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兩起客車熱軸甩車原因分析及預(yù)防措施

2018-06-01 01:33:01鄧普忠
鐵道運(yùn)營技術(shù) 2018年1期
關(guān)鍵詞:軸溫軸箱輪軸

鄧普忠

(南寧鐵路局 車輛處,廣西 南寧 530029)

2016年,南寧鐵路局發(fā)生了2起客車熱軸甩車,這2起故障均發(fā)生在新組裝輪軸第一趟運(yùn)行的客車上,嚴(yán)重危及行車安全。針對(duì)這2起客車熱軸甩車故障的表現(xiàn)特征、運(yùn)行規(guī)律、對(duì)比試驗(yàn),筆者全程參與了調(diào)查分析和研究。

1 故障概況

2016年4月5日,K 985次桂林北站15時(shí)50分始發(fā),17時(shí)13分運(yùn)行至衡柳線青茅站至柳州西站間,機(jī)后第12位RW25G555622運(yùn)行方向左側(cè)第3軸(現(xiàn)車6位)激熱,列車限速運(yùn)行至柳州站辦客,經(jīng)檢查確認(rèn)后甩車處理。

2016年8月24日,K 748次列車在南寧站12時(shí)40始發(fā),14時(shí)09分運(yùn)行至湘桂線黎塘南上行THDS探測(cè)站時(shí),機(jī)后第2位YZ25G343687(2016年8月22日南寧A3修)運(yùn)行方向左側(cè)第2軸(現(xiàn)車4位)激熱、機(jī)后第9位YW25G670489(2016年8月22日南寧A3修)運(yùn)行方向右側(cè)第2軸(現(xiàn)車6位)激熱、左側(cè)第1軸(現(xiàn)車7位)強(qiáng)熱,檢查確認(rèn)后甩車處理。

2 原因分析

針對(duì)上述兩起客車熱軸甩車故障,筆者參與了有關(guān)調(diào)查和分析,現(xiàn)就導(dǎo)致故障的主要原因和相關(guān)過程及因素分析如下:

2.1 熱軸甩車故障表現(xiàn)特征通過對(duì)比分析以上2起熱軸甩車故障,發(fā)現(xiàn)二者存在以下較為明顯的共同特征:

1)據(jù)調(diào)查確認(rèn),兩起故障客車的輪軸全部為組裝后第一趟運(yùn)行,其中K 985次RW25G555622故障輪軸于2月18日組裝,2月24日因臨修更換上該車備用,4月5日第一趟運(yùn)行;K 748次YZ25G343687、YW25G670489故障輪軸于8月16日組裝,8月22日客車段修時(shí)安裝在以上兩輛客車,8月24日第一趟運(yùn)行。

2)列車始發(fā)后均運(yùn)行約1小時(shí)左右就發(fā)生熱軸故障,且運(yùn)行距離較短。

3)軸承、軸箱分解檢查未發(fā)現(xiàn)異常。2起客車熱軸故障發(fā)生后,為最大限度地減少對(duì)運(yùn)輸秩序的影響,確保行車安全,故障確認(rèn)后立即安排甩車處理。經(jīng)分解檢查,故障輪軸輪對(duì)踏面狀態(tài)良好,輪對(duì)、軸承、軸箱等各部尺寸符合要求,軸箱無甩油現(xiàn)象。

4)原位原車組裝試運(yùn)行熱軸現(xiàn)象消失。故障輪軸經(jīng)分解檢查軸承、軸箱無異常后,重新原位原車組裝并安排試運(yùn)行,熱軸現(xiàn)象消失。

2.2 對(duì)比試驗(yàn)情況為進(jìn)一步查清客車熱軸原因,2016年8月26日將K 748次客車熱軸故障的3條輪對(duì)原車原位安裝,還在有關(guān)部門的相互配合下安排試運(yùn)行并跟蹤軸溫變化。同時(shí),為便于對(duì)比試驗(yàn)獲取真實(shí)數(shù)據(jù),將裝用8月16日同一天檢修組裝輪軸的其他5輛客車整備編組一起試驗(yàn),共計(jì)7輛,在南寧至桂林北間開行57868/7次試驗(yàn)列車。

2.2.1 故障輪軸軸溫情況 57868/7次試驗(yàn)列車南寧站11時(shí)17分始發(fā),12時(shí)47分通過湘桂線黎塘南上行THDS探測(cè)站,經(jīng)分解檢查原位原車安裝的故障輪軸軸溫正常,軸溫上升到最高后逐步平穩(wěn),最高溫升37℃,全程上下行共26個(gè)THDS探測(cè)站均未發(fā)生軸溫報(bào)警,見表1。

表1 原故障輪軸軸溫情況(環(huán)境溫度32℃)

2.2.2 對(duì)比試驗(yàn)客車軸溫情況 試驗(yàn)列車在湘桂線伶俐至沙江間運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)后7位XL25G206755(16年8月25日南寧A3修)運(yùn)行方向右側(cè)第1軸(現(xiàn)車1位)異常升溫,12時(shí)47分通過黎塘南THDS探測(cè)站時(shí)預(yù)報(bào)強(qiáng)熱,13時(shí)37分通過來賓THDS探測(cè)站時(shí)預(yù)報(bào)強(qiáng)熱,13時(shí)58分通過白山THDS探測(cè)站時(shí)預(yù)報(bào)激熱。14時(shí)20分到達(dá)柳州站停車,XL 25 G 206755現(xiàn)車1位軸箱實(shí)測(cè)溫度為114℃,溫升81℃,打開軸箱蓋檢查發(fā)現(xiàn)油脂顏色略有發(fā)暗,立即重新安裝并用扭矩扳手緊固(緊固力矩205N·m)。14時(shí)38分柳州站開車,隨后通過車載軸溫報(bào)警器監(jiān)控該軸箱溫度,軸溫逐步下降至62℃后趨于穩(wěn)定,后續(xù)通過湘桂線鷓鴣江、鹿寨、黃冕THDS探測(cè)站均未發(fā)生報(bào)警。

2.2.3 對(duì)比試驗(yàn)客車故障輪軸分析 對(duì)比試驗(yàn)列車終到南寧站,立即對(duì)試驗(yàn)途中發(fā)生熱軸的XL25G206755第1位軸進(jìn)行分析。

2.2.3.1 分解前檢查 經(jīng)對(duì)XL25G206755全車4條輪軸8個(gè)軸箱蓋組裝螺栓扭矩進(jìn)行檢測(cè),同一軸箱蓋4顆螺栓扭矩不完全相同,8個(gè)軸箱蓋的32顆緊固螺栓中,扭矩為200~220 N·m的有14顆,大于220 N·m的有18顆,最大的為290 N·m(規(guī)程要求為200~220N·m)。軸箱蓋與軸箱體間的縫隙普遍不均勻,4位軸箱蓋上方2個(gè)螺栓安裝座耳變形,結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1輪軸結(jié)構(gòu)

2.2.3.2 分解軸承和軸箱 分解該車1位故障軸承軸箱發(fā)現(xiàn)油脂略發(fā)暗,內(nèi)排軸承內(nèi)圈擋邊有明顯圓周磨痕,清洗軸承后發(fā)現(xiàn)內(nèi)排軸承14個(gè)滾子端面與內(nèi)圈內(nèi)擋邊對(duì)應(yīng)處均有磨痕,檢查發(fā)現(xiàn)有少量微小的金屬粉末。測(cè)量軸箱、軸承內(nèi)外圈及滾子零件幾何尺寸符合規(guī)定。

2.2.3.3 試驗(yàn)情況分析 根據(jù)試驗(yàn)列車運(yùn)行情況以及該車途中熱軸處置、分解檢查情況分析,XL25G206755第1位軸箱熱軸是由于組裝軸箱蓋時(shí)操作不當(dāng),使用風(fēng)動(dòng)扳手一次緊固到位,造成前蓋個(gè)別螺栓緊固力矩過大,4顆螺栓扭矩不均勻,導(dǎo)致前蓋凸緣與軸承外圈端面沒有均勻壓實(shí),運(yùn)行中軸承外圈在軸箱內(nèi)發(fā)生輕微偏移,內(nèi)排軸承滾子非正常運(yùn)動(dòng),滾子端面與內(nèi)圈擋邊摩擦發(fā)熱,造成熱軸。該車試運(yùn)行途中第1位軸箱熱軸,在柳州站僅進(jìn)行了打開軸箱蓋檢查,重新安裝后開車,軸溫即出現(xiàn)下降,后續(xù)軸溫趨于正常,熱軸故障現(xiàn)象消失。

2.3 結(jié)果分析

2.3.1 通過分析客車熱軸表現(xiàn)特征,對(duì)比試驗(yàn)列車運(yùn)行軸溫分析,發(fā)生熱軸的軸箱經(jīng)打開軸箱蓋后重新組裝,熱軸現(xiàn)象全部消失,說明以上熱軸故障與軸箱蓋組裝有關(guān)。

2.3.2 K748次列車故障輪軸都分解軸箱蓋檢查后,全部原位原車安裝,試驗(yàn)列車上試運(yùn)行時(shí)未再發(fā)生熱軸。

2.3.3 綜合以上分析和試驗(yàn),可以得出發(fā)生2起客車熱軸甩車故障的原因與對(duì)比試驗(yàn)車XL25G206755熱軸原因相同,都是由于軸箱蓋組裝不當(dāng),力矩不均勻,造成軸箱蓋凸緣與軸承外圈端面沒有均勻壓實(shí),運(yùn)行中軸承滾子端面與內(nèi)圈擋邊異常摩擦。

3 預(yù)防措施

為防止類似故障再次發(fā)生,建議采取以下措施,確??蛙囕嗇S檢修質(zhì)量。

3.1 細(xì)化軸箱蓋組裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂細(xì)化軸承、軸箱組裝工藝標(biāo)準(zhǔn),對(duì)同一軸箱的4顆安裝螺栓進(jìn)行編號(hào),明確規(guī)定安裝時(shí)須按序號(hào)對(duì)角均勻組裝,軸箱蓋須平行進(jìn)入軸箱體,在達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)扭矩210±10 N·m前須留有適當(dāng)?shù)挠嗔?,用力矩扳手校?duì)并最后緊固安裝螺栓。

3.2 嚴(yán)禁使用大扭矩電動(dòng)和風(fēng)動(dòng)扳手在組裝軸箱蓋時(shí),嚴(yán)禁使用最大扭矩大于組裝標(biāo)準(zhǔn)扭矩的電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)扳手,避免在使用過程中由于疏忽造成扭矩過大,軸箱蓋壓裝不均勻。

3.3 細(xì)化軸箱蓋組裝后質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)輪軸組裝完工后,須將軸箱翻轉(zhuǎn)180度檢查4個(gè)軸箱蓋耳是否發(fā)生變形、裂紋,沿四周逐個(gè)檢查軸箱蓋與軸箱體的間隙須均勻。

3.4 安排試運(yùn)行及時(shí)消除故障隱患為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除熱軸故障隱患,對(duì)所有段修客車、臨修換輪后在編組正式上線前的客車安排試運(yùn)行,監(jiān)控軸溫變化,確認(rèn)良好才能編掛上線。

4 結(jié)束語

輪軸是客車的重要走行部件,其檢修質(zhì)量關(guān)系到客車運(yùn)行安全,本文通過試驗(yàn)分析找出了客車輪軸熱軸的原因,提出輪軸檢修組裝過程中須重點(diǎn)卡控的環(huán)節(jié)、細(xì)化組裝工藝標(biāo)準(zhǔn)等措施,期望引起有關(guān)維修單位和人員的重視,努力確保輪軸檢修組裝質(zhì)量,杜絕客車熱軸故障發(fā)生。

[1]宋順寶.客車車輛構(gòu)造與檢修.北京:中國鐵道出版社,2009.

[2]楚永萍,王興華.209P型轉(zhuǎn)向架.北京:中國鐵道出版社,2013.

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