nèi)的激冷室液位嚴(yán)重低于工藝要求值,而洗滌塔內(nèi)液位嚴(yán)重超高,來(lái)不及排出,嚴(yán)重時(shí)洗滌塔內(nèi)的水和合成氣一并帶入下游工序的變換爐[1],使得變換的水難以排出,甚至水淹變換催化劑,不僅導(dǎo)致后工序停車,甚至使催化劑失活。而且在帶水過(guò)程中合成氣會(huì)將細(xì)灰?guī)胱儞Q爐,難以清除。出現(xiàn)這一現(xiàn)象后,工藝上通常采用加大高壓灰水、激冷水循環(huán)供水,加大氣化爐、洗滌塔底部大小黑水的排出量等措施來(lái)緩解系統(tǒng)工況的惡化,但始終未能奏效。

1 氣化爐帶水現(xiàn)象

(1)激冷水泵入口溫度和氣化爐激冷室底部大黑水出口溫度越來(lái)越接近,甚至一樣,激冷水進(jìn)入激冷室內(nèi)基本不換熱,系統(tǒng)逐漸出現(xiàn)帶水現(xiàn)象。

(2)氣化爐支撐板邊緣溫度下降,合成氣中夾帶的大量小水滴會(huì)帶走支撐板熱量[2],隨著下降管與上升管之間環(huán)隙堵塞,有時(shí)兩側(cè)溫度會(huì)出現(xiàn)偏差。

(3)氣化爐液位急劇下降,洗滌塔液位居高不下,洗滌塔補(bǔ)水量逐步降為零,水系統(tǒng)失調(diào)[3];

(4)氣化爐底部大黑水出水量劇減,這是由于去閃蒸系統(tǒng)的黑水流量和氣化爐激冷室的液位是設(shè)定的串級(jí)的,隨著激冷室液位降低時(shí),大黑水角閥會(huì)自動(dòng)關(guān)小,導(dǎo)致大黑水出水量減少[4]。

(5)出洗滌塔合成氣溫度偏高,合成氣量明顯偏高,這是由于氣化爐液位降低,高溫合成氣通過(guò)激冷水浴時(shí)間短,導(dǎo)致?lián)Q熱量少而引起的;同時(shí)當(dāng)氣化爐發(fā)生帶水時(shí),合成氣夾帶大量的水蒸氣,而水蒸氣中蘊(yùn)含著大量的潛熱,也造成了出口溫度偏高[5]。

(6)文丘里壓差變大,且波動(dòng)頻繁。激冷水帶水后進(jìn)入合成氣管道內(nèi),同時(shí)也將一部分細(xì)灰?guī)牒铣蓺夤艿?,由于有?xì)灰的存在而影響了氣流的通道,因而文丘里洗滌器壓差增大且波動(dòng)。

2 氣化爐帶水原因分析

2.1 氣化爐負(fù)荷

氣化爐負(fù)荷的高低對(duì)激冷室?guī)泻艽笥绊?。隨著氣化爐負(fù)荷的提高,其壓力、氣量也相應(yīng)的增大,但氣流通過(guò)的間隙未曾改變,負(fù)荷的增加會(huì)使合成氣的流速不斷增加,當(dāng)氣流對(duì)合成氣中液滴的夾帶能力超過(guò)其自身重力后,就會(huì)被帶出激冷室,從而造成氣化爐帶水現(xiàn)象。

高溫合成氣在激冷室的激冷過(guò)程中屬于二相流的沸騰傳熱過(guò)程。液體的過(guò)熱程度取決于加熱面的溫度和飽和蒸汽溫度之間的溫度差,當(dāng)溫差較小時(shí),液體僅出現(xiàn)輕微的沸騰現(xiàn)象,此時(shí)為對(duì)流傳熱;當(dāng)溫差增大時(shí),傳熱系數(shù)與熱流密度也隨之增大,此時(shí)為泡核沸騰傳熱;當(dāng)溫差增大到某一臨界值時(shí),蒸汽泡生成增多,眾多氣泡匯成一片,在加熱面上形成一層蒸汽膜,傳熱系數(shù)急劇下降,此時(shí)為膜狀沸騰傳熱,此時(shí)氣相中夾帶大量的水膜造成激冷室出現(xiàn)帶水問(wèn)題[1]。隨著氣化爐負(fù)荷的增加,激冷室中熱負(fù)荷強(qiáng)度增加。當(dāng)達(dá)到臨界值時(shí),傳熱方式由泡核沸騰傳熱轉(zhuǎn)為低效的膜狀沸騰傳熱。隨著傳熱能力下降,爐內(nèi)氣體隨之帶走大量的水。

本裝置設(shè)計(jì)的85m3/h煤漿流量為滿負(fù)荷條件,由于前期燒嘴壓差達(dá)不到預(yù)期目標(biāo),拱頂溫度過(guò)高,煤漿進(jìn)入氣化爐后反應(yīng)不充分,殘?zhí)己扛撸释ㄟ^(guò)增加負(fù)荷改變這一現(xiàn)象。目前實(shí)際的煤漿負(fù)荷最高可以達(dá)到98m3/h,合成氣產(chǎn)量最高達(dá)到單爐能力的130%。隨著負(fù)荷的增加,發(fā)現(xiàn)大部分氣化爐出現(xiàn)帶水的時(shí)間縮短。

2.2 氣化爐爐溫

在氣化爐操作過(guò)程中,爐溫的控制至關(guān)重要。一般來(lái)講,較高的爐溫有利于氣化反應(yīng),提高氣化爐反應(yīng)速率、產(chǎn)氣量、碳轉(zhuǎn)化率等。但是當(dāng)控制爐溫偏高時(shí),合成氣的溫度升高,增加了激冷室熱負(fù)荷強(qiáng)度,同時(shí)激冷水中的飽和水蒸氣也增加,總氣量增加,氣體流速也相應(yīng)加快。

而爐溫偏低時(shí),氣化反應(yīng)速率降低,碳轉(zhuǎn)化率降低,產(chǎn)氣量下降,粗渣殘?zhí)己扛撸速M(fèi)煤炭資源[6],同時(shí),較低的爐溫容易造成氣化爐錐底堵渣。

一般操作爐溫應(yīng)高于灰熔點(diǎn)50~150℃,φ(CH4)控制在(200~500)×10-6,正常狀態(tài)下的粗渣大小在 5~8mm的占總渣量的7%~8%。本裝置由于原煤的黏溫特性不好,為了防止渣口及鎖斗堵渣,在一段時(shí)間內(nèi),將φ(CH4)控制在200×10-6以內(nèi)操作爐溫后,發(fā)現(xiàn)氣化爐運(yùn)行出現(xiàn)帶水的周期更短,有的運(yùn)行10天之內(nèi),氣化爐就因帶水被迫停車。

2.3 原料煤的質(zhì)量

原料煤灰分的黏溫特性、反應(yīng)活性、內(nèi)水、灰熔點(diǎn)及主要特性,也至關(guān)重要,是造成本裝置氣化爐帶水的根本原因。煤灰的黏溫特性是造成氣化爐帶水的重要因素,合適的煤種,其煤灰的軟化溫度T2和流動(dòng)溫度T4應(yīng)至少保持在30℃以上,通過(guò)對(duì)本裝置原煤和煤漿槽煤漿灰分的灰熔點(diǎn)分析,T2與T4基本無(wú)溫差,大多數(shù)只有2℃之差。通過(guò)對(duì)煤灰分析,發(fā)現(xiàn)其中含有的Fe2O3、Al2O3、CaO含量偏高,SiO2含量嚴(yán)重偏低。這一組分造成燃燒室燃燒后的灰渣落入激冷室后,所形成的細(xì)灰較多,有的甚至不能瞬間凝固,就被合成氣帶入下降管和上升管的環(huán)隙中,并粘結(jié)在環(huán)隙上。當(dāng)前細(xì)渣含量比例偏高,粗細(xì)渣比例大概為2.5~3。圖1為因氣化爐帶水被迫停車后氣化爐上升管和下降管環(huán)隙堵塞圖。

圖1 氣化爐下降管與上升管環(huán)隙堵塞

本裝置采用的原料煤是新疆紅沙泉和黑山混煤,其配比為7∶3~8∶2,其中黑山的原料煤的灰熔點(diǎn)波動(dòng)范圍較大,較低時(shí)為1150℃,較高時(shí)為1350℃,從而導(dǎo)致了氣化爐操作溫度的波動(dòng)范圍較大。

紅沙泉煤的內(nèi)水含量較大,成漿性較差,制成的煤漿粘度較大,為了維持煤漿粘度,只能適當(dāng)降低煤漿濃度。

紅沙泉煤的可磨指數(shù)低,反應(yīng)活性大,黑山煤的可磨指數(shù)高,反應(yīng)活性相對(duì)較低。紅沙泉煤的可磨指數(shù)在110左右,黑山煤的可磨指數(shù)在40左右,兩種煤在可磨指數(shù)上算是極配。為了保證黑山煤的粒度,棒磨機(jī)內(nèi)加入的鋼棒量較多,煤漿中細(xì)顆粒和粗顆粒較多,中間性顆粒太少。

2.4 氧氣的調(diào)節(jié),氧氣壓力、流量波動(dòng)

為了保證煤漿進(jìn)入氣化爐內(nèi)充分霧化,通常中心氧體積分?jǐn)?shù)控制在15%~25%之間,中心氧含量過(guò)高,氣化爐火焰延長(zhǎng),合成氣進(jìn)入激冷室溫度會(huì)升高,所以在保證充分霧化的前提下應(yīng)該盡量減少中心氧量。

氧氣壓力、流量的頻繁波動(dòng)也會(huì)造成氣化爐帶水,本裝置的氧流量調(diào)節(jié)閥經(jīng)常波動(dòng),氧壓力、氧量波動(dòng)直接導(dǎo)致氣化爐內(nèi)溫度波動(dòng)。

2.5 氣化爐設(shè)備改造

對(duì)激冷室的改造可以增加激冷室的直徑[7],或加粗上升管的直徑[8,9],增加了環(huán)隙,降低了合成氣流速,減少了對(duì)合成氣中水團(tuán)的做功。

在氣化爐設(shè)計(jì)中,神華新疆化工有限公司采用的下降管較其他廠較長(zhǎng),故通過(guò)增加下降管底部的大鋸齒數(shù)目,將下降管管口在原來(lái)的基礎(chǔ)上上升200mm,在不規(guī)則的鋸齒作用下,減少激冷室水中生成的氣泡?,F(xiàn)階段已經(jīng)改造完成,目前帶水現(xiàn)象有所改善。

在激冷室還能增設(shè)破泡條,以減少激冷室水中生成的氣泡,改變膜狀傳熱。也能將上升管底部改成鐘罩形狀,可以改善原來(lái)的直通管的防堵效果。

由于系統(tǒng)水質(zhì)較差,容易在氣化爐激冷室內(nèi)壁和大黑水管線上生成垢片,隨著垢片的脫落,在高閃黑水入口角閥易被垢片堵塞,造成被迫減負(fù)荷或停車處理??梢詫?dāng)前單閥配置為一開(kāi)一備閥。

3 應(yīng)對(duì)措施

(1)在操作時(shí)應(yīng)以穩(wěn)定運(yùn)行為主,不能盲目增加生產(chǎn)負(fù)荷。氣化爐調(diào)整負(fù)荷應(yīng)遵循“少量多次”的原則平穩(wěn)的加減負(fù)荷,這不僅能防止氣化爐帶水,而且對(duì)系統(tǒng)長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行也極為有利。

(2)德士古氣化用煤雖說(shuō)范圍比較廣,但要保證原料煤的成漿性要好,煤灰的黏溫特性好,低灰分,灰熔點(diǎn)穩(wěn)定等方面的指標(biāo)。在使用配煤時(shí),還要保證幾種混煤的可磨指數(shù)接近,灰熔點(diǎn)接近等一些指標(biāo)。

(3)爐溫一般控制在煤灰熔點(diǎn)FT以上50~150℃為宜,不過(guò)也要根據(jù)煤灰的粘溫特性來(lái)調(diào)節(jié),保證燃燒室內(nèi)壁能夠達(dá)到“以渣抗渣”的功能,又能保證爐渣能在進(jìn)入激冷室后迅速結(jié)渣成塊,順利排出氣化爐。

(4)每次停車檢修中,應(yīng)聯(lián)系儀表人員重點(diǎn)檢查關(guān)鍵部位的調(diào)節(jié)閥和關(guān)鍵性儀表,比如氧氣流量調(diào)節(jié)閥、大黑水流量計(jì)、激冷水流量計(jì)、支撐板邊緣溫度計(jì)等。

(5)當(dāng)氣化爐出現(xiàn)帶水時(shí),應(yīng)該適當(dāng)降低生產(chǎn)負(fù)荷、適當(dāng)降低操作溫度,以減少因?yàn)樨?fù)荷和溫度造成的帶水現(xiàn)象,同時(shí)加大高壓灰水補(bǔ)水量、加大激冷水量、加大氣化爐錐底排黑量、加大洗滌塔底部排黑量,破壞造成氣化爐帶水條件的形成。在進(jìn)行操作過(guò)程中,要保證洗滌塔液位不能過(guò)高,以免造成洗滌塔二次帶水現(xiàn)象,同時(shí)氣化爐液位盡量穩(wěn)定且適當(dāng)?shù)慕档推湟何唬惨乐箽饣癄t液位過(guò)低而跳車。帶水非常嚴(yán)重時(shí),還需要盡快停爐檢修。

(6)嚴(yán)格控制灰水的工藝指標(biāo),保證水質(zhì)穩(wěn)定。盡可能的加大系統(tǒng)水的外排量和新鮮水的補(bǔ)水量。當(dāng)氣化爐生產(chǎn)負(fù)荷改變、氣化爐異常時(shí),要及時(shí)調(diào)節(jié)灰水系統(tǒng)的絮凝劑、阻垢分散劑的加入量。氣化爐帶水時(shí),更應(yīng)該保證高壓灰水泵入口阻垢分散劑的加入量。以防止激冷室環(huán)隙內(nèi)、大黑水管線結(jié)垢堵塞。

(7)保證鎖斗排渣系統(tǒng)正常運(yùn)行[4],并根據(jù)原煤灰分合理控制收渣、排渣時(shí)間,避免激冷室液相中的含固量的增加,避免合成氣將灰渣帶入環(huán)隙及洗滌塔等后系統(tǒng),同時(shí)也避免大黑水將粗渣帶入閃蒸系統(tǒng)。

4 結(jié)論

(1)氣化爐帶水時(shí),會(huì)有很多特征現(xiàn)象,早發(fā)現(xiàn)早糾正。

(2)造成氣化爐帶水的原因是多方面的,氣化爐負(fù)荷、操作溫度、原料煤、氧壓及氧氣流量、系統(tǒng)水質(zhì)等,在日常操作中采取相應(yīng)的防范措施,基本上杜絕了氣化爐帶水現(xiàn)象。即便是發(fā)生氣化爐帶水后,我們要根據(jù)實(shí)際情況判斷導(dǎo)致帶水的原因,進(jìn)行針對(duì)性的調(diào)整,以保證整個(gè)系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

(3)當(dāng)主原料煤無(wú)法改變時(shí),盡可能的尋找適合的配煤。同時(shí)也可以通過(guò)合理的設(shè)備改造,如增大上升管直徑、調(diào)整下降管高度及下部鋸齒的數(shù)目和大小、增設(shè)氣化爐去高閃角閥的備用角閥等,這些改造在一定程度上都可以減少氣化爐帶水。

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