倪獻(xiàn)峰 耿志民 馬志強(qiáng)
摘 要:進(jìn)口組合連桿拉床采用雙床身、雙溜板,360度回轉(zhuǎn)工作臺的結(jié)構(gòu),刀座上裝有54把各種型號拉刀,一次行程可完成連桿9個外形面、切斷、剖分面加工、鍵槽加工等多個加工內(nèi)容,相當(dāng)于一臺拉削加工中心,設(shè)備制造難度奇高,通過研究,采用國產(chǎn)化設(shè)備予以替代,滿足工藝要求。
關(guān)鍵詞:連桿;專用拉床;國產(chǎn)化;替代
中圖分類號:TG376 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)08-0070-01
1 問題提出
我公司機(jī)加車間有一臺從德國進(jìn)口的某品牌專用雙溜板拉床,是1986年投入使用,該設(shè)備制造先進(jìn),布局合理、工藝先進(jìn),可同時完成連桿9個外形面、切斷、拉鍵槽、拉剖分面等多個加工內(nèi)容,加工效率高,拉削出的鍵槽公差等級為3級,加工尺寸穩(wěn)定,一致性較好。其加工能力是十幾臺銑床加工的總和,質(zhì)量穩(wěn)定、一致性好,如分解加工,需要十幾臺銑床和相應(yīng)多的操作人員才能完成,可以節(jié)省大量的人力、物力。
但該設(shè)備經(jīng)過20多年的連續(xù)超負(fù)荷使用,設(shè)備性能、加工精度已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的下降,存在:加工出的零件質(zhì)量難以滿足精度要求,設(shè)備故障率明顯上升,加工過程中振動大、刀具消耗、油料消耗異常增加等許多問題。另外,該設(shè)備的節(jié)拍也不能滿足后面工序需求,還有該設(shè)備加工品種較單一,一些新產(chǎn)品連桿需靠外委加工,并且,隨著公司新工業(yè)園的開工建設(shè),連桿的數(shù)量和品種會進(jìn)一步增多,這種矛盾會更加突出,所以急需采用新的加工方案或采購新設(shè)備,來緩解該矛盾。該設(shè)備已經(jīng)成了制約機(jī)加車間生產(chǎn)線生產(chǎn)的瓶頸工序。但若采購新設(shè)備,存在國外同類設(shè)備報價太高,投資大;而國內(nèi)拉床制造廠報價雖然比進(jìn)口的低,但缺乏制造同類設(shè)備經(jīng)驗(yàn)的矛盾。若想國產(chǎn)化應(yīng)用成功,必須在加工工藝上進(jìn)行創(chuàng)新,想辦法降低拉床的制造難度。所以,準(zhǔn)備通過研究攻關(guān),想辦法通過創(chuàng)新,簡化設(shè)備結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。
2 國內(nèi)外技術(shù)和制造能力分析
通過多方調(diào)研,我們對國內(nèi)幾家拉床制造商進(jìn)行了調(diào)研和交流,我們綜合考慮國產(chǎn)拉床廠家設(shè)備制造能力、成功案例,并結(jié)合我們公司加工工藝、生產(chǎn)場地等現(xiàn)狀,進(jìn)行調(diào)研分析,對收集來的資料論證后認(rèn)為,若想實(shí)現(xiàn)連桿專用拉床國產(chǎn)化替代,需解決以下難點(diǎn)問題:
(1)國內(nèi)廠家模仿生產(chǎn)垂直布置雙滑臺拉床的風(fēng)險太大;(2)工作臺360度回轉(zhuǎn)引起的液壓軟管、線路纏繞問題;(3)重復(fù)定位誤差問題;(4)對中裝置替代問題;(5)夾具結(jié)構(gòu)、形式復(fù)雜問題。
3 解決問題初步思路
針對國內(nèi)廠家模仿生產(chǎn)垂直布置雙滑臺拉床的風(fēng)險太大問題采取解決的思路:通過工藝優(yōu)化,在不增加其它設(shè)備的前提下,調(diào)整工序內(nèi)容,減少拉刀數(shù)量,設(shè)計(jì)方案用單滑臺拉床替代進(jìn)口品牌雙滑臺拉床,降低設(shè)備制造難度,具體為:
(1)調(diào)整減少毛坯外形面余量 。三個定位凸臺余量分別減少1.5mm,小頭去重面直接鍛造到最小尺寸,取消連桿小頭側(cè)定位面、端定位面、小頭去重面的粗精拉內(nèi)容,定位面到小頭孔中心的尺寸調(diào)整到前面15序拉削定位面和25序鏜小頭孔保證。(2)連桿40序加工前大頭孔為橢圓。取消原30序連桿拉斷前兩次定位裝夾,分別鏜上下半圓孔工序內(nèi)容,改為連桿拉斷后,連桿蓋、體合裝,一次安裝鏜孔,利用原30序組合鏜床,在不增加設(shè)備的前提下,用鏜連桿大頭孔工藝替代原拉削蓋體上下半圓弧工藝。
經(jīng)與毛坯制造商進(jìn)行充分交流后,認(rèn)為可以將連桿毛坯小頭去重臺面尺寸在鍛造時直接控制到最小值,取消該部位拉削內(nèi)容,同時取消相應(yīng)的加工刀具,該部分加工內(nèi)容可不在拉床上加工,直接在連桿分組時,在去重機(jī)上加工。取消連桿小頭側(cè)定位面、端定位面、小頭去重面的粗、精拉削內(nèi)容,將該部分加工內(nèi)容分解,定位面到小頭孔中心的尺寸調(diào)整到前面15序拉削定位面和25序鏜小頭孔保證。取消原30序連桿拉斷前兩次定位裝夾,分別鏜上下半圓孔工序內(nèi)容,改為連桿拉斷后,連桿蓋、體合裝,一次安裝鏜孔,用粗精鏜連桿大頭孔工藝替代原拉削工藝,同時把一些新刀具和新技術(shù)可以應(yīng)用到連桿的加工中,從而起到簡化連桿線加工工藝、降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率的作用,為驗(yàn)證該工藝,我們專門設(shè)計(jì)了4根刀桿,安裝到車間原有的四軸鏜床上進(jìn)行了加工驗(yàn)證,效果良好。通過以上調(diào)整,需要的拉刀數(shù)量可從54把降到37把,并且拉削力最大的拉削連桿上下半圓弧的4把直徑φ73的圓拉刀也予以取消,拉削力也降低了一半以上,使單滑臺替代成為可能。
3.1 液壓軟管、線路隨夾具回轉(zhuǎn)過程中纏繞問題解決
國外拉床工作臺下面采用油路分配器,使工作臺與夾具的液壓管路系統(tǒng)集成化,夾具上沒有外連油管,回轉(zhuǎn)工作臺工作時,連續(xù)同向旋轉(zhuǎn),存在液壓管路纏繞的影響,這種形式制造難度較大,后期維修也較麻煩,所以通過反復(fù)論證,考慮將設(shè)備工作臺360度連續(xù)回轉(zhuǎn)改為90度正反轉(zhuǎn),不但可以有效解決液壓管路纏繞的問題,還可以解決加工節(jié)拍問題。
3.2 重復(fù)定位誤差問題的解決(拉床切斷連桿體)
進(jìn)口設(shè)備零件一次定位,夾具隨工作臺360度旋轉(zhuǎn),在兩個溜板工作下實(shí)現(xiàn)連桿的半切開和完全切開,定位誤差小。而采用單溜板結(jié)構(gòu),因考慮設(shè)備行程和換刀因素,零件需兩次定位,存在重復(fù)定位。半切開與全切開采用兩次定位,兩次定位方式相同,存在重復(fù)定位誤差,加工精度低,容易造成全切時打刀。解決思路如下:
切開定位:連桿半、全切開原采用連桿端面“F”、大頭孔中圓、小頭孔定位,建議改為連桿端面“F”、大頭側(cè)定位、小頭孔定位,大頭側(cè)定位面在半切開時與半切開槽同時拉削,相對位置準(zhǔn)確,在全切開連桿時采用此面定位,可減少定位誤差,避免打刀。
3.3 對中裝置問題解決的思路
改變連桿蓋、體對中推靠裝置形式。連桿蓋拉鍵槽和剖分面時,原采用:端面、螺栓座面和蓋內(nèi)孔半圓定位,需要在設(shè)備上加對中推靠裝置,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,新設(shè)備采用端面、螺栓座面和打字面定位,蓋體推靠裝置隨夾具旋轉(zhuǎn)。
3.4 夾具結(jié)構(gòu)、形式復(fù)雜問題
進(jìn)口某品牌拉床采用兩套夾具,每套夾具上有四個工位,不同工位間相互位置關(guān)聯(lián)性很強(qiáng),兩套夾具間的相互位置精度也存在關(guān)聯(lián)性,精度的保證、調(diào)整難度大,不同夾具間的尺寸一致性調(diào)整非常繁瑣,對夾具的設(shè)計(jì)、制造,零部件的加工、裝配精度要求非常高。而國產(chǎn)替代方案思路為采用一套夾具,不存在兩套夾具間的相互位置關(guān)聯(lián),消除了使用兩套夾具加工精度一致性調(diào)整的難度。
4 實(shí)施效果
針對以上研究思路,逐條進(jìn)行了論證,認(rèn)為方案可行性較強(qiáng),我們和國內(nèi)某設(shè)備制造商進(jìn)行合作,采用單滑臺替代了進(jìn)口品牌拉床的雙滑臺,設(shè)備工作臺360度回轉(zhuǎn)改為90度正反轉(zhuǎn),取消了對中、推靠裝置,一套夾具替代兩套夾具,拉床的制造難度大大降低,最終實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代。目前,設(shè)備已按照原思路要求制造、安裝完畢,加工精度滿足工藝要求,現(xiàn)已用于生產(chǎn)。另外,部分成果,也應(yīng)用到了原進(jìn)口品牌拉床上,實(shí)現(xiàn)了刀具簡化,設(shè)備拉削振動減小,有效延長了該設(shè)備的使用壽命。
5 經(jīng)濟(jì)效益分析
國產(chǎn)設(shè)備價格僅為國外進(jìn)口同類設(shè)備的十分之一,某進(jìn)口品牌拉床在1985年采購時,就需要人民幣約1000多萬元左右。
該設(shè)備因?yàn)榈毒吆喕?,刀具?shù)量減少了17把(價值15000元/套),每月使用一套計(jì)算,每年可節(jié)約刀具費(fèi)用180000元。
6 進(jìn)口拉床國產(chǎn)化替代應(yīng)用結(jié)論
通過研究使進(jìn)口組合拉床得到成功的國產(chǎn)化替代應(yīng)用,截止目前,國產(chǎn)化設(shè)備已加工連桿50萬支左右,設(shè)備的節(jié)拍、精度、安全性、操作方便性等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過進(jìn)口的某品牌拉床。另外,替代方案的部分成果,也應(yīng)用到了進(jìn)口拉床上,取消了拉削上下半圓等內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)了刀具簡化,拉削振動減小,改善了設(shè)備的加工狀況。產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時國產(chǎn)拉床還具備調(diào)整維護(hù)簡單等國外設(shè)備不可比擬的優(yōu)點(diǎn),該設(shè)備和技術(shù)不但解決了生產(chǎn)線的瓶頸問題,節(jié)約了資金,同時吸收了進(jìn)口設(shè)備制造的先進(jìn)理念,為我們和設(shè)備制造商積累了大量的寶貴經(jīng)驗(yàn),它的推廣應(yīng)用必將對我們的加工工藝、設(shè)備制造水平提升具有非常積極的作用。