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汽車加強板弧焊機器人工作站的設(shè)計

2018-06-24 09:39宮百香張洪博
制造業(yè)自動化 2018年6期
關(guān)鍵詞:梯形圖弧焊操作者

宮百香,張洪博

(長春工業(yè)大學(xué) 機電工程學(xué)院,長春 130000)

0 引言

焊接機器人具有高精度、高效率與高穩(wěn)定性等特點,同時也可以減少物耗與功耗、提高質(zhì)量、降低勞動強度、改善勞動環(huán)境進而降低整體成本,因此焊接機器人得到越來越廣泛的應(yīng)用[1]。機器人工作站是一個以焊接機器人為中心的綜合性高、集成度高、多設(shè)備協(xié)同運動的焊接工作單元[2]。目前,企業(yè)對機器人工作站的使用安全性、質(zhì)量可靠性、操作方便性給予了更高的關(guān)注。

論述了汽車加強板弧焊機器人工作站的布局及組成部分。設(shè)計了一種自動卸料結(jié)構(gòu),便于減輕操作者卸載物料的勞動強度、減少手工操作時間。利用三菱PLC對機器人工作站的控制系統(tǒng)進行設(shè)計,在設(shè)計的過程中充分考慮焊接過程中的安全與質(zhì)量要求。

1 弧焊機器人工作站布局

1.1 汽車加強板結(jié)構(gòu)

被焊接工件為汽車側(cè)圍加強板,如圖1所示,沖壓板的厚度為4mm,把手直徑為10mm,材料均為Q235,有A、B兩條對稱焊縫。采用MIG焊進行焊接。

圖1 汽車加強板

1.2 弧焊機器人工作站的布局

本文所設(shè)計的工作站主要包括:機器人系統(tǒng)(機器人本體、機器人控制柜、示教盒)、控制系統(tǒng)(PLC控制柜、HMI觸摸屏、操作臺)、安全系統(tǒng)(圍欄、安全光柵、安全鎖)、清槍器、夾具、排煙除塵系統(tǒng)(自凈化除塵設(shè)備、排煙罩、管路)。除此之外當焊接電流較大時,通常配置循環(huán)水系統(tǒng),用于焊槍的冷卻。

機器人本體是工作站的核心,弧焊機器人具有動作靈活、速度快、精度高等特點,特別對運動軌跡精度要求高,根據(jù)汽車加強板的焊接精度要求,采用FANUC M10iA機器人,抓重10kg,最大運動半徑1420mm,重復(fù)定位精度±0.08mm,為中空手腕關(guān)節(jié)型結(jié)構(gòu),機構(gòu)輕巧,運動范圍大,穩(wěn)定性較高。

弧焊機器人工作站通常采用雙工位或多工位設(shè)計,機器人與操作者與各個工位之間交替作業(yè),這種方式可以避免或者減少機器人的等待時間,提高生產(chǎn)效率。鑒于焊縫并不復(fù)雜,所以在焊接過程中無需使用變位機,這樣可以降低投入成本。工作站系統(tǒng)組成,如圖2所示。

2 焊接夾具的設(shè)計

工裝是弧焊機器人工作站的重要組成部分,其設(shè)計與制造水平直接影響焊接的質(zhì)量。設(shè)計焊接夾具時需要重點考慮焊接過程中的熱變形和焊接應(yīng)力的影響。焊接夾具要求有足夠的強度和剛度、夾緊可靠、操作靈活、便于拆卸工件,同時也要考慮便于制造、安裝及吊裝。在焊接夾具的本體設(shè)計中,注重采用輕量化設(shè)計,減輕工裝的重量,方便吊裝和移動。

圖2 弧焊機器人工作站主體結(jié)構(gòu)圖

2.1 結(jié)構(gòu)與夾緊設(shè)計

焊接夾具一般由四部分組成:定位結(jié)構(gòu)、夾緊機構(gòu)、夾具體和控制系統(tǒng)。

定位機構(gòu)如果設(shè)計不合理,會影響焊接的精度,汽車加強板屬于薄板焊接件,因此運用N-2-1理論進行定位,定位原件屬于磨損件,因此其進行滲碳處理,提高其耐磨性。

連接和固定工件均采用企業(yè)內(nèi)部的標準件,輔助工件選用國標件或者行業(yè)標準件,保證了良好的互換性。降低了企業(yè)的成本,也提高了設(shè)計的效率。

設(shè)計的焊接夾具如圖3所示,氣缸夾緊氣路圖如5所示。裝件操作順序:裝件(沖壓板)→氣缸2(點動)→裝件(把手)→氣缸3(手扳)→氣缸1(雙手啟動)→自動焊接。卸件操作順序:焊接完成→氣缸3→氣缸2→氣缸1→氣缸4→取件。

2.2 自動卸料機構(gòu)

為防止工件在焊接過程中產(chǎn)生竄動,因此焊接夾具定位原件與工件之間采用緊間隙配合或者過渡配合。采用此種配合方式,焊接后操作者取出工件比較困難,這樣就增加了勞動強度并且降低了工作站的使用效率,因此設(shè)計了自動卸料機構(gòu)。當焊接完成后,PLC傳遞信號,行程氣缸頂起,完成自動卸料。

圖3 夾具結(jié)構(gòu)圖

圖4 自動卸料機構(gòu)

3 控制系統(tǒng)設(shè)計

圖5 夾緊氣路圖

PLC具有穩(wěn)定可靠、價格便宜、功能齊全、應(yīng)用靈活方便、操作維護方便的優(yōu)點。因此在機器人工作站大多選用PLC進行系統(tǒng)控制。

3.1 控制系統(tǒng)設(shè)計

而本工作站有148個I/O點,需要較高的處理速度和信號傳遞速度,因此本文采用三菱FX2N-96MT完成對機器人工作站的控制,并通過CC-Link總線與工廠內(nèi)部的生產(chǎn)管理系統(tǒng)進行通訊。該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖6所示。

圖6 弧焊機器人工作站控制系統(tǒng)圖

3.2 控制系統(tǒng)程序設(shè)計

在工作站的設(shè)計過程中充分的考慮了,工作站操作的安全性、質(zhì)量保證性。I/O分配表(部分)如表1所示。

表1 I/O分配表(部分)

為保證操作者的安全,工作站設(shè)有光柵,維修鎖狀態(tài)監(jiān)測傳感器,為應(yīng)對危險情況設(shè)計急停功能。在焊接的過程中,如果有人進入焊接區(qū)域,PLC會向機器人工作站發(fā)出急停命令;在維修的過程中,機器人工作站不能運行;工作站設(shè)有多個急停按鈕,當機器人工作站產(chǎn)生危險時,便于將工作站及時停止。梯形圖如圖7所示。

壓縮空氣壓力過大或者過小都會影響焊接的質(zhì)量,本文利用壓力模塊,對系統(tǒng)的壓力進行控制,保證焊接的質(zhì)量。梯形圖如圖8所示。

圖7 急停梯形圖

圖8 空氣壓力監(jiān)控梯形圖

在焊接的過程中,焊渣會附著到焊槍上,如果不能及時清除會影響焊接的質(zhì)量,在設(shè)計工作站過程中,利用PLC的計數(shù)功能,經(jīng)過一定次數(shù)的焊接后自動進行清槍工作。梯形圖如圖9所示。

圖9 自動清槍梯形圖

4 結(jié)論

經(jīng)實際使用驗證:該工作站可以充分的保障操作者的安全,提高焊接質(zhì)量與穩(wěn)定性,有利于對現(xiàn)場的狀態(tài)進行監(jiān)控。為后續(xù)對弧焊機器人工作站的進一步智能化提供了參考。

[1]中國焊接協(xié)會成套設(shè)備與專用機具分會,中國機械工程學(xué)會焊接學(xué)會機器人與自動化專業(yè)委員會.焊接機器人實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2016,1.

[2]張英華.焊接機器人工作站的設(shè)計[J].電焊機,2014,44(5):104-106.

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