祁順仁,鞏玉政,周 洋,朱明杰,劉亞森,丁洪坤,張笑吟
塔里木油田公司開發(fā)事業(yè)部,新疆庫爾勒 841000
高含蠟原油外輸管道,在清管作業(yè)過程中會(huì)遇到卡阻的情況。本文以某油田某原油外輸管道清管工程為例,介紹了清管過程中遇到的問題處理、原因分析及改進(jìn)措施建議[1-2]。
原油外輸管道全長18.6km,規(guī)格型號D273mm×7 mm,20#鋼,輸送壓力PN 4 MPa,采用泡沫保溫,于1993年10月建成投運(yùn),設(shè)有3座閥室,見圖1。由于產(chǎn)量及原油物性變化,2014年11月外輸管道出現(xiàn)析蠟堵塞造成外輸回壓升高的問題,2015年1月結(jié)合沿線地面配套及電力線路,在1#閥室位置增加加熱爐,進(jìn)一步提高管輸溫度,2015年2月仍出現(xiàn)回壓升高問題。2015年11月對原油外輸管道增加了清管收發(fā)裝置,考慮通過定期通球解決管道蠟堵問題。
由于各采油單井原油物性差異,不同時(shí)期開井狀況變化較大,某聯(lián)合站外輸油油品物性不穩(wěn)定,目前聯(lián)合站外輸原油約15~18 m3/d,外輸壓力0.6 MPa,原油析蠟點(diǎn)為21℃,外輸溫度75℃,中間加熱溫度75℃,末端接收溫度35℃。
圖1 某聯(lián)合站外輸管道示意
初期通球方案是從起始點(diǎn)發(fā)球,在末端收球。通球前1個(gè)月就逐步建立1 800 m3原油庫存,并提前1天大排量外輸1 000 m3,對管道暖管。根據(jù)以往清管經(jīng)驗(yàn),對于液體管道,清管器過盈量選取1%~2%,以減少清管阻力。
清管第1天將清管器放入發(fā)球筒,自發(fā)球筒至2#閥室清管工作較為順利。在距離3#閥室3.5 km處出現(xiàn)卡堵,通過不間斷向2#閥室加注熱油,提高清管器動(dòng)力,并在3#閥室加注熱油對后級堵塞管道進(jìn)行熔蠟,第5天到達(dá)收球筒,全程通球時(shí)間合計(jì)約116 h。清管作業(yè)計(jì)劃用時(shí)24 h,實(shí)際用時(shí)116 h,解堵時(shí)間87 h。初次通球過程詳細(xì)記錄見表1。
表1 初次通球過程詳細(xì)記錄
(1) 油品物性差。密度為0.83 g/cm3、含蠟質(zhì)量分?jǐn)?shù)13.7%、膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.56%、瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)4.65%,凝點(diǎn)12℃,析蠟點(diǎn)21℃。
(2)原油外輸量小。外輸管道容積940 m3,日均外輸量400 m3左右,原油需在管道內(nèi)運(yùn)行56.4 h,流速為0.094 m/s,導(dǎo)致瀝青、蠟、膠質(zhì)等重組分在管壁析出。
(3)管道地理走勢曲折(見圖2),導(dǎo)致原油析出重組分沉積,卡阻位置發(fā)生在管道爬坡位置。
圖2 管道地理走勢曲線
(4)首次清管。未進(jìn)行系統(tǒng)全面的分析,應(yīng)急處置準(zhǔn)備不充分,清管通球前風(fēng)險(xiǎn)識別不全面,導(dǎo)致在采取臨時(shí)措施時(shí),特種車、罐車等機(jī)具組織滯后,影響了作業(yè)時(shí)間。
使用后級摻稀法解決管道淤積問題,效果良好。液體管道通球阻力較大,采用1%~2%過盈量的清管器,降低了通球阻力。但對于高含蠟外輸管道通球,應(yīng)做好卡球準(zhǔn)備,協(xié)調(diào)所需車輛達(dá)到備用狀態(tài),以縮短通球時(shí)間;應(yīng)結(jié)合閥室位置實(shí)施分段排液,減少后級管道內(nèi)固體蠟的含量;應(yīng)考慮在通球前加入分散劑,以進(jìn)一步減少管道內(nèi)固體蠟的含量。
(1)采取分段排液的方式進(jìn)行通球。分別在3個(gè)閥室預(yù)留頭進(jìn)行排液操作,以減少后級管道內(nèi)固體蠟含量,排液定在清管器到達(dá)距離各閥室500 m位置時(shí)開始。
(2)鑒于1#閥室位置電力線路等設(shè)施較為完善,計(jì)劃在1#閥室新增加藥橇,連續(xù)加注采油解堵劑5 t,以進(jìn)一步減少管道內(nèi)固體蠟含量。
(1) 通球前1個(gè)月逐步建立1 800 m3原油庫存,并提前1 d大排量外輸1 000 m3,對管道進(jìn)行暖管。
(2)兩輛罐車在1#閥室就位,并且已從排液甩頭完成接液管道連接,完成2#、3#閥室排液接口甩頭流程,保證罐車到位后可以直接排液。聯(lián)系泵車1輛,用于在發(fā)生堵塞時(shí)解堵。
(3)通球開始后,同時(shí)在1#閥室加熱爐進(jìn)口處加注采油解堵劑,加注量為3 m3/h,加注1.5 h,見圖3。
圖3 1#閥室加藥示意
(1)第一段排液。清管器發(fā)出后到達(dá)距離1#閥室500 m位置,關(guān)閉下游流程,導(dǎo)通進(jìn)罐車流程進(jìn)行排液。第一段用時(shí)9 h。
(2)第二段排液。待清管器到達(dá)1#閥室位置,導(dǎo)通流程,下游繼續(xù)進(jìn)行通球作業(yè),由于夜晚人員疲勞、跟球疏忽,在2#閥室位置排液未按計(jì)劃執(zhí)行,在清管器距離2#閥室200 m位置開始排液。第二段用時(shí)8 h。
(3)第三段排液。待清管器到達(dá)2#閥室位置,導(dǎo)通流程,下游繼續(xù)進(jìn)行通球作業(yè),在2#閥室位置排液按計(jì)劃進(jìn)行,但管道回壓明顯升高,外輸量由最初30 m3/h降至18 m3/h。清管器到達(dá)3#閥室用11 h。導(dǎo)通下游流程后在距離收球筒300 m位置卡球。通過不間斷向2#閥室加注熱油,提高清管器動(dòng)力,并在收球筒位置加注熱油對后級堵塞管道進(jìn)行熔蠟,解堵成功,解堵用時(shí)18 h。見表2。
表2 第二次通球過程詳細(xì)記錄
在本次通球過程中,根據(jù)外輸量定位和根據(jù)現(xiàn)場清管器跟蹤儀器跟蹤定位,兩者數(shù)據(jù)基本吻合,定位效果較好。分段收液、加注瀝青分散劑減少了管道內(nèi)的淤積物,保證了通球順暢,但2#閥室未及時(shí)收液,導(dǎo)致在最后約300 m的距離內(nèi)卡球。提前考慮了卡堵風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)備了解堵車輛,整個(gè)解堵過程相比第一次節(jié)約了69 h。
第二次通球方案的實(shí)施盡管取得了上述良好的效果,但也仍然存在以下需要進(jìn)一步改進(jìn)之處:
(1)堵球發(fā)生在夜晚,人員跟球也在夜晚,人員疲勞,視線不良,且夜晚操作風(fēng)險(xiǎn)較高,造成2#閥室未及時(shí)排液??赏ㄟ^流程切換,盡可能保持在白天通球,減少夜晚通球作業(yè)。比如可在1#閥室或2#閥室檢測到清管器后,通過讓原油走過濾器流程保持正常外輸,以便第二天再組織繼續(xù)通球。
(2)采用分段收液雖然產(chǎn)生了一定效果,但排出物黏稠,進(jìn)入罐車后卸車?yán)щy,DN50排液管道阻力大,造成外輸回壓高,排量降低。以后可考慮采用分段通球方式,依次為:2#閥室發(fā)球至收球筒,1#閥室發(fā)球至收球筒,聯(lián)合站發(fā)球至收球筒。這樣可進(jìn)一步減少蠟在管道內(nèi)的積聚,減少清管器的阻力,避免分段排液產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。另外還應(yīng)考慮完善1#、2#閥室流程。
(3)對清管器后流程的壓力關(guān)注不夠,未及時(shí)判斷清管器出現(xiàn)卡堵的趨勢。當(dāng)收球筒壓力升至0.5 MPa或3#閥室壓力升至0.75 MPa時(shí),可提前準(zhǔn)備在3#閥室或收球筒位置注熱油,以預(yù)防在清管器后管道至總外輸管段發(fā)生堵塞。
通過本工程實(shí)踐,得到了以下經(jīng)驗(yàn)體會(huì):
(1)具備分段通球條件的管道最好選擇分段通球,并優(yōu)先考慮從后級開始通球,完成后再對前一級通球。
(2)通球作業(yè)時(shí)間最好安排在白天進(jìn)行,避免白班、夜班工作人員交接,這樣便于固定各小組作業(yè)人員,并讓作業(yè)人員保持良好的精神與體力狀態(tài),減少通球過程的人力投入。
[1]劉凱,馬麗敏,鄒德福,等.清管器應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2007(5):41-42.
[2]胡明,胡劍,譚力文.北內(nèi)環(huán)清管過程中清管球滯留問題研究[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2010(5):48-51.