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電站驅動鍋爐給水泵用汽輪機改造

2018-06-26 11:56龔澤民
山東工業(yè)技術 2018年10期
關鍵詞:技術改造

龔澤民

摘 要:隨著社會的不斷發(fā)展,國家越來越重視節(jié)能的技術,從而落實好我國始終堅持著的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,火力發(fā)電廠汽輪機驅動給水泵節(jié)能技術是我國目前發(fā)電節(jié)能的重點技術,也是我國堅持可持續(xù)發(fā)展道路的具體表現(xiàn)。我國現(xiàn)役300MW及以上等級汽輪機煤耗較高,除大機組效率低外,老一批驅動鍋爐給水泵用汽輪機組效率不高也是影響因素之一。本文結合具體改造實例,闡述鍋爐給水泵用汽輪機改造對電廠大機組煤耗降低的實際意義。

關鍵詞:汽輪機驅動;鍋爐給水泵;提效;技術改造

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.10.007

0 前言

節(jié)能是國家發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針,而此發(fā)電廠作為高能耗企業(yè),節(jié)能減排勢在必行,燃料作為火力發(fā)電企業(yè)的“食糧”,是影響發(fā)電企業(yè)效益的關鍵所在,也是影響實現(xiàn)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營目標的關鍵因素?;痣姀S是耗煤大戶,為了達到國家對電力部門下達的在2020年內(nèi)使現(xiàn)役電廠每千瓦時平均煤耗低于310克的指標[1],發(fā)電廠的汽輪機組都應采取有效措施進行提效改造,節(jié)能降耗。

1 現(xiàn)狀

神華雁石發(fā)電有限責任公司現(xiàn)有2臺300MW等級汽輪機,其5#、6#機組給水泵小汽輪機分別于2009年12月及2010年2月投產(chǎn),我國早期生產(chǎn)的汽輪機, 由于當時設計水平有限,制造工藝粗、誤差大, 以及運行多年后通流部分動、靜部件的損傷變形等原因,造成汽輪機內(nèi)效率較低[2]。

機組改造前小汽輪機效率偏低,根據(jù)診斷結果計算6#機在THA工況下A給水泵小汽輪機的整機效率為75.14%,其中內(nèi)效率約為79.14%(不含機械損失)。B給水泵小汽輪機的效率為72.73%,其中內(nèi)效率約為76.73%(不含機械損失)。用戶計劃通過改造提高給水泵汽輪機效率,減少300MW機組抽汽段供給給水泵汽輪機的流量,提高300MW機組的內(nèi)效率,達到國家對大型火電發(fā)電廠機組的效率提高要求。

原機組運行中有以下缺陷:

(1)該給水泵小汽輪機設計成型年代早,葉片型線設計技術比較落后,通流葉型損失、二次流損失較大,壓力級效率低。

(2)給水泵小汽輪機子午面通流光順程度較差,流動損失較大。

(3)焓降分配和速比不合理,輪周效率偏低。

(4)后2級無隔板徑向汽封體,葉頂汽封形式老舊,漏汽損失大。

2 改造機理

(1)原機組通流級數(shù)為1調節(jié)級+5壓力級,通流級數(shù)較少,壓力級焓降分配不合理。新通流級數(shù)設計為1調節(jié)級+7壓力級,調整各級節(jié)圓直徑,優(yōu)化焓降分配和各級速比,提高級內(nèi)效率[3]。

(2)末級葉片以及次末級葉片采用全思維設計技術,使用新開發(fā)的扭葉片,降低葉片的葉型損失,提高單級內(nèi)效率。

因進行通流改造增加級數(shù)后,原汽輪機前后汽缸、轉子均不適用,故我方擬定的方案為更換汽輪機本體部分及部分輔機,在最小的改動范圍內(nèi)完成此次改造。

3 改造內(nèi)容

遵循“設備高效,節(jié)約投資”的原則,認真研究現(xiàn)場條件,通過多方案比較,提出最優(yōu)化的改造方案。

原有汽輪機拆除,更換新汽輪機,汽輪機附近汽水管路、油管路調整;冷凝器利舊,油箱利舊,更換油箱主油泵;更換、新增部分一、二次儀表;新增部分控制柜;DCS控制系統(tǒng)改造。改造施工方案如下:

(1)拆除大罩殼。

(2)汽管道在平臺以上1.5米位置切開,排汽管道在方圓節(jié)下方切開。

(3)拆除原小機附近汽水管路,拆除原小機附近油管路。

(4)拆除原小機需更換的傳感器,拆到接線箱端子,并做好標記

,以便新的傳感器接線,拆卸利舊的傳感器,并做好標記。

(5)拆除原小機的聯(lián)軸器罩殼及聯(lián)軸器,水泵側半聯(lián)軸器換新。

(6)拆除原小機,基架保留。

(7)基架前端內(nèi)側原有空腔進行植筋灌漿,預留兩個地腳螺栓孔。

(8)安裝新小機:基架后側磨平后放上3塊底板,再放新小機,對中后吊起新小機,基架后側配打6-φ12通孔,將3塊底板用6顆M10的螺栓與基架連接后周圍點焊固定,小底盤兩側配打6-φ39通孔,并用6顆M36的螺栓與基架連接,小底盤后側用3顆M36的螺栓與3塊底板連接,再次復核找中后小底盤與基架配打3-φ16錐銷,前軸承座座架下方二次灌漿。

(9)焊接排汽接管及進汽接管;將成品汽封管路與供氣、漏氣母管連接;將速關閥前、本體集汽箱輸水管連接;安裝、焊接汽輪機部分散件潤滑油管路,將保安油和高壓抗燃油成品油管路與現(xiàn)場母管連接,將取壓點開孔和與現(xiàn)場已有引壓管焊接。

(10)新小機新增軸承座氮氣油封系統(tǒng),現(xiàn)場焊接。

(11)油站改造:1#和2#油泵更換,濾油器后增加節(jié)流閥1個 。

(12)原電動盤車系統(tǒng)更換為現(xiàn)沖擊式盤車系統(tǒng),取消原來的就地和遠程控制,提供新的操作柱(含按鈕和指示燈),新盤車系統(tǒng)中有電磁閥1個,信號需接到中控控制。

4 改造結果

改造項目于2017年11月成功完成調試運行,改造后的汽輪機組不僅在運行操作中較原機組優(yōu)化了,根據(jù)《神華福能(福建雁石)發(fā)電有限責任公司6號機組能耗診斷試驗報告》中原給泵汽輪機入口流量20.44t/h,改造后給水泵汽輪機組入口流量19.79t/h,整機效率為83.1%,效率較之前提升了約4%。且該改造在原有項目基礎上只動了主機本體及極少部分輔機,減少了項目投資,通過業(yè)主經(jīng)濟性分析,該項目靜態(tài)回收周期3年。

5 結束語

該類水泵小汽輪機的改造,使得供電煤耗下降,不僅達到了國家要求節(jié)能降耗的標準,新增的上網(wǎng)電量,還能夠獲得不小的主營收入,既取得了良好的經(jīng)濟效益,也收獲了良好的節(jié)能降耗效果。

參考文獻:

[1]本刊訊.國家發(fā)改委發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》[J].電力與能源,2016(06):823.

[2]穆錦華.淺談現(xiàn)場汽輪機節(jié)能技術改造[J].寧夏電力,1996(01):6-15.

[3]李寶清,趙呂順,楊艦,王勝利.蘇制超臨界320MW汽輪機通流技術改造[J].熱力透平,2010,39(01):22-25.

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