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氨自動控制方式優(yōu)化技術(shù)

2018-06-27 10:16:04董俞宏
山東工業(yè)技術(shù) 2018年11期

董俞宏

摘 要:本文分析了超高壓中間再熱自然循環(huán)汽包爐CEMS系統(tǒng)測量不準導(dǎo)致氨自動控制退出的原因和處理措施,介紹了煙氣連續(xù)檢測系統(tǒng)CEMS的組成與測量分析。闡述如何確定取樣位置以及完善噴氨自動PID控制邏輯;從源頭解決影響氨自動控制投入的技術(shù)問題,提高脫硝噴氨自動投入率以及測量準確性。

關(guān)鍵詞:CEMS;氨自動;PID;脫銷

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.11.036

1 項目背景

氮氧化物對環(huán)境的污染已經(jīng)成為一個同益嚴重的全球性問題,它對大氣的影響主要有酸雨和較高的地面臭氧濃度,也參與形成空氣中的飄塵。作為氮氧化物排放主要源頭之一的火力發(fā)電廠進行有效的排放量控制對于保護大氣環(huán)境起到至關(guān)重要的作用,使得火力發(fā)電廠必須要進行脫硝項目的改造才能滿足此排放標準的要求。我廠#1、#2機組是投運超過二十年的老機組,采用上海鍋爐廠SG420-13.72-M419超高壓中間再熱自然循環(huán)汽包爐,實行了SCR改造使得老機組煥發(fā)了新生命,然而,受到鍋爐結(jié)構(gòu)及項目成本限制,脫硝系統(tǒng)沒有過多的考慮CEMS系統(tǒng)測量問題,投運后,出現(xiàn)了Nox等測量不準的難題。

2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其所存在的問題

2.1 煙氣連續(xù)檢測系統(tǒng)CEMS的組成與測量分析

經(jīng)過分析分析與論證,我廠在#1、#2機組的脫硝改造中,通過在空預(yù)器與省煤器之間直接安裝脫銷反應(yīng)器SCR,同時在催化元件入口處設(shè)置噴氨裝置來實現(xiàn)機組的脫銷功能,并且加裝一套CEMS煙氣分析系統(tǒng),分別抽取SCR反應(yīng)器的入口和出口煙氣進行采樣分析,得出下圖所示的一些煙氣成分的參數(shù),從而用來對實現(xiàn)噴氨自動控制與監(jiān)視。具體的布置如下圖:

當該系統(tǒng)投運一段時間后,脫硝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)( CEMS )監(jiān)測發(fā)現(xiàn)脫硝出口和入口的煙氣流量、NOx 濃度波動幅度大、不規(guī)律等現(xiàn)象。而且脫硝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)( CEMS )定期吹掃時,CEMS測量數(shù)據(jù)變化幅度大等,也會造成了噴氨調(diào)節(jié)門跟蹤不及時、NOx 濃度超標、噴氨量過大。噴氨量太多會造成設(shè)備腐蝕以及逃逸氨的數(shù)量過高等不良影響。以上這些問題的出現(xiàn)會令到噴氨系統(tǒng)經(jīng)常退出自動,脫硝率不及格等。

2.2 煙氣連續(xù)檢測系統(tǒng)CEMS的樣品取樣探頭選取位置不合理

我們發(fā)現(xiàn)#1、#2號爐的脫硝煙氣CEMS是直接在反應(yīng)器的入口和出口附近進行采樣的,入口煙氣的分析數(shù)據(jù)都比較穩(wěn)定準確,所以著重分析出口的煙氣取樣,引起上述影響的主要是出口煙氣分析出來的數(shù)據(jù)。脫硝出口CEMS抽樣探頭有兩個,現(xiàn)場實際的測點安裝分布如下圖:

上圖可知,原#1、2爐脫硝CEMS系統(tǒng)出口取樣點因與脫硝反應(yīng)區(qū)距離太近,抽取的煙氣沒有充分混合,因此CEMS測量的NOX波動大,也不能反映平均NOX,造成噴氨自動調(diào)節(jié)效果差,因此經(jīng)常出現(xiàn)#1、2爐脫硝出口NOX濃度偏高,脫硝效率偏低的情況

2.3 噴氨自動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與控制過程

噴氨自動調(diào)節(jié)采用的是典型的單回路自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),具體邏輯組成如圖3所示:

噴氨自動系統(tǒng)中,主要是手動設(shè)定脫硝率值,然后與實際測量計算的脫硝率進行比較計算,得出的值進過PID運算后直接控制噴氨調(diào)節(jié)閥來決定噴氨量的大小,實現(xiàn)脫銷率的自動控制。PID模塊中采用純比例調(diào)節(jié),使得系統(tǒng)有快速響應(yīng)的特點,同時對脫硝率實測值在手動時進行自動跟蹤,可實現(xiàn)手自動的無擾切換。此外還設(shè)有脫硝率實測值與設(shè)定值偏差大退自動,氨/空氣混合比過大退自動等保護,輸出閥門上下限限制等功能。

2.4 從上面的描述可以得出氨自動控制方式比較差的原因

(1)脫硝出口和入口的煙氣流量、NOx 濃度波動幅度大、不規(guī)律;

(2)脫硝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)( CEMS )定期吹掃時 CEMS 測量數(shù)據(jù)變化幅度大等,造成了噴氨調(diào)節(jié)門跟蹤不及時、NOx 濃度超標、噴氨量過大。

3 提出解決方案

(1)經(jīng)過討論分析,將#1、2爐脫硝出口CEMS系統(tǒng)取樣點后移到#1、2爐脫硫入口煙道,從脫硝出口,經(jīng)過省煤器、尾部煙道、電除塵至脫硫入口,長約180米,按煙氣流速22m/s,更換測點后,氨調(diào)節(jié)會出現(xiàn)9~10秒滯后,不影響。煙氣經(jīng)過鍋爐尾部煙道及電除塵后充分混合,煙氣中NOX濃度穩(wěn)定,CEMS測量穩(wěn)定,有利于噴氨自動調(diào)節(jié),改造后大大提高了噴氨自動調(diào)節(jié)投入率,確保了脫硝效率,NOX排放濃度達到了環(huán)保要求。

原#1、2爐脫硫原煙氣CEMS只測量SO2和O2兩種成份,經(jīng)研究分析儀與論證確認,在其分析儀內(nèi)可增加測量NO相關(guān)的氣室及傳感器即可實現(xiàn)NOx的測量。

在脫硫入口處進行脫硝出口煙氣的取樣,煙氣從脫硝出口,經(jīng)過省煤器、尾部煙道、電除塵至脫硫入口,使得煙氣得到充分的混合和凈化,繼而使CEMS分析系統(tǒng)測量出來的NOx等脫硝效果監(jiān)測數(shù)據(jù)真實而且穩(wěn)定,確保了噴氨自動調(diào)節(jié)不會再因為脫硝出口的數(shù)據(jù)測量問題而經(jīng)常退出自動,同時也消除了噴氨過多等的問題。

(2)在脫硝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)( CEMS )定期吹掃時,采取將CEMS分析儀表端進行保持處理;在CEMS 定期吹掃時,如果發(fā)生變負荷影響NOX量擾動,在恢復(fù)后會導(dǎo)致PID調(diào)節(jié)的波動,通過利用A、B側(cè)CEMS吹掃校準不同步,則A側(cè)吹掃通過B側(cè)替代,并進行差值疊加,解決了PID調(diào)節(jié)波動的問題。

同時把出口NOX的設(shè)定值與實際值偏差大切除噴氨調(diào)節(jié)閥自動的保護值適當放大,提高了脫硝噴氨自動投入率,從而提高了脫硝的合格率。

4 結(jié) 論

在我廠#1、2機組推廣應(yīng)用,脫硝出口煙氣取樣后移到脫硫入口煙道后,煙氣經(jīng)過空預(yù)器、電除塵等環(huán)節(jié)的充分混合后,使得包括NOx在內(nèi)的CEMS系統(tǒng)測量數(shù)據(jù)準確、穩(wěn)定可靠,消除了原來在反應(yīng)器出口取樣煙氣的粉塵大,NOx分布不均等造成的脫硝不穩(wěn)定的影響。

后移取樣點所得的NOx等穩(wěn)定數(shù)據(jù)引入到脫硝自動控制邏輯中,通過修改輸出低限限制,增大退自動偏差值等手段,優(yōu)化了自動調(diào)節(jié)的品質(zhì),取得了良好的效果。

通過解決噴氨自動調(diào)節(jié)經(jīng)常退出和脫銷系統(tǒng)過量噴氨的問題,節(jié)約了液氨,明顯減輕了空預(yù)器堵塞情況。提高了脫硝合格率,使我廠#1、2機組的煙氣排污可以滿足環(huán)保部最新《火電廠大氣污染物排放標準》的要求。

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