左立娜(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
大慶長垣南部油田主要發(fā)育二三類薄差油層,經(jīng)過多年的水驅(qū)開發(fā),呈多層交互式高含水分布,層間矛盾與平面矛盾突出,油井控水難度大,無效循環(huán)嚴(yán)重。常規(guī)堵水雖然能夠?qū)崿F(xiàn)高含水層的封堵[1],但是調(diào)整時需要起管柱作業(yè),另外在堵掉高含水層的同時也堵掉了主產(chǎn)液層,導(dǎo)致全井產(chǎn)量下降,如何實現(xiàn)“堵而不死”成為了解決問題的關(guān)鍵。為此研究并應(yīng)用電控配產(chǎn)技術(shù),對油井端進(jìn)行電控分層及合理調(diào)整,從而減緩層間及平面矛盾,抑制高滲透高含水層產(chǎn)出,釋放低含水低滲層,控制無效水循環(huán)的同時達(dá)到提高采收率的目的[2]。
電控配產(chǎn)技術(shù)主要是依靠過電纜封隔器分隔油層,采用電控配產(chǎn)器實現(xiàn)分層配產(chǎn)[3]。通過地面上位機控制井下的電控配產(chǎn)器的電動機正反轉(zhuǎn),從而控制相應(yīng)層位閥門的開閉,實現(xiàn)對應(yīng)的生產(chǎn)層段通道的開關(guān),具體結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 電控配產(chǎn)管柱示意圖
電控分層配產(chǎn)系統(tǒng)采用“單工控機—多下位機”通信模式,控制信號傳輸采用單芯編碼通信。系統(tǒng)主要由便攜式計算機、地面供電/控制器(工控機)、井下儀器3部分組成。便攜式計算機主要實現(xiàn)人機對話和數(shù)據(jù)維護(hù)的功能,作為控制終端,將操作指令通過USB總線發(fā)送給地面工控機;工控機具有兩項功能,一方面控制井下儀器的供電電壓,另一方面作為通信協(xié)議的轉(zhuǎn)換器,將計算機傳來的指令,調(diào)制成脈沖序列,發(fā)送到單芯電纜上,或者將單芯電纜上的脈沖序列轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)包傳回計算機。井下儀器負(fù)責(zé)指令的接收、數(shù)據(jù)采集與發(fā)送,以及控制電動機正反轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)閥門開閉。通過電控分層配產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)了各層段在生產(chǎn)條件下的準(zhǔn)確找水,并可以測試調(diào)節(jié)每個產(chǎn)出層壓力和水量,為控制高含水井含水及高含水關(guān)井重新恢復(fù)生產(chǎn)提供了技術(shù)支持,同時為進(jìn)一步減少油、水井間無效水循環(huán),降低開發(fā)成本,緩解層間矛盾,進(jìn)一步提高水驅(qū)采收率提供了新的途徑[4]。
以往油井端主要是籠統(tǒng)采出,因此只能重點對水井端進(jìn)行調(diào)整,電控配產(chǎn)技術(shù)成熟應(yīng)用以后,能夠以井組為單位,首先對油井進(jìn)行分層調(diào)整,然后水井端進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,最終實現(xiàn)井組整體調(diào)整[5]。
試驗以1#油井為中心,周圍連通4口水井,油井端應(yīng)用電控配產(chǎn)技術(shù)細(xì)分成4個層(表1)。下井后首先進(jìn)行各層位的開關(guān)組合試驗,摸清楚4個層位生產(chǎn)狀態(tài)。初步確定了1#層和3#層是高含水層位,小層壓力相對較低,2#層和4#為相對低含水層,小層壓力相對較高。對于含水高、壓力低的層采取措施來提高注水強度,恢復(fù)地層壓力;對于含水低、壓力高的層采取措施來放大生產(chǎn)壓差提液,降低地層壓力;對于含水高、壓力低的層通過采取措施或縮小生產(chǎn)壓差控液,恢復(fù)地層壓力。通過油井分層配產(chǎn)技術(shù)對1#層、3#層2個高含水層位進(jìn)行控制,釋放2#層和4#層2個相對較低的產(chǎn)出層,具體見表2。
表1 1#油井電控配產(chǎn)層位
表2 1#油井分層調(diào)控測試數(shù)據(jù)
根據(jù)1#油井與周圍4口水井的連通及對應(yīng)卡段關(guān)系(圖2)可以看出,4#水井和 3#水井主要對該油井的1#層供液,1#水井和2#水井對該油井的4個層位都供液,針對這種情況,相應(yīng)的降低4#水井和3#水井對該油井1#層的供液能力,控制無效水循環(huán),1#水井和2#水井采取精細(xì)細(xì)分措施,對1#油井的2#層和4#層進(jìn)行精細(xì)注水,提高這2個層段的動用厚度,進(jìn)一步提高開采程度[6]。
圖2 井組柵狀圖
與油井主要連通的1#和2#水井進(jìn)行細(xì)分后,對比2口水井的同位素資料,與油井2#層和4#層連通的水井細(xì)分層段吸層數(shù)和吸水量都得到了提高。以2#水井為例,措施后對應(yīng)油井打開層段的吸水層數(shù)增加了2個,水量增加了9.1 m3,與1#層連通的吸水小層減少了1個,水量降低4.8 m3,全井實注水量減少了6.1 m3,具體見表3、表4。
表3 2#水井井細(xì)分及方案調(diào)整情況統(tǒng)計
表4 2#水井措施前后同位素資料對比
1#油井措施后日產(chǎn)液下降10.3 t,日產(chǎn)油上升0.4 t,含水下降3.18%,流壓下降2.7 MPa,具體見表5。
表5 1#油井措施前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
與3#水井和4#水井連通的的其它油井中有2口井平均日產(chǎn)液上升6.8 t,平均日產(chǎn)油上升0.4 t,流壓上升0.43 MPa,分析周圍與其連通的水井沒有采取任何措施,對1口井進(jìn)行環(huán)空資料測試,與以往環(huán)空測試結(jié)果對比發(fā)現(xiàn)SII和SIII組有2個低含水層得到釋放,分析是由于1#油井對SII和SIII組控水,致使水井水量向其它連通油井?dāng)U散,使與其連通的其它油井薄差油層得以釋放[7]。
截止到目前,累計應(yīng)用電控配產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行調(diào)整30個井組,通過現(xiàn)場測試電控配產(chǎn)器開關(guān)動作靈活可靠,采樣數(shù)據(jù)直觀可視,調(diào)整層位方便快捷,井組累計增油0.58×104t,平均單井日降液31.4 m3,綜合含水下降了2.43個百分點,累計控液27.38×104t,達(dá)到了釋放低壓層、減緩層間和平面矛盾、控制無效水循環(huán)的預(yù)期效果。
1)油井電控配產(chǎn)技術(shù)可以實現(xiàn)地面直觀動態(tài)找堵水、調(diào)控層的連續(xù)調(diào)節(jié)及生產(chǎn)條件下的分層實時測壓,應(yīng)用這一技術(shù)能夠控制油井高壓高含水層產(chǎn)出,釋放低壓低含水層,在降低含水及提高采收率的同時控制無效水循環(huán),起到節(jié)能降耗的作用。
2)油井端進(jìn)行分層配產(chǎn)及調(diào)控后,水井端應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,這樣能夠使注水更具有針對性,促進(jìn)吸水剖面的改善,達(dá)到注好水、注準(zhǔn)水的目的。
3)電控配產(chǎn)技術(shù)的成熟應(yīng)用,實現(xiàn)了油水井組的整體調(diào)整、均勻動用,有利于提高動用程度。
4)目前油水井對應(yīng)調(diào)整方法仍停留在現(xiàn)場試驗階段,缺乏完善配套的理論支持,日后工作的重點應(yīng)放在理論研究上,用理論與實踐相結(jié)合的方式促進(jìn)技術(shù)的完善升級。
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大慶煉化球罐